王海泉,卓祖亮
(1.河南省鍋爐壓力容器安全檢測研究院,河南 鄭州 450016;2.河南省鍋爐壓力容器安全檢測研究院濮陽分院,河南 濮陽 457000)
水解釜作為一種間歇作業(yè)壓力容器,因結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,傳質(zhì)、傳熱效率高,被廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程。對于這樣的壓力容器,如果設(shè)計不合理、維護不到位、操作不當(dāng),一旦發(fā)生事故,造成的后果相當(dāng)嚴(yán)重。筆者就一起水解釜爆炸事故的原因進行了分析,以期引起有關(guān)部門和人員的重視,研究探索解決此類問題的方法和措施,也給使用該類設(shè)備的企業(yè)敲響安全生產(chǎn)的警鐘。
2020年4月,某化工廠糠醛車間B01號水解釜發(fā)生爆炸。通過現(xiàn)場調(diào)查了解到,水解釜的生化水解工序從裝釜到排渣周期為3h。凌晨2時53分至3時12分操作工對B01號水解釜第一次裝料,3時29分至3時30分第二次裝料;3時30分開始升壓;3時45分產(chǎn)生醛氣。4時03分,B01號水解釜突然發(fā)生爆炸,導(dǎo)致B01水解釜解體(見圖1所示),B02號水解釜撞出車間,A01、A02、A03號水解釜下部移位,廠房西南角梁、柱受損,連接管線及管架破壞(見圖2所示)。致使1人死亡,1人受傷?;S生產(chǎn)全部停工,給該廠造成巨大經(jīng)濟損失。
將玉米芯粉碎后,按固液比(質(zhì)量/體積)1:8與0.5%的稀硫酸(質(zhì)量分數(shù))混合裝入水解釜,無攪拌,通入蒸汽加熱至沸騰(90℃左右)。玉米芯混合物停留在水解釜內(nèi)金屬隔板上,稀硫酸流入水解釜下部空間。溫度達到100℃時,排出空氣;溫度達到140℃時,開始產(chǎn)生少量醛氣;溫度達到設(shè)定溫度值180℃,保持恒溫,直到30min內(nèi)糠醛收率增加小于1%時,停止反應(yīng),醛氣經(jīng)冷凝流出,送入初餾塔。待降溫降壓后,將廢渣從排料口排出。從裝釜到排渣周期一般為3h。(如圖3所示)
該水解釜主體結(jié)構(gòu)為單腔圓筒形,安裝型式為立式,材質(zhì)Q345R,釜筒體直徑1600mm,高度8450mm,筒體壁厚12mm,封頭壁厚12mm,內(nèi)襯為耐酸磚,厚度100mm,容積15m3。設(shè)計壓力1.5MPa,設(shè)計溫度200℃,工作壓力0.9MPa,工作溫度180℃,工作介質(zhì)為玉米芯、水蒸汽、稀硫酸(0.5%)及水解反應(yīng)后生成的糠醛。設(shè)備類別為Ⅱ類壓力容器,2010年4月投用。
發(fā)生爆炸的B01水解釜布置于生產(chǎn)廠房的西南角,水解釜從中間解體為上、下2個主要部分。從現(xiàn)場勘查的情況看,釜體上下部均存在嚴(yán)重的腐蝕痕跡,呈不規(guī)則的坑點腐蝕、帶狀腐蝕、穿孔腐蝕現(xiàn)象(如圖4、圖5所示)。因水解釜本體腐蝕造成屈服強度降低,在應(yīng)力集中作用下產(chǎn)生開裂,從而導(dǎo)致水解釜爆炸。
經(jīng)過對事故現(xiàn)場調(diào)查取證,從事故的直接原因、間接原因及企業(yè)管理和定期檢驗4個方面進行分析:
2.1.1 稀硫酸腐蝕
該水解釜使用時間長達10年之久,且受正常操作壓力、溫度交替變化,耐酸襯層受影響產(chǎn)生裂紋、破損,導(dǎo)致酸性氣體滲透過耐酸磚,與水解釜本體接觸,導(dǎo)致水解釜本體局部產(chǎn)生坑點腐蝕、帶狀腐蝕、穿孔腐蝕,造成釜體金屬內(nèi)壁迅速減薄,甚至穿孔、裂縫。此外,一些物理因素如介質(zhì)流速、固體顆粒、結(jié)垢等也會增加對水解釜筒體的腐蝕性。
2.1.2 電化學(xué)腐蝕
