孫 震,牛 斌,朱文杰,劉 琦,湯 亮
(中煤能源新疆煤電化有限公司,新疆 昌吉 831799)
中煤能源新疆煤電化有限公司首套氣化裝置采用殼牌煤氣化技術(shù),將粉煤在汽化爐中高溫焚燒后的灰渣與渣池中的黑水一同被集中到V1402 渣收集槽中,再通過(guò)V1403 渣鎖斗將渣渣和黑水排放到捕渣器中。進(jìn)入撈渣機(jī)后,渣渣沉淀在撈渣器的底部,用刮刀定時(shí)帶走,再通過(guò)皮帶輸送到渣場(chǎng),黑水和少量的細(xì)渣由溢流板排到后倉(cāng),再用水泵將其送入預(yù)處理裝置,實(shí)現(xiàn)黑水與廢液的分離。
中煤能源新疆煤電化有限公司煤氣化裝置采用單臺(tái)撈渣系統(tǒng),若發(fā)生設(shè)備故障,或汽化爐被迫停爐或通過(guò)臨時(shí)排渣管道排渣,前者將帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失,后者會(huì)帶來(lái)環(huán)境問(wèn)題,而且很難解決。根據(jù)自2008 年投產(chǎn)至今,汽化煤的實(shí)際灰分比設(shè)計(jì)值要高,殼牌原設(shè)計(jì)的煤灰含量低于25%,而現(xiàn)在的實(shí)際原料煤灰分為25%~30%,因此,撈渣機(jī)的出力約為20%。在排渣3~5min 后,由于大量的渣渣沉淀在撈渣機(jī)前倉(cāng),導(dǎo)致拖鏈跳鏈、刮板松動(dòng)脫落等問(wèn)題,使用一段時(shí)間后,固定刮刀的鏈條長(zhǎng)度不均勻,落渣洞口附近鑄石板被沖蝕嚴(yán)重,鑄石板剝落,在煤氣化爐的負(fù)載達(dá)到90%以上時(shí),撈渣機(jī)的撈渣能力已不能滿足實(shí)際需要,在運(yùn)行一段時(shí)間后,排渣泵往往會(huì)發(fā)生濾芯堵塞,嚴(yán)重影響了水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)[1]。鑒于此,公司決定對(duì)此裝置進(jìn)行改造。
當(dāng)撈渣機(jī)負(fù)載增加時(shí),液壓傳動(dòng)機(jī)構(gòu)無(wú)法進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié),導(dǎo)致拖鏈的伸長(zhǎng)而產(chǎn)生松馳,刮刀在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)發(fā)生變形或脫落,導(dǎo)致拖鏈的局部松弛程度增大,拖鏈的耐磨、剛度能較低,長(zhǎng)時(shí)間使用會(huì)導(dǎo)致鏈輪的磨損和變形,單傳動(dòng)機(jī)構(gòu)操作,將牽引鏈從傳動(dòng)機(jī)構(gòu)一側(cè)拉出,拉長(zhǎng)變形,撈渣機(jī)箱強(qiáng)度不足、變形、設(shè)備導(dǎo)軌磨損等也是導(dǎo)致拖鏈跳鏈的主要原因。同時(shí),回程鏈條在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)難免會(huì)夾雜少量的粉塵,在機(jī)械振動(dòng)、摩擦等因素的影響下,粉塵會(huì)在上部機(jī)殼、導(dǎo)輪下方堆積,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),造成機(jī)殼上部積渣較多,再加上回鏈刮片的影響,大量的灰渣被刮到導(dǎo)輪下方,最終導(dǎo)致導(dǎo)輪不能正常工作,導(dǎo)致鏈與導(dǎo)向輪之間的摩擦,從滾動(dòng)摩擦變成了滑動(dòng)摩擦,從而導(dǎo)致鏈輪磨損嚴(yán)重,壽命大幅度降低。造成了安全生產(chǎn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
