李斌,黃磊
(1.南京金三力高分子科技有限公司,江蘇 南京 210000;2.陸軍裝備部駐南京地區(qū)軍事代表局駐南京地區(qū)第二軍事代表室,江蘇 南京 210003)
汽車腳踏板一般有剎車、離合、油門三種腳踏板組成,為了增加踩踏的舒適度,一般腳踏板端面為方形或長方形的鐵板,面積越大越舒適。而在踩踏時,棱角及側(cè)面很容易將鞋子割傷、劃傷,且端面越磨越滑,很容易踩滑、踩空導(dǎo)致危險事情發(fā)生,為了防止這些事情發(fā)生,就在腳踏板端面套上了一個橡膠腳踏墊,這樣既能防滑,也能耐磨,也不會傷到用任何材料做的鞋子,踩踏起來也更加舒適。
其中,剎車是用于汽車制動上的重要部件,剎車用橡膠踏板墊性能的好壞直接影響到汽車的使用安全,因此就要求剎車用橡膠踏板墊必須具有優(yōu)異的耐磨性能、防滑性能和抗撕裂性能。目前,針對剎車用橡膠踏板墊的研究重點(diǎn)主要在于其耐磨性能和抗撕裂性能方面。
隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的提高,其開始追求汽車等產(chǎn)品的高檔配置,現(xiàn)有高檔汽車上通常會配有帶有印花圖案的橡膠踏板墊。目前工業(yè)中,由于受國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的限制,油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊存在表面印花易變形走樣、轉(zhuǎn)印不清楚、廢品率高,且在生產(chǎn)工藝上往往不能滿足汽車行業(yè)對外觀的高要求的不足,因此國內(nèi)印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊在加工環(huán)節(jié)一直通過進(jìn)口維持,成本較高,且國外印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的生產(chǎn)效率也不是很高。因此,如何提高國內(nèi)印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的生產(chǎn)效率和質(zhì)量,降低廢品率和生產(chǎn)成本具有重要的意義。
為達(dá)到上述目的,本文在油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的硫化成型模具上進(jìn)行了設(shè)計,該模具包括上模、中模、下模和浮動芯模,見圖1、圖2、圖3。
(1)中模的下表面與下模的上表面分別設(shè)有模腔,經(jīng)合模后上述模腔共同形成待成型油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的橡膠型腔,且中模和上模內(nèi)分別對應(yīng)加工有可供浮動芯模上下移動的開孔。
(2)上模的開孔頂端位于浮動芯模的上方設(shè)有限位圓盤。
(3)頂面開設(shè)有環(huán)繞下模模腔分布的井字跑膠槽,且跑膠槽向外延伸至下模邊緣。
(4)該模具包括至少一排油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊成型用橡膠型腔,且每排下模模腔對應(yīng)的跑膠槽之間相互連通。
(5)跑膠槽的寬度與高度均為2.5~4 mm。
(6)浮動模芯與中模之間為間隙配合,其間隙為0.08~0.15 mm。
(7)浮動模芯浮動的高度為30~50 mm。
(1)油墨印花和踏板墊本體膠料的準(zhǔn)備。
根據(jù)踏板墊對印花尺寸的要求及下模型腔的尺寸,分別裁切印花圖案和踏板墊的橡膠本體料胚,然后將油墨印花黏在膠胚上。
(2)填料 將油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的硫化成型模具裝配到硫化機(jī)上,并將步驟(1)準(zhǔn)備的黏有油墨印花的膠胚填入下模型腔中。
