方唐利
(安徽耐科裝備科技股份有限公司,安徽銅陵 244061)
集成電路行業(yè)屬于國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新興信息產(chǎn)業(yè),集成電路全自動(dòng)封裝設(shè)備屬于集成電路封裝必要的工藝裝備,同時(shí)又屬于高端裝備制造業(yè)。集成電路全自動(dòng)封裝設(shè)備是一款涉及機(jī)械、自動(dòng)化、電子電路、鑄造、壓力控制、氣動(dòng)控制、溫度控制、壓力控制、軟件等多學(xué)科的自動(dòng)化設(shè)備,它的核心部分就是用于封裝的壓機(jī)部分,而壓機(jī)模具溫度直接影響到封裝產(chǎn)品的品質(zhì),因此,擁有一套可靠穩(wěn)定、控制精度高的溫度控制系統(tǒng)對(duì)集成電路全自動(dòng)封裝設(shè)備至關(guān)重要,是產(chǎn)品品質(zhì)的重要保障。
目前,常見(jiàn)的塑封模具溫度控制系統(tǒng)主要采用:
(1)加熱棒和熱電偶布局在模架上,直接控制對(duì)象是模架溫度。
(2)模架與模盒之間通過(guò)熱傳導(dǎo)實(shí)現(xiàn)模盒升溫。
(3)模面與模架之間的溫度通過(guò)手動(dòng)調(diào)整溫度補(bǔ)償值實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。
(4)通過(guò)PLC 內(nèi)部控制算法直接控制溫控的啟停、加熱過(guò)程等。
上述方案主要缺陷有:
(1)由于加熱棒和熱電偶分布在模架上,上、下模架各4根加熱棒,直接控制對(duì)象是模架,控制系統(tǒng)無(wú)法獲取模面溫度,導(dǎo)致加熱過(guò)程模架溫度與模面實(shí)際溫差較大,只能通過(guò)手動(dòng)調(diào)整溫度補(bǔ)償實(shí)現(xiàn)兩者的統(tǒng)一,但是補(bǔ)償值調(diào)整過(guò)程需要反復(fù)試驗(yàn)和修正,直到模溫穩(wěn)定。
(2)由于外界因素影響,原先設(shè)定的溫度參數(shù),再次升溫時(shí)可能會(huì)發(fā)生變化,出現(xiàn)模面溫度過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象,需要重新調(diào)整溫度補(bǔ)償值,例如:設(shè)備排風(fēng)系統(tǒng),環(huán)境溫度等。
(3)加熱棒布局和選型不合理導(dǎo)致模溫一致性較差,最常見(jiàn)的是模具后側(cè)模溫高于前端模溫8℃~10℃,中間模溫高于左右模溫8℃~10℃。
(4)由于PLC 直接控制加熱系統(tǒng),一旦PLC 出現(xiàn)故障模具加熱系統(tǒng)直接停止,導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品報(bào)廢現(xiàn)象。
為了徹底解決上述問(wèn)題,滿足塑封工藝的模溫需求,從軟、硬件方面重新設(shè)計(jì)了一套用于集成電路全自動(dòng)封裝設(shè)備模具溫度控制系統(tǒng)。
隨著集成電路半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,封測(cè)廠商對(duì)效率的追求,傳統(tǒng)的單排產(chǎn)品已越來(lái)越無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展,超寬、多排產(chǎn)品毫無(wú)疑問(wèn)適應(yīng)了發(fā)展的需求,正成為當(dāng)下發(fā)展的趨勢(shì),產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致模具尺寸的增加,傳統(tǒng)的加熱棒分布方式已不適應(yīng)現(xiàn)有模具的需求,為適應(yīng)超寬多排大模面的模具的需求,重新對(duì)加熱棒結(jié)構(gòu)、功率和排布進(jìn)行了優(yōu)化,如圖1所示。
(1)增加加熱棒數(shù)量,由原上、下模各4 個(gè)加熱棒增加到上、下模各6個(gè)加熱棒,提高加熱效率。
(2)考慮到模具左右散熱比中間大的實(shí)際情況,加熱棒采用左右功率大于中間的階梯排布方式。
(3)考慮到模具前、后溫差主要是由于前段散熱所致,加熱棒設(shè)計(jì)采用電阻絲繞組前段密度大于后端的方式。
