龍吉生,黃祎晨,宗海峰,楊德坤,鄭云中
(上??岛悱h(huán)境股份有限公司,上海 201703)
我國城市生活垃圾含水率較高,隨地域及季節(jié)波動較大。垃圾滲濾液產(chǎn)生量約占垃圾進(jìn)廠量的5%~28%[1],氨氮、鹽分含量高[2],BOD/COD一般在0.2~0.6[3],可生化性較好。隨著新建及改擴(kuò)建垃圾焚燒項(xiàng)目環(huán)保要求的日漸嚴(yán)格,配套的滲濾液處理系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)須達(dá)到GB/T 19923—2005 城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)、GB/T 18920—2020 城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求后廠內(nèi)回用。
回用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對COD、Cl-等指標(biāo)都有著較高的要求,滲濾液處理為達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)要求,常采用以“厭氧+生化+深度膜(納濾NF+反滲透RO)+濃液再濃縮”為主的處理工藝。傳統(tǒng)的“NF+RO”處理工藝實(shí)際應(yīng)用案例較多,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,缺點(diǎn)在于系統(tǒng)回收率較低(NF 回收率85%,RO 回收率75%[4]),需輔助設(shè)置濃液再濃縮裝置對NF 及RO 濃縮液進(jìn)行處理,減少系統(tǒng)濃縮液的產(chǎn)生量。濃液再濃縮主要采用的工藝有物料膜、管式軟化膜(TUF) 及碟管式反滲透(DTRO)等?!盎瘜W(xué)軟化+TUF”可將原水中硬度降低,保證RO 系統(tǒng)產(chǎn)水達(dá)標(biāo),但TUF 系統(tǒng)運(yùn)行需維持槽內(nèi)污泥濃度以保證固液分離效果,維護(hù)量較大,對運(yùn)行指標(biāo)控制的要求較高。物料膜、DTRO 等系統(tǒng)的運(yùn)行也在無形中增加投資、運(yùn)行成本及操作難度。
考慮到滲濾液濃縮液在焚燒廠內(nèi)僅能通過石灰制漿或飛灰螯合等進(jìn)行回用,該部分用水需求量少。為實(shí)現(xiàn)焚燒廠內(nèi)滲濾液完全回用,首先要求膜系統(tǒng)的處理工藝須有較高的整體回收率(一般≥80%),以降低濃縮液的產(chǎn)生量;其次產(chǎn)水水質(zhì)需要穩(wěn)定達(dá)標(biāo)且設(shè)備運(yùn)行可靠。結(jié)合目前各種滲濾液膜處理工藝的優(yōu)缺點(diǎn),本研究提出了“軟化+UF+RO”的膜處理新工藝,原理為投加軟化藥劑去除膜生物反應(yīng)器(MBR)出水中的硬度及重金屬離子,采用立式中空纖維超濾UF 代替TUF降低來水懸浮物(SS)、濁度后,進(jìn)入RO 進(jìn)行深度處理,達(dá)到回用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。取消設(shè)置NF 可降低系統(tǒng)濃縮液的產(chǎn)生量。系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥僅為化學(xué)污泥,污泥濃度低且已通過沉淀池排出,剩余未被排出的污泥通過中空纖維膜即可達(dá)到固液分離的效果,無需采用高污泥濃度固液分離的管式軟化膜。中空纖維膜運(yùn)行操作較簡便,運(yùn)行指標(biāo)控制要求低,整體自動化程度高。
本研究通過構(gòu)建“軟化+UF+RO”膜處理新工藝試驗(yàn)裝置,對某垃圾焚燒廠的滲濾液處理系統(tǒng)MBR 出水進(jìn)行中試試驗(yàn),探究該工藝的實(shí)際運(yùn)行情況,為該工藝的工程應(yīng)用提供技術(shù)參考。
中試試驗(yàn)具體工藝流程見圖1。滲濾液MBR出水投加軟化藥劑后進(jìn)入軟化反應(yīng)/沉淀池,沉淀后的清水通過溢流槽自流入UF 集成裝置,沉淀池污泥定期排出系統(tǒng)(污泥可采用脫水機(jī)干化處理,含水率<80%后入爐焚燒)。UF 產(chǎn)水進(jìn)行RO 集成裝置試驗(yàn),RO 產(chǎn)水及濃水廠內(nèi)回用(產(chǎn)水回用于循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)水,濃水回用于尾氣處理部分石灰制漿、飛灰螯合等)。
圖1 “軟化+UF+RO”工藝中試流程Figure 1 Flow chart of“softening+UF+RO”process
