楊培洲,孫起軍
(1.雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,成都,610051;2.四川森嶸建設(shè)工程股份有限公司,成都,610073)
兩河口水電站位于四川省甘孜州雅江縣境內(nèi)的雅礱江干流上,電站壩址位于雅礱江干流與支流鮮水河的匯合口下游約2km河段,電站樞紐建筑物由礫石土心墻堆石壩、泄洪建筑物、發(fā)電廠房等組成,壩頂高程2875.00m,河床部位心墻底高程2582.00m,最大壩高295.00m,樞紐防滲帷幕由河床基礎(chǔ)防滲帷幕、左右岸壩肩基礎(chǔ)防滲帷幕及右岸地下廠區(qū)防滲帷幕組成。右壩肩各層灌漿平洞與廠區(qū)灌漿平洞連接,廠區(qū)主體帷幕軸線與主廠房縱軸線平行,布置于距離廠房上游55m處,通過折線與右岸壩肩帷幕連為一體。
右壩肩邊坡主要由三疊系上統(tǒng)兩河口組下段(T3lh1)及中段(T3lh2)地層組成,其巖性以變質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)板巖向下游漸變?yōu)榉凵百|(zhì)板巖夾絹云母板巖及粉砂質(zhì)板巖與絹云母板巖互層。巖層產(chǎn)狀為N60°~75°W/SW∠60°~75°,與河流近垂直相交。右壩肩邊坡部位斷層相對較發(fā)育,規(guī)模較大的斷層主要有F8、F9、F10、F11、F12、F4等,主要由片狀巖、糜棱巖、角礫巖及不連續(xù)的石英脈組成,片狀巖強烈炭化,結(jié)構(gòu)較緊密。
廠區(qū)帷幕設(shè)計二排主帷幕灌漿孔,排距1.2m,排內(nèi)孔距2.0m,孔向鉛垂并傾向上游5°,梅花形布置,排內(nèi)分三序施工,鉆孔深度70m,Ⅰ序孔最大灌漿壓力4.5MPa,Ⅱ序孔最大灌漿壓力5.0MPa,Ⅲ序孔最大灌漿壓力5.5MPa,鉆孔孔斜滿足規(guī)范要求。各層搭接帷幕孔深10m,按四排孔梅花形布置。
(1)帷幕灌漿質(zhì)量檢查以分析檢查孔壓水成果為主,結(jié)合鉆孔取芯資料、鉆孔全景圖像、灌漿記錄和測試成果等進行綜合評定。
(2)檢查孔采用分段卡塞單點壓水試驗,最大壓水試驗壓力2MPa。
(3)壩基帷幕灌漿質(zhì)量評定標準:透水率≤1Lu,混凝土與巖石接觸段及其下一段的透水率應(yīng)100%滿足設(shè)計規(guī)定,其余各段合格率不小于90%,不合格段的透水率不超過設(shè)計規(guī)定值的150%(搭接帷幕不超過設(shè)計規(guī)定值的200%),且不集中時為合格。
廠區(qū)帷幕灌漿采用XY-2型地質(zhì)鉆機造孔,φ76mm金剛石鉆頭鉆進。各排帷幕施工順序:先施工下游排,再施工上游排。帷幕灌漿采用孔口封閉、自上而下、孔內(nèi)循環(huán)式灌漿法施工。搭接帷幕鉆孔分兩序施工,采用自上而下、孔內(nèi)循環(huán)式灌漿法。
灌漿材料采用普通硅酸鹽水泥,水泥漿液比級為5、3、2、1、0.8、0.5等六個重量比級,漿液變換遵循由稀到濃的原則。
4.2.1 異常情況統(tǒng)計
廠區(qū)灌漿平洞主帷幕灌漿施工過程中出現(xiàn)的異常情況包括:串冒漏漿、大吸漿、灌漿劈裂、漿液返流等,統(tǒng)計成果顯示,隨著埋深(水平、垂直)的增加,灌漿過程異常情況孔段呈遞減趨勢,符合地質(zhì)條件變化的一般規(guī)律,各層灌漿平洞主帷幕灌漿異常情況平均占比為7.77%,具體各部位異常情況統(tǒng)計見表1。
表1 廠區(qū)灌漿平洞主帷幕灌漿異常情況統(tǒng)計
4.2.2 異常情況應(yīng)對措施
(1)大吸漿孔段應(yīng)對措施
灌漿初始流量大于25L/min~30L/min或單位注入量大于100kg/m的孔段,一般灌漿歷時較長,易將鉆桿鑄死或無法提出鉆桿等孔內(nèi)事故而影響灌漿質(zhì)量,主要采取的應(yīng)對措施包括:①采用分級升壓法,使壓力與流量相匹配,避免過度使用壓力,防止?jié){液過度擴散而造成水泥浪費;②每隔10min~30min轉(zhuǎn)動或升降一次鉆桿[1];③鉆孔接頭擰緊,防止接頭部位漏漿,造成深部漿液流速減小而埋鉆;④當出現(xiàn)鑄鉆情況時,可降低灌漿壓力,增加回漿流量,或向孔內(nèi)注入清水沖孔,直至鉆桿上下輕松活動。
(2)串冒漏漿孔段應(yīng)對措施