汽化爐排渣過(guò)程中,大量的高溫高壓氣體和渣水被高速排出,沖蝕了落渣口附近的鑄石板,造成了一定的沖擊,導(dǎo)致鑄石板的局部破損。撈渣機(jī)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的操作,后倉(cāng)中的細(xì)渣經(jīng)過(guò)沉淀后堆積了大量,如果不及時(shí)清除,會(huì)隨著水流進(jìn)入后續(xù)的污水處理系統(tǒng),大塊的渣渣在濾芯上滯留,P1403 泵進(jìn)水一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,從而導(dǎo)致泵出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象。
撈渣機(jī)下槽中的鑄石板在投產(chǎn)初期出現(xiàn)了脫落,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取了緊急措施。需要注意的是,如果不及時(shí)進(jìn)行清理,會(huì)導(dǎo)致鄰近的鑄石板相應(yīng)的松動(dòng),剝落面積會(huì)迅速擴(kuò)大,撈渣機(jī)將不能正常工作,嚴(yán)重時(shí),還會(huì)出現(xiàn)斷鏈、刮板變形等問(wèn)題。造成這種情況的主要原因是,我國(guó)進(jìn)口的鑄石板質(zhì)量達(dá)不到要求,表面不平整,厚度也不均勻,不能達(dá)到最大1.5mm 的水平,有的零件在刮板的方向上有凸起,有的地方?jīng)]有填滿,有的地方會(huì)出現(xiàn)裂縫,刮板在經(jīng)過(guò)鑄石板時(shí)會(huì)產(chǎn)生撞擊,導(dǎo)致鑄石板部分剝落或破碎[2]。
(1)撈渣機(jī)機(jī)頭大齒輪增加兩股沖洗水,同時(shí)在上倉(cāng)蓋上增加落渣孔。在撈渣機(jī)頭轉(zhuǎn)軸與機(jī)頭機(jī)倉(cāng)的連接部位分別添加一股沖刷水流,并在上倉(cāng)蓋上增設(shè)一個(gè)落渣口,極大地清除了附著在刮板和牽引鏈上的渣滓,減少了上倉(cāng)體渣的積累,降低了撈渣機(jī)的工作負(fù)荷,并可大幅度降低牽引鏈的導(dǎo)軌機(jī)構(gòu)的磨損,延長(zhǎng)鏈輪及刮刀的使用壽命。
(2)采用耐磨鋼板,改造V1403 泄壓管線,后倉(cāng)加排污導(dǎo)淋,同時(shí)在后倉(cāng)增加曝氣管線。落渣管道附近的鑄石板承受不住壓力,經(jīng)過(guò)廠家商議后,決定用耐磨性鋼板代替鑄石板,從材質(zhì)上解決了撈渣器局部損壞較大的問(wèn)題,同時(shí),對(duì)V1403 管道進(jìn)行了改進(jìn),以減少渣水的壓力,從而減少了對(duì)落渣管道周圍的磨損,通過(guò)上述兩項(xiàng)技術(shù)改造,降低了落渣管道周圍物料的破壞程度,縮短了打撈設(shè)備的更換周期,提高了撈渣機(jī)的壽命。在撈渣機(jī)后倉(cāng)增設(shè)2 個(gè)4 英寸排水導(dǎo)向裝置,定期清除沉淀在后倉(cāng)的渣滓,并在后倉(cāng)增設(shè)低壓氮?dú)馔L(fēng)管道,防止后倉(cāng)內(nèi)煤泥渣沉降堆積,防止撈渣機(jī)尾倉(cāng)P-1403 進(jìn)水時(shí)不注意氣蝕現(xiàn)象。
(3)下槽體軌道區(qū)域鑄石板安裝改進(jìn)。撈渣機(jī)鑄石板的安裝過(guò)程和質(zhì)量必須嚴(yán)格控制,選用高質(zhì)量的鑄石板,樹(shù)脂膠和膠泥必須保證產(chǎn)品的質(zhì)量,并能在使用期限內(nèi)使用,在鑄石板安裝之前,每隔兩米就會(huì)在凹槽的鐵軌上設(shè)置一塊方塊,然后將鑄石板放入凹槽中,防止鑄石板的局部脫落而造成大面積的損壞[3]。
