高偉,張曉峰,王記孝
(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 榆林 718100)
陜西金泰氯堿化工有限公司(以下簡稱“金泰氯堿”)現(xiàn)有2套生產(chǎn)裝置,一期裝置于2005年建成投產(chǎn),二期裝置于2013年建成投產(chǎn)。形成了PVC裝置產(chǎn)能32萬t/a,燒堿裝置產(chǎn)能23萬t/a,設(shè)計(jì)液氯裝置產(chǎn)能4萬t/a。西北地區(qū)液氯下游需求萎靡,價(jià)格低,運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)大,加之交通管制,液氯零庫存是氯堿行業(yè)的趨勢(shì)。技術(shù)改造增加了尾氣回收系統(tǒng)和水制氫項(xiàng)目,只能保證在正常運(yùn)行時(shí)液氯零產(chǎn)量,開停車過程中仍會(huì)產(chǎn)生液氯,直至液氯汽化項(xiàng)目投運(yùn)后實(shí)現(xiàn)了液氯零庫存、零銷售。
金泰氯堿采用電解食鹽水的方法制備燒堿,副產(chǎn)氯氣和氫氣。副產(chǎn)的氫氣和氯氣進(jìn)入合成爐,經(jīng)過燃燒合成為氯化氫。氯氣和氫氣產(chǎn)出摩爾比為1∶1,為防止氯化氫過氯對(duì)氯乙烯轉(zhuǎn)化正常生產(chǎn)造成安全影響,氯堿企業(yè)在氯氣和氫氣合成氯化氫氣體時(shí),氯氣和氫氣的體積比為1∶(1.05~1.1)。氫氣微過量生產(chǎn),氯化氫純度控制在93%~96%。因部分氯氣無法進(jìn)行轉(zhuǎn)化,將氯氣液化成液氯進(jìn)行儲(chǔ)存和銷售。
2016年6月,金泰氯堿將氯乙烯尾氣中的氫氣回收400 m3/h并入燒堿氫氣系統(tǒng),再次送入合成爐生產(chǎn)氯化氫,同時(shí)降低了液氯產(chǎn)量。2017年9月金泰氯堿2×400 m3/h電解水制氫裝置順利投運(yùn),投運(yùn)后液氯產(chǎn)量進(jìn)一步下降。實(shí)施完成了電解水制氫項(xiàng)目后,實(shí)現(xiàn)了液氯零產(chǎn)量。當(dāng)PVC裝置出現(xiàn)異常停車或大量降低氯化氫供氣時(shí),氯化氫做酸量達(dá)到最大。此時(shí),為了提高燒堿產(chǎn)量,電解槽保持高負(fù)荷,只有將多余部分氫氣排空,加大氯氣液化,增大液氯產(chǎn)量才能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)物料平衡。PVC裝置出現(xiàn)異常時(shí)生產(chǎn)的液氯只有通過外運(yùn)銷售。當(dāng)燒堿裝置、水制氫裝置、PVC裝置、尾氣回收裝置均滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,氫氣剩余約400 m3/h。
為徹底消除液氯儲(chǔ)存、銷售過程中的安全風(fēng)險(xiǎn),防止風(fēng)險(xiǎn)外溢,降低公司重大危險(xiǎn)源等級(jí),有效提升安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)水平,在系統(tǒng)滿負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行時(shí),須將液氯儲(chǔ)槽內(nèi)存儲(chǔ)的異常狀態(tài)下生產(chǎn)的液氯經(jīng)過汽化裝置釋放出來送入合成爐,合成氯化氫。經(jīng)過多次調(diào)研、論證,金泰氯堿液氯零庫存項(xiàng)目——液氯汽化裝置于2020年3月,正式建成并投運(yùn)。
液氯汽化裝置設(shè)計(jì)能力為200 m3/h,利用熱水在汽化器中與液氯進(jìn)行間接逆流換熱,從而使液氯由液態(tài)轉(zhuǎn)化為氣態(tài)的氯氣的過程。將液氯儲(chǔ)槽中的液態(tài)氯,通過液氯泵送至液氯汽化裝置,與加熱后的熱水進(jìn)行熱量交換,從而使液氯轉(zhuǎn)化為氯氣,汽化后的氯氣送至氯化氫合成工序。
