高建民,代明
(上海汽車集團股份有限公司 創(chuàng)新研究開發(fā)總院,上海 201804)
隨著汽車智能化、電動化的推進,采用線控電子換檔執(zhí)行器的車型越來越多。當前,線控技術(shù)在新能源汽車智能駕駛領(lǐng)域占據(jù)了重要位置[1]。線控電子換檔技術(shù)優(yōu)勢明顯,但對整個系統(tǒng)的安全也提出了更高的要求[2]。
線控電子換檔是將駕駛員的駕駛意圖通過信息流控制轉(zhuǎn)化為實際檔位的切換,通過電信號及網(wǎng)絡(luò)信號傳輸來控制變速箱,結(jié)構(gòu)精簡,操作便捷。當前,電子換檔執(zhí)行器大多采用拉索轉(zhuǎn)接式,由于其子零件數(shù)量眾多、空間需求大、裝配復(fù)雜,對整車布置、生產(chǎn)制造及裝配標定的要求越來越高[3]。為此,設(shè)計開發(fā)了抱軸式小型電子換檔執(zhí)行器。
拉索轉(zhuǎn)接式電子換檔執(zhí)行器如圖1所示。抱軸式電子換檔執(zhí)行器在拉索轉(zhuǎn)接式執(zhí)行器的基礎(chǔ)上取消了搖臂、連桿、卡扣、螺栓等近40件子零件,采用套筒[4]與換檔軸直接連接,如圖2所示。
圖1 拉索轉(zhuǎn)接式電子換檔執(zhí)行器
圖2 抱軸式電子換檔執(zhí)行器
結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化不僅在零件制造方面更省時、省力,在整車布置空間上更優(yōu),可以在保證執(zhí)行器本體不變的情況下,執(zhí)行器長度縮小50%以上。此外,在裝配方面也更簡易,裝配工時由46 s縮減至21 s。2種換檔執(zhí)行器的匹配型式及特點見表 1。
表1 執(zhí)行器與變速箱匹配型式對比
1.2.1 整車駐車扭矩計算
當整車在坡上駐車停止時,輪胎受到的摩擦力等于由車重引起的下滑力,即
T=mgRsinβ
(1)
式中:T為輪胎受到的摩擦力;m為車輛整備質(zhì)量;g為重力加速度;R為輪胎半徑;β為坡度。
針對不同的車輛整備質(zhì)量計算得到車型1的半軸承受扭矩為1 811 N·m,車型2的半軸承受扭矩為2 005 N·m,相應(yīng)整車與零部件參數(shù)見表2。最終扭矩通過速比傳遞到駐車棘輪,按表2中的駐車彈簧剛度等參數(shù),通過計算機輔助工程(CAE)仿真計算出在不同檔位下駐車機構(gòu)輸出軸拔脫扭矩,如圖3所示。
表2 整車與零部件參數(shù)
圖3 棘爪接觸狀態(tài)CAE分析結(jié)果
由仿真分析結(jié)果得知,在30%坡度時最大拔脫扭矩為12 N·m(P檔時),考慮到安全裕量,整個換檔系統(tǒng)應(yīng)以18 N·m進行校驗。
1.2.2 換檔軸設(shè)計與優(yōu)化
換檔軸材質(zhì)為35號鋼,換檔軸直徑為11 mm,與執(zhí)行器配合扁口寬度為5.8 mm,初始設(shè)計倒角為0.5 mm,無特殊熱處理。經(jīng)分析,該換檔軸的最大主應(yīng)力高于屈服強度,不滿足設(shè)計要求。為此,將設(shè)計倒角擴大為1.0 mm,并增加與套筒配合區(qū)域淬火工藝,洛氏硬度達到40 HRC以上,有效硬化層深度為0.3~1.3 mm。經(jīng)CAE分析,扭矩為12 N·m時,換檔軸的表面最大主應(yīng)力為256 MPa,分析結(jié)果如圖4所示。扭矩為18 N·m時,換檔軸的表面最大主應(yīng)力為382 MPa(設(shè)計值為<875 MPa);有效硬化層深度為0.3 mm時,最大主應(yīng)力為236 MPa(設(shè)計值為<315 MPa),分析結(jié)果如圖5所示,滿足了設(shè)計要求。