(4)撈渣機(jī)尾部張緊裝置改造。為了確保裝置的正常使用,排除設(shè)備在使用過(guò)程中存在的安全隱患,拆卸機(jī)頭的液壓拉緊裝置,將其支座調(diào)整至適當(dāng)位置,然后與外殼進(jìn)行緊固和焊接,將張緊裝置改為尾端張緊,將牽引裝置改為:外部支承固定結(jié)構(gòu),支承支座焊接在外殼的外壁上(改變形狀是用原定位螺栓將牽引輪的軸固定在張緊座上,并進(jìn)行固定),張緊輪在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)只受作用力,受力少,兩邊受力均等,尾張緊裝置輕巧靈活,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,更易于張緊且不影響頭部牽引機(jī)構(gòu),拖動(dòng)機(jī)構(gòu)的輪軸在安裝后,不會(huì)因?yàn)閺埩Υ笮?、鏈條磨損不均、長(zhǎng)度不等等原因而發(fā)生傾斜,從而確保了裝置的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
撈渣設(shè)備經(jīng)過(guò)改造后,其工作性能有了很大的改善,但由于撈渣設(shè)備所需的介質(zhì)數(shù)量較大,且長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),其磨損程度較大,拖曳鏈也會(huì)出現(xiàn)變形并產(chǎn)生伸長(zhǎng),在撈渣作業(yè)中,經(jīng)常出現(xiàn)滑鏈、滑片等問(wèn)題,嚴(yán)重影響了撈渣設(shè)備的工作穩(wěn)定性[4]。為了提高撈渣設(shè)備的工作效率,我認(rèn)為還有兩個(gè)改進(jìn)措施:首先,從鏈輪與設(shè)備材質(zhì)上改進(jìn):鏈輪與鏈條要配合使用,否則會(huì)因節(jié)距的差異而發(fā)生脫鏈或卡扣失效。原主機(jī)傳動(dòng)鏈輪采用球形墨鑄鐵整體澆鑄而成,其齒形精度較差,嚙合傳動(dòng)不均衡,容易發(fā)生鏈輪與鏈輪的卡扣,造成鏈輪纏鏈、斷鏈等操作故障,目前鏈輪采用合金鋼單齒精密模鍛,精確定位、組焊,齒形精度高,齒輪傳動(dòng)的平衡,使夾持現(xiàn)象完全消失。熱處理:原鏈輪經(jīng)鑄態(tài)正火處理,其硬度為《HB320,鏈輪不耐磨,現(xiàn)采用滲碳淬火處理,表面硬度》HRC55,使用壽命提高4 倍,經(jīng)熱處理后,其強(qiáng)度為HB320。在結(jié)構(gòu)上采用凹形齒輪,可以使鏈輪的節(jié)圓相應(yīng)地增加,并保持正常的嚙合,同時(shí),鏈輪的輪齒對(duì)環(huán)鏈具有良好的嚙合效果,避免了脫鏈。所有與之匹配的車輪均為德國(guó)進(jìn)口(如:德國(guó)RUD 公司生產(chǎn)的環(huán)形鏈條,直徑為30×108mm),以確保在使用中的接合性。為了避免在超重狀態(tài)下發(fā)生斷裂,輪軸采用高強(qiáng)度1CrL3 或2Cr13。在渣水中浸漬的導(dǎo)輪軸承是一種由迷宮和液態(tài)兩種密封件組成的結(jié)構(gòu),其密封性較好[5]。其次,從裝置改造上:該結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)的通軸聯(lián)接方式變?yōu)閱为?dú)工作、輕便靈活,在導(dǎo)向輪發(fā)生故障時(shí),使用撬棒可以輕易地將導(dǎo)向輪從支架中移除,維修工作只需要一名操作者。以前需要多個(gè)工具、多個(gè)維修工人才能完成的作業(yè),如今只需要一個(gè)人用一把鐵鍬就可以完成,這一技術(shù)改造使檢修工序變得簡(jiǎn)單,節(jié)省了大量的人力、物力和工作時(shí)間。
