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本鋼北營新2號高爐快速休復(fù)風操作實踐

2022-12-21 06:18:16于明潔寇明銀
中國鋼鐵業(yè) 2022年9期
關(guān)鍵詞:焦比鐵口爐況

鄭 文 于明潔 曾 旺 寇明銀

本鋼北營新2號高爐2014年7月26日建成投產(chǎn),2019年7月5日停爐進行爐缸耐材澆筑,8月28日順利開爐。2019年1-5月,焦炭價格隨著鋼材市場的好轉(zhuǎn)而持續(xù)上升,新2號高爐平均入爐焦比高達393㎏/tFe(含焦丁比),給企業(yè)生產(chǎn)成本帶來極大的壓力。為此,北營煉鐵廠準備通過建立合理的操作制度,對新2號高爐入爐焦比進行攻關(guān),以降低入爐焦比和生鐵成本。根據(jù)統(tǒng)計,全國同類型先進高爐入爐焦比360kg/tFe左右,新2號高爐的歷史最好水平為378kg/tFe,參照先進水平,結(jié)合北營大高爐現(xiàn)有原燃料條件及設(shè)備和技術(shù)水平,本鋼將入爐焦比控制目標設(shè)定在370 kg/tFe以下。

實施“降低北營新2爐入爐焦比攻關(guān)”后,圍繞項目既定的內(nèi)容開展工作,研究并優(yōu)化高爐的4大操作制度,選擇合理的布料矩陣、選擇適宜的送風制度、控制好爐內(nèi)的熱制度、確定好合適的造渣制度、建立好爐前出渣出鐵制度和原燃料管理制度,并逐步增加礦石批重,提高煤氣利用率;適當提高產(chǎn)量,降低燃料消耗;合理控制好爐內(nèi)邊緣、中心氣流的發(fā)展程度,在爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上達到降低入爐焦比的目的。新2號高爐于12月17日8:00至12月18日1:46,計劃檢修17小時46分鐘。以往新2號高爐休風爐內(nèi)總焦比在450kg/tFe以上,而這次休風前的焦比較低,故選擇低焦比復(fù)風。

1.休風前狀態(tài)

本鋼北營新2號高爐休風前風量5600m3/min~5650m3/min,風壓407KPa~411KPa,參數(shù)匹配,煤氣利用穩(wěn)定在47.1%~47.4% 之間,爐溫穩(wěn)定,爐缸熱量充沛。期間12日、13日,因噴吹煙煤配比波動,燃料比波動10~15公斤,造成爐內(nèi)參數(shù)上限運行,未引起爐況波動,至檢修前爐況基本平穩(wěn)順行。同時,根據(jù)氣流變化及爐況順行程度,于12月16日將中心焦圈數(shù)由2.5圈調(diào)整至3圈,在保證煤氣流合理分布[1,2]的同時,為計劃檢修、促進爐況順行,打下了良好的基礎(chǔ)。

1.1 休風料單

休風料主要是根據(jù)休風時長、凈焦的加入量以及休風后爐料的焦炭負荷率進行配加,以確保爐況穩(wěn)定,熱量充沛。同時要求休風料的集中焦盡量到達爐腰上部,這樣可以保證復(fù)風時及時補充爐缸所需要的熱量,熔化爐缸中的冷渣鐵,改善下部料柱的透氣性,利于復(fù)風后爐況的快速恢復(fù)[3]。

12月17日5:29集中加焦入爐,本次休風料的集中焦位置在爐身中部(爐腰上6米處)。休風料全爐焦比416kg/tFe,比上次休風料低24 kg/tFe。

1.2 出渣鐵組織

4:40開倒數(shù)第二次鐵口,6:30開末次鐵口,重疊32分鐘,6:50鐵口噴吹,6:52開始減風,末次鐵爐溫0.605%、物理熱1511℃。

1.3 參數(shù)調(diào)整

休風前風量5600m3/min,參數(shù)對稱,平穩(wěn)順行。

6:52開始減風,4:40減氧至170m3/min;6:50停氧,停煤、停TRT,切煤氣;8:00休風。減風和停煤粉停富氧操作應(yīng)該盡量保持一致,確保爐內(nèi)殘余煤粉的充分燃燒。休風減風過程中,因放風閥調(diào)節(jié)不靈敏,減風指示沒有自動停止,造成減風過度又回風(放風至0,風壓158KPa),給休、復(fù)風操作增加了難度。

2.休風期間工作

2.1 更換布料溜槽

由于休風前使用的溜槽已超期運行,本次休風更換了布料溜槽。

2.2 溜槽α 角度的校對

新、舊溜槽角度差別不大,碼盤值及測量值均略大于設(shè)定值,尤其是角度大于37.5°后差值逐漸增大。見表1、表2。

表1 原溜槽角度測量

表2 新溜槽角度測量

2.3 10 段冷卻壁132 號水管處理

11月7日,因10段壁體溫度頻繁波動,造成10段132號水管漏水。為避免向爐內(nèi)大量漏水影響爐況[4],利用此次休風機會,對132號水管進行穿管修復(fù)。用穿管灌漿高壓水冷卻,既保證了不向爐內(nèi)漏水,又保證了冷卻效果。

