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緩斜大采高工作面支架倒架的分析與處理

2022-12-10 07:48:24
山東煤炭科技 2022年11期
關(guān)鍵詞:斜交直線度機(jī)尾

張 博 李 寶 鄭 偉

(山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048006)

長平礦4319 大采高工作面回采初期,工作面40#~60#支架段過斷層割矸但底板平整,平均傾角5°,120#~140#架段為全煤開采但底板坡度大(傾角約19°)。隨著工作面的推進(jìn),底板平整的構(gòu)造架段支架開始出現(xiàn)不同程度的倒架現(xiàn)象,而底板坡度較大的120#~140#架段雖然支架傾斜角度達(dá)到18°卻未出現(xiàn)倒架,如圖1 所示。構(gòu)造區(qū)域支架的倒架影響工作面平穩(wěn)推進(jìn),增大頂板管理的難度。

圖1 不同架段支架傾倒情況

1 工作面概況

4319 大采高工作面位于四盤區(qū)+630 m 水平,所采煤層為3 號(hào)煤,工作面標(biāo)高為541~572 m,走向長471.05 m,傾斜長256.3 m,采高5.84 m。工作面為雙巷布置方式:43191 巷為進(jìn)風(fēng)巷,呈東西向布置,位于開切眼南側(cè),供運(yùn)煤、進(jìn)風(fēng)、供液、供電、供水、排水用;43193 巷為回風(fēng)巷,呈東西向布置,位于開切眼北側(cè),供回風(fēng)、供風(fēng)、供水、排水、輔助運(yùn)輸用。初采期間工作面呈機(jī)頭高、機(jī)尾低,高差約22 m,工作面有竄后現(xiàn)象。

基本頂巖性為細(xì)粒砂巖,厚度7.40 m,普氏硬度4.8~11.6,平均7.1,抗壓強(qiáng)度為43.2~72.7 MPa,抗拉強(qiáng)度為1.55~5.3 MPa;直接頂巖性為泥巖,厚度5.17 m,普氏硬度2.8~7.1,平均5.2,抗壓強(qiáng)度為34.4~46.3 MPa,抗拉強(qiáng)度為0.66~2.99 MPa。

工作面切眼內(nèi)揭露SF327 正斷層,該斷層走向83°,傾向353°,傾角60°,斷距>6 m。受斷層影響,工作面29#~55#架出現(xiàn)割矸現(xiàn)象,部分架段為全斷面矸。隨工作面推進(jìn),斷層影響范圍逐漸向機(jī)頭方向移動(dòng),具體如圖2。

圖2 工作面構(gòu)造示意圖

2 支架穩(wěn)定性分析

液壓支架在頂板載荷P(合力為P),支架自重力G,相鄰支架作用力P上、P下,底板對(duì)支架支撐力r(合力為W1),支架初撐力反作用力q(合力為W2),頂?shù)装鍖?duì)支架摩擦力f1、f2作用下處于平衡狀態(tài)。支架受力模型如圖3[1-2]。

圖3 支架受力模型

支架防倒的力學(xué)模型為[3]:

其中:W1為底板對(duì)支架支撐力,N;W2為支架支撐力反作用力,N;P上、P下為相鄰支架作用力,N;α為支架傾斜角度,(°);Mkn為防止支架傾倒的扭轉(zhuǎn)力矩,N·m;μ2為頂板與支架間的摩擦系數(shù);b為支架重力方向與支架底座上邊緣之間的水平距離,m;H為支架高度,m;B為支架底座寬度,m;c為支架中心高度,m。

支架傾倒與支架自重、初撐力、底座寬度、相互作用力、工作面傾角、采高、頂板壓力等因素密切相關(guān),而煤巖層具有一定傾角后,刮板輸送機(jī)與支架極易發(fā)生聯(lián)動(dòng)失穩(wěn),造成刮板輸送機(jī)下滑與支架傾倒[4]。受客觀條件限制,可通過改善支架初撐力、相互作用力、刮板輸送機(jī)與支架的聯(lián)動(dòng)作用及頂板壓力等方面控制其穩(wěn)定性。