(3)硫化成型 經(jīng)步驟(2)準(zhǔn)備后開始進(jìn)行硫化成型,硫化機(jī)驅(qū)動模具下模上壓,當(dāng)壓到膠胚時硫化機(jī)開始進(jìn)行抽真空排氣,然后硫化機(jī)上壓硫化,硫化結(jié)束后浮動模芯浮動下來,進(jìn)行脫模完成制品加工,即得印花橡膠踏板墊。
(4)所述步驟(1)中在膠胚表面刷汽油將油墨印花黏在膠胚表面;步驟(2)中料胚的高度高于下模型腔2~4 mm;步驟(3)中抽真空時間為15~25 s,硫化溫度控制為155~175 ℃,硫化時間控制為7~10 min,硫化壓力控制為16~20 MPa。
(5)踏板墊的橡膠本體的料胚的制備如表1所示。
表1 膠料配置表
為進(jìn)一步了解本文所述的內(nèi)容,現(xiàn)結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對其作詳細(xì)描述。
(1)實(shí)施例 1
結(jié)合圖1、圖2,本實(shí)施例的一種油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的硫化成型模具,包括上模1、中模2、下模3和浮動芯模4,其中中模2的下表面與下模3的上表面分別設(shè)有模腔,經(jīng)合模后上述模腔共同形成待成型油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的橡膠型腔,且中模2和上模1內(nèi)分別對應(yīng)加工有可供浮動芯模4上下移動的開孔,上模1的開孔頂端位于浮動芯模4的上方設(shè)有限位圓盤5。如圖2所示,所述下模3的頂面開設(shè)有環(huán)繞下模3模腔分布的井字跑膠槽6,且跑膠槽6向外延伸至下模3邊緣。
針對目前國內(nèi)生產(chǎn)油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊時,所得制品表面的油墨印花易發(fā)生變形或轉(zhuǎn)印不清楚的不足,本實(shí)施例對油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的硫化成型模具的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,通過浮動芯模4的設(shè)置對膠料表面的印花圖案進(jìn)行壓制定位,防止硫化過程中油墨印花發(fā)生流動變形,然后借助于跑膠槽6的結(jié)構(gòu)設(shè)計,使硫化過程中多余的膠料通過跑膠槽6進(jìn)行均勻流出并進(jìn)行泄壓,從而可以有效防止硫化后制品表面的油墨印花變形走樣或者轉(zhuǎn)印不清楚,進(jìn)而能夠保證所得油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的成型質(zhì)量及外觀均滿足高檔汽車的使用需求,大大提高了產(chǎn)品的合格率。
(2)實(shí)施例 2
本實(shí)施例其結(jié)構(gòu)基本同實(shí)施例1,其區(qū)別主要在于:本實(shí)施例的模具可根據(jù)需要設(shè)置至少一排油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊成型用橡膠型腔,且每排下模3模腔對應(yīng)的跑膠槽6之間相互連通,本實(shí)施例中設(shè)有兩排橡膠型腔,結(jié)合圖2,每排下模模腔四周的跑膠槽相互連通,共同組成井字形跑膠槽。本實(shí)施例中跑膠槽的寬度與高度均為2.5 mm,浮動模芯4與中模2之間為間隙配合,其間隙為0.08 mm,浮動模芯浮動的高度為30 mm。
采用上述硫化成型模具,本實(shí)施例的油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的應(yīng)用,其步驟為:
步驟一、油墨印花和踏板墊本體膠料的準(zhǔn)備
根據(jù)踏板墊對印花尺寸的要求及下模型腔的尺寸,分別裁切印花圖案8和踏板墊的橡膠本體9料胚,然后在膠胚表面刷汽油將油墨印花黏在膠胚表面;所述橡膠本體料胚由如下組分按照重量份數(shù)組成:丁苯橡膠:55份、天然橡膠:45份、高耐磨碳黑:60份、半補(bǔ)強(qiáng)碳黑:25份、氧化鋅:5份、硬脂酸:1份、煅燒陶土:17份、固馬?。?份、石臘:0.3份、防老劑:1.5份、機(jī)油:9份、硫磺:1.8份、促進(jìn)劑CZ:1份、促進(jìn)劑M:0.4份。