液氯儲(chǔ)槽中的液氯通過液氯液下泵輸送至汽化器,汽化器入口處設(shè)置調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥與氯氣緩沖罐壓力聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。汽化器入口管道設(shè)置有自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,與汽化器出口溫度聯(lián)鎖,防止液氯進(jìn)入緩沖罐。液氯在汽化器管程內(nèi)與殼程熱水進(jìn)行熱量交換轉(zhuǎn)化為氣態(tài)氯氣進(jìn)入氯氣緩沖罐,然后根據(jù)生產(chǎn)需要并入一、二線廢氯分配臺(tái)送至氯化氫鹽酸合成工序。經(jīng)換熱后的低溫?zé)崴祷責(zé)崴訜崞髦?,在加熱器中與蒸汽進(jìn)行熱量交換,使其溫度達(dá)到71~85 ℃后,經(jīng)熱水循環(huán)泵打入汽化器中再次與液氯進(jìn)行熱量交換。汽化器殼程循環(huán)熱水為閉路循環(huán),通過熱水循環(huán)泵循環(huán)使用。蒸汽通入熱水加熱器,蒸汽入口自控閥與熱水加熱器溫度聯(lián)鎖,通過控制蒸汽閥門開度控制熱水溫度。流程示意圖見圖1。
圖1 液氯汽化工藝流程示意圖Fig.1 Process flow of liquid chlorine gasification
為消除系統(tǒng)升降負(fù)荷、開停車產(chǎn)生的液氯,汽化裝置投運(yùn)后,對(duì)運(yùn)行情況,進(jìn)行了生產(chǎn)安全、液氯實(shí)際產(chǎn)量鑒定,情況如下。
汽化系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好,累計(jì)運(yùn)行35天,累計(jì)汽化液氯320 t,裝置平均汽化量500 kg/h,最大時(shí)為700 kg/h,壓力為120 kPa,能滿足合成爐用氯的要求。
經(jīng)過三個(gè)月的間斷運(yùn)行,對(duì)系統(tǒng)中三氯化氮取樣抽檢,汽化緩沖罐內(nèi)三氯化氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.005%,液氯汽化系統(tǒng)內(nèi)三氯化氮富集量較少,汽化裝置是在安全指標(biāo)范圍內(nèi)運(yùn)行,系統(tǒng)是安全可靠的。
2020年3月,金泰氯堿液氯汽化裝置投運(yùn),汽化的氯氣并入燒堿氯氣系統(tǒng)。2019年第二季度和2020年第二季度液氯產(chǎn)量對(duì)比如表1所示。
表1 液氯汽化投運(yùn)前后液氯產(chǎn)量對(duì)比表Table 1 Liquid chlorine output before and after liquid chlorine gasification item is put into operation
通過表1可以看出:液氯汽化投運(yùn)后,液氯產(chǎn)量同比降低了100%,2019年第2季度共生產(chǎn)液氯449.54 t,2020年第2季度液氯產(chǎn)量為零。至此,制約金泰氯堿在氯堿生產(chǎn)中的內(nèi)部氯平衡問題得以攻克,實(shí)現(xiàn)了液氯零產(chǎn)量、零庫存。液氯銷售運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)徹底消除,液氯儲(chǔ)槽儲(chǔ)存量由原來的225 t下降至現(xiàn)在的25 t,與此同時(shí)液氯儲(chǔ)槽重大危險(xiǎn)源等級(jí)由一級(jí)下降為二級(jí)。
金泰氯堿始終秉承切實(shí)將安全和環(huán)保作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)的安全管理理念,不斷從技術(shù)改造、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)、氯氣泄漏預(yù)防、應(yīng)急處理等方面完善安全防護(hù),實(shí)現(xiàn)了液氯零庫存、零銷售,保障液氯儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程的安全可靠性,杜絕氯氣泄漏和中毒事件,改善企業(yè)周邊的生存環(huán)境,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大,使企業(yè)發(fā)展與安全環(huán)保相協(xié)調(diào)。