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大型轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)設(shè)計改進及其優(yōu)化

2022-12-01 03:16童想勝張偉旗
中國鑄造裝備與技術(shù) 2022年6期
關(guān)鍵詞:爐體爐子接觸器

童想勝,張偉旗

(1.江西銅業(yè)集團貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424;2.江西銅業(yè)集團銅材有限公司,江西貴溪 335424)

銅精礦經(jīng)閃速爐熔煉,只是除掉銅精礦中的脈石和部分硫和鐵,而銅仍以硫化物與鐵的硫化物組成冰銅,冰銅由包子吊車裝入轉(zhuǎn)爐,進行送風(fēng)吹煉,脫除“冰銅”中的硫和鐵后得到粗銅。而轉(zhuǎn)爐冶煉是有色金屬熔煉最常用的冶煉方法之一,其突出特點是低速重載、頻繁起制動、正反轉(zhuǎn)、沖擊載荷大。其吹煉過程分周期作業(yè),包括造渣期和造銅期。轉(zhuǎn)爐供風(fēng)是通過浸埋在銅液中的風(fēng)管,向爐內(nèi)熔體鼓風(fēng),既要克服風(fēng)眼上部熔體的靜壓,又要保證爐內(nèi)銅液的充分攪拌。正常吹煉作業(yè)時,轉(zhuǎn)爐風(fēng)口浸泡在銅液內(nèi),當(dāng)轉(zhuǎn)爐送風(fēng)機、排煙風(fēng)機停機、送風(fēng)閥全開限位脫開、總風(fēng)管壓力<0.05MPa、偶爾停電停風(fēng)或內(nèi)壓不足時,轉(zhuǎn)爐須轉(zhuǎn)動,使風(fēng)口脫離銅液,保證風(fēng)眼不被灌死。

國內(nèi)某特大型銅冶煉廠一系列于建廠初期從日本引進大型轉(zhuǎn)爐共3 臺,由于設(shè)備制造廠家轉(zhuǎn)爐工藝存在設(shè)計誤差,未曾考慮到某些特例,易造成風(fēng)眼被灌死,就必須倒出爐子內(nèi)的銅液,且需在其他爐子有裝入容量時才能倒入,或用空包子倒出,中間物料多,需再次回爐處理,不僅影響爐齡,還因檢修時間過長,會打亂整個熔煉系統(tǒng)的生產(chǎn)周期。由于銅熔煉工藝較復(fù)雜,轉(zhuǎn)爐動作頻繁,爐內(nèi)的熾熱銅液及爐體傾轉(zhuǎn)產(chǎn)生的巨大慣性力等,因而其產(chǎn)品質(zhì)量和安全穩(wěn)定性主要取決于轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)控制水平的高低。

1 系統(tǒng)設(shè)計原理

轉(zhuǎn)爐吹煉過程是發(fā)生在一個復(fù)雜的高溫多相流體系,涉及到多相間的流動并耦合著傳熱、傳質(zhì)、相變及化學(xué)反應(yīng)等[1]。其最核心的功能就是按照設(shè)定的程序,由PLC 控制相應(yīng)設(shè)備的動作,使轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)至各種指定的角度,事故傾轉(zhuǎn)則是吹煉作業(yè)過程中與之相連鎖的重要環(huán)節(jié)。爐體在滿足事故傾轉(zhuǎn)條件下會自行傾轉(zhuǎn),使風(fēng)口脫離銅液面。該系統(tǒng)的送風(fēng)、停風(fēng)及事故傾轉(zhuǎn)等動作極為關(guān)鍵,皆需檢測正確的爐傾角。

轉(zhuǎn)爐作業(yè)過程中,爐體主要承受熱應(yīng)力和機械應(yīng)力,其中熱應(yīng)力會隨著轉(zhuǎn)爐濺渣工藝、內(nèi)襯結(jié)構(gòu)設(shè)計變化而改變,不確定性強。其影響主因有爐殼耐材厚度、導(dǎo)熱系數(shù)及爐殼結(jié)構(gòu),爐殼在縱向、徑向上產(chǎn)生的溫度梯度應(yīng)力大,爐殼與耐材之間的溫度、熱膨脹系數(shù)差異大,導(dǎo)致爐體產(chǎn)生熱膨脹應(yīng)力;轉(zhuǎn)爐爐殼的熱應(yīng)力主要集中在爐身直線段、爐殼下過渡段,且前者只依靠自然對流散熱作用;機械應(yīng)力是指爐體在傾動、吹煉等過程中所產(chǎn)生的動載荷,以及由爐體自重、銅液等質(zhì)量所產(chǎn)生的應(yīng)力,由于在爐體設(shè)計時已充分考慮,故可忽略[2,3]。

轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)裝置由電動機通過傳動機構(gòu)帶動大齒圈,可驅(qū)使爐體正、反向傾轉(zhuǎn)。通過LS 裝置檢測爐體角度并控制爐體傾轉(zhuǎn),采用專用抱閘控制裝置讓爐體制動。減速機出力軸的對側(cè)設(shè)有旋轉(zhuǎn)形的限位LS 裝置,且以與小齒輪、大齒圈相同的減速比減速,即爐體和LS 凸輪軸旋轉(zhuǎn)速度一致。轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)裝置結(jié)構(gòu)示意圖,見圖1。

圖1 轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)裝置結(jié)構(gòu)示意圖

轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)主要有爐體操作臺、PLC控制柜、驅(qū)動控制系統(tǒng)、輔機系統(tǒng)、UPS 安全保證系統(tǒng)組成,控制邏輯復(fù)雜,牽涉范圍廣。原轉(zhuǎn)爐控制邏輯框圖,見圖2。

圖2 原轉(zhuǎn)爐控制邏輯框圖

2 主要存在的問題

轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)過程中,爐況和現(xiàn)場狀況變化最大,易突發(fā)氧槍堵塞、尾氣超標、結(jié)焦脫落卡住膜式壁、現(xiàn)場環(huán)境惡化等問題[4]。轉(zhuǎn)爐原傾轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)的主要設(shè)計缺陷有:

(1)外部信號全部送入PLC 控制器處理,再進行邏輯控制,發(fā)出指令控制。如爐體限位LS 裝置的信號直接進入PLC,由PLC 控制爐體傾轉(zhuǎn)。一旦PLC 系統(tǒng)崩潰或掉電,爐體則無安全保護措施。若事故傾轉(zhuǎn)來信號時,由于爐體傾轉(zhuǎn)找不到角度,極可能導(dǎo)致倒掉一爐銅液,浪費且不安全。

(2)搖爐控制信號直接進PLC,控制方式唯一。搖爐控制信號進PLC 再由PLC 發(fā)出指令控制爐體傾轉(zhuǎn),因爐體傾轉(zhuǎn)太依賴PLC,PLC 失效時,爐體就不傾轉(zhuǎn)。

(3)事故傾轉(zhuǎn)信號采用常開點控制,設(shè)計不合理。全廠停電、PLC 掉電時,因爐體傾轉(zhuǎn)電源由大型UPS 供電,爐體接收不到事故傾轉(zhuǎn)信號,傾轉(zhuǎn)不到安全角度,爐體風(fēng)眼易被灌死;同時爐體角度信號丟失,爐體也傾轉(zhuǎn)不到位,安全隱患大。

(4)控制電源設(shè)計混亂,選取不合理。爐體傾轉(zhuǎn)控制電源是從UPS 取到操作室,再從操作室轉(zhuǎn)接至驅(qū)動柜,電纜走向不清楚;爐體角度位置電源取至PLC 電源等;缺少電源缺相保護,電機存在安全隱患。

(5)爐體傾轉(zhuǎn)抱閘得電打開,長時間、大電壓工作,發(fā)熱嚴重。

(6)轉(zhuǎn)爐驅(qū)動控制系統(tǒng)更新改造多次,控制柜內(nèi)線路零亂,許多線路無線號標記,圖紙未及時更新,故障查找難度大。

(7)可動煙罩故障時,會引起爐體傾轉(zhuǎn)電源跳電,導(dǎo)致不能搖爐。

(8)爐體改造后,旋轉(zhuǎn)驅(qū)動扭矩增大,在爐齡中后期或筑爐拆除耐火磚時,常出現(xiàn)電機過載、減速機齒面啃噬現(xiàn)象。

(9)設(shè)備使用年限長,控制元器件劣化嚴重,且因部分設(shè)備升級產(chǎn)生的廢棄元器件,導(dǎo)致后來的點檢員不知其作用。

3 轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)設(shè)計改進及其優(yōu)化

3.1 新增爐體LS 限位裝置

該裝置是爐體傾轉(zhuǎn)安全保障。其信號直接進驅(qū)動控制器PLC,從驅(qū)動控制器獲取爐體角度控制信號??刂齐娫?、LS 限位裝置電源必須取至爐體傾轉(zhuǎn)驅(qū)動柜。新增爐體LS 限位裝置,見圖3。