圖4 扭矩為12 N·m時的應(yīng)力分布
圖5 扭矩為18 N·m時表面及深層應(yīng)力分布
1.2.3 間隙設(shè)計
由于線控換檔執(zhí)行器的摩擦阻力矩大于回位彈簧對變速器換檔軸的力矩,因此對線控換檔執(zhí)行器的R、N、D檔位進行精確標定就顯得尤為重要[6]。但由于套筒與換檔軸間隙配合會引起空行程,所以在實際應(yīng)用中以電機扭矩控制進行精確標定的效果較差。設(shè)計中,換檔執(zhí)行器依據(jù)檔位傳感器(IMS)在P、R、N、D各檔位的理論值進行標定,并以標定值的閾值區(qū)間對執(zhí)行結(jié)果進行校驗,以實現(xiàn)閉環(huán)。
因傳遞路徑較長,需要系統(tǒng)性地梳理抱軸式換檔執(zhí)行器的標定過程,合理設(shè)定相應(yīng)參數(shù)。具體尺寸鏈影響因素及校驗參數(shù)見表3。
表3 尺寸鏈影響因素及校驗參數(shù)
建立模型,設(shè)置A和B 2個檔位,換檔執(zhí)行器按正轉(zhuǎn)(P檔到D檔方向)、反轉(zhuǎn)(D檔到P檔方向)進行標定和校驗,如圖6所示。其中,θ表示執(zhí)行器套筒與換檔軸間隙配合引起的空轉(zhuǎn)角度,α表示位置A與位置B之間的理論角度,δ表示實際裝配后齒形板與IMS理論差異角度。
圖6 執(zhí)行器套筒與換檔軸關(guān)系
1.3.1 標定階段(靜態(tài)駕駛階段)
標定時電機動作緩慢且有持續(xù)電流控制,標定精度的主要影響因素為換檔軸與執(zhí)行器套筒間隙配合的空轉(zhuǎn)。
執(zhí)行器套筒空轉(zhuǎn)θ角度后推動換檔軸轉(zhuǎn)動,空轉(zhuǎn)時IMS占空比PWM不變;空轉(zhuǎn)完成后,執(zhí)行器套筒推動換檔軸轉(zhuǎn)動,此時IMS占空比PWM發(fā)生變化。
在位置A,換檔執(zhí)行器記錄此刻IMS PWM;然后換檔執(zhí)行器繞轉(zhuǎn)α角度到達位置B,并記錄此刻IMS PWM。
校驗時,換檔執(zhí)行器按表3中ε控制比對初始階段相應(yīng)檔位標定值和IMS對應(yīng)中值。其中位置A切換至位置B時的校驗與標定初始階段一致,位置B切換至位置A時的校驗則因配合間隙導(dǎo)致不同:執(zhí)行器套筒先反轉(zhuǎn)2θ,然后帶動換檔軸繼續(xù)轉(zhuǎn)動α-2θ,此時換檔軸自位置B切換至位置A實際少轉(zhuǎn)動了2θ。
1.3.2 動態(tài)駕駛階段
動態(tài)駕駛階段,換檔執(zhí)行器按表3中φ控制校驗,除受標定時的影響因素外,還受齒形板帶動換檔軸回位、執(zhí)行器轉(zhuǎn)動慣量影響。
當以位置B切換至位置A時,因受執(zhí)行器反向運動的空轉(zhuǎn)影響,換檔理論目標一直處于換檔軸實際位置的左側(cè),如圖7所示。
圖7 執(zhí)行器套筒、IMS與齒形板相對位置關(guān)系
