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淺談3xxx系高鎂鋁合金鑄軋生產(chǎn)中鑄嘴腔結渣處理措施

2022-12-18 11:06:48熊增彩
有色金屬加工 2022年6期
關鍵詞:立板成品率結渣

熊增彩

(青海中鋁鋁板帶有限公司,青海 西寧 810100)

利用電解鋁液直接生產(chǎn)鑄軋卷材時,特別是含鎂的鋁合金鑄軋產(chǎn)品,由于電解鋁液的特性,鑄嘴腔經(jīng)常會形成結渣。結渣的存在破壞了嘴腔鋁液的均勻化以及嘴腔溫度場[1]的均勻分布,導致板面出現(xiàn)條紋、晶粒不均等缺陷,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)連續(xù)性。在產(chǎn)品質(zhì)量無法保證時只能重新立板,從而造成生產(chǎn)成本高、耗能大、成品率低。本文針對鑄嘴腔結渣對3xxx系高鎂鋁合金鑄軋卷材質(zhì)量的影響因素進行了分析,并提出了有效地解決辦法和措施。

1 提出方案及實施

國內(nèi)大部分企業(yè)采用鋁錠或冷軋廢料生產(chǎn)3004、3105、3005等含鎂合金的鑄軋卷材,生產(chǎn)卷數(shù)基本在10卷以內(nèi),每次立板后只能生產(chǎn)3卷~5卷,最大產(chǎn)量只達到40多噸,成品率非常低。而且頻繁立板、處理缺陷等都嚴重影響成品率,造成生產(chǎn)成本的增加,究其原因主要是用電解鋁液直接生產(chǎn)時,由于電解鋁液的特殊性很容易造成嘴腔結渣,結渣塊破壞了嘴腔內(nèi)鋁液的溫度場,影響了結晶過程[2],從而造成了板面缺陷。由于鑄嘴腔結渣造成了生產(chǎn)中剪廢量大和成品率低,針對問題通過反復試驗,一方面加強熔體的爐內(nèi)凈化處理[3,4],同時又設計了兩種人工消除嘴腔結渣的方案并在生產(chǎn)實際中進行實施。

1.1 從鑄嘴后面對嘴腔進行攪拌

在生產(chǎn)過程中從板面缺陷量出嘴腔結渣的對應位置,在鑄嘴后方將鋼條從扇板和檔條縫隙中插入到鑄嘴內(nèi)進行左右攪拌,使結渣塊破碎并隨著生產(chǎn)的延續(xù)帶出,結渣清理后嘴腔內(nèi)鋁液的分布和溫度場又重新回到了起始的均勻性,板面質(zhì)量隨之有了明顯改善。在實驗過程中發(fā)現(xiàn),由于受鑄嘴結構[5]的制約,鑄嘴中間部分被供料嘴和前箱阻檔,無法有效插入鋼條進行內(nèi)腔攪拌。同時該方案只適合一級分流的鑄嘴進行局部攪拌,大面積進行攪拌時,造成的間隙較大容易漏鋁,在封堵縫隙時容易燙傷,存在較大的安全隱患,所以此方法只適合處理板面兩側的缺陷。

1.2 放掉嘴腔內(nèi)鋁液清理嘴腔內(nèi)結渣

針對板面大面積出現(xiàn)嘴腔堵塞的缺陷,以及鑄嘴采用二級、三級分流的生產(chǎn)工藝,采取了將嘴腔內(nèi)的鋁液放掉,人工清理嘴腔內(nèi)的結渣。此方法是將鑄嘴內(nèi)腔的鋁液通過前箱放流口放干凈,鑄嘴腔內(nèi)的氧化膜和扇板完全分離,人工從輥縫之間將腔內(nèi)的結渣塊與氧化膜清理,然后進行二次出板,恢復正常生產(chǎn)達到處理缺陷的目的。

在實驗過程中,首先要將前箱溫度升至740℃,放空嘴腔中的鋁液,從出板方向的輥縫中人工將腔內(nèi)的結渣塊破碎后勾出,然后進行二次出板,板面缺陷得到解決,而且連續(xù)生產(chǎn)卷數(shù)大大增加。表1為公司3xxx合金和部分其他合金采用此方法的實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

