陳思超
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
發(fā)電機負擔(dān)著整個汽車電器系統(tǒng)和發(fā)動機電噴系統(tǒng)的用電,是保證汽車正常運行的重要零件。據(jù)統(tǒng)計,發(fā)電機市場故障率在300 r/min~500 r/min之間,不但造成市場損失也影響汽車廠口碑。發(fā)電機正常工作受電瓶電壓、線路連接、皮帶張力影響,其自身內(nèi)部結(jié)構(gòu)也比較復(fù)雜,因此,要降低市場發(fā)電機故障,在排除外部影響,防止發(fā)生誤判件的同時也要對發(fā)電機內(nèi)部零部件采取針對性的措施,進行可靠性設(shè)計。
根據(jù)多平臺發(fā)動機開發(fā)經(jīng)驗、市場上關(guān)于發(fā)電機的質(zhì)量問題分析以及與各發(fā)電機廠家的技術(shù)交流,市場上發(fā)電機常見故障模式主要是不發(fā)電和異響。發(fā)電機工作示意電路圖如圖1所示,發(fā)電機整機布置示意圖如圖2所示,根據(jù)分析,造成故障的發(fā)電機外部原因如下。
圖1 發(fā)電機工作示意電路
圖2 發(fā)電機整機布置示意
電瓶老化、冬季溫度低、汽車長時間放置等均可能導(dǎo)致電池電壓低于起動機工作電壓,造成車輛無法啟動,誤判為發(fā)電機不發(fā)電。
連接部件蓄電池接線螺母、發(fā)電機B+端螺母、車身接地螺母等松動,接插件未裝配到位、針腳歪斜,保險絲熔斷,連接金屬表面采用了影響導(dǎo)電的達克羅鍍層等原因均會影響線路的正常連通。
發(fā)電機依靠皮帶傳遞的發(fā)動機動力旋轉(zhuǎn),張緊器使皮帶的張緊力保持在設(shè)計規(guī)定的范圍內(nèi)。張緊器失效、皮帶異常磨損等導(dǎo)致皮帶張力不足出現(xiàn)皮帶打滑,造成不發(fā)電、異響等問題。
導(dǎo)致故障的發(fā)電機本體原因主要包括進泥水、電子元器件失效、軸承電蝕異響、AID輪耐久異響。本文主要針對汽車發(fā)電機本體故障的可靠性設(shè)計進行探討,相關(guān)設(shè)計方法已在部分量產(chǎn)車型上得到較充分的市場驗證。
泥水進入會導(dǎo)致發(fā)電機B+接線柱、接插件、定轉(zhuǎn)子、軸承等處產(chǎn)生銹蝕,造成電路連接接觸不良、異響等故障。
針對進泥水的可靠性設(shè)計主要包括發(fā)電機布置在發(fā)動機前端靠上位置,發(fā)動機機艙底部增加護板;發(fā)電機殼體增加排水孔,并且要確保在裝車狀態(tài)下,排水孔豎直朝下,以便于排水;接插件采用防水接插件,防止泥水沿著線束浸濕接插件引發(fā)接插件銹蝕、接觸不良、短路等故障;B+接線柱表面采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅防腐蝕。
發(fā)電機內(nèi)部電子元器件主要失效的部件為單功能芯片、二極管、陶瓷基板。
單功能芯片如AR0102型號芯片,對外部異常情況導(dǎo)致B+L端短路產(chǎn)生的大電流無限制保護功能,熱堆積造成芯片損壞;發(fā)電機普遍使用雪崩二極管,其箝位電壓功能,可以保護整車用電設(shè)備不會被異常高壓擊穿燒毀,但B+端虛接等外部高壓脈沖能量超過雪崩二極管承受能量時,雪崩二極管就會永久擊穿無法恢復(fù),雪崩二極管抗浪涌圖如圖3所示;陶瓷基板采用的導(dǎo)電材料是銀漿料,該漿料須經(jīng)過800 ℃~900 ℃高溫?zé)Y(jié)才能有效固化在基板上,燒結(jié)后會留存一定量的單質(zhì)銀,而單質(zhì)銀穩(wěn)定性極差,很容易與空氣中的硫發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成硫化銀,造成斷路。