試驗(yàn)設(shè)備主要包括軟化反應(yīng)/沉淀池、UF 裝置、RO 裝置、配套管路及電控設(shè)備(表1)?!败浕?UF”系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行,處理量為1 t/h。RO 裝置采用分批次進(jìn)樣方式對單根RO 膜進(jìn)行試驗(yàn),探究最佳運(yùn)行工況(進(jìn)膜壓力、回收率等)下系統(tǒng)的運(yùn)行情況。
表1 “軟化+UF+RO”中試裝置主要設(shè)備規(guī)格Table 1 Main equipment specifications of the“softening+UF+RO”pilot test
2.3.1 處理對象
中試試驗(yàn)處理對象為某垃圾焚燒廠滲濾液處理站MBR 系統(tǒng)出水。
該滲濾液處理站處理規(guī)模為800 m3/d,主要工藝為“螺旋格柵+調(diào)節(jié)池+預(yù)處理+加溫池+上流式厭氧污泥床(UASB)+兩級AO+外置式UF+NF+RO”,濃液再濃縮工藝為“兩級物料膜+高壓RO”,整體設(shè)計(jì)回收率為80%。
2.3.2 試驗(yàn)方法
1)軟化藥劑小試試驗(yàn):取滲濾液處理站MBR出水500 mL,投加不同濃度的液堿(30%NaOH)進(jìn)行梯度軟化試驗(yàn),靜置3 h 后,測定樣品上清液的總硬度。
2)“軟化+UF”中試試驗(yàn):系統(tǒng)處理水量1 t/h。根據(jù)軟化小試試驗(yàn)確定的加藥量對MBR 出水進(jìn)行軟化,采用聚丙烯酰胺(PAM)輔助污泥沉降后,在沉淀池進(jìn)行泥水分離,根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)泥量確定排泥時間間隔。沉淀池出水設(shè)置加酸裝置回調(diào)pH,防止后續(xù)膜系統(tǒng)結(jié)垢污堵。經(jīng)pH 回調(diào)后進(jìn)入UF集成裝置處理。原水首先自流入UF 進(jìn)水箱(TK1),通過進(jìn)水泵(P1)泵入UF 裝置處理,UF產(chǎn)水自流入產(chǎn)水箱(TK2)。反洗泵(P2)及羅茨風(fēng)機(jī)(BL1)定期對UF 裝置進(jìn)行反洗及氣擦洗,時間間隔為2 h,反洗、氣洗時間均為1 min。反洗加藥(P3A、P3B)根據(jù)UF 裝置運(yùn)行情況確認(rèn)是否需要啟用。該裝置中試試驗(yàn)連續(xù)運(yùn)行期為1個月?!败浕?UF”裝置實(shí)物照片及控制系統(tǒng)見圖2。
圖2 “軟化+UF”裝置Figure 2 “Softening+UF”equipment
3)RO 工作壓力試驗(yàn):在RO 裝置進(jìn)料罐中投入一定量的“軟化+UF”產(chǎn)水后,通過調(diào)節(jié)循環(huán)泵的頻率、循環(huán)閥的開度可以實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)運(yùn)行壓力(P)的控制;通過調(diào)節(jié)進(jìn)水、產(chǎn)水量可以實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)回收率的控制。試驗(yàn)運(yùn)行壓力由6.9 MPa(膜最高操作壓力,Pmax)依次遞減,記錄每組壓力下產(chǎn)水通量的變化情況,期間系統(tǒng)正常產(chǎn)水,濃水回至進(jìn)料罐。運(yùn)行至產(chǎn)水量占原液進(jìn)料量的80%后,根據(jù)產(chǎn)水通量(一般為10~15 L·m-2·h-1)確定最佳工作壓力P1。
4)RO 連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn):恒定最佳工作壓力P1,控制產(chǎn)水回收率為80%后,將系統(tǒng)產(chǎn)水也回流至進(jìn)料罐,進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn)。記錄膜系統(tǒng)通量的變化情況,驗(yàn)證RO 系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行能力。進(jìn)料罐內(nèi)接入冷卻循環(huán)水,控制水溫在35~40 ℃。RO 集成裝置見圖3。
圖3 RO 裝置Figure 3 RO equipment