(4)為解決模架溫度與模面問(wèn)題差異導(dǎo)致加熱慢、補(bǔ)償難調(diào)整等問(wèn)題,在模盒靠近模面位置設(shè)計(jì)增加了一個(gè)熱電偶檢測(cè)位置,用于實(shí)時(shí)檢測(cè)模面溫度,通過(guò)模面溫度與設(shè)定溫度的差值動(dòng)態(tài)調(diào)整加熱過(guò)程的溫度補(bǔ)償值,達(dá)到快速、穩(wěn)定升溫的需求。
(5)電氣方面采用歐姆龍溫控模塊加串口通信方式實(shí)現(xiàn)溫度可靠控制。歐姆龍溫控模塊的優(yōu)點(diǎn)在于具有溫度控制穩(wěn)定及精度高等特點(diǎn),且PID溫控算法內(nèi)置[1],能自主完成加熱任務(wù),PLC和溫控器之間通過(guò)485 串口通訊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互[2],傳輸穩(wěn)定可靠,電氣控制框圖如圖2所示,溫控電氣原理圖如圖3所示。
(6)電氣設(shè)計(jì)方面充分考慮到整個(gè)溫控系統(tǒng)的可靠、安全性,增加了溫控器斷線檢測(cè)、短路和斷路保護(hù)功能。
通過(guò)485串口通訊實(shí)現(xiàn)PLC與溫控器之間的數(shù)據(jù)交互[3],既可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,也可在通訊異常情況下實(shí)現(xiàn)獨(dú)立溫控。采用固態(tài)繼電器,解決機(jī)械式繼電器觸點(diǎn)長(zhǎng)時(shí)間頻繁切換導(dǎo)致的燒壞現(xiàn)象,電路設(shè)計(jì)增加熱保護(hù)器和電流互感器[4],能有效實(shí)現(xiàn)電路的短路保護(hù)和斷路檢測(cè)功能,極大的提升了整個(gè)溫控系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性和安全性。
此新型自動(dòng)封裝系統(tǒng)模溫控制系統(tǒng)已成功應(yīng)用,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試結(jié)論如下:
(1)模溫加熱過(guò)程對(duì)比。
現(xiàn)場(chǎng)采用原溫控系統(tǒng)和新型溫控系統(tǒng)在模具徹底冷卻的基礎(chǔ)上同時(shí)升溫,設(shè)定溫度175℃,分別記錄不同時(shí)間段的模面溫度變化,如圖4 所示,圖4a 是原溫控系統(tǒng)溫度曲線,圖4b為新型溫控系統(tǒng)溫度曲線,其中橫坐標(biāo)表示時(shí)間,單位為分鐘,縱坐標(biāo)表示溫度,單位為攝氏度。
由圖4 可以明顯看出,原溫控系統(tǒng)從加熱開(kāi)始到溫度穩(wěn)定在175℃大約需要160min,新型溫控系統(tǒng)大約需要90min,顯然增加了加熱棒數(shù)量和引入動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償參數(shù)的新型溫控系統(tǒng)比傳統(tǒng)的溫控系統(tǒng)升溫速度更快,效率更高。
(2)模面溫度一致性對(duì)比。
現(xiàn)場(chǎng)在兩組實(shí)驗(yàn)?zāi):芯_(dá)到溫度穩(wěn)定階段后,分別測(cè)量?jī)山M模具的模面溫度進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,結(jié)果如圖5所示。
從測(cè)量實(shí)際模溫可以看出,原溫控系統(tǒng)模面溫度一致性較差,最高溫差8℃,而經(jīng)過(guò)改進(jìn)的溫控系統(tǒng)模面溫差最大3℃,一致性較好,可有效提升產(chǎn)品的塑封質(zhì)量和良品率。
設(shè)計(jì)的新型集成電路全自動(dòng)封裝設(shè)備模具溫度控制系統(tǒng)有效地解決了傳統(tǒng)溫控系統(tǒng)的各種弊端,具有溫度控制穩(wěn)定、精度高等特點(diǎn)。該套溫度控制系統(tǒng)在集成電路全自動(dòng)封裝設(shè)備的成功應(yīng)用,提升了集成電路全自動(dòng)封裝設(shè)備的整體性能,滿足了集成電路封裝工藝對(duì)溫度的要求,提升了集成電路封裝產(chǎn)品的品質(zhì)。