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某化工廠生產(chǎn)廢水處理工程實踐*

2022-12-22 12:47:40唐寧遠付崢嶸葉青勇
廣州化工 2022年21期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)廢水電催化次氯酸鈉

唐寧遠,付崢嶸,冉 陽,葉青勇,黎 源,王 冶

(1 株洲華晟環(huán)保技術(shù)有限公司,湖南 株洲 412007;2 湖南工業(yè)大學土木工程學院,湖南 株洲 412007;3 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責任公司,湖南 株洲 412007)

1 工程概況

湖南岳陽市某化工有限公司是一家從事精細化工及石化產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、儲運一體化的化工企業(yè)。主要產(chǎn)品包括二氯丙烷、對甲苯磺酸巴馬丁、環(huán)氧樹脂固化劑、涂料助劑、環(huán)氧地坪涂料等。生產(chǎn)廢水主要來自回收分離、沖洗等工序過程,廢水中主要的污染物質(zhì)為有機物,比如苯類有機物、鹵代烴、酯、石油類、有機胺等,具有水質(zhì)復雜、污染物含量高、生物難降解物及有毒有害物多、可生化性差等特點,需要經(jīng)過處理達到納管標準后方能進行排放至市政污水管網(wǎng)。該生產(chǎn)廢水中COD高達數(shù)萬毫克升,為穩(wěn)定滿足納管標準要求,結(jié)合我司相關(guān)化工廢水工程設(shè)計及運行經(jīng)驗,采用了預處理、生化處理和深度處理集成組合技術(shù),可以為此類化工廠工業(yè)廢水處理設(shè)計后間接排放提供相關(guān)參考。

2 設(shè)計規(guī)模及參數(shù)

2.1 設(shè)計規(guī)模

根據(jù)該化工企業(yè)提供的現(xiàn)有資料,本次污水處理站設(shè)計規(guī)模為150 m3/d。

2.2 運行參數(shù)

本工程進水主要為氧化樹脂固化劑、二氯丙烷等產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所衍生的高濃度有機廢水和園區(qū)工作人員的生活污水,進入園區(qū)污水處理廠進一步處理,具體指標如表1所示,使出水達到市政污水管網(wǎng)納管標準。

表1 設(shè)計進、出水水質(zhì)

3 處理工藝

二氯丙烷精餾生產(chǎn)廢水成分復雜,有機物含量很高,含鹽量較高,含有石油類、揮發(fā)酚、鹽分和有機氯化物等可生化性較差污染成分,對生化有較強的抑制作用[1-2];對甲苯磺酸巴馬丁生產(chǎn)廢水的水質(zhì)復雜,CODCr含量極高,主要污染成分包括苯、酚、酯和甲醇等,可生化性較差;環(huán)氧樹脂固化劑、涂料助劑、環(huán)氧地坪涂料生產(chǎn)廢水含苯酚、二乙烯三胺、二甲苯、乙二胺、二氯丙烷、三乙烯四胺、苯甲醇、酯、有機酸、醚等及低聚物,NH3-N、TN、CODCr含量高,導致色度較高且廢水可生化性差[3]。目前,對該類化工廢水多采用物化與生化相結(jié)合的處理工藝,國內(nèi)外大多以生化處理為主[4-7]。針對廢水難降解有機物多、種類復雜、可生化性差等特性,采用電催化氧化的強化預處理工藝,首先采用電催化氧化作用進行針對性的強化預處理,大量大分子或雜環(huán)類物質(zhì)開環(huán)斷鏈成小分子,廢水可生化性和生物毒性得到大幅度改善,為后續(xù)生化處理的高效、穩(wěn)定運行奠定基礎(chǔ)。針對預處理出水中的有機污染物和氨氮、有機氮采用技術(shù)成熟、穩(wěn)定可靠的“UASB+兩級A/O”組合工藝,針對生化尾水中的不可生化污染物,尤其是COD和氨氮采用技術(shù)可靠、經(jīng)濟合理、運行靈活多變的次氯酸鈉酸氧化末端把關(guān)工藝。本工程采用以“電催化氧化+UASB+兩級A/O+次氯酸鈉酸氧化”為主的組合處理工藝,具體的工藝流程見圖1。