“軟化+UF”產(chǎn)水總硬度須控制在200 mg/L以內(nèi),以降低RO 系統(tǒng)的結(jié)垢風(fēng)險,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。常用軟化藥劑為液堿(NaOH)與熟石灰[Ca(OH)2],考慮到液堿的水質(zhì)軟化效果更好[5],本次中試采用液堿作為軟化藥劑。為確定較優(yōu)的軟化加藥量,對廢水進(jìn)行液堿加藥量軟化小試試驗(yàn),液堿軟化試驗(yàn)效果如圖4 所示。隨著液堿投加量的不斷增加,廢水的總硬度逐漸降低,在液堿加藥量為8.5 g/L 時,產(chǎn)水硬度≤200 mg/L,可以保證后續(xù)膜系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;繼續(xù)增加液堿到10.0 g/L 時,廢水中的總硬度基本去除??紤]到廢水處理的經(jīng)濟(jì)性,液堿加藥量采用8.5 g/L 進(jìn)行后續(xù)中試試驗(yàn)。
圖4 滲濾液MBR 出水軟化效果Figure 4 Softening effects of MBR effluent
根據(jù)軟化藥劑試驗(yàn)結(jié)果,采用液堿加藥量為8.5 g/L 進(jìn)行“軟化+UF”中試試驗(yàn),同時添加陰離子PAM 輔助污泥沉降?!败浕?UF”中試試驗(yàn)裝置連續(xù)運(yùn)行周期為1個月,產(chǎn)水硬度去除情況見圖5,系統(tǒng)總硬度的去除率基本保持≥93%,說明該系統(tǒng)能夠穩(wěn)定將廢水中的硬度去除。設(shè)備運(yùn)行期間,軟化產(chǎn)泥量為80~90 kg/d(絕干污泥),UF 產(chǎn)水濁度穩(wěn)定在0.5~0.8 NTU,滿足RO進(jìn)水濁度<1.0 NTU的要求。
圖5 “軟化+UF”系統(tǒng)硬度去除情況Figure 5 Hardness removal effects of the“softening+UF”system
“軟化+UF”中試試驗(yàn)裝置連續(xù)運(yùn)行期間實(shí)際物料輸入及輸出情況見表2。
表2 “軟化+UF+RO”中試系統(tǒng)運(yùn)行物料統(tǒng)計(jì)結(jié)果Table 2 “Softening+UF+RO”system material statistic results
RO 膜通量設(shè)計(jì)值一般為10~15 L/(m2·h),過高或過低的膜通量均會對系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生影響。本試驗(yàn)使用的RO 膜最高操作壓力為6.9 MPa??刂葡到y(tǒng)運(yùn)行過程中產(chǎn)水回收率為80%,對RO 系統(tǒng)的工作壓力進(jìn)行梯度調(diào)節(jié),膜通量隨工作壓力的變化見圖6。當(dāng)工作壓力為4.0 MPa 時,膜通量達(dá)到13.1 L/(m2·h),滿足RO 膜系統(tǒng)設(shè)計(jì)通量的要求,后續(xù)試驗(yàn)采用此壓力作為工作壓力。
圖6 不同工作壓力下的RO 膜通量變化Figure 6 Changes of RO membrane flux under different working pressures
為驗(yàn)證RO 膜系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行情況,對RO 膜系統(tǒng)開展為期7 d 的連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn),日平均運(yùn)行時間6~7 h,運(yùn)行過程中第3 天和第6 天對RO膜系統(tǒng)進(jìn)行兩次5~10 min 的清水沖洗,RO 膜通量變化情況如圖7 所示。RO 膜系統(tǒng)起始通量為14.72 L/(m2·h),運(yùn)行至第3 天后降至4.97 L/(m2·h)。沖洗過后,第4天運(yùn)行升高至12.82 L/(m2·h),第6天下降至8.05 L/(m2·h),經(jīng)再次沖洗后升高至12.82 L/(m2·h)。兩次沖洗后的RO 膜通量均能達(dá)到初始通量的87.1%,且其值穩(wěn)定大于10 L/(m2·h),說明該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行。
圖7 壓力4.0 MPa 連續(xù)循環(huán)RO 膜通量變化Figure 7 Changes of RO membrane flux under continuous operation at 4.0 MPa
