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鉆孔孔內(nèi)事故預(yù)防和處理

2022-12-07 04:50:57李偉剛
西部探礦工程 2022年6期
關(guān)鍵詞:放炮砂層鉆具

李偉剛

(咸陽西北有色七一二總隊有限公司,陜西 咸陽 712000)

1 概述

在鉆孔施工過程中,由于各種原因,經(jīng)常發(fā)生鉆孔孔內(nèi)各種故障而終止正常鉆進,這就是通常所說的孔內(nèi)事故。它主要影響鉆探進尺,推遲施工進度,影響項目成果的提交。如果處理不當,造成鉆探進尺報廢,大大增加鉆機施工成本,嚴重時損壞機器設(shè)備,甚至造成人身傷亡等嚴重后果。因此,預(yù)防鉆孔孔內(nèi)事故發(fā)生,合理有效的事故處理方法,都是十分重要的。

2 處理孔內(nèi)事故的基本方法

孔內(nèi)事故發(fā)生在鉆孔中,具體的處理方法主要視具體現(xiàn)場的情況而確定。根據(jù)事故的類型、性質(zhì)以及設(shè)備能力、現(xiàn)場處理工具等不同因素,采用不同的處理方法,常用有以下一些方法。

(1)撈。用各種類型的絲錐、打撈器、自制加工工具等打撈孔內(nèi)事故鉆具。

(2)提。發(fā)生卡鉆、埋鉆、夾鉆等事故時,要先用卷揚機提拉,但是必須在設(shè)備負荷允許的情況下,提拉阻力較大時,可用雙繩或三繩滑輪強力提拉。

(3)掃??變?nèi)某段遇阻,可向上或向下不斷掃孔,把夾物掃碎或擠入孔壁。

(4)沖。使用泥漿不斷循環(huán)沖洗,將掉塊等雜物沖掉。

(5)打。打吊錘或使用振動器,以使鉆具松動而解卡。(6)頂。用千斤頂或液壓起動機,強力起拔鉆桿。(7)反。使用反絲鉆桿和絲錐,將事故頭分若干次從孔內(nèi)反上來。

(8)套。使用較大鉆具套銑,一般擴至事故頭以下,再用絲錐撈取。

(9)磨。用特制鉆頭或磨鞋平穩(wěn)地把事故頭磨掉沖洗返上來。

3 處理孔內(nèi)事故的基本要求

(1)及時報告。

(2)冷靜分析。

(3)謹慎處理。

(4)認真總結(jié)。

4 工程實例

4.1 金堆城項目ZK0811鉆孔情況說明

開孔設(shè)計1060m,地層復(fù)雜巖石破碎易坍塌。鉆至570~620m之間遇到斷層泥巖,地層縮徑,鉆機打倒車,泥漿憋泵。上鉆重新配制泥漿處理事故,0.1%~0.3%PHP溶液再加入0.5%~2.0%GSP溶液,配制成膠液;加大泥漿比重,加入2%~3%預(yù)水化膨潤土。

鉆至803m憋水進尺不正常,當班上鉆發(fā)現(xiàn)下擴孔器折斷,處理事故:

(1)內(nèi)管鉆具總承掉進井內(nèi),打撈內(nèi)管,先用?71mm母絲錐跑鉆無果;

(2)下普鉆無內(nèi)唇?75mm鉆頭套銑鉆具和內(nèi)管,3個班處理成功;

(3)處理殘留擴孔器和鉆頭,用硬胎體鉆頭磨12h后又發(fā)現(xiàn)憋泵井內(nèi)阻力大無法正常鉆動決定上鉆,發(fā)現(xiàn)鉆頭胎體掉井內(nèi);

(4)連續(xù)6d 上下鉆發(fā)現(xiàn)掉5 個鉆頭胎體,水壓正常;

(5)最終發(fā)現(xiàn)水不循環(huán),多次找原因判斷水路問題,拆水泵等多種方法后開始排查鉆桿;

(6)找出原因為中間600m 處鉆桿接手有細微裂縫;

(7)上鉆解單根逐根檢查并發(fā)現(xiàn)接手問題換新接手;

(8)重新下?77mm鉆頭,胎體硬度52,磨6個班后最終井內(nèi)殘留5cm取出;

