摘要:在某輕客開發(fā)過程中,采用指標分解的方法對空調(diào)吹臉性能進行評價,通過測試現(xiàn)生產(chǎn)車型與競品車型的相關指標參數(shù),確定了大改款車型空調(diào)吹臉性能目標值;以現(xiàn)生產(chǎn)車型為基礎建立仿真模型與試驗結果對標驗證仿真方法的合理性。采用自定義的仿真分析方法對新開發(fā)車型乘員空調(diào)舒適性進行了優(yōu)化,最終使大改款車型空調(diào)性能達成目標值。
關鍵詞:乘員舒適性;SNT;CFD;優(yōu)化
中圖分類號:U463.4收稿日期:2022-06-09
DOI:10.19999lj.cnki.1004-0226.2022.07.010
1 SNT 評價方法介紹
SNT(System Numerical Target)系統(tǒng)客觀目標,是將規(guī)定的目標盡可能以計量方式去設定[1-2]。在空調(diào)吹臉的SNT指標設定上,充分考慮駕駛員實際感受,風口調(diào)節(jié)能力等因素設定表1所示的五項指標。
如圖1所示,測試選用95分位假人模型,確定駕駛員EP點(兩個眼睛連線的中間點)位置后,通過調(diào)節(jié)出風口格柵角度測試5個SNT指標,由于測試時主要考察駕駛員側兩出風口,所以乘員側出風口格柵調(diào)至最下位置。測試過程中,關閉車窗,開啟空調(diào)風機最大擋,全冷吹臉模式,內(nèi)循環(huán)。
2試驗結果
本文試驗車共3臺,包括一輛現(xiàn)生產(chǎn)輕客BASE,以及競品A、競品B。
2.1 HAVC總成風量測試結果
在進行SNT前期,已在臺架上完成對三臺車HAVC總成的吹臉最大風量測試:BASE (381.3 m/h)、競品A(294.3 m3/h)、競品B(367.7 m3/h),從風量上來說,BASE風量優(yōu)于兩款競品車。
2.2 SNT 測試結果
表2所示為三款車的SNT吹臉測試結果,EP-face指標BASE與競品B接近,明顯優(yōu)于競品A;EP-left指標BASE與競品B相同,略差于競品A;EP-right指標 BASE與兩款競品差距較大;EP-down指標三款車整體接近;EP-up指標BASE 表現(xiàn)最佳。
整體上看,BASE車在HAVC風量較大的情況下,SNT 指標表現(xiàn)一般,主要差距體現(xiàn)在EP-right、 EP-left以及EP-down三個考察出風口范圍的指標上,需要采取相應改善措施。基于試驗對標,設定的大改款車型空調(diào)吹臉SNT指標如表3所示。
3仿真與試驗對標
3.1仿真模型搭建
基于BASE車型搭建駕駛室內(nèi)流場計算模型,保留乘員艙內(nèi)飾、儀表板、座椅、吹臉風道、出風口(帶格柵)以及假人(95分位)。在網(wǎng)格劃分上,細化風道、出風口、假人表面,邊界層設置上采用3層、拉伸比1.3,總厚度4 mm。最終計算模型總網(wǎng)格數(shù)為500萬左右,如圖3所示。
本次分析主要通過調(diào)整出風口格柵角度而與試驗測試的五種狀態(tài)對標,BASE車型出風口格柵上下左右調(diào)節(jié)極限角度均為30°,假設設計狀態(tài)(最大開度)格柵角度為0°,則上極限為+30°,下極限為-30°,左極限為+30°,右極限為-30°。同時確定假人EP點整車坐標為(2 590,-464,1761),在3D數(shù)模上分別校核出駕駛員側左右出風口吹向EP點的上下左右偏轉角度,最終形成如表4所示的SNT仿真計算格柵角度。
3.2后處理