由圖7可以看出:當齒形板相對IMS左偏時,受執(zhí)行器套筒慣性運動,相應(yīng)PWM偏轉(zhuǎn)最大,為ρ+τ+2σ+ω。
為保證換檔功能正常,既需要滿足變速箱不能機械上竄檔,又需要確保TCU不能報換擋桿位置信息故障而使車輛丟失動力[7],即需要滿足如下要求:
ε≥ρ+2σ+ω
(2)
μ≥γ≥φ≥ρ+τ+2σ+ω
(3)
經(jīng)三西格瑪計算,將ε設(shè)定為3%,φ設(shè)定為4.1%,其中最大影響因素為τ,占比為46%,第二重要影響因素為σ,在保持換檔軸直徑為11 mm不變的情況下,將切削扁口配合寬度由8.2 mm降至5.8 mm后,該累計公差可縮小44%。
挑選換檔執(zhí)行器套筒與換檔軸樣件,配合間隙分別為0.02 mm、0.09 mm、0.18 mm,覆蓋極限樣件,按前述標定方法與參數(shù)進行試驗,結(jié)果見表4。每組樣件各進行標定30次,均可一次性學(xué)習(xí)成功,相應(yīng)檔位的油路能正常建壓或泄壓。同時,經(jīng)CANoe軟件進行信號采集與分析,結(jié)果顯示最大換檔執(zhí)行時間為0.27 s(自P檔切換至D檔);D檔切換至P檔的最大執(zhí)行時間為0.3 s,均小于設(shè)定要求(0.6 s)。
表4 極限樣件標定驗證
為了驗證可靠性,搭建了電子換檔執(zhí)行系統(tǒng)的臺架[8],經(jīng)P、R、N、D檔間30萬次耐久循環(huán),均無故障。此外,經(jīng)整車16萬km綜合耐久測試,換檔正常。截至目前,累計下線售出2萬余臺整車,自學(xué)習(xí)一次性通過率達100%,靜態(tài)、動態(tài)駕駛檢查均合格,售后車輛也無換檔相關(guān)故障。
綜合驗證結(jié)果表明該開發(fā)設(shè)計方案有效,換檔準確可靠。經(jīng)過設(shè)計優(yōu)化,該產(chǎn)品通過了尺寸鏈的校核,降低了對IMS標定的要求,其可在供應(yīng)商處完成后直接裝配在變速箱換檔軸上,使整車下線檢測流程(EOL)時間更加可控。
本文針對整車布置對空間的嚴苛要求,提出取消整套連桿機構(gòu),改為采用抱軸式小型電子換檔執(zhí)行器的方案,并從設(shè)計和制造的角度分析了抱軸式換檔執(zhí)行器的優(yōu)勢與劣勢。抱軸式換檔執(zhí)行器在結(jié)構(gòu)上具有設(shè)計精簡、裝配簡便的優(yōu)點,但同時需要滿足更高的換檔性能要求。
通過分析整車動力傳遞路徑,計算了變速箱輸出軸的強度要求,經(jīng)過結(jié)構(gòu)與工藝優(yōu)化,大幅提升了軸系強度,滿足了整車在極限駐車時的最大拔脫扭矩要求,提高了換檔執(zhí)行系統(tǒng)的可靠性和安全性。
通過梳理完整的系統(tǒng)換檔鏈路,以IMS理論值為標定目標,采用尺寸鏈校核方式,合理地設(shè)計換檔執(zhí)行器校驗參數(shù),形成了尺寸鏈閉環(huán),滿足了電子換檔執(zhí)行器的靜態(tài)標定與動態(tài)標定要求。
經(jīng)系統(tǒng)性試驗驗證,該換檔執(zhí)行器的換檔性能優(yōu)異,在裝配方面也更加簡易,裝配工時由46 s縮減至21 s,提高了整車產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。