表1 連續(xù)生產(chǎn)卷數(shù)統(tǒng)計

2 專用工具的設計制作及處理工藝的優(yōu)化

方案實施效果非常明顯,但是實施過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的鑄嘴部件和工具嚴重影響了操作效率,同時還存在一定的安全隱患,根據(jù)需求設計了專用工具。

2.1 設計溫度補償系統(tǒng)

放掉嘴腔內(nèi)的鋁液清理氧化膜相當于重新一次立板,鋁液溫度非常關鍵,根據(jù)立板工藝要求前箱的溫度至少達到740℃,為了確保滿足操作溫度,設計制作了溫度補償系統(tǒng)。(1)過濾箱入口處增加電加熱器(圖1),在進行清理前30min提前對進入過濾箱的鋁液進行加熱,以節(jié)省時間提高效率。(2)制作天然氣土火槍(圖2),在成品卷材下線后對搭接溜槽內(nèi)的鋁液進行快速加熱。使用了以上兩種加熱工具后,在確保爐內(nèi)鋁液溫度不變的情況下,前箱鋁液溫度的提升效率大大提高,很快達到立板需要的最低溫度740℃(表2)。

圖1 溜槽加熱器Fig.1 Downspouting heater

圖2 天然氣火槍Fig.2 Natural gas firegun

表2 前箱升溫統(tǒng)計表

2.2 新型一體前箱的設計

原有的箱式前箱在操作時存在諸多缺陷,為了實現(xiàn)快速安全釋放鋁液清理嘴腔,設計制作了分層式一體前箱(圖3),上機使用效果良好。圖中,(1)容鋁池;(2)鑄嘴入鋁通道;(3)前箱入鋁口;(4)放流口;(5)通道入鋁口;(6)鑄嘴入鋁口;(7)停機放鋁口。

圖3 分層式一體前箱Fig.3 Laered front box

2.3 清理渣鉤的設計

實驗初采用鋸條對嘴腔內(nèi)的結渣進行清理,但是鋸條齒太細,鉤渣效果不好,而且容易和嘴腔內(nèi)的渣粘連,為此設計了專用清渣鉤(圖4),使用效果良好。

圖4 專用清渣鉤Fig.4 Special slag cleaning hook

3 效果檢查

(1)板面質(zhì)量改善情況。主要是解決鑄嘴腔內(nèi)的結渣,從而達到提升板面質(zhì)量的目的,通過處理方法的研究實驗,結渣清理后板面質(zhì)量有了明顯的提升,原來有條紋的板面條紋消失了,原來晶粒不均勻的位置晶粒均勻了,板面質(zhì)量有了明顯的提升。

(2)單次立板的通過量。對實施后4~8月的立板次數(shù)和通過量進行了統(tǒng)計,單次立板通過量達到了160.6t,較前期有了大幅提升,而且當月的立板次數(shù)也有了大幅降低。

(3)成品率的提升情況。對實施后4~8月的成品率進行統(tǒng)計,產(chǎn)品的成品率達到了93.2%,較前期有了明顯提升。

4 結束語

鑄嘴腔內(nèi)的結渣嚴重影響了嘴腔鋁液及溫度場[5]的均勻分布,造成板面組織條紋和晶粒偏析,文章研究了專用工器具設計和清理方法,安全高效地解決了嘴腔內(nèi)結渣問題,并消除因結渣導致的質(zhì)量缺陷。通過生產(chǎn)實踐證明,高效的方法不僅解決了高鎂合金鑄軋生產(chǎn)中嘴腔內(nèi)的結渣,在直接采用電解鋁液鑄軋其他合金的生產(chǎn)中同樣具有良好的效果,特別是大訂單的連續(xù)生產(chǎn)中,能夠較好地延長單次立板的生產(chǎn)周期,具有較好的社會和經(jīng)濟效益,值得進一步推廣應用。

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