(9)鉆進2個班沖洗井壁后正常鉆進至終孔。

4.2 金堆城項目ZK1007鉆孔情況說明

(1)鉆孔 2013 年 4 月 9 日鉆至700m 時上鉆換鉆頭后掃孔到底,加單根后憋泵到10MPa,調(diào)整泥漿比重1.06g/cm3,粘度30s左右后循環(huán)20min,拉內(nèi)管剎死,干燒后上鉆處理。

(2)到4月10日下鉆300m遇阻,返水量減小,當班泵壓4~5MPa,強行快速掃孔,穿過遇阻段,避免拉內(nèi)管耽誤。

(3)鉆至700m左右掃孔突然憋泵至10MPa?,F(xiàn)場方案:連續(xù)提拉、頂油缸、開關(guān)水泵,20min后上提2m后泵壓恢復(fù),掃孔井內(nèi)有劇烈響聲,判斷有掉塊,繼續(xù)在此段掃孔,調(diào)配大比重泥漿,循環(huán)30min后上返泥漿變化明顯,撈出大量巖粉,繼續(xù)調(diào)整泥漿,掃孔循環(huán)。

注意:夜班應(yīng)該嚴格重視泥漿,嚴防泥漿破壞。

(4)到 4 月 12 日增加泥漿池換泥漿后,循環(huán) 2h 以上,加桿掃殘吃至井底,證明泥漿體系有效,只是循環(huán)不到位。泥漿保障班與班一致,交接清楚。

4.3 金堆城項目ZK1209鉆孔情況說明

(1)該孔設(shè)計500m,現(xiàn)在施工深度已達596m,仍舊在礦體中穿行,由于地層巖石極其破碎,從2012 年11月27日井內(nèi)施工無進展。

(2)該孔10月23日開鉆,11月6日396m上鉆換鉆頭時,90~110m 井壁垮塌造成下鉆遇阻,掃孔3 班;11月 15 日 560m 提鉆換鉆頭,90~110m 和 270~310m 井壁垮塌下鉆遇阻,掃孔 7 個班;11 月 27 日 596m 時鉆井工程異常,上鉆發(fā)現(xiàn)270~310m之間出現(xiàn)鉆桿彎曲(此現(xiàn)象隨后掃孔期間彎管出現(xiàn)三次);12月6日下鉆掃孔時儀表顯示異常,上鉆后發(fā)現(xiàn)事故井段(270~310m)折管。

(3)12 月10 日至今270~310m、560~596m 頻繁出現(xiàn)砂粒倒灌、內(nèi)外管剎死現(xiàn)象,可以確定兩段事故段井壁已經(jīng)完全垮塌,且與流砂層連通,井內(nèi)砂粒量大造成憋車憋泵無法掃鉆進。

(4)原因分析。該鉆孔外部條件惡劣(距離水源、放炮點近),造成井內(nèi)情況十分復(fù)雜。由于礦區(qū)巖石結(jié)構(gòu)破碎,有些地段極為破碎,甚至呈粉末狀,因此鉆機在施工過程中遇到井內(nèi)巖粉無法完全返回地表、井壁垮塌、取芯頻繁等種種困難,致使鉆探施工進展緩慢,造成施工成本大大增加。

礦區(qū)巖石極為疏松破碎,基本呈斑狀、塊狀構(gòu)造,黃鐵礦呈細粒團塊狀、條帶狀沿裂縫分布,輝鉬礦呈細粒集合體,裂縫發(fā)育,寬度達數(shù)毫米至1cm。造成下面一系列的問題:

①該鉆孔距離露天礦蓄水池近(約15m 左右),由于地層裂縫發(fā)育,造成井內(nèi)涌水,導(dǎo)致井內(nèi)泥漿嚴重破壞,井內(nèi)巖粉攜帶困難,水泵及柴油機負荷加倍、配件頻繁更換,鉆孔成本大量增加;

②該鉆孔距離放炮點比較近(直線距離約100m),施工期間礦區(qū)放炮次數(shù)多,對鉆孔影響特別大,多次出現(xiàn)放炮結(jié)束后卡鉆,不斷造成井壁多處坍塌、井垮、埋鉆等嚴重的鉆探事故,給施工帶來嚴重的物力、人力和財力的浪費,從而使鉆孔成本大大增加;