圖1 廢水處理工藝流程

來自生產(chǎn)裝置的廢水首先進入均質(zhì)池,保證廢水進入后續(xù)處理時水質(zhì)和水量的相對穩(wěn)定。 在生產(chǎn)廢水進水管上分別設(shè)置在線智能閥門和監(jiān)測儀表,當智能監(jiān)測儀表所傳遞的指標與正常工況偏離相對較大時,通過及時反饋信息的智能閥門將異常廢水自動排入事故池。待來水恢復正常后,再通過智能切換閥將該股廢水排入均質(zhì)池,開始后續(xù)的相應處理。事故池中設(shè)置提升泵為小流量,將事故池內(nèi)廢水提升至均質(zhì)池。事故池和均質(zhì)池內(nèi)均設(shè)有機械攪拌機,以保證各種廢水混合均勻,防止池內(nèi)懸浮物的沉積。均質(zhì)池出水泵入電催化氧化裝置,通過電催化氧化體系產(chǎn)生大量羥基自由基,通過羥基自由基的無差別強氧化性,極大的降低廢水中有機物濃度和生物毒性,同時提高了廢水的可生化性。電催化氧化系統(tǒng)出水經(jīng)緩沖和混凝沉淀后,有機污染物濃度仍較高,為此采用升流式厭氧處理法,排入UASB設(shè)備后,經(jīng)兼性菌、水解和酸化菌的代謝作用降解廢水中的有機污染物,分解大分子有機物轉(zhuǎn)化為小分子有機酸類。水解酸化出水自流進入一級A/O池,A池和O池均為完全混合池型,能較好的抵抗沖擊負荷的影響。在一級A/O池內(nèi),在好氧池內(nèi)廢水中大部分有機污染物被降解、 氨氮硝化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,通過內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),回流混合液中硝酸鹽在缺氧池反硝化成氮氣。 一級A/O池出水依靠重力自流進入中間沉淀池,在中間沉淀池內(nèi)進行泥水分離,所產(chǎn)生的污泥回流至缺氧池前端,剩余污泥提升至污泥脫水干化間進行相應處理。經(jīng)過中沉池后的出水進入二級A/O池,A池和O池仍為完全混合池型,但池內(nèi)懸掛內(nèi)置微孔填料的球形填料,提高系統(tǒng)容積負荷和去除率。在二級A/O池內(nèi)進一步去除廢水中攜帶的氮素和CODCr,帶有循環(huán)系統(tǒng)的二級A/O池,可用于混合液回流。經(jīng)過二級A/O池后的出水進入終沉池開始進行泥水分離,部分沉淀污泥回流至二級A/O池的前端,剩余污泥提升至污泥脫水干化間處理。經(jīng)過終沉池后的出水進入次氯酸鈉氧化池,通過曝氣和次氯酸鹽共同作用,進一步去除廢水中的氨氮和有機物,使得出水氨氮和CODCr穩(wěn)定達標,最終的出水通過污水水泵送至園區(qū)污水處理廠得以進一步處理。

4 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

(1)均質(zhì)池。1座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為 6.0 m×5.0 m×5.5 m,有效水深為5.0 m,水力停留時間為24.0 h。設(shè)立式雙曲面攪拌機1臺,功率為 2.2 kW;耐酸堿提升泵2臺,流量為7.5 m3/h,揚程為15 m,功率為1.0 kW。

(2)事故池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),分兩格設(shè)計水量為25 m3/h,12.0 m×5.0 m×5.5 m,有效水深為5.0 m,水力停留時間為48.0 h。設(shè)立式雙曲面攪拌機1臺,功率為2.5 kW; 耐酸堿提升泵2臺,流量為5 m3/h,揚程為10 m,功率為1.0 kW。

(3)電催化氧化設(shè)備。1套,采用成套設(shè)備,單套處理能力為7.0 m3/h,設(shè)備水力停留時間為1.0 h,設(shè)備尺寸為8.0 m×2.4 m×2.4 m,由電源控制柜、預催化反應器、催化氧化反應器,加藥裝置四部分組成,本體采用碳鋼防腐,內(nèi)襯玻璃鋼,功率為130 kW,內(nèi)設(shè)耐酸耐堿提升泵2臺,流量為7.5 m3/h,揚程為5 m,功率為0.75 kW。

(4)緩沖池。1座, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為 6.0 m×5.0 m×5.5 m,有效水深為5.0 m,水力停留時間為24.0 h。耐酸堿提升泵2臺,流量為7.5 m3/h,揚程為10 m,功率為1.0 kW。

(5)混凝沉淀池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為Φ5.0 m ×4.0 m,池邊有效水深3.5 m,內(nèi)設(shè)立式雙曲面攪拌機1臺,功率為 2.2 kW;污泥泵2臺,流量為5 m3/h,揚程為15 m,功率為1.5 kW。