圖3 雪崩二極管抗浪涌
針對電子元器件失效的可靠性設(shè)計主要包括使用AR1303芯片,當(dāng)進入電流超過設(shè)計值時,線路臨時斷開,避免芯片損傷,芯片試驗對比數(shù)據(jù)如表1所示;B+端使用帶有自鎖功能的螺母、B+打緊力矩由14 Nm~15 Nm增加至18 Nm~20 Nm防止虛接;整車增加低于雪崩二極管承受能力的防高壓保險絲;對于14 V汽車系統(tǒng),使用24 V~32 V中伏雪崩二極管代替原低伏雪崩二極管,提高其抗浪涌能力;采用鋁基板,其導(dǎo)電材料是高純度銅料,而單質(zhì)銅其化學(xué)穩(wěn)定性較單質(zhì)銀強,不會與硫直接產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)形成硫化銅,解決硫化銀造成的斷路問題,鋁基板圖如圖4所示。
表1 芯片試驗對比數(shù)據(jù)
圖4 鋁基板
發(fā)動機的振動、帶輪載荷、鋼球在滾道面滑動等產(chǎn)生的氫離子在軸承旋轉(zhuǎn)過程中,吸附在軸承油脂內(nèi),氫離子進一步侵入集中作用于滾道下應(yīng)力集中部位,生成白色組織,軸承內(nèi)外圈、鋼珠出現(xiàn)電蝕剝落,軸承氫離子侵入示意圖如圖5所示,電蝕失效圖如圖6所示。
圖5 軸承氫離子侵入示意
圖6 電蝕失效
針對軸承電蝕異響的可靠性設(shè)計主要包括使用HAB型號油脂替換HA1型號油脂,增強其導(dǎo)電性;增加軸承尺寸,降低軸承接觸面壓;選擇合適游隙,軸承使用CM電機專用游隙;使用OAP或OAD輪和彈性皮帶,減小皮帶張力,降低振動。
發(fā)電機使用AID超越皮帶輪來減少前端輪系共振異響,其離合單元是實現(xiàn)本身的慣性扭矩和曲軸的旋轉(zhuǎn)波動隔離開的核心零部件,AID輪內(nèi)部零件圖如圖7所示。在發(fā)動機加速、減速過程中,滾針反復(fù)碾壓外軸套,初期外軸承與滾針接觸內(nèi)側(cè)出現(xiàn)壓痕、潤滑膜被破壞,進而滾針滾動時出現(xiàn)輕微金屬撞擊的異響聲,外軸承實物圖如圖8所示;中期外軸承內(nèi)圈工作區(qū)域、限位區(qū)域材料被碾平,金屬撞擊的異響聲更加明顯;后期滾針發(fā)藍、離合支架融化,離合單元徹底喪失閉鎖功能,AID離合單元失效圖如圖9所示。
圖7 AID輪內(nèi)部零件
圖8 外軸承實物
圖9 AID離合單元失效
針對AID輪耐久異響的可靠性設(shè)計主要包括外軸套使用BJS15C材料代替原1010 SAE材料,提高芯部硬度;外軸套表面進行滲碳熱處理;滾針數(shù)量由20個增加到25個,分散碾壓應(yīng)力。
市場出現(xiàn)不發(fā)電、異響問題,首先需排查電瓶電壓、線路連接、皮帶張力是否異常,在確認發(fā)電機外部影響因素?zé)o問題后,鎖定故障原因為發(fā)電機,然后進一步分析出發(fā)電機本體失效零部件,最后針對失效零部件進行可靠性設(shè)計優(yōu)化。不同車型市場批量售后表現(xiàn)顯示,使用上述可靠性優(yōu)化措施可有效降低汽車發(fā)電機不發(fā)電和異響問題,故障率下降40%以上,提升了顧客對車輛質(zhì)量的滿意度。