2.4 風口調(diào)整

休風調(diào)整風口面積、風口長度、調(diào)整匯總。因風口面積變化不大,風口長度均調(diào)整為640mm,促使初始煤氣流分布合理[5]。

2.5 爐缸鐵口區(qū)域壓漿

為減少爐缸串煤氣對鐵口及爐缸溫度的影響[6,7],本次休風進行爐缸壓漿工作。爐缸壓漿值班室全程跟蹤記錄灌漿孔開孔位置、壓漿時間、壓漿壓力、壓入料數(shù)量。

壓漿孔共計26個,均位于各鐵口兩側(cè),其中3場鐵口脖上方新開孔2個,其余均為原有孔,每次壓入時間在20~40秒后反泵,實際壓入效果不明顯。

3.復(fù)風操作

3.1 爐內(nèi)操作

2020年12月18日1:46,堵2號、10號、18號、26號風口送風[4,8,9,10]。休風后堵風口送風有利于加快風的速度,特別是有利于送風初期的加風,縮短吹透中心的時間,抑制送風初期煤氣流向邊緣發(fā)展,同時減少因爐墻渣皮脫落導(dǎo)致爐內(nèi)憋風。初期風量1500m3/min,頂壓19kpa,引煤氣,逐步加風至3200m3/min,頂壓57kpa,風壓184kpa。由于參數(shù)不匹配,下料不順暢,被迫控制風量2550m3/min穩(wěn)定風壓,穩(wěn)氣流,直至18日5:30,壓量關(guān)系合理,料速與風量相適應(yīng)開始逐步加大用風量。8:52捅開2號、18號風口。10:30捅開26號風口,14:42捅開10號風口。10:36高爐開始富氧,至18日14:43,恢復(fù)全風、全氧、全風口。

中期4:00加料送風時,由于加料不順暢,被迫降低風量風壓,延長了復(fù)風時間。究其原因,一方面是捅風口和加風控制[11]不好。送風前應(yīng)先按風壓控制風量,保持一個良好的壓差,同時一般當風量達到60%時,應(yīng)打開第一風口,而此次打開風口的時間、送風量以及噴吹煤氣時間有不一致。另一方面,是初始加料礦批過大。在復(fù)風初期應(yīng)礦批應(yīng)該保持較正常小1t~2t。

3.2 爐前操作

休風前應(yīng)該注意優(yōu)化鐵前工作,及時排除渣鐵,避免高爐復(fù)風后形成爐缸透氣性和透液性差的情況。

4:05開鐵口出鐵,爐渣堿度適中,渣鐵流動性較好,生鐵含硅量1.78%,后期才逐步下行至0.55%。分析原因:首先是煤氣利用率恢復(fù)慢。其次是休風熱量損失大,恢復(fù)較慢[12,13]。

3.3 高爐強化冶煉

自18日14:43分起,高爐基本達到全風、全氧,各參數(shù)在合理范圍內(nèi),逐步強化冶煉,至19日,產(chǎn)量達到8000t,各項指標基本恢復(fù)至休風前水平,期間對各參數(shù)進行了調(diào)整。

3.3.1負荷及料制調(diào)整

主要手段一方面是提高礦批,增加入爐熟料比,以提高生產(chǎn)指標。有研究認為[14],每提高1%的熟料率,可降低焦比1.2kg/t、增產(chǎn)0.3%左右;另一方面是微調(diào)布料矩陣,提高高爐內(nèi)部的透氣、透液性。

復(fù)風強化后,物理熱上升明顯且迅速。渣鐵物理熱的提高,一方面需要充足的爐溫及合適爐渣堿度,另一方面需要大量渣鐵的生成及流出,將冷渣鐵逐漸排除爐外,物理熱才能逐步提高[15]。同時,本次強化冶煉僅僅調(diào)整了爐料負荷,目的是為檢驗復(fù)風后高爐的冶煉性能,以便在下一步強化冶煉中,做到“源頭”、“過程”和“末端”的綜合調(diào)整。如加強精料管理,包括爐料粒度、組成和配比等[16];選擇上下部操作調(diào)劑相結(jié)合,上穩(wěn)下活;做好爐前渣鐵排放,及時將渣鐵排放出來,保持爐況的穩(wěn)定順行。這些才是高爐強化冶煉的基礎(chǔ)。

3.3.2設(shè)備影響

19日0:03-1:02,因主皮帶2號電機減速機軸承碎,無法上料,風量5600m3/min~2000m3/min,空尺4.5米,嚴重影響氣流分布及強化冶煉。因此對溜槽角度進行調(diào)整,對溜槽做了更換。見表3。

表3 休風前后布料角度對比

4.結(jié)語

此次復(fù)風恢復(fù),在13個小時達到了全風水平。復(fù)風初期由于參數(shù)不匹配、上風困難,造成爐況反復(fù)。原因主要有:

(1)休風期間放風閥失靈,造成減風過度,破壞了原有氣流通路,使煤氣利用率始終在48%的上限區(qū)域運行,導(dǎo)致爐溫居高不下,高爐最高片樣爐溫達到1.78%,致使高爐操作參數(shù)一段時間偏緊,出現(xiàn)反復(fù)。

(2)休風前在爐溫上,爐缸熱量充足;且輕負荷料的下達,使煤氣利用率變差,減氧減煤時間有偏差,造成未燃煤粉增加,惡化了料柱透氣性。

3)設(shè)備維護偏差造成空尺較深,延緩了爐況進一步強化。今后,對所有崗位、所有設(shè)備應(yīng)提前進行試車,確保生產(chǎn)正常使用。生產(chǎn)中,在設(shè)備出現(xiàn)問題后,應(yīng)采取有效措施積極解決,不等不靠,把影響降到最低。

(4)在后期強化階段,要避免迫于產(chǎn)量壓力,操之過急的情況。

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