3 支架倒架原因分析

支架的工作狀態(tài)、刮板輸送機(jī)與支架的聯(lián)動(dòng)作用等都可能導(dǎo)致支架穩(wěn)定性的失衡[5-8]。經(jīng)現(xiàn)場勘察與分析,得出倒架的原因主要有以下幾方面:

(1)割矸架段由于割矸困難、循環(huán)進(jìn)度不夠造成該段整體滯后,導(dǎo)致該架段支架頂梁分別向機(jī)頭機(jī)尾方向偏移,進(jìn)而造成支架頂梁前端擠壓而相鄰支架尾梁架間超寬失去約束,使支架出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象。如圖4。

圖4 工作面倒架區(qū)域俯視圖

根據(jù)支架防倒的力學(xué)模型分析可知,循環(huán)進(jìn)度不夠時(shí)相鄰支架作用力P上、P下受力點(diǎn)發(fā)生改變,不再是均勻受力,受力點(diǎn)為支架前梁接觸點(diǎn)。受力點(diǎn)的改變一方面使掩護(hù)梁側(cè)護(hù)板失效,導(dǎo)致支架移架過程中失去了側(cè)向支撐力;另一方面造成前梁擠壓,進(jìn)而增加移架難度,進(jìn)一步加劇進(jìn)度滯后的不利情況。

(2)工作面整體竄后,按照常規(guī)思路采用由小到大磨三角的方式調(diào)整竄后,導(dǎo)致支架推移桿與刮板輸送機(jī)呈偏向機(jī)尾方向的斜交,移架過程中支架被動(dòng)地向機(jī)尾方向偏移,進(jìn)一步惡化了掩護(hù)梁側(cè)護(hù)板失效的現(xiàn)狀。對(duì)比120#~140#架段直線度較好,雖然底板坡度大卻沒有發(fā)生倒架的現(xiàn)象,可知直線度對(duì)倒架的調(diào)整有非常重要的作用;此外,雖然工作面呈竄后的狀態(tài),但是簡單的磨機(jī)尾導(dǎo)致推移桿與刮板輸送機(jī)斜交的情況進(jìn)一步惡化,一方面使循環(huán)進(jìn)度更慢,另一方面加劇了支架擠架。

綜上所述,可知工作面直線度和刮板輸送機(jī)與支架推移桿的斜交狀態(tài)對(duì)支架倒架起決定性作用。

4 支架倒架的處理方法

鄭偉等[9]通過對(duì)兩次倒架原因的分析制定了不同的處理方案,并提出預(yù)防倒架的幾項(xiàng)具體措施;李朋迪等[10]通過支架穩(wěn)定性的受力分析,采用超前移架、煤壁注漿、調(diào)斜、人工靠架、控制底板等具體措施,有效保證了工作面在推進(jìn)過程中支架的穩(wěn)定性。

經(jīng)分析得出,在刮板輸送機(jī)竄后、中部局部進(jìn)度滯后嚴(yán)重和倒架重疊的情況下,可通過調(diào)整工作面直線度和刮板輸送機(jī)與支架的聯(lián)動(dòng)作用來解決倒架問題。

4.1 工作面直線度調(diào)整

針對(duì)直線度差造成擠架的現(xiàn)象,首先通過調(diào)整工作面直線度確保改善支架擠架。具體為進(jìn)度滯后區(qū)段多次沖刀,彌補(bǔ)構(gòu)造段丟失的進(jìn)度,解決因滯后導(dǎo)致的擠架、倒架現(xiàn)象。采煤機(jī)行走軌跡如圖5。

圖5 調(diào)整直線時(shí)采煤機(jī)行走軌跡圖

4.2 刮板輸送機(jī)與支架相對(duì)關(guān)系調(diào)整

工作面直線度調(diào)整完成后,工作面推進(jìn)過程中的循環(huán)進(jìn)度得到保證。此時(shí),工作面支架推移桿與刮板輸送機(jī)斜交角度在70°~90°之間,機(jī)尾段角度最小。具體見表1。

表1 支架推移桿與刮板輸送機(jī)斜交角度統(tǒng)計(jì)(調(diào)整前)