該水解釜材質(zhì)為Q345R,是普通低合金鋼。在稀硫酸環(huán)境中,普通低合金鋼會產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,其反應(yīng)式為:Fe+H2SO4→H2+FeS04。金屬材料的本質(zhì)、表面狀態(tài)及金屬陰極相雜質(zhì)硫酸濃度(PH值)、溫度會影響到金屬的氫去極化腐蝕,使水解釜筒體局部壁厚減薄或變脆。從爆炸現(xiàn)場取樣的情況看,該水解釜腐蝕形態(tài)為全面腐蝕或點蝕,在低合金鋼熱影響區(qū)快速腐蝕形成的溝槽深而銳利,這與現(xiàn)場取樣的形貌相吻合。
2.1.3 疲勞腐蝕
由于水解釜長期受操作壓力和溫度的交替變化產(chǎn)生疲勞,超出材料屈服強度,致使設(shè)備帶病運行。由于水解釜內(nèi)介質(zhì)在較高壓力和較高溫度的作用下,使水解釜本體強度不夠,發(fā)生了物理性爆炸。該水解釜的容積達15m3,爆炸后釋放出的能量具有較大的破壞力。
2.2.1 工藝設(shè)計不合理
設(shè)計單位對水解釜設(shè)計時,就水解釜襯里受外界因素的影響產(chǎn)生裂紋、破損,介質(zhì)滲漏可能對水解釜內(nèi)壁產(chǎn)生腐蝕考慮不周。由于耐酸磚與釜體內(nèi)壁是通過耐酸泥粘合在一體的,雖然有一定的穩(wěn)固性,但生產(chǎn)過程是間歇式作業(yè),由于反復(fù)裝料和卸渣,操作溫度和壓力交替變化,在外力的作用下容易產(chǎn)生裂紋、破損,一旦含有酸性介質(zhì)通過裂紋、破損滲透到釜體內(nèi)壁,會在較短時間內(nèi)造成壁厚迅速減薄。
2.2.2 耐腐蝕襯里無相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)
容器內(nèi)襯的耐酸磚對防止金屬器壁被酸腐蝕起著決定性作用。經(jīng)查閱有關(guān)資料,目前耐酸磚有相應(yīng)的國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),但作為施工重要環(huán)節(jié)的現(xiàn)場砌筑,并沒有施工和驗收規(guī)范,給耐酸磚防酸腐蝕的可靠性帶來隱患。
2.2.3 未設(shè)置緊急切斷保護裝置
經(jīng)了解,近幾年投用的該類糠醛生產(chǎn)設(shè)備,均在進入水解釜的蒸汽主管道上加裝了防止超壓的“緊急切斷裝置”,但早期投用的設(shè)備一般無此設(shè)計(如圖6所示)。
本次事故設(shè)備蒸汽主管道未設(shè)置該防止超壓裝置,但不能排除生產(chǎn)過程中超壓使用導(dǎo)致事故發(fā)生的可能。
水解釜作為特種設(shè)備,使用單位對設(shè)備安全性能不重視,未按規(guī)定進行年度檢驗和日常檢查,對事故隱患整改不力,缺乏有效的安全管理,導(dǎo)致設(shè)備帶病運行,為事故的發(fā)生埋下了隱患。
2.3.1 監(jiān)控措施不到位
裝置自動化程度達不到安全要求,水解釜本體未安裝溫度、壓力、流量、液位等測量控制儀表。就地壓力表在頂層集中,無遠程傳遞,巡查無法連續(xù)監(jiān)控,事故設(shè)備的壓力控制采用就地壓力表直讀方式,未設(shè)計遠程壓力采集裝置,多臺水解釜的壓力表集中在廠房頂層,靠人工巡查方式對工作壓力進行監(jiān)控,監(jiān)控的連續(xù)性和及時性均存在一定問題。
2.3.2 安全閥設(shè)定壓力不合理
根據(jù)檢驗機構(gòu)出具的報告要求,允許使用(監(jiān)控)壓力為0.9MPa,而安全閥設(shè)定壓力卻是1.2MPa,水解釜壓力超過使用壓力時安全閥沒有啟動,存在安全隱患。
2.3.3 安全管理制度不落實
經(jīng)事故調(diào)查發(fā)現(xiàn),該化工廠安全管理混亂,安全教育和技術(shù)培訓(xùn)不到位,管理人員頻繁更換,員工安全技能不高;設(shè)備安全自查巡查流于形式,安全管理人員對風(fēng)險辨識評估不準(zhǔn)確,將重大風(fēng)險點確定為一般風(fēng)險,未按照隱患清單進行安全排查;技術(shù)管理不規(guī)范,操作規(guī)程嚴(yán)重缺失,設(shè)備運行記錄不及時,部分重要參數(shù)缺失。