③在270~310m、560~596m 流砂層,由于該地層破碎,放炮造成井壁不穩(wěn)定,該層段嚴重垮塌,加之地層裂隙發(fā)育井內(nèi)涌水,導(dǎo)致流砂層不斷擴大,井段頻繁出現(xiàn)砂粒倒灌、內(nèi)外管剎死現(xiàn)象,造成憋車憋泵,連續(xù)事故(彎管、折管)不斷出現(xiàn),處理事故泥漿消耗量巨大,鉆具(鉆頭、擴孔器等)更換頻繁,附加油、柴油等消耗量大,大大地增加了進尺成本;

④在流砂層井段灌水泥時由于井內(nèi)涌水無法封堵流砂,如果擴孔下套管封堵,造成重大事故的危險系數(shù)高,下套管后繼續(xù)鉆孔成功率低,并且300余米套管下入井內(nèi)造成鉆孔成本成倍增加,而且給礦區(qū)后期施工帶來不便和隱患;

⑤由于甲方要求鉆孔穿過礦體20~30m 終孔,而且要求有化驗品位支撐,因此在等待化驗結(jié)果停鉆期間,由于放炮、涌水等客觀原因造成原本破碎的地層垮塌,井壁嚴重破壞,導(dǎo)致鉆機頻繁掃孔,增加施工困難,延緩施工進度,從而增加進尺成本,大大提高單孔鉆探成本。

5 工程措施

(1)該鉆孔外部條件惡劣(距離水源、放炮點近),造成井內(nèi)情況復(fù)雜,先后采取各種技術(shù)手段處理;

(2)低速鉆進:在井壁坍塌井徑擴大后,我井隊采取低速鉆進,盡量減小井內(nèi)鉆具擺動幅度,這樣使施工進尺緩慢;

(3)特殊泥漿處理:為了平衡地層壓力,把地層水和流砂層壓住,我井隊購買了一批昂貴的泥漿材料,聘請泥漿公司技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)配泥漿,重晶石粉、磺化褐煤樹脂、廣譜護壁劑、高粘防塌劑、高粘堵漏劑等材料大量消耗,水泵、柴油機配件不斷更換,人力、物力、財力成倍增加;

(4)灌水泥:為了封堵流砂層,井隊購買高效水泥和速凝劑,配置水泥漿灌入井內(nèi),由于井內(nèi)涌水、壓力異常,未成功處理流砂層;

(5)下套管:針對270~310m、560~596m 流砂層,從鉆探學上分析,現(xiàn)唯一的辦法是擴孔下套管,我井隊已經(jīng)調(diào)集大量套管,但是根據(jù)井內(nèi)情況,原來出現(xiàn)三次彎管、一次折管,如果擴孔下套管,必然會造成卡死或埋鉆具,發(fā)生鉆探重大事故,給礦區(qū)開采施工留下隱患,造成不可挽回的損失。

(6)該孔井內(nèi)施工條件特別復(fù)雜,在礦區(qū)放炮影響下,井壁很難保護,井壁垮塌嚴重。可以確定流砂層段井徑很大而且不斷垮塌,事故井段已經(jīng)和河道連通,從鉆探施工條件考慮,此鉆孔已經(jīng)無法施工,任何處理措施也于事無補,如果強行繼續(xù)鉆進,必然造成無法挽回的重大井內(nèi)事故。如果下套管封堵,不但使單孔成本大大增加,而且很可能造成無法挽回的重大井內(nèi)事故,所以我井隊已建議終孔。

6 總結(jié)

已經(jīng)發(fā)生的鉆孔事故是客觀存在的,無論是簡單的事故還是復(fù)雜的事故其實沒有定量的標準,如果我們應(yīng)當仔細分析,處理得當即使是復(fù)雜的事故我們也能較快地處理好。當我們在處理事故時必須要做到快、穩(wěn)、準、勤。處理的方案和方法確定后,組織工作要迅速落實,處理事故動作要快,操作要穩(wěn)、準,不要忙亂和蠻干。勤了解分析事故的實際變化情況,根據(jù)情況的變化,適當修改處理方案。事故排除后,應(yīng)該詳細討論造成事故的原因,總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓,以防止類似事故再次發(fā)生。

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