(6)UASB反應器。1座,碳鋼防腐,設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為Φ8.0 m ×12.5 m,容積負荷為5 kg[CODCr]/(m3·d),溫度為35~40 ℃,污泥濃度為8~15 g/L,上升流速為3.1 m/h。設(shè)潛水攪拌機2臺,功率為3.5 kw;厭氧供料泵2臺,流量為7.5 m3/h,揚程為15 m,功率為1.5 kW;循環(huán)泵2臺,流量為25 m3/h,揚程為5 m,功率為2.0 kW;厭氧污泥泵1臺,流量為5 m3/h,揚程為15 m,功率為1.0 kW;水封罐補水泵1臺,流量為5 m3/h,揚程為15 m,功率為1.0 kW;沼氣燃燒器1臺, 燃燒能力為75 m3/h; 板式換熱器1臺, 換熱面積為50 m2;蒸汽噴射器2臺,單臺蒸汽噴射量為60 kg/h。

(7)一級A/O池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,其中A尺寸為6.0 m×4.0 m×4.5 m,O尺寸為12.0 m×4.0 m×4.5 m,有效水深3.5 m,A池水力停留時間為13.4 h,O池水力停留時間為26.9 h,污泥濃度為3.5 g/L,污泥負荷為0.35 kg[CODCr]/(m3·d),溫度為20~30 ℃,pH范圍為6~9,混合液回流比為200%~400%,污泥回流比為75%~125%。設(shè)潛水推流器2臺,功率為2.0 kW;混合液回流泵2臺,流量為25 m3/h,揚程為1.5 m,功率為 1.5 kW;鼓風機2臺,為兩座O池、電催化反應器、次氯酸鈉氧化池提供風量為8.0 m3/min,風壓為45 kPa,功率為4.0 kW。

(8)中沉池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為Φ5.0 m×4.0 m,池邊有效水深3.5 m,表面水力負荷為0.4 m3/(m2·d)。設(shè)中心傳動半橋刮泥機1臺, 功率為0.50 kW; 污泥泵2臺,流量為10 m3/h,揚程為25 m,功率為2.0 kW。 剩余污泥泵2臺,流量為10m3/h, 揚程為25 m,功率為2.5 kW;回流污泥泵2臺,流量為40 m3/h,揚程為10 m,功率為3.0 kW。

(9)二級A/O池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,其中A尺寸為5.0 m ×4.0 m×4.5 m,O尺寸為10.0 m×4.0 m×4.5 m,有效水深3.5 m,A池水力停留時間為11.2 h,O池水力停留時間為22.4 h,污泥濃度為3.5 g/L,污泥負荷為0.35 kg[CODCr]/(m3·d),溫度為20~30 ℃,pH范圍為6~9,混合液回流比為250%~450%,污泥回流比為75%~125%,填料填充率約為30%。設(shè)潛水推流器2臺,功率為2.0 kW;混合液回流泵2臺,流量為25 m3/h,揚程為1.5 m,功率為1.5 kW。

(10)終沉池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為Φ5.0 m×4.0 m,池邊有效水深為3.5 m,表面水力負荷為0.4 m3/(m2·d)。配置1臺中心傳動半橋刮泥機,功率為0.50 kW;配置2臺污泥泵,流量為10 m3/h,功率為2.0 kW,揚程為25 m。剩余污泥泵2臺,流量為10 m3/h,功率為2.5 kW,揚程為25 m;回流污泥泵2臺,流量為40 m3/h,功率為3.5 kW,揚程為10 m。

(11)次氯酸氧化池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)襯玻璃鋼防腐,設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為 4.0 m×2.0 m×3.0 m,水力停留時間為3.2 h,內(nèi)設(shè)耐酸耐堿提升泵2臺,流量為7.5 m3/h,揚程為5 m,功率為0.75 kW。

(12)外排水池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計水量為7.5 m3/h,尺寸為 4.0 m×3.0 m×2.0 m,出水自流排入園區(qū)污水處理廠。

5 工程設(shè)計特點

(1)本工程采用電催化氧化技術(shù)對高濃度有機廢水進行預處理,再滿足去除大量有機污染物的同時,極大地提高了廢水的可生化性,為后續(xù)生化處理過程的高效、穩(wěn)定運行提供了有利條件。

(2)UASB反應器能高效降解高濃度有機廢水,同時可回收大量的沼氣,冬季低溫環(huán)境下,可為反應器的高效運行提供熱量,實現(xiàn)環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