斜交角度小導(dǎo)致支架推移刮板輸送機(jī)過程中除推動(dòng)刮板輸送機(jī)前移外,還給刮板輸送機(jī)一個(gè)指向機(jī)尾的推力,導(dǎo)致刮板輸送機(jī)不斷向機(jī)尾移動(dòng),使刮板輸送機(jī)進(jìn)一步竄后。對(duì)此,在1#~120#架通過反向大三角磨機(jī)頭的循環(huán)方式,減小機(jī)頭機(jī)尾的進(jìn)度差,調(diào)整工作面整體直線,減緩支架推移桿和刮板輸送機(jī)斜交的情況,改善支架移架時(shí)的受力狀態(tài),糾正刮板輸送機(jī)對(duì)支架的聯(lián)動(dòng)作用,從而徹底解決中部構(gòu)造段倒架問題,并避免因構(gòu)造段倒架不能及時(shí)解決導(dǎo)致倒架范圍向機(jī)頭方向擴(kuò)大帶來的惡化趨勢。采煤機(jī)行走軌跡如圖6。

圖6 反向磨大三角時(shí)采煤機(jī)行走軌跡圖

最后再次通過由小到大磨機(jī)尾的方法,實(shí)時(shí)根據(jù)工作面直線、頂?shù)装?、支架工作狀態(tài)等情況,確定合理的磨三角范圍,確保工作面所有支架循環(huán)進(jìn)度都能符合要求,使支架與刮板輸送機(jī)處于合理的聯(lián)動(dòng)工作狀態(tài),既調(diào)整了刮板輸送機(jī)竄后,也避免了因調(diào)整竄后帶來的支架倒架事故。

5 實(shí)施效果

采用上述方案后,工作面直線度有了明顯的改觀,基本呈一條直線,所有架段的循環(huán)進(jìn)度能夠保持一致,有效改善了支架受力狀態(tài),使相鄰支架間作用力不再僅作用于支架前梁處;其次,支架頂梁無側(cè)護(hù)空間而掩護(hù)梁側(cè)護(hù)空間超寬的現(xiàn)象明顯改善,使得側(cè)護(hù)板能夠在支架移架過程中提供側(cè)向支撐力,發(fā)揮靠架的作用,恢復(fù)了P上、P下對(duì)支架的約束作用;最后,支架推移桿與刮板輸送機(jī)的斜交角度得到改善,支架與刮板輸送機(jī)的聯(lián)動(dòng)作用得到充分發(fā)揮。調(diào)整后的斜交角度見表2。

表2 支架推移桿與刮板輸送機(jī)斜交角度統(tǒng)計(jì)(調(diào)整后)

調(diào)整工作面直線度的過程中原來的彎度已經(jīng)變直,機(jī)尾超前機(jī)頭的偽斜優(yōu)勢已經(jīng)逐漸顯現(xiàn),刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾大架距巷幫距離由0.9 m 增大至2.8 m,竄后現(xiàn)象得到改善,工作面恢復(fù)正常生產(chǎn)。

6 結(jié)論

因ZY12000 掩護(hù)式支架頭重尾輕、重心不穩(wěn),在頂板破碎、采高較大、底板不平、直線較差等綜合因素或某種因素極度惡化的影響下,極易出現(xiàn)工作面倒架,采用人工靠架、支架底座墊方木等方式強(qiáng)行扶架,效果雖明顯但工作量大。通過4319 大采高工作面處理倒架的成功經(jīng)驗(yàn)可知,未采取打柱靠架、墊方木等方式,在保持“工作面三直一平”的良好生產(chǎn)條件下,合理控制采高和利用刮板輸送機(jī)竄動(dòng)同樣是處理倒架的有效方法,并且在短時(shí)間內(nèi)就有效解決了倒架的問題,既減少了工作量又節(jié)省了大量的材料。因此工作面的竄前竄后、直線度差等工程質(zhì)量問題與倒架均存在內(nèi)在關(guān)聯(lián),表明工程質(zhì)量的管控對(duì)倒架具有重要意義。

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