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落地式空調(diào)器室內(nèi)機(jī)后板優(yōu)化設(shè)計(jì)

2022-11-26 09:35朱晉清張雄飛湯志平陳圣文周永松
日用電器 2022年10期
關(guān)鍵詞:空調(diào)器振型售后

朱晉清 張雄飛 湯志平 陳圣文 周永松

(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)

引言

后板是方形落地式空調(diào)器最重要零部件之一,是整個(gè)空調(diào)器室內(nèi)機(jī)的骨架,其特點(diǎn)面積大,且鈑金件厚度薄,容易導(dǎo)致結(jié)構(gòu)強(qiáng)度差,影響結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)性能,因此方形落地式空調(diào)器后板鈑金件振動(dòng)輻射引起噪聲問題比較常見。近年來(lái)也不少國(guó)內(nèi)外學(xué)者在研究振動(dòng)與噪聲輻射關(guān)系[1,2],關(guān)于聲輻射模態(tài)理論的研究表明,結(jié)構(gòu)聲輻射效率的高低與其表面振速分布有較大的關(guān)系.優(yōu)化控制結(jié)構(gòu)的表面振速分布對(duì)于降低結(jié)構(gòu)的輻射噪聲非常有效[3]。

本文基于售后反饋方形落地式空調(diào)器室內(nèi)機(jī)存在低頻嗡嗡聲問題,通過(guò)廠內(nèi)實(shí)驗(yàn)復(fù)現(xiàn)找出問題點(diǎn),運(yùn)用模態(tài)分析和CAE計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)虛擬整機(jī)阻尼振動(dòng),對(duì)后板筋條進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和排布,改善后板振型效果和減低結(jié)構(gòu)聲輻射效率,同時(shí)提高后板整體剛度和抗沖擊能力,降低對(duì)電機(jī)振動(dòng)激勵(lì)的響應(yīng),改善噪聲效果,提升空調(diào)器噪聲品質(zhì)。

1 售后室內(nèi)機(jī)低頻嗡嗡聲原因分析

以裝在用戶家二樓客廳的方形落地式空調(diào)器室內(nèi)機(jī)為研究對(duì)象,空調(diào)器使用環(huán)境遠(yuǎn)離市區(qū),相對(duì)安靜??照{(diào)器室內(nèi)機(jī)安裝位置如圖1所示。

1.1 現(xiàn)場(chǎng)噪聲檢查情況

當(dāng)空調(diào)器運(yùn)行穩(wěn)定后,在圖1空調(diào)器左側(cè)、右側(cè)和正面檢查噪聲情況,室內(nèi)機(jī)設(shè)置低風(fēng)檔運(yùn)行時(shí),空調(diào)器左側(cè)和右側(cè)1 m處有明顯低頻嗡嗡聲,正面嗡嗡聲稍弱;空調(diào)器設(shè)置超強(qiáng)風(fēng)檔時(shí),空調(diào)器風(fēng)聲音稍大,在1 m處正面無(wú)明顯嗡嗡聲,左側(cè)和右側(cè)有較明顯嗡嗡聲,靠近空調(diào)器0.2 m處耳感有較強(qiáng)烈嗡嗡聲,檢查空調(diào)器后板發(fā)現(xiàn)電機(jī)安裝區(qū)域振動(dòng)導(dǎo)致空調(diào)器后板整體共振明顯,且后板部分區(qū)域出現(xiàn)凹凸變形,不排除該空調(diào)器售后運(yùn)輸或搬運(yùn)過(guò)程中存在摔機(jī)或磕撞現(xiàn)象。為了驗(yàn)證后板振動(dòng)是否與電機(jī)有關(guān),在后板上中下位置各貼一塊阻尼,改變其固有頻率,嗡嗡聲明顯改善,分析是后板與電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)共振引起低頻嗡嗡聲。

圖1 室內(nèi)機(jī)安裝位置圖

1.2 廠內(nèi)同型號(hào)空調(diào)器分析

為了驗(yàn)證空調(diào)器出廠時(shí)是否有低頻嗡嗡聲現(xiàn)象,在倉(cāng)庫(kù)抽取同型號(hào)空調(diào)器分別在穩(wěn)壓和諧波電源進(jìn)行噪聲測(cè)試和耳感體驗(yàn),測(cè)試具體數(shù)據(jù)如表1所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,噪聲數(shù)據(jù)無(wú)明顯峰值,耳感無(wú)低頻嗡嗡聲,后板無(wú)共振現(xiàn)象,空調(diào)器出廠符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。

表1 同型號(hào)室內(nèi)機(jī)測(cè)試數(shù)據(jù)

