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高壩洲電廠機組水導瓦楔子板磨損及老化問題處理

2022-10-31 02:15吳盼盼
水電與新能源 2022年10期
關鍵詞:螺孔水導楔子

吳盼盼,王 新

(湖北清江水電開發(fā)有限責任公司,湖北 宜昌 443000)

高壩洲電廠是清江流域三級電站的最下游一級電站,屬于低水頭軸流轉(zhuǎn)漿式電廠,現(xiàn)裝機容量3×9 MW,最大工作水頭40 m,最小工作水頭22.1 m,水輪發(fā)電機型號為SF84—48/9500,額定轉(zhuǎn)速125 r/min。由四川德陽東方電機廠制造,結構采用具有一個上導軸承的的半傘式結構,水導軸承位于支持蓋內(nèi),共安裝有10塊巴氏合金瓦,采用楔子板支撐調(diào)整方式,楔子板斜度比為1∶20,設計瓦的間隙為單邊0.20 mm[1],結構如圖1所示。

1 水導瓦現(xiàn)狀與問題分析

1.1 存在的主要問題

高壩洲電廠水導瓦楔子板經(jīng)長時間運行后,楔子

板已出現(xiàn)磨損及老化現(xiàn)象,嚴重威脅機組安全運行。

1.2 解決問題的主要方法和措施

1)加設紫銅墊。在瓦頂頭的底部和楔子板背面加設紫銅墊,以便補償調(diào)整量。但可能由于加墊太多,出現(xiàn)類似彈簧的結構作用,機組會隨著負荷的變化,導致每塊瓦的間隙發(fā)生變化,還可能隨著紫銅墊的破損,水導瓦間隙增大,機組擺度、振動也增大;另外楔子板背面加墊,也容易導致頂頭對瓦的周向限位失去作用,使瓦在周向發(fā)生位移,出現(xiàn)瓦的偏磨和對固定楔槽限位邊進行撞擊[2]。

2)重新加工水導瓦楔子板12件,其中2件作為備品,并在機組大修期間進行整體更換;以保證楔子板和固定楔槽緊密貼合,消除加墊造成的彈簧問題,保證楔子板的周向限位問題。

從電站實際情況出發(fā),考慮運行可靠性,維護便捷性,最后決定采用方案2),重新加工水導楔子板作為備件。

2 水導瓦新楔子板加工計算

2.1 厚度測量情況

水導軸承共有10塊水導瓦,對新楔子板進行了底部最大厚度測量,測得新楔子板底部最大厚度均為41.5 mm。圖紙設計值為41.5±0.1 mm。

用游標卡尺測量10塊舊楔子板底部最大厚度,測量數(shù)據(jù)見表1,新舊楔子板厚度顯著不同。

表1 新舊楔子板底部最大厚度 mm

從表1中可以看出,6、7、8、9號楔子板底部厚度新舊比較接近外,其他楔子板新舊間均存在明顯差異,厚度差別在0.02~3.54 mm之間。

2.2 確定楔子板可調(diào)整量

將新舊楔子板在自由狀態(tài)分別調(diào)整到最高位置和最低位置,測得楔子板可調(diào)整的肩高值如表2。

表2 新舊楔子板可調(diào)整范圍 mm

從表2中可以看出,新舊楔子板肩高可調(diào)整范圍非常接近,可以認為新舊一致,肩高可調(diào)整范圍為30~120 mm,除去靠近極限位置5 mm,可認為楔子板可調(diào)整的肩高范圍為35~115 mm(中間值75 mm),對應間隙為零時楔子板肩高可調(diào)整范圍為31~111 mm(瓦間隙對應4 mm高度)。

2.3 新楔子板預裝、測肩高

在當前軸位下,將水導瓦用頂絲抱死,再將新楔子板打緊,測得間隙為零時新楔子板左右肩高如表3。

表3 零間隙時新楔子板肩高 mm

8號楔子板肩高在31~111 mm以內(nèi),但3號距離極端值較小,為增加調(diào)整余量,此次一同加工。所以6、7、8號新楔子板可正常安裝,其他7塊楔子需要對其進行加工處理。

2.4 新楔子板加工量

楔子板可調(diào)整的肩高范圍為35~115 mm(中間值75 mm),所以瓦間隙調(diào)整后楔子板肩高為75 mm時,楔子板上下可調(diào)整余量最大。查閱以往2號機瓦間隙調(diào)整后的肩高數(shù)據(jù),算得2號機水導楔子板肩高平均值為80 mm左右,在可調(diào)整范圍的中間靠上位置。參考3號機楔子板加工經(jīng)驗,建議此次加工以楔子板肩高在85 mm為基準,計算得到新楔子板加工量見表4。

表4 新楔子板需加工量 mm

所以,新楔子板應加工厚度分別為1號1.85 mm;2號4.13 mm;3號1.19 mm;4號3.68 mm;5號2.73 mm;9號1.97 mm;10號2.44 mm。

2.5 楔子板兩端螺孔擴孔

楔子板加工后,左右兩端螺孔會沿瓦的方向平移,楔子板往上提也會有同樣效果,會導致緊固螺桿與螺孔靠死,楔子板傾斜,瓦間隙不準,所以此次加工還需將兩端螺孔往圖中方向擴孔8 mm[3],如圖2所示。

圖2 擴孔方向示意圖

3 結 語

通過本次新楔子板加工處理,消除了舊楔子板的磨損及老化現(xiàn)象,保障了機組安全穩(wěn)定運行。檢修后的水導瓦間隙分配更加準確,機組運行情況得到了良好改善,水導油溫和瓦溫均正常。已控制在滿足機組正常運行要求范圍內(nèi)。

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