多管水冷碎渣設(shè)備主要由進(jìn)料裝置、旋轉(zhuǎn)筒體和接頭、驅(qū)動(dòng)裝置、防竄裝置、基座等構(gòu)成。破碎機(jī)筒為單中空轉(zhuǎn)子,兩側(cè)各有一端板,與圓筒的內(nèi)壁形成封閉的空間,六根帶有螺旋式推進(jìn)器的進(jìn)料管道從封閉的空間中穿出,按順序通過(guò)旋轉(zhuǎn)接頭,中空軸,端板,在封閉的空間內(nèi),冷卻水與熱渣的逆向換熱,再由中空軸經(jīng)轉(zhuǎn)動(dòng)連接排出。壓縮擠出是破碎機(jī)選型的主要因素,在料筒的內(nèi)壁上一般都有螺旋狀的翅片,其作用是將渣在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)推進(jìn)。軸的兩端為實(shí)心和中空,端板焊接,螺紋連接,旋轉(zhuǎn)接頭。破碎機(jī)給料機(jī)構(gòu)由密封圈和導(dǎo)料管構(gòu)成,用于堵住入口的殘?jiān)?。輥?zhàn)由贤ǔQb有安全閥、噴淋閥、排氣口等,以避免因溫度過(guò)高造成的損壞[6]。
滾筒碎渣機(jī)筒體由內(nèi)外兩部分組成,內(nèi)部用于循環(huán)冷卻水,其結(jié)構(gòu)與前面提到的多管式水冷碎渣機(jī)類似,包括進(jìn)出渣裝置、百葉式熱傳遞筒、電控裝置,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),防竄裝置,冷卻水系統(tǒng)等。冷卻水通道為水管內(nèi)套管、水冷筒體、集中管,回轉(zhuǎn)式水頭的內(nèi)外套之間,與爐渣的倒置方向相反,將爐渣的物理熱量帶走。負(fù)壓吸塵管道主要用于防止粉塵外泄,對(duì)環(huán)境造成污染,通常裝于煙道,其工作原理是通過(guò)抽風(fēng)機(jī)產(chǎn)生負(fù)壓,同時(shí)起到空氣冷卻的作用,從而達(dá)到冷渣熱交換。
滾筒型碎渣設(shè)備的結(jié)構(gòu)特征:進(jìn)渣設(shè)備直徑大,防止堵塞,對(duì)不同的灰渣顆粒大小不敏感,采用反螺旋技術(shù)進(jìn)行密封,高強(qiáng)度的密封性,極大地提高了工作壽命。葉高增大,密度增大,輥?zhàn)娱L(zhǎng)度延長(zhǎng),有效地改善了換熱效果。在輥?zhàn)拥耐獠?,設(shè)有一個(gè)分散的冷卻水回水管,其作用是在管道破裂、滲漏時(shí),形成一層防護(hù),便于維護(hù)。此外,靈型轉(zhuǎn)動(dòng)關(guān)節(jié)還能改善密封性能,簡(jiǎn)化操作,減少維護(hù)成本。通常,出渣設(shè)備都是在密閉的地方安裝負(fù)壓吸塵設(shè)備,除了起到風(fēng)冷卻作用,還能防止粉塵外泄。支撐輪在長(zhǎng)期使用中不可避免地會(huì)出現(xiàn)磨損,這時(shí),輥?zhàn)拥臋M向調(diào)整機(jī)構(gòu)可以有效地調(diào)整輥?zhàn)拥母叨?,有效地提高了支撐輪的使用壽命。在?shí)際操作中,實(shí)際上是利用轉(zhuǎn)速來(lái)控制排渣量,與碎渣速度成線性關(guān)系,利用變頻速度自動(dòng)獲得渣料量,從而實(shí)現(xiàn)床壓的自動(dòng)控制。此外,還設(shè)有緊急停車、冷卻水超溫報(bào)警器、超壓自動(dòng)放水等緊急保護(hù)設(shè)備。
(1)將破碎機(jī)的起動(dòng)速度調(diào)節(jié)到最低,從而根據(jù)床壓而定。在碎渣機(jī)運(yùn)行期間,對(duì)系統(tǒng)的排出溫度、流量、系統(tǒng)壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),在出水溫度過(guò)高或流量小于規(guī)定值時(shí),嚴(yán)禁排出。定期檢查破碎機(jī)溫度,軸承振動(dòng)和旋轉(zhuǎn)設(shè)備的性能。
