邊利利,宋瑞蓮
(陜西陜化煤化工集團有限公司,陜西渭南 714100)
陜西陜化煤化工集團有限公司(以下簡稱“陜化”)動力站建設(shè)有3臺240 t/h 煤粉鍋爐(P=9.81 MPa,t=540 ℃,#3爐擴容改造成260 t/h),鍋爐采用單汽包、自然循環(huán)、固態(tài)排渣、中速磨直吹式四角切圓燃燒方式。系高壓單鍋筒、自然循環(huán)、集中下降管、倒U型布置的固態(tài)排渣煤粉爐。配套2臺25 MW 熱電機組(一臺抽背,一臺抽凝),機組母管制運行,抽汽帶一臺后置機,背壓排汽并入供熱母管,為園區(qū)供熱,以熱定電。由于園區(qū)生產(chǎn)用熱量變化較大,造成整個母管壓力不穩(wěn)定。為穩(wěn)定壓力,滿足生產(chǎn)需求,需要頻繁地調(diào)整操作,造成勞動強度大,并且存在運行參數(shù)控制不穩(wěn)定、機組效率無法保證、機組間耦合嚴重等問題。根據(jù)“雙碳”目標,以及企業(yè)提出智能化建設(shè)的愿景,采用和利時鍋爐先進控制系統(tǒng)(簡稱“APC”),在3號鍋爐上實施,解決運行與操作的問題,同時提升陜化的智能化程度。
陜化3號鍋爐的DCS 系統(tǒng)采用和利時M5的控制系統(tǒng),APC 系統(tǒng)采用外掛APC 服務(wù)器,與DCS 系統(tǒng)通過和利時自有的通訊協(xié)議進行數(shù)據(jù)交互:從DCS系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),在APC 服務(wù)器中進行數(shù)據(jù)計算,之后將計算的設(shè)備指令回傳給DCS 系統(tǒng),下發(fā)給現(xiàn)場設(shè)備,如圖1所示。
圖1 項目網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
在控制室3 號爐操作站右側(cè)增加APC 服務(wù)器。此服務(wù)器僅用于數(shù)據(jù)計算,無需在此電腦上操作。整個系統(tǒng)的操作還是在原有DCS 系統(tǒng)上,僅增加兩張畫面,項目的所有回路投切、目標值設(shè)定更改均在這兩張畫面中完成。
此服務(wù)器同時具有真人語音報警功能:
(1)回路自動切除報警。
(2)參與調(diào)節(jié)測點的品質(zhì)報警等。
項目整體實施,通過前期現(xiàn)場調(diào)研后確認實施內(nèi)容及方案,具體的實施內(nèi)容如下。
(1)現(xiàn)場設(shè)備特性檢查:設(shè)備調(diào)節(jié)死區(qū),設(shè)備靈敏度,設(shè)備線性度檢查等[1]。
(2)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集與數(shù)學(xué)建模。
(3)單爐自動控制調(diào)試。①給水自動(汽包水位):大數(shù)據(jù)分析,機器自學(xué)習(xí)給水與蒸汽流量偏差,用質(zhì)量平衡進行控制[2]。②一二級減溫水自動(主汽溫度):大數(shù)據(jù)分析,機器自學(xué)習(xí)噴水后溫度目標,限制噴水進行控制[3]。③引風自動:引入雙機調(diào)平,與煤量、送量交叉聯(lián)鎖和限制,讓送風、燃料量、引風量協(xié)調(diào)同步增減控制[4]。④送風自動:送風量自動辨識和優(yōu)化,負荷與送風量學(xué)習(xí),燃料量與送風量學(xué)習(xí),共同確定送風量目標進行控制,氧量偏差修正。⑤一次風壓自動:一次風壓是負荷的函數(shù),加煤先加一次風。⑥燃料量自動:總煤量根據(jù)機器學(xué)習(xí)煤質(zhì)、煤耗和當前負荷進行預(yù)測和限制,分配到多臺給煤機,維持總煤量穩(wěn)定[5]。⑦磨出口溫度自動:風煤配比,熱風與冷風一起穩(wěn)定磨出口溫度。⑧燃燒優(yōu)化調(diào)試:大數(shù)據(jù)分析、機器自學(xué)習(xí)煤質(zhì),根據(jù)預(yù)測煤量進行控制燃料預(yù)測控制調(diào)試;熱值自動辨識和修正、多變量預(yù)測控制;負荷偏差、主汽壓力偏差限制和修正。配風系統(tǒng)自動尋優(yōu)[6]。
(4)多爐母管協(xié)調(diào)控制調(diào)試:①單爐燃燒自動是前提;②多臺母管鍋爐負荷分配和協(xié)調(diào),避免爐間搶負荷。
項目從2021年10月26日開始調(diào)試,11月9日開始調(diào)試給煤回路,11月12日晚上6點開始連續(xù)投入,截至15日凌晨所有回路一直投入APC 控制,3號鍋爐定壓力模式運行,自動根據(jù)壓力變化調(diào)整,自動響應(yīng)外界負荷的變化,3號鍋爐投入APC 控制以后,主蒸汽壓力、爐膛負壓、二減溫度等主要參數(shù)波動范圍明顯減少,參數(shù)趨近穩(wěn)定。
其中,一級減溫水投入自動以后,溫度抗干擾能力提高,投入以后,吹灰時運行人員不需要手動干預(yù),可以保證蒸汽溫度在指標范圍內(nèi)。
如圖2所示,左側(cè)為手動調(diào)整時,爐膛負壓的波動,右側(cè)為APC 控制時爐膛負壓的波動,波動趨勢明顯減少。
圖2 爐膛負壓手動與APC控制對比圖
如圖3所示,左側(cè)為手動調(diào)整時,主蒸汽壓力的波動,右側(cè)為APC 控制時主蒸汽壓力的波動,波動趨勢明顯減少。
圖3 主蒸汽壓力手動與APC控制對比圖
如圖4所示,左側(cè)為手動調(diào)整時,二減入口溫度的波動,右側(cè)為APC 控制時二減入口溫度的波動,波動趨勢明顯減少。
圖4 二減入口溫度手動與APC控制對比圖
分別取手自動3個時段的數(shù)據(jù)進行分析,手自動時間長度相同,分別取時段內(nèi)的使用煤量的累積值和產(chǎn)生的累積主蒸汽流量,最終分別匯總手動和自動的總用煤量和總產(chǎn)汽量,分別計算煤耗,初步計算煤耗降低約0.5%左右,具體手動控制與APC 控制對比數(shù)據(jù)見表1。
表1 手動控制模式與優(yōu)化控制模式參數(shù)與指標對比
隨著智能化的發(fā)展,以及環(huán)保要求的提高,電站均需要提高自動化水平,通過節(jié)能降耗、減員增效等來降低企業(yè)的成本。