圖3 新增爐體LS 限位裝置

調(diào)整時需注意,將爐體傾轉(zhuǎn)至需要的角度,調(diào)整對應(yīng)的凸輪塊,利用勾頭扳手松動緊固螺栓,再調(diào)整限位動作;有的限位是只有在某一點動作,或是在一個范圍動作,調(diào)整時要確保動作可靠;調(diào)整好后,需鎖緊緊固螺栓,轉(zhuǎn)動爐體查看限位動作情況。

3.2 新增爐體專用抱閘控制回路

該回路可防止爐體抱閘常時間處于大電壓工作發(fā)熱而燒毀。因抱閘控制電路中無電壓切換功能,電磁體要在初始時使抱閘動作,工作電壓相對較高;而實際抱閘動作時,電磁體并不需要高電壓,但在無電壓切換功能的情況下,只能始終選擇相對較高的電壓來工作,導(dǎo)致電磁體發(fā)熱量大,電能消耗大,電磁體線圈燒毀幾率相對較高,常出現(xiàn)動作不柔和、噪音大等弊端。

設(shè)計采用一體式抱閘控制器,可改變原有的抱閘控制方式,能使運行電流<3A,抱閘打開的穩(wěn)定性高。新增爐體專用抱閘控制回路圖,見圖4。改進后,爐體傾轉(zhuǎn)抱閘控制器先以一大電壓、大電流強迫使抱閘打開,延時一段時間后,再切換至抱閘一,維持電壓保證抱閘打開,大電流對抱閘的傷害小,能有效地延長抱閘的使用壽命。

圖4 新增爐體專用抱閘控制回路

3.3 新增真空接觸器、控制變壓器

主電源開關(guān)選用專業(yè)于90kW 電機控制的帶脫扣線圈的ABB 三相斷路器MCCB-1,控制電源、抱閘電源設(shè)于總電源開關(guān)MCCB-1 后面,按急停時該斷路器帶有脫扣跳閘裝置,爐體停止。

爐子“運轉(zhuǎn)準備入”、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、切換電阻接觸器皆選用真空接觸器,能最大限度防止接觸器拉弧導(dǎo)致接觸器粘死。真空接觸器觸頭在真空泡里,其拉弧和動作聲音小、壽命長,多用于大電流接觸器上,真空接觸器利用真空滅弧室滅弧,可頻繁切斷與接通正常工作電流,常用于遠距離切斷和接通工作、低壓頻繁啟停的低壓交流電機。

控制電源取自爐子傾轉(zhuǎn)電源,新增一臺1kVA控制變壓器,可有效地隔離干擾。爐子傾轉(zhuǎn)時,才需要控制電源、控制角度,另新增2 個380V 接觸器監(jiān)測三相電源用作缺相保護。爐體角度、凸輪操作手柄電源和爐子傾轉(zhuǎn)電源皆使用同一電源。

3.4 新增手動操控爐體傾轉(zhuǎn)應(yīng)急回路

當(dāng)爐體程序失效、PLC 死機、控制回路故障時,原先無法搖動爐體,風(fēng)眼浸泡在銅液中,只能等待維修人員來處理。新增一套手動操控爐體傾轉(zhuǎn)應(yīng)急回路,人為傾轉(zhuǎn)至安全角度,以確保爐體傾轉(zhuǎn)安全性??蛇x擇“爐修”位置,所有聯(lián)鎖取消,操作搖爐手柄,爐子可實現(xiàn)360°傾轉(zhuǎn),有事故傾轉(zhuǎn)信號也不起作用。“爐修”作業(yè)時,選擇的是硬線回路,與PLC 無關(guān)。PLC 掉電時,可人為切換至“爐修”作業(yè),正轉(zhuǎn)將爐子搖至安全角度,可提高系統(tǒng)安全可靠性。

3.5 新增緊急搖爐至45°傾角轉(zhuǎn)換開關(guān)