(2)旋轉(zhuǎn)圓筒,在頂部設(shè)置一個(gè)排氣口,以充分地排放蒸汽,為了避免爐渣管道的泄漏,必須打開(kāi)排渣管的電動(dòng)閥門,使其充滿進(jìn)給管道,從而形成料封。
(3)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞的情況,主要是由于排出的冷渣過(guò)于濕潤(rùn),一般認(rèn)為是由于內(nèi)部滲漏造成的,必須進(jìn)行維修,否則堵塞情況會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重,造成的后果是,停機(jī)檢修,影響了生產(chǎn)和使用。
(4)排渣管在出渣過(guò)程中會(huì)交替受熱,既要防止對(duì)爐膛造成損傷,又要保證鍋爐的正常工作,所以要保證爐膛內(nèi)的壓差不變,從而保證爐膛的轉(zhuǎn)速。在運(yùn)行后,對(duì)出渣狀況進(jìn)行了實(shí)時(shí)追蹤,當(dāng)回水溫度超過(guò)80℃時(shí),應(yīng)增加冷卻水的用量。
(5)破碎機(jī)進(jìn)料經(jīng)常發(fā)生阻塞,造成物料輸送不順暢,溫度上升,一般采用錘子振動(dòng)來(lái)促進(jìn)物料的流動(dòng),這種操作很可能導(dǎo)致滑槽的變形,甚至出現(xiàn)裂縫,必須進(jìn)行斷續(xù)的焊接修補(bǔ)。因此,如果發(fā)生阻塞,最好先關(guān)閉閥門,再戴上隔熱手套,使用刀具,在前導(dǎo)料管下面的手眼處進(jìn)行清理。
(1)對(duì)碎渣機(jī)冷卻水流程的維修和改造:一般將冷卻水分成兩個(gè)部分,一部分用于與熱渣進(jìn)行反向傳熱,一部分通過(guò)進(jìn)料設(shè)備的水冷系統(tǒng),防止入口導(dǎo)料管受到灼傷。兩個(gè)循環(huán)冷卻水都能由脫鹽旁通閥門進(jìn)行調(diào)整,并與爐渣進(jìn)行換熱,使廢水加熱,使其達(dá)到聚合脫氧器的目的。如果冷卻水因旁通閥門開(kāi)啟過(guò)大,或者進(jìn)水量過(guò)小,造成流量減少,甚至中斷,則與熱渣進(jìn)行反向換熱時(shí),就會(huì)變?yōu)闊崴羝瑢?duì)設(shè)備造成傷害。改造方案是在進(jìn)水口加長(zhǎng),進(jìn)水管加大進(jìn)水流量,保證降溫效果。
(2)在工作中,由于碎渣機(jī)止推輪長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn),難免會(huì)出現(xiàn)磨損,輥軸價(jià)格較低,防止漏油和托架發(fā)生碰撞,妨礙圓筒的旋轉(zhuǎn),增加了旋轉(zhuǎn)的阻力,會(huì)對(duì)傳動(dòng)裝置造成損傷,使破碎機(jī)停機(jī)。改進(jìn)的辦法是在卡澀部位涂上石墨粉末,起到明顯的潤(rùn)滑作用。
(3)爐膛內(nèi)的爐渣顆粒大小也要嚴(yán)格控制,確保顆粒大小,才能繼續(xù)排渣,對(duì)此,應(yīng)及時(shí)調(diào)整破碎板的縫隙,定期檢查或替換。
(4)為了避免大型煤塊和雜物進(jìn)入煤倉(cāng),過(guò)濾過(guò)濾器應(yīng)該定期進(jìn)行維修,甚至可以考慮采用加密加強(qiáng)的鋼筋,加強(qiáng)工人的工作責(zé)任心,同時(shí),對(duì)出渣的粒徑也要嚴(yán)格控制,以防止破碎機(jī)內(nèi)筒和磨損輸送管道。
(5)在破碎機(jī)口的滑槽上安裝一臺(tái)刮板,用于將渣料輸送至料倉(cāng)進(jìn)行集中,有效地減少了人工運(yùn)渣的勞動(dòng)強(qiáng)度。