為了進(jìn)一步分析驗(yàn)證售后空調(diào)器出現(xiàn)低頻嗡嗡聲原因,抽取一套成品空調(diào)器室內(nèi)機(jī)模擬售后運(yùn)輸摔機(jī)進(jìn)行0.5 m高跌落試驗(yàn),試驗(yàn)后分別在穩(wěn)壓和諧波電源進(jìn)行噪聲測(cè)試和耳感體驗(yàn)。測(cè)試具體數(shù)據(jù)如表2所示,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在穩(wěn)壓電源下測(cè)試體驗(yàn)噪聲效果良好,在諧波電源下測(cè)試數(shù)據(jù)有100 Hz和200 Hz峰值,耳感嗡嗡聲明顯,諧波電源下測(cè)試體驗(yàn)情況與售后反饋空調(diào)器情況一致。電網(wǎng)中的諧波來(lái)自電氣設(shè)備,也就是說(shuō)來(lái)自發(fā)電設(shè)備和用電設(shè)備[4],由于我國(guó)相對(duì)電網(wǎng)諧波含量要求標(biāo)準(zhǔn)較寬,監(jiān)管也缺失,對(duì)于不同區(qū)域、不同時(shí)候電網(wǎng)諧波含量偏高引起電源畸變,這也空調(diào)器在用戶家容易出現(xiàn)低頻嗡嗡聲原因之一,但根據(jù)以上分析,此單售后問題主要原因是空調(diào)器在運(yùn)輸或搬運(yùn)過(guò)程中后板變形引起,因此,提高該產(chǎn)品后板剛度和抗沖擊能力是解決售后低頻嗡嗡聲的關(guān)鍵。

表2 同型號(hào)室內(nèi)機(jī)跌落試驗(yàn)后測(cè)試數(shù)據(jù)

2 后板優(yōu)化設(shè)計(jì)

2.1 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

對(duì)售后反饋存在低頻嗡嗡聲空調(diào)器的后板利用有限元?jiǎng)恿W(xué)進(jìn)行模態(tài)分析,分析結(jié)果表明,其后板結(jié)構(gòu)的固有頻率102 Hz和102.9 Hz與電機(jī)激勵(lì)頻率100 Hz接近,容易在電機(jī)電磁激勵(lì)下出現(xiàn)共振現(xiàn)象;同時(shí),該后板100 Hz附近的振型振動(dòng)較大區(qū)域集中,如圖3所示,受力沖擊容易導(dǎo)致局部變形,使噪聲輻射放大。

圖2 原后板結(jié)構(gòu)模型

圖3 原后板綜合振型(102 Hz)

通過(guò)對(duì)后板筋條進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和排布,改變后板筋的設(shè)計(jì)參數(shù),運(yùn)用有限元?jiǎng)恿W(xué)進(jìn)行模態(tài)仿真和CAE計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)虛擬整機(jī)阻尼振動(dòng)分析,確認(rèn)最優(yōu)方案:筋寬28 mm(原后板16 mm),筋深1.2 mm(原后板0.8 mm),改進(jìn)后板結(jié)構(gòu)模型如圖4所示,固頻、振型分布,如表4、圖5所示。

圖4 改進(jìn)后板結(jié)構(gòu)模型

2.2 優(yōu)化方案效果

2.2.1 仿真結(jié)果

后板優(yōu)化前后的仿真分析結(jié)果見表3、表4和圖3、圖5,結(jié)果表明:

表3 原后板固有頻率一覽表

表4 改進(jìn)后板固有頻率一覽表

圖5 改進(jìn)后板綜合振型(104 Hz)

1)低階固頻由15.1 Hz提升至22.8 Hz,優(yōu)化后結(jié)構(gòu)剛度大幅度改善;

2)優(yōu)化后結(jié)構(gòu)固頻為95.4 Hz和104 Hz,避開電機(jī)激勵(lì)頻率100 Hz,電機(jī)與后板共振問題得到有效改善;

3)振型得到明顯改善,優(yōu)化后結(jié)構(gòu)大范圍區(qū)域振動(dòng)減小。

3.2.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

1)噪聲驗(yàn)證情況

采用改進(jìn)結(jié)構(gòu)后板裝樣機(jī),進(jìn)行0.5 m 高跌落試驗(yàn)后分別在穩(wěn)壓和諧波電源進(jìn)行噪聲測(cè)試和耳感體驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,噪聲峰值數(shù)據(jù)無(wú)100 Hz附近頻率,耳感無(wú)低頻嗡嗡聲,后板振動(dòng)情況良好,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證合格,具體數(shù)據(jù)如表5所示。

表5 改進(jìn)后板樣機(jī)跌落試驗(yàn)后噪聲數(shù)據(jù)

2)后板振動(dòng)驗(yàn)證情況

隨機(jī)抽各取15 臺(tái)后板改進(jìn)前后樣機(jī),采用振動(dòng)檢測(cè)儀檢測(cè)出空調(diào)器后板振動(dòng)最大點(diǎn),檢測(cè)其振動(dòng)位移和振動(dòng)速度,檢測(cè)結(jié)果如圖6和圖7所示,檢測(cè)結(jié)果表明:新后板振動(dòng)位移和振動(dòng)速度有明顯的優(yōu)勢(shì),且新后板振動(dòng)情況一致性良好。

圖6 新舊后板振動(dòng)速度對(duì)比

圖7 新舊后板振動(dòng)位移對(duì)比

3 結(jié)論

售后反饋異常機(jī)型通過(guò)對(duì)后板筋條寬度加寬(寬度由16 mm調(diào)整28 mm)、筋條深度加深后(深度由0.8 mm調(diào)整1.2 mm),后板的整體強(qiáng)度、剛度以及抗沖擊、抗變形能力改善明顯;通過(guò)模態(tài)有限元分析,調(diào)整筋條的排布,使后板固頻遠(yuǎn)離100 Hz、200 Hz,可以有效避免電機(jī)電磁激勵(lì)下出現(xiàn)共振現(xiàn)象。優(yōu)化后的新后板比原后板在整體強(qiáng)度、抗變形等方面有較明顯的優(yōu)勢(shì),新后板優(yōu)化結(jié)果達(dá)到預(yù)期的目的。

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