“軟化+UF+RO”中試試驗(yàn)在液堿軟化加藥量8.5 g/L、RO 膜系統(tǒng)工作壓力4.0 MPa、產(chǎn)水回收率80%的條件下,各階段水質(zhì)檢測結(jié)果如圖8 所示。系統(tǒng)對總硬度及COD 的去除率分別達(dá)到99.4%和98.3%,產(chǎn)水總硬度及COD 分別為12 mg/L 和8 mg/L,滿足敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的要求;對Cl-的去除率達(dá)到95.5%,Cl-未達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)要求。原因?yàn)橹性囋囼?yàn)期間該滲濾液處理站MBR 出水中Cl-達(dá)到7 700 mg/L,高于MBR 出水Cl-正常值(4 000~5 000 mg/L)。若該滲濾液處理站MBR 出水Cl-在正常范圍內(nèi),參考中試的去除率數(shù)據(jù),則Cl-可達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖8 中試試驗(yàn)各階段產(chǎn)水水質(zhì)及污染物去除情況Figure 8 The quality of the produced water and the removal of pollutants in each stage of the pilot test
“軟化+UF”工藝可代替NF 對RO 進(jìn)行預(yù)處理,且無需設(shè)置濃液再濃縮裝置提高系統(tǒng)回收率。但主要問題有:①試驗(yàn)MBR 出水Cl-偏高,導(dǎo)致在系統(tǒng)去除率正常的情況下,產(chǎn)水Cl-仍無法達(dá)標(biāo)回用。為保證系統(tǒng)的產(chǎn)水水質(zhì)達(dá)標(biāo),需結(jié)合項(xiàng)目具體的水質(zhì)情況考慮是否采用兩級RO 工藝;②采用液堿軟化的藥劑成本偏高,實(shí)際工程應(yīng)用探究的方向應(yīng)為根據(jù)原水水質(zhì)合理地選擇軟化藥劑,如考慮采用“熟石灰+液堿”或“熟石灰+碳酸鈉”等藥劑軟化,在滿足水質(zhì)軟化效果同時降低藥劑成本。
對中試新工藝的工程化應(yīng)用過程中產(chǎn)生的主要運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行分析,并與原滲濾液處理站工藝運(yùn)行成本進(jìn)行對比。
1)人工費(fèi):同等處理規(guī)模條件下,運(yùn)行人員數(shù)量相同,人工費(fèi)不作比較。
2)電費(fèi):中試工藝主要電耗設(shè)備為UF、RO裝置,運(yùn)行電費(fèi)節(jié)省約34.8%,考慮到中試試驗(yàn)處理規(guī)模與滲濾液處理站差異較大,該新工藝應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn),設(shè)備用電量還會進(jìn)一步縮減。
3)設(shè)備折舊費(fèi):中試新工藝主要折舊設(shè)備為UF、RO膜,原滲濾液站主要折舊設(shè)備有NF、RO、物料膜及高壓膜等,設(shè)備多,折舊費(fèi)用高。設(shè)備折舊費(fèi)用節(jié)省約70.6%。
4)藥劑費(fèi):中試試驗(yàn)采用價格較為昂貴的液堿軟化,藥劑投加量大,藥劑費(fèi)有明顯的升高。由于經(jīng)濟(jì)性的影響,開展“熟石灰+液堿”軟化小試試驗(yàn)探究,熟石灰投加量0.75 g/L,液堿投加量2.30 g/L,產(chǎn)水總硬度≤200 mg/L。相較于單獨(dú)投加液堿軟化,藥劑費(fèi)可節(jié)省約66.9%,且與原滲濾液處理工藝藥劑費(fèi)相近。因此,實(shí)際工程應(yīng)用可考慮將液堿軟化加藥方式優(yōu)化為“熟石灰+液堿”聯(lián)合加藥方式,降低藥劑成本。
綜合電費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi),中試新工藝的運(yùn)行成本比原滲濾液處理工藝節(jié)省約46.7%??紤]到中試設(shè)備規(guī)模與項(xiàng)目實(shí)際規(guī)模差異較大,具體的經(jīng)濟(jì)性差異還需要深入探究。
中試研究表明,滲濾液處理系統(tǒng)MBR出水采用“軟化+UF+RO”工藝處理,液堿軟化的pH為10.8~11.0、RO 運(yùn)行壓力為4.0 MPa、回收率為80%時,總硬度、COD、Cl-的去除率分別達(dá)到99.4%、98.3%、95.5%。系統(tǒng)具備短期內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行的能力,長期運(yùn)行情況需進(jìn)一步探究。中試新工藝運(yùn)行成本與傳統(tǒng)“NF+RO+濃液再濃縮(物料膜+高壓RO)”工藝相比,電費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)可節(jié)省約46.7%。