□ 康劉陽 □ 李 通 □ 何龍飛 □ 劉岳飛
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在液壓系統(tǒng)中,液壓控制閥起調(diào)節(jié)液流流量、壓力、方向的作用。圓柱滑閥是應(yīng)用最廣泛的一種液壓控制閥結(jié)構(gòu)形式,在各類液壓控制閥中都有體現(xiàn),主要通過閥芯在閥體孔內(nèi)滑動改變開口大小,對液流流量、壓力、方向進行控制。
閥體和閥芯是液壓控制閥中最重要的零件。為了保證較小的泄漏量,閥芯外圓與閥體內(nèi)孔之間的間隙要足夠小。為了防止閥芯卡死,兩者之間必須留有一定間隙。對閥體內(nèi)孔圓柱度和表面粗糙度的要求同樣非常苛刻。由此,閥體主要功能關(guān)鍵點和實際加工過程中的難點均體現(xiàn)在與閥芯外圓配合的內(nèi)孔上。
加工兩級同心階梯通孔常用的方法一般有兩種。一種是制作專用的鏜刀或銑刀,另一種是先精加工一端孔,再以此孔為基準加工另一端孔。采用第一種加工方法,需要制作與階梯孔各段孔直徑相匹配的刀具,階梯孔加工只用一把刀具,能夠使階梯孔一次成型。這種加工方法各直徑孔一次性加工而成,同軸度、圓柱度較高,但需要制作專用刀具,刀具制造復雜,成本較高,并且無法用于階梯孔較深或階梯孔不規(guī)則的加工情景。采用第二種加工方法,需要對一端容易加工且精度較高的孔進行精加工,以此孔為基準在機床上調(diào)頭,加工另一端未加工或未精加工的孔。這種加工方法不需要專用刀具,成本較低,可以加工多種不規(guī)則通孔,但是在機床上調(diào)頭找正十分困難,特別是對于同軸度、圓柱度要求較高的零件而言。
▲圖1 某型號閥體
針對圖1閥體兩級同心孔,加工工藝如下:粗加工后,對φ3.6 mm內(nèi)孔進行精加工,加工方式為珩磨;完成后以φ3.6 mm內(nèi)孔為基準,精加工φ12 mm內(nèi)孔,加工方式為銑削加工。此時φ12 mm內(nèi)孔已粗加工至φ11.5±0.02 mm,精加工之后φ12 mm內(nèi)孔要求相對于基準A,即精加工之后φ3.6 mm內(nèi)孔同軸度不大于φ0.02 mm。實際試加工時發(fā)現(xiàn),通過常規(guī)加工方法,即通過打表找正φ3.6 mm內(nèi)孔,然后銑削加工φ12 mm孔,加工完成后采用三坐標測量儀,兩孔的同軸度為φ0.05 mm~φ0.1 mm,不能滿足設(shè)計要求。原因為φ12 mm內(nèi)孔較深,裝夾后打表找正φ3.6 mm內(nèi)孔比較困難,要保證兩孔同軸度不大于φ0.02 mm,難度比較大。
針對上述問題,考慮實際加工情況,筆者設(shè)計了一種兩級同心孔加工找正工裝,用于保證兩孔的同軸度。這一找正工裝的作用在于將不易找正的內(nèi)孔轉(zhuǎn)換為較大的較易找正的特征體,從而達到提高加工精度和加工效率的目的。
▲圖2 找正工裝
找正工裝加工完成后實物如圖3所示。在銑削加工閥體φ12 mm內(nèi)孔前,將找正工裝帶錐度端緩緩旋入閥體φ3.6 mm孔內(nèi)。找正φ25 mm外圓和端面C之后,用夾具夾緊閥體,然后緩緩旋出找正工裝。找正工序完成,即可精加工閥體φ12 mm孔。找正工裝使用方法如圖4所示。
▲圖3 找正工裝實物
▲圖4 找正工裝使用方法
應(yīng)用找正工裝后,閥體的加工效率和加工精度都得到大幅度提高。找正時間由原來的10 min縮短為1 min,閥體上φ12 mm孔與φ3.6 mm孔的同軸度由之前的φ0.05 mm~φ0.1 mm提高到φ0.02 mm以內(nèi)。某批次閥體兩級同心孔同軸度三坐標檢測結(jié)果如圖5所示,同軸度均達到設(shè)計要求。經(jīng)后續(xù)試驗發(fā)現(xiàn),閥芯和閥體配合良好,無明顯卡滯現(xiàn)象,尤其是閥芯閥體對研之后,兩者相互運動順暢,滿足實際需求。
▲圖5 閥體兩級同心孔同軸度三坐標檢測結(jié)果
筆者設(shè)計的兩級同心孔加工找正工裝應(yīng)用間接找正的方法,通過找正外圓及端面,即可實現(xiàn)同軸度要求較高的兩級同心孔的加工。找正工裝加工成本低,應(yīng)用效果好,為類似兩級同心孔加工時的找正問題提供了解決思路。