2022年8月5日,從西南油氣田公司獲悉,今年金秋氣田致密氣累計完試水平井47口,井均無阻流量超90×104m3/d,并培育出18口無阻流量超百萬方高產工業(yè)氣井,這得益于公司多方位優(yōu)化儲層改造技術,持續(xù)推動致密氣提效提產,支撐致密氣高效開發(fā)。
一是攻關地質工程一體化壓裂設計技術,提升致密氣改造針對性。針對河道砂巖致密氣非均質性較強、部分井改造效果低于預期的問題,建立精細三維地質模型及地質力學模型,開展裂縫形態(tài)及產能預測模擬,優(yōu)化壓裂施工參數(shù)?,F(xiàn)已完成JQ5H先導試驗區(qū)內JQ511、JQ501和JQ12平臺模型,打通地質工程一體化設計工作流程。優(yōu)化后的JQ511- 6-H1井壓裂方案預測EUR提升15%,強化了參數(shù)的針對性。
二是升級“水平井多縫+復合暫堵”壓裂工藝技術,提升裂縫均勻延伸程度。針對段內多簇裂縫非均勻延伸導致波及體積受限的問題,開展室內動態(tài)暫堵效果評價實驗及不同暫堵工藝對比試驗,明確“暫堵球+暫堵劑”復合暫堵工藝效果最佳?,F(xiàn)場實踐證明暫堵后裂縫非均勻延伸程度有效改善,改造體積提升超過30%,試驗井井均測試產量49.11×104m3/d、無阻流量122.98×104m3/d,取得了較好的改造效果。
三是持續(xù)優(yōu)化壓裂配套工藝,小夾角井、低壓氣井改造初見成效。針對小夾角井人工裂縫延伸距離不足、波及區(qū)域較小的問題,建立致密氣裂縫延伸機理模型,深化應力夾角對裂縫延伸的認識,JQ818- 8-H1井應力夾角1°,動態(tài)優(yōu)化簇間距25~30 m,改造后獲無阻流量66.34×104m3/d。針對低壓氣井壓后排液見氣慢的問題,研制低溫全金屬可溶橋塞,優(yōu)選伴注液氮措施,建立氣體快速流動通道,ZQ203- 9-H1井壓力系數(shù)0.78,伴注液氮后見氣返排率較同河道井縮短60%。