高博,龐龍俊,屈君,胡明翔,侯家豪
(1.海軍駐咸陽地區(qū)軍事代表室,陜西 興平 713105;陜西柴油機(jī)重工有限公司,陜西 興平 713105)
曲軸是柴油機(jī)的關(guān)鍵零部件之一,柴油機(jī)工作過程中活塞連桿往復(fù)運動,以推動曲軸旋轉(zhuǎn)輸出做功。曲軸在高速轉(zhuǎn)動時會發(fā)熱膨脹產(chǎn)生軸向位移,如果軸向間隙過小,會增加曲軸運動的阻力,引起曲軸卡滯、磨損等質(zhì)量事故;如果軸向間隙過大,會增加曲軸的軸向竄動,引起活塞連桿異常受力,可能發(fā)生活塞與氣缸偏磨、活塞環(huán)斷裂等質(zhì)量事故[1]。
曲軸止推結(jié)構(gòu)一般有止推片式、滾動軸承式,以及止推片式和滾動軸承式的組合式[2]。某大功率柴油機(jī)曲軸止推結(jié)構(gòu)為滾動軸承式,裝配于柴油機(jī)的輸出端,與機(jī)體、曲軸、曲軸凸緣襯套、定心環(huán)、輸出端罩殼等裝配后形成止推間隙。通過控制零部件尺寸及其形位誤差,控制裝配過程,以保證曲軸止推間隙。
該柴油機(jī)為20缸V型大功率柴油機(jī),額定轉(zhuǎn)速為1 455 r/min。曲軸止推方式采用向心推力球軸承結(jié)構(gòu),設(shè)計要求曲軸止推間隙為0.3~0.9 mm。實際靜態(tài)裝配狀態(tài)下曲軸止推間隙為0.78 mm。柴油機(jī)完成臺架試驗后,復(fù)測曲軸止推間隙為1.05 mm,曲軸止推間隙發(fā)生異常變化,且超出了設(shè)計要求。其他零件拆檢結(jié)果均正常,無異常磨損,相關(guān)零件尺寸合格,且柴油機(jī)運行期間各參數(shù)未見明顯異常。
該柴油機(jī)的曲軸止推結(jié)構(gòu)如圖1所示。由圖1可以看出:軸承的內(nèi)圈分a和b兩半式。裝配步驟為:首先,在曲軸上安裝定心環(huán),將凸緣襯套加熱至80 ℃左右,熱套至曲軸上,與曲軸的凸緣端面接觸;其次,將軸承的內(nèi)圈b加熱至80 ℃左右,熱套至凸緣襯套內(nèi)側(cè)上,安裝軸承外圈;再次,將軸承內(nèi)圈a加熱至80 ℃左右,熱套至凸緣襯套外側(cè),安裝帶槽圓螺母與軸承內(nèi)圈a的端面接觸,并固定鎖緊;最后,將輸出端罩殼用螺栓、墊圈與機(jī)身連接,定心環(huán)與輸出端罩殼用螺栓、墊圈連接。帶槽圓螺母和凸緣襯套限制軸承內(nèi)圈的軸向運動,定心環(huán)和輸出端罩殼限制軸承外圈的軸向運動。
圖1 曲軸止推裝配圖
曲軸止推間隙由軸承外圈安裝間隙、軸承內(nèi)圈安裝間隙和軸承本體間隙組成,如圖2所示,具體計算公式為:
圖2 裝配尺寸鏈
C=C1+Cab+Co
(1)
C1=H1-h1
式中:C為曲軸止推間隙,單位mm;C1為軸承外圈安裝間隙,單位mm;H1為輸出端罩殼與軸承軸向配合間隙,單位mm;h1為軸承外圈寬度,單位mm;Cab為軸承內(nèi)圈安裝間隙,單位mm;Co為軸承本體間隙(間隙相對較小,可以忽略),單位mm。
該曲軸止推結(jié)構(gòu)可靠性很高,但柴油機(jī)在試驗臺架上僅僅運行約40 h,曲軸止推間隙卻出現(xiàn)異常變化。根據(jù)曲軸止推裝配圖、輸出端罩殼圖紙、止推軸承的工藝安裝方法等進(jìn)行全面分析,初步確認(rèn)曲軸止推間隙在試驗前后發(fā)生變化,且超出設(shè)計規(guī)定上限的原因可能為:① 輸出端罩殼與定心環(huán)連接螺栓松動,導(dǎo)致輸出端罩殼與軸承軸向配合間隙變大;② 輸出端罩殼止推面尺寸加工超差,即定心環(huán)安裝面與軸承外圈配合面尺寸加工超差;③ 輸出端罩殼與軸承外圈配合面的根部存在毛刺;④ 定心環(huán)的固定銷未安裝到底;⑤ 固定軸承內(nèi)圈的帶槽圓螺母松動;⑥ 在安裝軸承內(nèi)圈a推入凸緣襯套時,軸承內(nèi)圈a安裝歪斜,沒有裝正。
拆檢前,檢查輸出端罩殼固定螺栓發(fā)現(xiàn)力矩正常,無松動現(xiàn)象。
拆下輸出端罩殼,目視檢查軸承、定心環(huán)等均無異常;軸向晃動軸承時,發(fā)現(xiàn)軸承在軸向運動的間隙手感明顯。
