張洪鵬
(霍州煤電集團(tuán)晉北能化有限責(zé)任公司,山西 靜樂(lè) 035000)
煤炭作為我國(guó)重要的工業(yè)原料及基礎(chǔ)能源,其產(chǎn)量直接關(guān)系著我國(guó)能源安全。隨著我國(guó)對(duì)煤礦資源的不斷開(kāi)采,賦存條件較為簡(jiǎn)單的煤層已經(jīng)逐漸開(kāi)采完畢,目前開(kāi)采的重點(diǎn)逐步向著賦存條件較為復(fù)雜的煤層轉(zhuǎn)移。堅(jiān)硬頂板是指在礦井回采工作面開(kāi)采過(guò)程中,由于煤層頂板巖性較為堅(jiān)硬,煤層頂板巖層無(wú)法隨采隨落,使得工作面采空區(qū)出現(xiàn)大面積懸頂[1-2]。大面積懸頂不僅威脅著礦井的正常生產(chǎn),同時(shí)會(huì)造成巷道支護(hù)困難[3-4]。為了解決回采工作面采空區(qū)堅(jiān)硬頂板端頭大面積懸頂問(wèn)題,擬以晉北煤業(yè)3208工作面為應(yīng)用背景,對(duì)采空區(qū)堅(jiān)硬頂板靜態(tài)膨脹致裂技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行初步探討,為煤礦回采工作面采空區(qū)堅(jiān)硬頂板的大面積懸頂治理進(jìn)行探索。
23208工作面整體為單斜構(gòu)造,工作面煤層走向N13°W~N8°E,傾向SW~NW。根據(jù)掘進(jìn)期間實(shí)際揭露情況分析,工作面煤層平均傾角25°,平均厚度14.77 m。煤層位于石炭系太原組中下部,穩(wěn)定可采,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含1~3層不穩(wěn)定夾矸,為1/3焦煤。巷道頂?shù)装迩闆r如表1所示。
表1 巷道頂?shù)装迩闆r
膨脹致裂是一種通過(guò)膨脹產(chǎn)生的力破裂巖體的技術(shù)。在堅(jiān)硬頂板上定距離布置鉆孔,將膨脹劑填充至鉆孔內(nèi)部,通過(guò)水化熱反應(yīng),使得膨脹劑快速膨脹;此時(shí)由于鉆孔內(nèi)部密閉,使得鉆孔內(nèi)能量快速聚集,當(dāng)鉆孔內(nèi)部能量大于巖體的抗拉強(qiáng)度極限時(shí),巖石發(fā)生破裂,產(chǎn)生裂縫,達(dá)到堅(jiān)硬頂板致裂的目的。
為驗(yàn)證膨脹致裂技術(shù)的可行性,擬利用3DEC軟件對(duì)膨脹致裂技術(shù)可行性進(jìn)行數(shù)值模擬分析。建立數(shù)值模擬模型,根據(jù)23208工作面實(shí)際地質(zhì)情況,建立模型長(zhǎng)寬高為200 m×1 m×80 m的模型,重點(diǎn)對(duì)長(zhǎng)度90~130 m范圍內(nèi)的巖層進(jìn)行分析,對(duì)模型下邊界施加垂直方向固定約束,左右邊界施加水平方向固定約束。同時(shí)根據(jù)覆巖容重及埋深確定在模型上邊界施加垂直應(yīng)力4.87 MPa,在模型內(nèi)部設(shè)置監(jiān)測(cè)線,對(duì)切頂前后的覆巖運(yùn)移情況進(jìn)行對(duì)比分析。切頂前、后的覆巖運(yùn)移云圖如圖1所示。
圖1 切頂前、后的覆巖運(yùn)移云圖
未進(jìn)行膨脹劑切頂前,如圖1所示(a),在工作面煤層回采后,此時(shí)在上覆巖層擠壓作用下,離工作面較遠(yuǎn)位置的采空區(qū)頂板均已發(fā)生垮落,工作面距離較近位置的堅(jiān)硬頂板未出現(xiàn)垮落現(xiàn)象;此時(shí)直接頂出現(xiàn)較大范圍的彎曲,一端形成鉸接結(jié)構(gòu),位于采空區(qū)底板的一端形成懸頂,懸臂主要位于100.0~109.2 m范圍內(nèi),長(zhǎng)度為9.2 m。
運(yùn)用膨脹劑切頂后,如圖1所示(b),沿鉆孔垮落的頂板高度為4.71 m,形成高度為1.09 m的四個(gè)臺(tái)階狀破斷段;同時(shí)巷道頂板出現(xiàn)明顯的松動(dòng)跡象,變化形態(tài)較小,對(duì)上方巖層起一定的支撐作用,切頂后巷道頂板破碎效果較為明顯。
在驗(yàn)證膨脹致裂切頂方案可行性的基礎(chǔ)上,將膨脹致裂切頂卸壓技術(shù)用于工程實(shí)踐。選定晉北煤業(yè)23208工作面進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)段,試驗(yàn)段為傾斜條帶形式布置,工作面布置、懸頂位置如圖2所示。