該轉(zhuǎn)換開關(guān)為最高優(yōu)先級別。平時在開爐前可檢驗事故傾轉(zhuǎn)回路的安全可靠性;PLC 系統(tǒng)失效時,操作該轉(zhuǎn)換開關(guān),即可將爐子正轉(zhuǎn)至45°安全角度。

3.6 爐體事故傾轉(zhuǎn)信號的安全控制

事故傾轉(zhuǎn)是保證轉(zhuǎn)爐風(fēng)眼作業(yè)安全的重要條件。爐體事故傾轉(zhuǎn)信號選用常閉點控制,當(dāng)PLC掉電或全廠停電時,事故傾轉(zhuǎn)信號會自動傳輸至爐體驅(qū)動柜內(nèi)。爐體驅(qū)動柜由大的UPS 供電,以保證爐體傾轉(zhuǎn)。

一旦有事故傾轉(zhuǎn)信號時,爐子在LS1 事故傾轉(zhuǎn)限范圍內(nèi),未選擇到“爐修”位置,延時0.5s 確認,可防止事故傾轉(zhuǎn)信號誤觸發(fā)。事故傾轉(zhuǎn)指示燈點亮,并直接合上“運轉(zhuǎn)準備”接觸器,即使按“運轉(zhuǎn)準備”停止按鈕也不會切斷“運轉(zhuǎn)準備入”接觸器,可防止誤操作時將“運轉(zhuǎn)準備入”接觸器停止。消除事故傾轉(zhuǎn)信號時,再按“運轉(zhuǎn)準備”停止按鈕,可斷掉“運轉(zhuǎn)準備入”電源。爐子事故傾轉(zhuǎn)信號確認后,系統(tǒng)會自動將爐子傾轉(zhuǎn)至45°安全角度,可自動消除事故傾轉(zhuǎn)信號。爐體事故傾轉(zhuǎn)到45°安全角度停止;若45°限位損壞,會繼續(xù)正轉(zhuǎn)至145°停止,能起到雙重保險作用。

當(dāng)有事故傾轉(zhuǎn)信號時,即使凸輪手柄不在“零位”時,“運轉(zhuǎn)準備入”接觸器也會吸合,即使操作停止按鈕“運轉(zhuǎn)準備入”接觸器也不能分斷,爐子會自動事故傾轉(zhuǎn)至安全角度45°停止。邏輯框圖,見圖5。

圖5 邏輯框圖

轉(zhuǎn)爐爐體設(shè)有1#爐、2#爐、3#爐共三臺,爐體選擇開關(guān)有“1/2”“1/3”“2/3”三檔,需選擇對應(yīng)的爐體吹煉。每臺爐體有轉(zhuǎn)換開關(guān)選擇“作業(yè)”“爐修”2 個位置。當(dāng)爐體控制用PLC、公用設(shè)備控制用PLC 失電時,若爐體選擇開關(guān)選到1#爐,且轉(zhuǎn)換開關(guān)選擇在“作業(yè)”位置時,1#爐子處于正常作業(yè)范圍內(nèi)即-20°~30°,凸輪限位LS1 動作,延時0.5s 確認,可防止事故傾轉(zhuǎn)信號誤動作。事故傾轉(zhuǎn)信號EX1 發(fā)出,爐體會正轉(zhuǎn)至安全角度45°停止。

4 結(jié)束語

生產(chǎn)實踐表明,該廠針對大型轉(zhuǎn)爐傾轉(zhuǎn)安全控制設(shè)計改進及其優(yōu)化是成功的。改進后,生產(chǎn)節(jié)奏快,再無風(fēng)眼被灌死事故。

(1)系統(tǒng)作業(yè)效率可提高30%,能穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐吹煉工藝,縮短吹煉時間。

(2)爐體傾轉(zhuǎn)驅(qū)動手段呈現(xiàn)出多樣性,可大幅提高系統(tǒng)安全穩(wěn)定性,也極大地增強了轉(zhuǎn)爐操作工的安全意識。

(3)設(shè)計采用一體式抱閘控制器,可改變原有的抱閘控制方式,能將運行電流降至3A 以內(nèi),提高了抱閘打開的穩(wěn)定性。

(4)設(shè)置安全角度,可在正常生產(chǎn)中灌輸安全概念,優(yōu)化了硬件控制回路,更新了安全生產(chǎn)觀念,杜絕了“倒銅”事故。

(5)該系統(tǒng)操作簡便,維護可靠,勞動強度低,生產(chǎn)成本低,收效良好。

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