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煉廠儲運罐區(qū)蒸汽伴熱與凝結(jié)水回收系統(tǒng)研究

2023-01-04 18:08蔣敦藝中國石油廣西石化公司儲運一部廣西欽州535008
化工管理 2022年9期
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水儲罐閥門

蔣敦藝(中國石油廣西石化公司儲運一部,廣西 欽州 535008)

0 引言

實踐中,煉廠儲運重質(zhì)油罐區(qū)的儲罐內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)儲罐加熱用蒸汽及凝結(jié)水管線與罐體相連接的金屬軟管頻繁泄漏現(xiàn)象,并時常伴有“咚咚”[1]的管道敲擊聲音,即蒸汽加熱管線及凝結(jié)水管線發(fā)生水擊現(xiàn)象。管線長時間打水擊,嚴重時造成管線斷裂。同時,該系統(tǒng)配備一套凝結(jié)水回收撬裝設(shè)施,該凝結(jié)水回收撬裝將儲罐加熱產(chǎn)生的凝結(jié)水回收,后送至全廠凝結(jié)水管網(wǎng)系統(tǒng)回收再利用。但是多年來該凝結(jié)水回收撬無法做到完全回收,二次冷凝效果差,一直存在就地排放“小白龍”的頑疾。即有高溫凝結(jié)水夾雜蒸汽在撬裝泄壓口排放,給現(xiàn)場操作人員的操作環(huán)境帶來嚴重的不安全因素,容易造成燙傷等意外事故發(fā)生,同時也造成蒸汽及凝結(jié)水的浪費。

1 原因分析

1.1 蒸汽伴熱與凝結(jié)水回收系統(tǒng)打水擊的直接原因

蒸汽和凝結(jié)水管線中形成蒸汽及凝結(jié)水兩相混合流,蒸汽推動凝結(jié)水向前流動,造成管線內(nèi)水位逐漸升高,最終管線內(nèi)形成水堵,此時管線內(nèi)形成的水堵相當于管線上一臺瞬間關(guān)閉的閥門,阻礙蒸汽向前流動。流動速度突然發(fā)生變化,管線內(nèi)蒸汽被壓縮,凝結(jié)水被擠壓,在管壁彈性力作用下,管線內(nèi)發(fā)生反復(fù)的、急劇的壓力波動。最終連續(xù)產(chǎn)生劇烈的管線振動及被錘擊的聲響。發(fā)生的沖擊力,可達到額定工作壓力的幾十倍,甚至幾百倍,嚴重時易破壞管道及其附件[2]。

1.2 疏水器選型不當?shù)脑O(shè)計原因

重質(zhì)油罐區(qū)疏水器按其工作原理分為三種:機械型、熱靜力型、熱動力型。機械型疏水器的工作原理為利用蒸汽和凝結(jié)水之間的密度差,來排放凝結(jié)水;熱靜力型疏水器的工作原理為利用蒸汽和凝結(jié)水之間的溫度差,來排放凝結(jié)水;而熱動力型疏水器的工作原理為利用蒸汽和凝結(jié)水之間的相變,來排放凝結(jié)水。儲罐加熱盤管,具有排水量大、換熱溫度要求嚴格等特點,需要盤管后端的蒸汽疏水閥根據(jù)水量的變化實時調(diào)節(jié)排水能力,迅速及時地排除換熱中產(chǎn)生的蒸汽凝結(jié)水。因此應(yīng)當選擇排水量大,工作穩(wěn)定,性能卓越,使用壽命長的杠桿浮球式疏水閥或自由浮球式疏水閥。熱靜力型疏水閥只能排放具有一定過冷度的凝結(jié)水。熱靜力型疏水閥應(yīng)用在加熱盤管中會造成加熱盤管飽和凝結(jié)水排水困難的問題,從而影響儲罐加熱效率,還會造成蒸汽管網(wǎng)積水而產(chǎn)生水擊。而某煉廠的重質(zhì)油罐區(qū)罐加熱及管線伴熱疏水器多采用雙金屬片,屬于熱靜力型疏水器,存在選型不當問題。

1.3 罐區(qū)加熱及凝結(jié)水配管存在不完善的設(shè)計原因

1.3.1 沒有設(shè)計儲罐凝結(jié)水排放旁通管

儲罐凝結(jié)水排放旁通管的作用為在加熱設(shè)備投用時,在較短時間內(nèi)產(chǎn)生大量的凝結(jié)水,這些凝結(jié)水必須在短時間內(nèi)排放掉,如凝結(jié)水不能及時排放掉,同時加上原設(shè)備內(nèi)滯留的空氣,造成疏水器排放堵塞,凝結(jié)水無法正常排放,出現(xiàn)水擊現(xiàn)象。目前在該煉廠重油罐區(qū)均無此設(shè)計。