圖2 工作面布置
23208工作面每天平均推進(jìn)5個(gè)循環(huán),單個(gè)循環(huán)推進(jìn)長(zhǎng)度為0.6 m,工作面端頭位置平均一天產(chǎn)生3 m懸頂。設(shè)計(jì)施工方案時(shí),需充分考慮預(yù)裂對(duì)象及切頂預(yù)裂自由面情況后再確定鉆孔參數(shù)。膨脹致裂切頂卸壓主要工藝流程如下:①準(zhǔn)備階段,對(duì)鉆孔參數(shù)及材料用量等進(jìn)行設(shè)計(jì),同時(shí)準(zhǔn)備設(shè)備及材料。②施工階段,對(duì)鉆孔進(jìn)行施工,并按比例將材料進(jìn)行攪拌,注入施工鉆孔內(nèi)。③封孔階段,對(duì)鉆孔進(jìn)行封閉,對(duì)鉆孔內(nèi)部情況進(jìn)行觀察。④致裂階段,對(duì)鉆孔進(jìn)行膨脹致裂,完成預(yù)裂施工。
工程施工實(shí)際采用益凱建材貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的膨脹劑進(jìn)行預(yù)裂。對(duì)回采工作面端頭懸頂膨脹致裂切頂卸壓鉆孔進(jìn)行設(shè)定,鉆孔布置間距設(shè)定為0.4 m,鉆孔的長(zhǎng)度為6 m,鉆孔傾斜布置,傾斜角度為10°,第一個(gè)鉆孔布置于距離巷旁0.5 m的位置,鉆孔直徑設(shè)定為60 mm,一共施加6個(gè)鉆孔,鉆孔施工布置如圖3所示。
圖3 鉆孔布置
對(duì)膨脹材料進(jìn)行配置,將膨脹劑倒入水中(比例為3∶1)先行攪拌,然后注入注漿泵中再次攪拌,攪拌膨脹劑漿液均勻直至完全無(wú)膠結(jié)固塊后,開(kāi)啟出漿口。進(jìn)行注漿施工時(shí)注漿軟管連接出漿口,注漿軟管的長(zhǎng)度可以根據(jù)注漿的距離進(jìn)行調(diào)節(jié),注漿軟管到達(dá)注漿點(diǎn)后將注漿軟管連接注漿鋼管,同時(shí)利用螺紋連接封孔器與注漿鋼管,將封孔器抵入鉆孔口內(nèi)1 m深度。在整個(gè)注漿過(guò)程中,漿液流經(jīng)封孔器時(shí)對(duì)其進(jìn)行密封,防止?jié){液倒流。鉆孔注滿漿液后,取出注漿鋼管,封孔器留置與鉆孔中。為了防止膨脹劑出現(xiàn)噴孔現(xiàn)象,用錨固劑進(jìn)行二次封孔,完成施工過(guò)程。
對(duì)回采工作面端頭支撐壓力受力情況進(jìn)行實(shí)時(shí)礦壓監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)整理后得到切頂前后端頭支撐壓力曲線如圖4所示。
圖4 工作面端頭支撐壓力曲線
從圖4可以看出,方塊標(biāo)記曲線表示工作面端頭頂板未切頂時(shí)端頭液壓支架支撐壓力曲線,圓形標(biāo)記曲線表示膨脹致裂過(guò)程中端頭液壓支架支撐壓力變化曲線。在注漿結(jié)束7個(gè)小時(shí)內(nèi),兩條曲線的變化趨勢(shì)大致相同,均較為穩(wěn)定,僅存在一定幅度的波動(dòng);而在7小時(shí)后,未實(shí)施切頂?shù)亩祟^液壓支架支撐壓力無(wú)明顯變化,仍呈現(xiàn)平穩(wěn)狀態(tài),而膨脹致裂切頂后的端頭液壓支架支撐壓力曲線突然下降,支撐壓力值從26 MPa快速降低至16 MPa,下降了10 MPa。可以看出,膨脹劑在7個(gè)小時(shí)后完成充分水化反應(yīng),此時(shí)鉆孔內(nèi)部能量積累超過(guò)頂板抗拉強(qiáng)度,頂板產(chǎn)生裂縫,支撐壓力明顯下降,切頂效果較為明顯,證明該切頂卸壓方案可行。
1)利用數(shù)值模擬軟件對(duì)膨脹致裂切頂卸壓可行性進(jìn)行了分析,經(jīng)切頂卸壓后,回采工作面端頭懸頂垮落的頂板高度為4.71 m,形成高度為1.09 m的四個(gè)臺(tái)階狀破斷段,證明膨脹切頂卸壓技術(shù)可行。
2)結(jié)合實(shí)際地質(zhì)情況,擬定了膨脹致裂切頂卸壓技術(shù)方案,并制定了主要工藝流程。
3)運(yùn)用膨脹致裂切頂后,回采工作面端頭液壓支架支撐壓力在7小時(shí)后快速下降,支撐壓力值從26 MPa快速降低至16 MPa,下降了10 MPa,證明切頂卸壓效果良好。