2019年4月,檢驗人員對該化工廠水解釜進行定期檢驗,對編號C07的水解釜本體進行壁厚測定,實測最小壁厚8.9mm,腐蝕深度超過了圖樣規(guī)定的1.0mm腐蝕裕量。依據(jù)TSG 21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》進行了強度校核,確定允許使用(監(jiān)控)壓力為0.9MPa。對此,沒有引起檢驗人員的高度重視,沒有采取金相檢驗、光譜分析、硬度測定等手段對壁厚減薄的原因進行深入分析,未提出整改意見和有效的防范措施。
由于該化工廠的水解釜普遍存在釜體腐蝕現(xiàn)象,結(jié)構(gòu)也不符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求,建議淘汰落后或不科學(xué)的工藝設(shè)備,實行工藝全程自動化,確保風(fēng)險可防可控。同時吸取教訓(xùn),避免類似事故再次發(fā)生。
該化工廠水解釜爆炸問題涉及到設(shè)計、制造、安裝、使用管理、檢驗等多種因素,因此應(yīng)從以下幾個方面采取相應(yīng)對策。
3.2.1 材料選取
設(shè)計單位應(yīng)對設(shè)計產(chǎn)品的使用性能和損傷模式全面了解,工藝結(jié)構(gòu)應(yīng)科學(xué)合理,選取材質(zhì)應(yīng)安全可靠,以保證設(shè)計結(jié)果符合實際使用狀況。根據(jù)設(shè)備使用間歇性特點及損傷模式和失效模式,水解釜罐體應(yīng)采用耐腐蝕性較強的不銹鋼或合金鋼,提高水解釜罐體的耐腐蝕性。
3.2.2 防護措施
筒體內(nèi)壁內(nèi)刷防腐涂料、根據(jù)具體濃度大小,選用不同的成膜物的防腐涂料涂刷碳鋼罐內(nèi)壁。常選用的防腐涂料有:環(huán)氧防腐涂料、乙烯基酯樹脂防腐涂料、聚氨酯防腐涂料、玻璃鱗片防腐涂料、丙烯酸樹脂工業(yè)防腐涂料、聚氯乙烯含氟螢丹防腐涂料、氯磺化聚乙烯防腐涂料等,或采用內(nèi)襯用玻璃鋼樹脂主要有環(huán)氧樹脂、耐腐蝕不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂。
3.2.3 安全管理
使用單位應(yīng)加強對特種設(shè)備的安全管理,加強操作人員技能培訓(xùn),提高使員工具備與崗位相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì),組織壓力容器的定期檢查和維護保養(yǎng),不讓設(shè)備帶病上崗,消除事故隱患。建立健全各項管理制度和崗位操作規(guī)程,并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。抓好雙重預(yù)防體系建設(shè),落實事故隱患清單化管理,及時排查治理各類隱患。
3.2.4 定期檢驗
為保證設(shè)備的安全運行,定期監(jiān)測金屬罐體的厚度,內(nèi)部檢修時檢查內(nèi)部襯里的完好情況,發(fā)現(xiàn)泄漏點,應(yīng)及時修補。檢驗機構(gòu)要嚴(yán)格按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求進行檢驗,檢驗人員應(yīng)認真履行檢驗職責(zé),保證檢驗質(zhì)量,對存在安全隱患的設(shè)備決不放過,堅決要求企業(yè)立即進行整改,及時消除事故隱患。
水解釜作為一種常見壓力容器,發(fā)生爆炸事故往往是因為設(shè)備制造缺陷、使用管理不當(dāng)、違章作業(yè)等某個因素或多個因素綜合作用的結(jié)果,這與市場監(jiān)管總局關(guān)于2020年全國特種設(shè)備安全狀況通告的事故原因統(tǒng)計結(jié)果相吻合,即:使用管理不當(dāng),維護缺失;設(shè)備制造、維修檢修、安裝拆卸以及運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量安全缺陷。這就要求在水解釜生產(chǎn)(設(shè)計、制造、安裝、改造、修理)過程中嚴(yán)格質(zhì)量的控制,在使用管理中自覺落實各項制度,加強日常檢查、年度檢查和定期檢驗,這樣才能防患于未然,減少事故的發(fā)生。