(3)廢水生化處理采用以 UASB-兩級A/O的組合工藝, 處理效率高, 便于運行維護, 出水穩(wěn)定達標,運行成本適中。

(4)生化處理后,增加次氯酸鈉氧化處理環(huán)節(jié),保證了廢水中氨氮濃度穩(wěn)定達到園區(qū)污水處理廠的納管標準,起到了很好的把關(guān)作用。

6 工程運行效果

該工程自2020年8月開始, 2021年3月完成工程建設(shè),進行現(xiàn)場調(diào)試及微生物馴化培養(yǎng),其中,在電催化氧化處理過程,27.5%的H2O2投加量為4.5 mL/L時,可穩(wěn)定去除廢水中有機污染物,CODCr去除率達到60%,同時極大地提高了廢水的B/C比,廢水可生化性改善效果很明顯。經(jīng)過半年穩(wěn)定運行,各處理單元出水水質(zhì)均值如表2所示(數(shù)據(jù)為2021年4-6月連續(xù)12周監(jiān)測平均值)。

表2 各處理單元運行效果

本工藝采用電催化氧化預處理提高了廢水B/C比,是本工藝能成功穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。從表1可以看出,電催化氧化的B/C值為0.54,CODCr去除率達到50.2%,表明在實際運行中,廢水經(jīng)過電催化氧化處理后,可生化性明顯提高,再經(jīng)UASB反應器處理后,CODCr去除率達到80.2%,B/C值進一步提高為0.51,但是廢水中NH3-N濃度經(jīng)電催化氧化和UASB處理后,濃度有所上升,可能歸因于廢水中有機胺的解離,后經(jīng)兩級A/O缺氧好氧生化處理去除大部分有機物和NH3-N,最后經(jīng)次氯酸鈉結(jié)合微曝氣氧化把關(guān)處理,確保出水水質(zhì)達到并優(yōu)于園區(qū)污水廠納管標準。

7 投資及運行成本

本工程總投資約為750萬元??傔\行成本為109.33元/m3,具體費用組成如下。

(1)人工費。廠內(nèi)設(shè)操作人員2名,管理和技術(shù)人員各1名,合計4名工作人員,平均工資為4500元/(人·月) ,則每噸廢水處理人工費4.00元/m3。

(2)電費。用電設(shè)備為電催化氧化設(shè)備、提升水泵、攪拌機、供料泵、循環(huán)泵、回流水泵、鼓風機、污泥泵、計量泵等,則 24 h開機總功率約為 180.4 kW,電耗為28.86 kW·h/m3,園區(qū)電價為0.8元/(kW·h),則電費為23.09元/m3。

(3)藥劑費。主要為H2O2、液堿、濃硫酸、PAC、PAM、次氯酸鈉等,H2O2藥耗為49.5 kg/m3,費用為54.45元/m3,液堿為0.20元/m3,濃硫酸為0.15元/m3,PAC為0.12元/m3,PAM為0.07元/m3,次氯酸鈉為0.20元/m3,總藥劑費約55.24元/m3。

(4)污泥處置費。本工程產(chǎn)生含水率約80%物化污泥量約1.8噸/天,按危廢處置,處置費暫按2000元/噸,產(chǎn)生含水率約80%生化污泥量約0.75噸/天,按一般固廢處置,處置費暫按600元/噸,污泥處置費約27元/m3。

8 結(jié) 語

(1)精細化工及石化產(chǎn)品綜合生產(chǎn)廢水具有污染物濃度很高,可生化較差,還有一定的生物毒性,處理難度很大,采用電催化氧化+UASB+兩級A/O+次氯酸鈉酸氧化組合工藝處理該類廢水,處理效果良好,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達到園區(qū)污水處理廠納管標準。

(2)整個工藝操作簡單,調(diào)整靈活,且能耐受一定的沖擊負荷,工程實際運行結(jié)果表明,電氧化催化預處理設(shè)備是保證整個工藝系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過調(diào)整H2O2投放量和設(shè)備參數(shù),可適應較大范圍的水質(zhì)波動,提高廢水的可生化性,降低生物毒性,確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定達標。

(3)該改造工程的基建投資較少,工藝緊扣精細化工及石化產(chǎn)品綜合生產(chǎn)廢水水質(zhì)特點及充分利用已有成熟工藝或設(shè)備,出水水質(zhì)穩(wěn)定達標,綜合建造、運行費用較低,實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益,對以后處理類似廢水提供了借鑒。

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