本實(shí)施例中的丁苯橡膠的生膠為中國石油吉化集團(tuán)公司的1502;天然橡膠的生膠為馬來西亞生產(chǎn)的3#煙片;炭黑是由卡博特化工有限公司供應(yīng)的N330高耐磨炭黑和N774半補(bǔ)強(qiáng)炭黑;氧化鋅是由鎮(zhèn)江白水化學(xué)有限公司供應(yīng)的;硬脂酸、煅燒陶土、古馬隆、石蠟防老劑是由上海昶譽(yù)化工有限公司供應(yīng);促進(jìn)劑和硫磺都是由亞特曼化工有限公司供應(yīng)的;40#機(jī)油由江蘇華成石化工貿(mào)有限公司供應(yīng)。
步驟二、填料
將油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的硫化成型模具裝配到硫化機(jī)上,并將步驟一準(zhǔn)備的黏有油墨印花的膠胚填入下模型腔中,料胚的高度高于下模型腔2~4 mm。
步驟三、硫化成型
經(jīng)步驟二準(zhǔn)備后開始進(jìn)行硫化成型,硫化機(jī)驅(qū)動模具下模上壓,當(dāng)浮動模芯壓到膠胚時硫化機(jī)開始進(jìn)行抽真空排氣,抽真空時間為15 s,然后硫化機(jī)上壓硫化,硫化溫度控制為155 ℃,硫化時間控制為10 min,硫化壓力控制為16 MPa,硫化結(jié)束后浮動模芯浮動下來,進(jìn)行脫模完成制品加工,即得印花橡膠踏板墊。
本實(shí)施例通過采用上述硫化成型模具進(jìn)行成型,借助于浮動模芯的設(shè)置對膠料表面的印花圖案進(jìn)行壓制,防止硫化過程中油墨印花發(fā)生變形,然后利用井字形跑膠槽的設(shè)置將多余的膠料均勻排出,同時配合適當(dāng)?shù)牧蚧尚凸に嚕绕涫橇蚧瘔毫?,從而可以有效防止硫化后制品表面的印花圖案發(fā)生變形走樣或轉(zhuǎn)印不清楚,進(jìn)而保證所得橡膠踏板墊的質(zhì)量,且同時能夠有效保證所得制品表面油墨印花與制品結(jié)合的牢固性。正常情況下,當(dāng)壓力控制較小時,易導(dǎo)致所得制品與印花圖案之間的黏接不牢固,但當(dāng)壓力過大時,則可能會造成制品本身以及印花圖案的變形。而本實(shí)施例通過控制合適的壓制力以及通過跑膠槽的共同作用,從而既保證印花圖案與制品之間的黏接牢固性,同時還能夠有效保證最終所得制品的質(zhì)量及外觀均滿足使用需求。
此外,還通過大量實(shí)驗(yàn)對橡膠本體的膠料組成和配比進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,同時輔以合適的硫化工藝,從而一方面能夠保證所得制品具有優(yōu)異的防滑性能及耐磨性能,另一方面還能夠進(jìn)一步提高油墨印花與橡膠本體之間黏接的牢固性。
(3)實(shí)施例3
本實(shí)施例其結(jié)構(gòu)基本同實(shí)施例2,其區(qū)別主要在于:本實(shí)施例中跑膠槽的寬度與高度均為3 mm,浮動模芯與中模之間為間隙配合,其間隙為0.12 mm,浮動模芯浮動的高度為40 mm。
本實(shí)施例的一種油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的制造方法,其基本制備步驟同實(shí)施例2,不同之處在于:料胚由如下組分按照重量份數(shù)組成:丁苯橡膠:50份、天然橡膠:50份、高耐磨碳黑:65份、半補(bǔ)強(qiáng)碳黑:20份、氧化鋅:4.5份、硬脂酸:1.2份、煅燒陶土:16份、固馬?。?.9份、石臘:0.5份、防老劑:1.7份、機(jī)油:10份、硫磺:1.9份、促進(jìn)劑CZ:0.8份、促進(jìn)劑M:0.3份;步驟三中硫化機(jī)的硫化溫度控制為165 ℃,硫化時間控制為9 min,硫化壓力控制為18 MPa,抽真空時間為20 s,硫化結(jié)束后完成制品加工,即得油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊。