試驗中風速測量使用的儀器為精度 0.1m/s的手持葉輪式風速儀,為與試驗結果盡可能對應,對五項SNT指標進行相應的后處理方式,具體處理方式如下:
對于EP-left、 EP-right, EP-down三項距離評價指標,采取如圖4所示的處理方式,在EP點坐標處截取向斷面,添加標量場,函數(shù)選取velocity[i],標尺范圍不小于0.1。量取EP點至輪廓水平最左側點Y向距離,即為EP-left指標的值,以此類推其他兩項指標。
對于EP-face、EP-up兩項速度評價指標,采取如圖5所示,在EP點前方25 mm處截取Y向斷面,添加標量場,函數(shù)選取velocity,顯示等值線及數(shù)值,讀取EP投影值該截面位置風速,如圖5所示為EP-face仿真結果示意圖。
3.3 BASE車仿真與試驗對標結果
表5所示為BASE車型吹臉SNT仿真與試驗結果,EP-face與EP-up兩項指標與試驗值吻合度較高, EP- left, EP-right、 EP-down三項指標仿真與試驗存在一定差異,差異較大的達到30mm,這主要由于試驗過程中儀器的靈敏度不足和駕駛室內(nèi)氣流兩方面因素影響臨界位置的確定而導致。
同時結合流線與試驗主觀判斷,EP-right指標很差,駕駛員左側出風口即使調(diào)節(jié)格柵至最右側依舊無法直接吹至人面部,僅能達到左耳處,是后續(xù)主要改進方向。圖6所示為EP-right指標仿真流線。仿真結果與試驗吻合度較高,仿真結果略小于試驗結果,若仿真結果滿足要求,則基本可判斷試驗結果可達成,此仿真方法可作為新開發(fā)車型吹臉SNT指標優(yōu)化的方法。
3.4大改款車型仿真計算結果
依據(jù)上文仿真方法,對大改款車型第一版風道、出風口數(shù)據(jù)進行計算,計算結果及云圖分別如表6、圖7所示。
從第一版數(shù)據(jù)仿真計算結果來看,目前存在的問題主要有:a.左右出風口調(diào)節(jié)范圍不夠,特別是左出風口出風基本無法吹至EP點右側;b.左右出風口上下調(diào)節(jié)范圍不一致,左側偏高,右側偏低;c.氣流從風口出來不聚集,存在發(fā)散問題。
4改進方案及效果
針對上述描述,改進方案及效果如下:
a.出風口壁面設置臺階結構,增強左右格柵導向能力。如圖8所示,初版大改款出風口左右調(diào)節(jié)格柵位于內(nèi)部,由于出風口壁面的影響,即使格柵調(diào)節(jié)至臨界位置,氣流依舊沿壁面流出。針對此項問題,對出風口位置處設置臺階結構,如圖9所示。
b.調(diào)整格棚型面。如圖10所示,針對左右出風口上下調(diào)節(jié)范圍差距較大的情況,對上下調(diào)節(jié)格柵型面進行調(diào)整,將格柵內(nèi)端收窄,其中綠色為原方案,紅色為優(yōu)化方案。
c.適當縮小出風口面積。由于初版方案計算結果顯示氣流存在一定發(fā)散,所以將出風口適當縮小,縮小出風口可使氣流聚攏,增大氣流流速。如圖11所示,其中綠色為原方案,紅色為優(yōu)化方案。
經(jīng)過計算,雖然縮小出風口面積的方案,能有效提高EP-face風速,且改善發(fā)散情況,但是此方案需要更改出風口造型,變動較大,所以并未被采納。大改善出風口最終同時采納方案一及方案二,五項指標均達成目標值,圖12所示為改善后仿真結果云圖,改善后各目標值如表7所示。
參考文獻:
[1]陳億.某汽車空調(diào)性能的CFD分析與優(yōu)化[D].重慶:重慶大學2022.
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作者簡介
陳陽,男,1992年生,助理工程師,研究方向為計算流體動力學仿真。