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降低水廠刮吸泥機(jī)故障率探討

2023-01-03 03:13韋志新
設(shè)備管理與維修 2022年19期
關(guān)鍵詞:真空管故障率沉淀池

韋志新,徐 斌

(蕪湖華衍水務(wù)有限公司,安徽蕪湖 241000)

1 設(shè)備介紹及故障率計(jì)算方法

行車式虹吸刮吸泥機(jī)是大中型自來水廠常用的平流沉淀池刮吸泥設(shè)備,其利用液位差及大氣壓原理而設(shè)計(jì)吸泥管及刮泥板,液體持續(xù)通過虹吸管向更低的位置流出從而達(dá)到排泥效果。在自來水處理流程中,原水經(jīng)投加絮凝劑,使水流中雜質(zhì)與泥沙等顆粒向下沉淀速度大于水流平流速度、從而沉積于池底,其沉淀的雜質(zhì)經(jīng)由刮吸泥機(jī)排出池外。刮吸泥機(jī)設(shè)備分為驅(qū)動裝置、軌道設(shè)備、工作橋、虹吸排泥系統(tǒng)和電氣設(shè)備等五大類(圖1)。

圖1 刮吸泥機(jī)設(shè)備

蕪湖市三山水廠共有2 臺虹吸式刮吸泥機(jī),單臺設(shè)備負(fù)荷時(shí)間為每天2 h,刮吸泥機(jī)故障會引起沉淀池淤泥堆積無法排出,影響沉淀池沉淀效果,導(dǎo)致出水濁度偏高,嚴(yán)重影響供水水質(zhì)。

(2)設(shè)備負(fù)荷時(shí)間:每日運(yùn)行時(shí)間2 h×每月天數(shù)。

(3)故障統(tǒng)計(jì)周期:沉淀池吸泥機(jī)的設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)周期為月。

2 現(xiàn)狀調(diào)查及原因分析

2.1 2019 年8 月—2020 年7 月設(shè)備故障情況(圖2)

圖2 刮吸泥機(jī)設(shè)備故障率波動

2.2 故障統(tǒng)計(jì)

對2020 年5—7 月刮吸泥機(jī)發(fā)生的故障做分層統(tǒng)計(jì)(表1)。通過表1 的統(tǒng)計(jì)結(jié)果得到故障占比統(tǒng)計(jì)(表2)和故障率排列圖(圖3)。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析得出,刮吸泥機(jī)的設(shè)備故障主要是驅(qū)動裝置故障和虹吸排泥系統(tǒng)故障,合計(jì)占總故障時(shí)間的82.67%。

表1 2020 年5—7 月刮吸泥機(jī)故障時(shí)長統(tǒng)計(jì) min

表2 2020 年5—7 月刮吸泥機(jī)故障占比統(tǒng)計(jì)

圖3 2020 年5—7 月刮吸泥機(jī)故障率排列

2.3 故障分析

針對刮吸泥機(jī)的兩項(xiàng)主要故障——驅(qū)動裝置故障和虹吸排泥系統(tǒng)故障展開全面分析,并制作出相應(yīng)的關(guān)聯(lián)圖(圖4)。

圖4 故障原因關(guān)聯(lián)

2.4 確定要因

為了找出導(dǎo)致刮吸泥機(jī)故障率偏高的原因,通過關(guān)聯(lián)圖找出的末端因素制定要因確認(rèn)表(表3)并按照活動計(jì)劃逐一進(jìn)行要因確認(rèn)。

表3 要因確認(rèn)

2.4.1 員工培訓(xùn)不到位

通過查閱水廠近一年來的培訓(xùn)考核記錄,考核平均分?jǐn)?shù)為95.42,每人都能熟練掌握操作規(guī)程。查閱《SB19.8 型刮吸泥機(jī)維護(hù)手冊》的相關(guān)規(guī)定和近幾個(gè)月的維修保養(yǎng)記錄,發(fā)現(xiàn)均按規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)。通過對2020 年5—7 月刮吸泥機(jī)各類故障統(tǒng)計(jì),齒輪箱密封件損壞、連接件松動僅占驅(qū)動裝置故障總時(shí)間的9.38%,對故障的影響程度小。因此員工培訓(xùn)不到位是非要因。

2.4.2 異物侵入管路

使用流量計(jì)測量每根排泥管出口泥量,放空沉淀池,現(xiàn)場檢查沉淀池底部積泥。為了確認(rèn)排泥管路是否有異物侵入,使用流體振蕩流量計(jì)測算每根排泥管路的流量。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表4。

由表4 數(shù)據(jù)可知,5 號、9 號排泥管與其他排泥管出口泥量差距明顯較大,其出口泥量均值僅為0.504 4 m3/min 和0.369 4 m3/min,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值的2.4 m3/min。為了進(jìn)一步確認(rèn)5 號和9 號排泥管路是否有異物侵入,對這兩路排泥管進(jìn)行拆解,并使用內(nèi)窺鏡進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)5 號和9 號排泥管路確實(shí)有堵塞情況。為了確定沉淀池底部積泥對5 號和9 號管路堵塞是否有影響,通過實(shí)際測量,發(fā)現(xiàn)兩池的均值為3.74 cm 和4.20 cm,低于設(shè)計(jì)值5 cm,符合運(yùn)行要求。通過水廠2020 年5—7 月刮吸泥機(jī)排泥管不通暢的情況統(tǒng)計(jì),因排泥管堵塞造成的虹吸排泥系統(tǒng)故障占比為93.33%,影響程度大,因此確認(rèn)異物侵入管路是要因。