(4)實(shí)施例 4
本實(shí)施例其結(jié)構(gòu)基本同實(shí)施例2,其區(qū)別主要在于:本實(shí)施例中跑膠槽的寬度與高度均為4 mm,浮動模芯與中模之間為間隙配合,其間隙為0.15 mm,浮動模芯浮動的高度為50 mm。
本實(shí)施例的一種油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的制造方法,其基本制備步驟同實(shí)施例1,不同之處在于:料胚由如下組分按照重量份數(shù)組成:丁苯橡膠:60份、天然橡膠:40份、高耐磨碳黑:55份、半補(bǔ)強(qiáng)碳黑:30份、氧化鋅:4.8份、硬脂酸:1.3份、煅燒陶土:18份、固馬?。?.8份、石臘:0.4份、防老劑:1.6份、機(jī)油:11份、硫磺:2.0份、促進(jìn)劑CZ:1.1份、促進(jìn)劑M:0.4份;步驟三中硫化機(jī)的硫化溫度控制為175 ℃,硫化時間控制為7 min,硫化壓力控制為20 MPa,抽真空時間為25 s,硫化結(jié)束后完成制品加工,即得油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊。
經(jīng)過應(yīng)用對比,油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的硫化成型模具的優(yōu)點(diǎn)如下 :
(1)中模的下表面與下模的上表面分別設(shè)有模腔,且中模和上模內(nèi)分別對應(yīng)加工有可供浮動芯模上下移動的開孔,通過浮動芯模的作用對膠料表面的油墨印花進(jìn)行壓制,限制油墨印花的流動,從而可以有效防止硫化后制品表面的油墨印花變形走樣或者轉(zhuǎn)印不清楚,進(jìn)而能夠保證所得油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的成型質(zhì)量及外觀均滿足高檔汽車的使用需求,大大提高了產(chǎn)品的合格率。
(2)上模的開孔頂端位于浮動芯模的上方設(shè)有限位圓盤,通過該限位圓盤對浮動芯模進(jìn)行縱向限位,從而可以保證浮動模芯對膠料作用的正常發(fā)揮。
(3)通過在下模表面開設(shè)環(huán)繞下模模腔分布的井字跑膠槽,且跑膠槽向外延伸至下模邊緣,從而可以保證合模硫化過程中多余的膠料從模腔順利、均勻的溢出至四周的跑膠槽,并通過跑膠槽排出,進(jìn)而能夠確保所得制品的質(zhì)量及制品表面油墨印花的轉(zhuǎn)印質(zhì)量。
(4)生產(chǎn)上可根據(jù)產(chǎn)品的需求量,來開多件模進(jìn)行硫化加工,從而大大提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。
(5)采用本文所述的硫化成型模具進(jìn)行成型方式,通過浮動模芯的壓制作用以及跑膠槽的跑膠、泄壓作用,同時配合適當(dāng)?shù)牧蚧尚凸に?,尤其是硫化壓力,從而可以有效防止硫化后制品表面的印花圖案發(fā)生變形走樣或轉(zhuǎn)印不清楚,進(jìn)而保證所得橡膠踏板墊的質(zhì)量。
(6)本油墨印花轉(zhuǎn)印橡膠踏板墊的制造方法,橡膠本體的料胚采用本文中特定的組分構(gòu)成及其硫化工藝,從而一方面能夠保證所得制品具有優(yōu)異的防滑性能及耐磨性能,另一方面還能夠保證油墨印花與橡膠本體之間黏接的牢固性。
結(jié)合實(shí)施例1~4,依托本文獨(dú)特設(shè)計的模具及工藝使下模對橡膠膠胚進(jìn)行限位,通過中模中的浮動模芯對膠胚進(jìn)行壓制定位,使用抽真空裝置不進(jìn)行排氣,杜絕膠料的位移,多余的膠料從跑膠槽溢出,并對跑膠槽的具體結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,從而徹底解決了制品表面印花變形走樣、轉(zhuǎn)印不清楚的問題,提高了產(chǎn)品的合格率。