檢查輸出端罩殼內(nèi)部發(fā)現(xiàn)其清潔度良好,無可見異物;輸出端罩殼內(nèi)部各加工面干凈無毛刺,輸出端罩殼與軸承外圈配合面的根部無毛刺。測量輸出端罩殼止推面加工尺寸,圓周方向多點測量結(jié)果為51.30 mm,軸承厚度為51 mm,軸承外圈裝配間隙為0.30 mm,均滿足圖紙和裝配要求。
帶槽圓螺母擰緊在曲軸上,帶槽圓螺母端面固定軸承內(nèi)圈a,螺母邊緣開有槽口,在槽口上有緊固螺栓,螺栓緊固后,使帶圓槽螺母螺紋變形而達(dá)到鎖緊防松的目的,防止其受曲軸軸向力而退出。檢查鎖緊螺栓的止動墊片態(tài)良好,無變形情況。帶槽圓螺母上的螺栓及帶槽圓螺母按照裝配時的力矩校驗,均無松動情況。
檢查軸承狀態(tài),發(fā)現(xiàn)軸承在軸向方向有明顯的運動,初步判定軸承內(nèi)圈a和內(nèi)圈b之間間隙過大。軸承的兩半式內(nèi)圈過盈配合在凸緣襯套上,被帶槽圓螺母軸向固定。在正常情況下,軸承在內(nèi)圈之間軸向應(yīng)無運動量或運動量微弱。拆下帶槽圓螺母,圓周方向均勻測量軸承內(nèi)圈a到曲軸端面的距離,并記錄。重新對軸承內(nèi)圈a在圓周方向端面均勻施加軸向推力(約50 000 N),在圓周方向均勻測量軸承內(nèi)圈a到曲軸端面距離,并記錄。記錄結(jié)果表明軸承內(nèi)圈a向自由端推入0.50 mm,檢查軸承在軸向方向已無明顯的軸向運動。試裝輸出端罩殼,用百分表測量曲軸軸向間隙為0.51 mm。
前期安裝軸承內(nèi)圈a時安裝歪斜,中心未對正,即軸承內(nèi)圈a中心線相對曲軸軸線存在一定角度。因為過盈配合,加熱后配合間隙較小,如果沒有裝正,易導(dǎo)致卡滯而無法裝配到位。裝配完初期檢查曲軸止推間隙滿足工藝要求,但在后期柴油機(jī)運行中,曲軸的軸向負(fù)荷使軸承內(nèi)圈a慢慢回正,并向輸出端方向運動靠緊帶槽圓螺母。此時推力軸承內(nèi)圈a和內(nèi)圈b之間的間隙變大,復(fù)測曲軸止推間隙變大,且超出止推上限值。
L=D×α×(T1-T0)
(2)
式中:L為膨脹量,單位mm;D為材料外徑,單位mm;α為材料線脹系數(shù);T1為加熱后溫度,單位℃;T0為環(huán)境溫度,單位℃。凸緣襯套的材料線脹系數(shù)α取11.2×10-6,經(jīng)過理論計算,軸承內(nèi)圈回正后止推間隙增加0.249~0.826 mm。實際測量的止推間隙由0.78 mm增加至1.05 mm,增加0.27 mm,在理論計算值范圍內(nèi)。
綜上所述,基本可以鎖定曲軸止推間隙異常變大的主要原因為軸承內(nèi)圈a安裝歪斜,中心未對正,曲軸運動的軸向負(fù)荷作用在內(nèi)圈a后,使其與軸承內(nèi)圈b之間產(chǎn)生了更大的距離,最終導(dǎo)致曲軸止推間隙變大,超出設(shè)計規(guī)定的上限值。
另外,統(tǒng)計了近幾年該型柴油機(jī)的曲軸止推間隙,得到平均值為0.41 mm,最大值為0.56 mm。該柴油機(jī)靜態(tài)裝配時曲軸止推間隙為0.78 mm,與正常裝配相比,曲軸止推間隙雖然在規(guī)定范圍內(nèi),但已靠近上限。
向心推力球軸承的軸承內(nèi)圈a安裝歪斜,中心未對正,即軸承內(nèi)圈a中心線相對曲軸軸線存在一定角度,導(dǎo)致裝配后曲軸止推間隙超出規(guī)定值上限。同時,軸承內(nèi)圈a在非正常狀態(tài)下承受作用力,使曲軸止推軸承間隙發(fā)生了異常變化。
為了保證曲軸止推安裝正確,止推間隙合理,需要控制裝配過程,增加裝配過程檢驗工序,檢查項目如下:① 裝配定位銷和軸承內(nèi)圈b后,使用0.05 mm塞尺檢查定位銷的四角與定心環(huán)接觸面,以及軸承內(nèi)圈b與凸緣襯套接觸面,確保接觸面四周均不通過;② 裝配向心推力球軸承內(nèi)圈a后,使用百分表檢查其端面跳動量,確保跳動量不高于0.10 mm;③ 測量并記錄輸出端罩殼止推面加工尺寸;④ 將曲軸止推間隙目標(biāo)值控制在0.6 mm以內(nèi)。