表4 管道排泥量統(tǒng)計(jì) m3/h

2.4.3 電機(jī)使用年限過長

使用轉(zhuǎn)速計(jì)檢測電機(jī)轉(zhuǎn)速,測量結(jié)果兩側(cè)電機(jī)的轉(zhuǎn)速存在誤差。為了確認(rèn)鋼輪的行進(jìn)速度情況,依據(jù)脈沖計(jì)數(shù)測量行進(jìn)速度,根據(jù)實(shí)際情況在低轉(zhuǎn)速下使用T 法(測周期法)來測量兩端電機(jī)所帶動行車車輪的周期與時(shí)間來測算兩端車輪行進(jìn)速度是否一致。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表5。

表5 左右輪速度統(tǒng)計(jì)

為了驗(yàn)證誤差是否是導(dǎo)致刮吸泥機(jī)“啃軌”現(xiàn)象發(fā)生的原因,在鋼輪旁加裝一臺紅外對射并連接信號至PLC,系統(tǒng)進(jìn)行累計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)。當(dāng)鋼輪不同步時(shí),紅外對射信號被遮擋,當(dāng)偏移結(jié)束后回到原位置時(shí),其用時(shí)為故障時(shí)間,占比41.01%。為了進(jìn)一步確認(rèn)“啃軌”現(xiàn)象是否是造成刮吸泥機(jī)故障的要因,查閱2020 年5—7 月設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)表,并對“啃軌”的故障時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。經(jīng)過實(shí)際測算和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)因兩側(cè)鋼輪行走不同步導(dǎo)致刮吸泥機(jī)的故障時(shí)間為95 min,占驅(qū)動故障總時(shí)間的59.38%,對故障的影響程度大,因此電機(jī)使用年限過長是要因。

2.4.4 單邊排泥方式不合理

兩端車輪與軌道間是否有間隙,使用塞規(guī)多次測量鋼輪與軌道之間的間隙,發(fā)現(xiàn)均緊密貼合,未產(chǎn)生“啃軌”現(xiàn)象,單邊排泥未對行車平衡造成影響。因此單邊排泥方式不合理是非要因。

2.4.5 真空管路使用年限過長

使用專用測漏儀檢查兩路真空管路,確認(rèn)無明顯銹蝕和漏氣。將真空管道壓力加至0.028 MPa,壓力保持30 min 后進(jìn)行測量,真空管路內(nèi)壓力仍是0.028 MPa,確認(rèn)真空管路氣密性并無影響。真空管路使用年限過長是非要因。

綜上所述,導(dǎo)致設(shè)備故障的兩個(gè)主要原因?yàn)楫愇锴秩肱拍喙苈泛碗姍C(jī)使用年限過長。

3 改進(jìn)措施

3.1 異物侵入導(dǎo)致排泥管堵塞改進(jìn)措施

針對異物侵入導(dǎo)致排泥管堵塞問題,決定將虹吸泵出口管路改造為雙出口,一端為常規(guī)抽真空使用,另一端為小口徑高壓力清洗使用。管路完成改造后,對每根排泥管的流量進(jìn)行監(jiān)測,排泥管的出泥量均達(dá)到2.4 m3/h。

3.2 電機(jī)使用年限過長改進(jìn)措施

電機(jī)使用年限過長解決難度較大,更換電機(jī)投資較大。根據(jù)電機(jī)設(shè)計(jì)說明,電機(jī)在正常負(fù)荷狀態(tài)下轉(zhuǎn)速為1450 r/min 左右,通過減速機(jī)帶動的鋼輪轉(zhuǎn)速行進(jìn)速度約為0.02 m/s,通過增加變頻器調(diào)控程序?qū)﹄姍C(jī)進(jìn)行恒速控制運(yùn)行,確保其穩(wěn)定在1450 r/min。在車輪上端梁處添加傳感器(測量元件)測試鋼輪速度,連接傳感器至PLC 接線柜內(nèi);編寫程序塊,將控制邏輯原理寫入PLC 實(shí)現(xiàn)控制;通過PID 程序控制電機(jī)轉(zhuǎn)速來保持鋼輪運(yùn)行速度恒定;使用T 法(測周期法)測算兩端車輪的運(yùn)行速度。電機(jī)PID 控制原理見圖5,電機(jī)控制邏輯見圖6。

圖5 PID 控制原理

圖6 電機(jī)控制邏輯

對電機(jī)轉(zhuǎn)速與鋼輪行走速度進(jìn)行實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集(圖7),當(dāng)系統(tǒng)檢測到兩側(cè)鋼輪不同步時(shí),通過PID 程序?qū)﹄姍C(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)速,使鋼輪行進(jìn)速度保持一致,將鋼輪行進(jìn)速度控制為0.02 m/s 恒速運(yùn)行。

圖7 電機(jī)轉(zhuǎn)速與鋼輪速度對照

4 改造效果

4.1 目標(biāo)達(dá)成情況

改進(jìn)措施實(shí)施后,對2020 年12 月—2021 年2 月刮吸泥機(jī)運(yùn)行過程中的故障情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表6。

表6 改造后故障率統(tǒng)計(jì)

4.2 改造效果

改造后對各項(xiàng)故障的總時(shí)長進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并制作出排列圖與改造前進(jìn)行對比(圖8)。

圖8 改造前后故障率排列

4.3 改造效益

水廠共有2 臺吸泥機(jī),改造費(fèi)用約2 萬元,近3 年的維修費(fèi)用為89 850 元。每年可節(jié)約維修費(fèi)約3 萬元。

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