1.3.2 沒有設(shè)計過濾器、止回閥

過濾器的設(shè)計主要目的是過濾掉水垢和銹渣,蒸汽和凝結(jié)水夾帶水垢和銹渣在管道內(nèi)流動,會堵塞疏水器及相關(guān)閥門。止回閥目的是防止系統(tǒng)管網(wǎng)水擊對疏水器的傷害。目前在該煉廠重油罐區(qū)加熱盤管疏水器前均未過濾器和止回閥,造成凝結(jié)水無法正常排放、水擊現(xiàn)象。

1.3.3 疏水器前入口段管線設(shè)計有保溫

疏水器前入口段管線設(shè)計有保溫層,當凝結(jié)水帶著蒸汽進入疏水器時,由于無法散熱,蒸汽不能迅速變?yōu)槟Y(jié)水,蒸汽易形成汽鎖,造成凝結(jié)水無法正常排放,出現(xiàn)水擊現(xiàn)象。

1.3.4 儲罐凝結(jié)水排放管線與儲罐罐體之間沒有設(shè)計金屬軟管

經(jīng)過排查,發(fā)現(xiàn)多個重質(zhì)油中間罐區(qū)儲罐凝結(jié)水排放管線與儲罐罐體之間沒有金屬軟管,都為硬管線連接。當系統(tǒng)管網(wǎng)發(fā)生水擊時,存在管壁管道焊口拉裂的風(fēng)險。

1.3.5 凝結(jié)水回收撬裝設(shè)施選型不合理

在用凝結(jié)水回收撬裝設(shè)施存在設(shè)計缺陷,無閃蒸汽冷卻功能,閃蒸汽出現(xiàn)后會在撬裝聚集,壓力升高后會超壓自動排放。無法將回收到的高溫凝結(jié)水降溫,同時由于疏水器的不好用,回收到的高溫凝結(jié)水帶有少量蒸汽,高溫凝結(jié)水在凝結(jié)水回收撬裝設(shè)備內(nèi)發(fā)生二次汽化,給全廠凝結(jié)水管網(wǎng)外送凝結(jié)水時,帶有大量低低壓蒸汽,造成全廠凝結(jié)水管網(wǎng)發(fā)生打水擊現(xiàn)象[3]。

1.4 現(xiàn)場施工問題

經(jīng)查少數(shù)罐區(qū)內(nèi)安裝的疏水器設(shè)備與設(shè)計的閥門口徑不一致。例如某罐的設(shè)計管道為DN50,但疏水閥經(jīng)過縮徑后只有DN25,排水量不能滿足現(xiàn)場的要求。特別是選擇雙金屬疏水閥耐背壓差,而且有一定的過冷度,產(chǎn)生的凝結(jié)水不是飽和凝結(jié)水。有關(guān)物質(zhì)在進入凝結(jié)水系統(tǒng)后,和其他凝結(jié)水管的凝結(jié)水混合后由于溫度差異造成水擊現(xiàn)象。

1.5 疏水器設(shè)備質(zhì)量原因

目前罐區(qū)使用雙金屬熱靜力型疏水器,圓形雙金屬片式疏水閥采用正向錐形密封。核心元件——感溫雙金屬片采用國產(chǎn)普通金屬材料。正向密封導(dǎo)致開閥力完全來源于內(nèi)置彈簧,很可能造成疏水閥因彈簧失效而無法開閥;錐形密封面是淘汰已久的落后的密封面形式,具有集中磨損,使用壽命短;國產(chǎn)普通金屬材料制成的感溫雙金屬片抗疲勞性很差,新閥使用半年后普遍泄漏蒸汽。

1.6 生產(chǎn)操作不當原因

在日常生產(chǎn)過程中,由于操作人員操作不當,閥門操作太快,造成管道流體速度的極大變動,從而造成水擊。同時在疏水器首次投用過程中,軟管未預(yù)先暖管,不僅會形成氣阻而影響傳熱效率,而且不凝氣也會加快管道的腐蝕,從而對蒸汽與凝結(jié)水系統(tǒng)管網(wǎng)造成水擊等影響。

