硫磺回收裝置在生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)生回壓升高的異常工況較為常見,這種異常會迫使上游的集輸井站、凈化廠的脫硫裝置和下游的外配輸氣站同步降低運(yùn)行效率。2021年1—8月四川盆地磨溪區(qū)塊龍王廟組氣藏300×104m3/d凈化裝置,回收單元回壓值逼近設(shè)計上限臨界值,導(dǎo)致上游脫硫裝置處理能力下降了至少20%,累計欠產(chǎn)4.0×107m3。要使凈化裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),需將回收系統(tǒng)回壓值控制到可正常操作區(qū)間以內(nèi)。因此,筆者提出了“燒、帶、通、退”組合工作法,可在設(shè)計范圍彈性下,使酸性氣體處理量與設(shè)計負(fù)荷完全匹配。
“燒、帶、通、退”組合工作法原理,是在硫磺回收裝置開、停工及應(yīng)急檢維修期間,一是在冷卻降溫后期,采用適宜的過氧燃燒,將吸附在催化劑內(nèi)的可燃物發(fā)生燃燒變?yōu)榛覡a(圖1);二是隨反應(yīng)器床層溫度的降低,逐步加大風(fēng)機(jī)的最大送風(fēng)量,將設(shè)備和管道內(nèi)殘存物攜帶出設(shè)備和管道系統(tǒng)外;三是檢修時對捕霧網(wǎng)、冷凝冷卻器管束、液硫封管腔堵塞進(jìn)行機(jī)械冷疏通,對固態(tài)硫黃磺堵塞的設(shè)備加熱至熔化疏通;四是將轉(zhuǎn)化器耐火材料、粉塵、殘渣、顆粒、失效廢棄物和多余填料退出系統(tǒng)。通過一系列措施解決硫磺裝置回壓偏高的問題,保證裝置氣相管道設(shè)備和液相管道設(shè)備不發(fā)生硫堵和其他固體卡堵,保持系統(tǒng)暢通。
圖1 催化劑燒失重分析
結(jié)合管道設(shè)備卡堵實際情況進(jìn)行診斷分析時,可側(cè)重應(yīng)用四字組合法中的某一種方法或多種方法同時實施,以確保硫磺回收裝置的回壓等工藝參數(shù)處于操作受控范圍,酸氣處理量始終與上游脫硫裝置含硫天然氣處理量高度匹配,從而高效發(fā)揮“燒、帶、通、退”方法的應(yīng)用價值。
“燒、帶、通、退”組合工作法,已在磨溪天然氣凈化廠得到成功應(yīng)用,可復(fù)制推廣于解決國內(nèi)使用MCRC、CPS、常規(guī)克勞斯等硫磺回收裝置時遇到回壓高的問題。在實踐中,遵循“燒、帶、通、退”科學(xué)原理,與原有工藝、方法對比,可達(dá)到技術(shù)指標(biāo)和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益:硫磺回收裝置在生產(chǎn)條件下,氣相和液相設(shè)備管道暢通,催化劑再生度達(dá)到100%,可長期保持高活性,系統(tǒng)回壓值降到可操作允許區(qū)間內(nèi)。試采300×104m3/d脫硫裝置日處理量從檢修前的260×104m3/d提至330~350×104m3/d,全年天然氣處理量超2.0×107m3。按凈化天然氣1.5元/m3成本計算,全年實現(xiàn)了增產(chǎn)3.0×107元的折算收益。