同一灌漿平洞內(nèi)或下層平洞的冒漏漿孔段主要采用嵌縫、表面封堵、適當降低灌漿壓力、限流、越級變漿、間歇灌漿、待凝等措施進行處理,并根據(jù)情況掃孔復灌。
(3)灌漿劈裂孔段應(yīng)對措施
灌漿過程中,當灌漿壓力達到某一臨界值時,灌漿流量發(fā)生突變,巖體中的薄弱結(jié)構(gòu)面出現(xiàn)破壞性擴張,較完整的砂板巖劈裂的壓力一般在4.0MPa~5.5MPa,少量的劈裂不會影響灌漿質(zhì)量。當灌漿流量較大時,按大耗漿量孔段的應(yīng)對措施處理。
(4)漿液返流孔段應(yīng)對措施
灌漿過程中,當灌漿壓力達到某一臨界值時,巖體中的薄弱結(jié)構(gòu)面出現(xiàn)彈性擴張,灌漿流量不大且基本穩(wěn)定,灌漿歷時較長,當灌漿達到結(jié)束標準,灌漿壓力撤除后,大量的漿液從孔內(nèi)返流出孔口,也是劈裂的一種特殊情況。一些孔段具有明顯的漿液回濃現(xiàn)象,說明微細裂隙的彈性擴張是漿液返流的主要原因。針對漿液返流的應(yīng)對措施如下:
①立即恢復灌漿,延長屏漿時間,促使裂隙內(nèi)漿體排水固結(jié),最長可延長至90min;②延長屏漿時間后無返流現(xiàn)象,則采取待凝措施,待凝時間不少于24h;③延長屏漿時間后仍有返流現(xiàn)象,則二次補漿并采取閉漿和待凝措施,閉漿時間一般為8h,待凝時間不少于24h;4.2.3 陡傾角裂隙對帷幕質(zhì)量的影響[2]
廠區(qū)部位巖層產(chǎn)狀為N60°~75°W/SW∠60°~75°,與河流近垂直相交,層間發(fā)育陡傾角微細裂隙,可灌性較差,同時漿液擴散的距離,投影到帷幕形成的有效距離較短,對帷幕的質(zhì)量會造成一些影響,如采用斜孔方案,鉆孔孔斜難以有效控制且施工空間較小無法實施。利弊權(quán)衡分析,采取鉛直孔且向上游傾斜5°,也是比較合理的施工方案。為保證帷幕質(zhì)量,對于陡傾角裂隙的灌漿主要措施如下:
(1)灌漿盡快達到設(shè)計壓力,灌漿必須連續(xù)進行。
(2)嚴格遵守漿液變換由稀到濃的原則,尤其是開灌水灰比滿足設(shè)計要求,加強灌漿過程水泥漿密度檢測。
廠區(qū)主帷幕灌漿共完成15.84萬m,平均單位注入量17.08kg/m,其中Ⅰ序孔完成4.35萬m,平均單位注入量38.98kg/m;Ⅱ序孔完成3.85萬m,平均單位注入量12.94kg/m;Ⅲ序孔完成7.64萬m,平均單位注入量6.72kg/m。
表2 主帷幕灌漿單位注入量頻率統(tǒng)計
從表2可以看出,隨著灌漿次序的遞增,單位注入量較小孔段的頻率值呈遞增趨勢,上游排平均單位注入量明顯小于下游排平均單位注入量,灌漿成果符合灌漿一般規(guī)律,說明灌漿效果明顯。
表3 主帷幕灌前壓水透水率頻率統(tǒng)計
從表3可以看出,隨著灌漿次序的遞增,透水率較大的孔段的頻率值呈遞減趨勢,上游排孔段平均透水率明顯小于下游排平均透水率,灌漿成果符合灌漿一般規(guī)律,說明灌漿效果明顯。
廠區(qū)搭接帷幕灌漿共完成4.69萬m,平均單位注入量16.56kg/m,其中Ⅰ序孔完成2.43萬m,平均單位注入量27.13kg/m;Ⅱ序孔完成2.26萬m,平均單位注入量5.20kg/m。
表4 搭接帷幕單位注入量頻率統(tǒng)計
從表4可以看出,Ⅰ序孔平均單位注入量為27.13kg/m;Ⅱ序孔平均單位注入量為5.20kg/m,遞減80.83%,符合灌漿一般規(guī)律,灌漿效果良好。
表5 搭接帷幕灌前壓水透水率頻率統(tǒng)計
從表5可以看出,Ⅰ序孔灌前平均透水率為1.49Lu,Ⅱ序孔灌前平均透水率為0.15Lu,說明隨著灌漿次序的增加,透水率較小的孔段頻率值同步增加,符合灌漿一般規(guī)律,灌漿效果良好。
廠區(qū)共完成主帷幕檢查68個單元,搭接帷幕檢查79個單元,壓水試驗成果滿足設(shè)計要求,檢查成果見表6、表7。
表6 主帷幕灌后質(zhì)量檢查結(jié)果統(tǒng)計
表7 搭接帷幕灌后質(zhì)量檢查結(jié)果統(tǒng)計
兩河口水電站引水發(fā)電系統(tǒng)為首部式大型地下洞室群,樞紐區(qū)地形地質(zhì)條件較復雜且有多條斷層穿過主帷幕,帷幕的防滲效果直接影響到廠房的安全運行。為此,針對施工過程中出現(xiàn)的異常情況,建立臺賬并制定針對性處理措施,有效地解決帷幕薄弱部位的質(zhì)量隱患。經(jīng)過大壩二期蓄水考驗,最大水頭215m,廠區(qū)各層排水廊道排水孔滲水較小,達到預期防滲效果,灌漿效果良好。