2 解決措施

2.1 疏水器配管設(shè)計要求

完善疏水器配管設(shè)計要求,一個完美的疏水器配管設(shè)計,不僅能滿足使用要求,更重要的是對設(shè)備起到本質(zhì)的保護。儲罐凝結(jié)水排放應(yīng)設(shè)計凝結(jié)水排放旁通管,在短時間內(nèi)大量排放凝結(jié)水,減少加熱及凝結(jié)水管線內(nèi)的滯留空氣,防止因空氣氣堵導(dǎo)致的故障。同時在儲罐疏水器前設(shè)計過濾器和止回閥,過濾使用過程中產(chǎn)生的水垢和銹渣,確保各種閥類和疏水器不因水垢和銹渣堵塞。并防止蒸汽回串到凝結(jié)水系統(tǒng)管網(wǎng),減少水擊現(xiàn)象。取消疏水器前入口段管線保溫層,強化疏水器前散熱,使蒸汽快速變?yōu)槟Y(jié)水,減少蒸汽汽鎖,使凝結(jié)水能正常進入凝結(jié)水系統(tǒng)管網(wǎng)[4]。選擇帶有冷凝設(shè)備的凝結(jié)水回收撬裝設(shè)施,將儲罐加熱及管線伴熱產(chǎn)生的高溫凝結(jié)水回收到凝結(jié)水回收撬裝設(shè)施,冷凝降溫后送至全廠凝結(jié)水系統(tǒng)管網(wǎng)回收再利用。

2.2 定期對疏水器設(shè)備檢測及快速的維護

良好的定期疏水器進行設(shè)備檢測,及時進行維護,保障疏水器設(shè)備的正常使用,消除因疏水器設(shè)備維護不及時對儲罐加熱及凝結(jié)水系統(tǒng)的沖擊。在使用過程中應(yīng)定期進行檢查疏水器的設(shè)備完好性,根據(jù)相關(guān)石化企業(yè)檢測的結(jié)果來看,華北某石化公司2002年l2月對其中315臺具檢測條件的疏水器進行檢測,完好率達不到60%,東北某石化公司2010年11月15日—2011年3月24日對全部在用疏水器進行效能監(jiān)測,完好率僅為81.85 %。大量在用的疏水器不完好,帶病運行,造成儲罐蒸汽加熱及凝結(jié)水回收系統(tǒng)的不穩(wěn)定運行,各廠重質(zhì)油儲罐及相關(guān)管線的伴熱經(jīng)常出現(xiàn)水擊現(xiàn)象,因此確保疏水器的設(shè)備完好性尤其重要。

2.3 及時更換不適宜使用工況的疏水器

儲罐加熱盤管使用雙金屬型疏水器不僅不能滿足加溫的要求,而且很容易造成水擊,建議將儲罐加熱盤管雙金屬型疏水器全部更換成機械型疏水器。

2.4 優(yōu)化生產(chǎn),減少儲罐加熱

提高儲罐周轉(zhuǎn)率,減少甚至取消儲罐及管線的加熱。在儲罐具有保溫設(shè)施下,油品降溫都需要一定時間,因此提高儲罐周轉(zhuǎn)率以及定期活線是可以做到減少甚至取消儲罐及管線的加熱,減少凝結(jié)水產(chǎn)量,避免管道水擊現(xiàn)象。充分利用高溫罐儲存條件,取消中間罐的加熱。中間重質(zhì)油罐都為高溫罐,因此提高餾出口出裝置溫度,不僅裝置節(jié)能,罐區(qū)也能節(jié)能,并且可以避免管道水擊現(xiàn)象。優(yōu)化重質(zhì)油儲罐加熱,統(tǒng)計儲罐溫降數(shù)據(jù),摸索溫降規(guī)律,建立升降溫梯度,實現(xiàn)儲罐順序化加熱減少蒸汽消耗,減少凝結(jié)水產(chǎn)量,避免管道水擊現(xiàn)象。通過重質(zhì)油儲罐的溫度與液位對比,發(fā)現(xiàn)當儲罐處于6.9 m以上時,每個罐的溫降比較均勻,溫降為0.03 ℃/h左右,依據(jù)儲罐的溫降值當儲罐加熱到90 ℃,自然降溫當降到溫度工藝報警低限值高1 ℃即82 ℃,共需要的天數(shù)為(90-82)/0.03 ×24=11.1天,當某個重質(zhì)油罐區(qū)內(nèi)只有213、215、220、221、222五個罐需要加熱,因此11.1天為以上5個罐的一個加熱循環(huán)周期,(11.1/5=2.2天)為每個罐的加熱時間,依次對儲罐進行加熱,儲罐溫度形成了梯度差,進而達到一個罐區(qū)只有一臺儲罐進行加熱,避免了罐區(qū)無序加熱。經(jīng)過固定操作幾個周期以來,儲罐溫度梯度受控,班組勞動強度大幅降低,罐區(qū)加熱蒸汽大幅降低。

2.5 優(yōu)化凝結(jié)水回收撬裝

儲罐蒸汽加熱后產(chǎn)生的高溫凝結(jié)水,經(jīng)過疏水閥和管道沿途阻力,凝結(jié)水壓力降低,部分高溫凝結(jié)水閃蒸,順著凝結(jié)水回收管線進到冷凝水回收撬裝,凝結(jié)水回收撬裝空間的突然增大使得凝結(jié)水壓力瞬時降低,產(chǎn)生大量的二次蒸汽,閃蒸汽的增加,一方面影響機泵的正常運行,另一方面增加了撬裝壓力平衡閥的負荷,出現(xiàn)了部分蒸汽溢出,產(chǎn)生了小白龍的情況。

原撬裝平衡閥壓力設(shè)置0.3 MPa,閃蒸汽溢散嚴重。為了降低閃蒸汽壓力,降低撬裝負荷,在排凝口增加自力式調(diào)壓閥,降低冷凝水回收撬裝的背壓,反復(fù)摸索發(fā)現(xiàn)定壓閥定壓為0.1 MPa時罐內(nèi)閃蒸汽量最小,并且引管至罐區(qū)內(nèi)排水溝用雨水冷卻微量排放蒸汽,徹底消滅了凝結(jié)水撬裝“小白龍”。

2.6 規(guī)范操作人員操作

管網(wǎng)停汽后送汽時,要先充分暖管,通過旁通線排放冷凝水以及不凝氣,排盡后切入疏水器慢慢提壓。根據(jù)具體情況閥門一扣一扣緩慢打開提壓。需制定操作規(guī)程,詳細到每個操作步驟需要進行多長時間,每個時間需要操作那個閥門。

在正常運行過程中,要定期檢查每個疏水器是否正常疏水,一旦發(fā)現(xiàn)疏水器損壞,必須及時處理。在管網(wǎng)運行時,要做好巡檢記錄工作,哪段管線凝結(jié)水較多,哪段管線容易發(fā)生水擊現(xiàn)象,都要做好記錄。

2.7 管線發(fā)現(xiàn)水擊現(xiàn)象后,正確的操作處理方法

在水擊發(fā)生時,操作人員的正確操作處理方法,能快速消除水擊,減少對蒸汽加熱及系統(tǒng)凝結(jié)水系統(tǒng)管網(wǎng)的沖擊,降低因水擊出現(xiàn)管線斷裂泄漏的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)受控。

一是立即通知關(guān)閉前段閥門,關(guān)閉蒸汽或減小來汽壓力。

二是保持引起水擊現(xiàn)象的疏水器正常疏水。

三是如果水擊的程度較小,可以緩慢的關(guān)小此閥門的開度,降低閥前管線的流動速度,直到全關(guān)閥門,消除水擊。

四是如果水擊強度較大,應(yīng)盡量不要調(diào)整造成水擊的閥門,以免盲目關(guān)閉閥門造成水擊進一步嚴重。

五是無論任何時候,如果蒸汽及凝結(jié)水管線發(fā)生水擊現(xiàn)象,錯誤的做法為達到消除水擊的目的而開大導(dǎo)淋閥,迅速排放管線內(nèi)的凝結(jié)水。這樣操作只能是加速管道內(nèi)汽液兩相流的混合流動,很可能導(dǎo)致管道水擊越來越嚴重。

3 結(jié)語

綜上所述,煉廠重質(zhì)油罐區(qū)應(yīng)采用合適的疏水器,相關(guān)加熱管線的設(shè)計要合理,凝結(jié)水回收撬裝設(shè)施選擇要得當,疏水器設(shè)備要做到及時維護到位,才能減少蒸汽加熱及凝結(jié)水系統(tǒng)管網(wǎng)的水擊現(xiàn)象,并能起到節(jié)能降耗的效果。同時,在發(fā)生水擊現(xiàn)象后,操作人員采用正確的操作處理方法,快速消除水擊現(xiàn)象,消除因管線長時間打水擊造成出現(xiàn)管線斷裂泄漏情況的發(fā)生,從而確保煉廠重質(zhì)油罐區(qū)安全生產(chǎn)受控。

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