溫東北,李強,曾勝,常穎
[1.中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司,浙江 杭州310023;2.中電建華東勘測設(shè)計院(深圳)有限公司,廣東 深圳518100;3.廣東能源集團(云浮)蓄能發(fā)電有限公司,廣東 云浮527300]
江門中微子實驗站配套基建工程是目前在建的世界上能量精度最高、最大的液體閃爍體探測器之一。該實驗站由地下部分和地上部分組成。其中地下建筑主要為斜井、豎井、實驗廳及附屬洞室。工程的核心建筑實驗廳最大埋深約700 m,為深埋大型地下洞室。實驗廳▽-430高程以上凈尺寸為:56.25 m×49 m×27 m(長×寬×高)。▽-430高程以下為實驗廳內(nèi)水池,水池高45.8 m、凈內(nèi)徑43.5 m、襯砌厚度70 cm。水池內(nèi)部實景見圖1。在實驗過程中,液體閃爍體探測器整個球體浸泡在水池中間,球體和水池壁之間充填超純水。由于抗放射性的實驗需求,池壁混凝土不能有裂縫,以防止外部水滲入污染超純水導(dǎo)致實驗失敗。實驗階段的環(huán)境溫度(簡稱實驗溫度)設(shè)定為恒定22℃,而實驗水池的巖體及地下水溫度在31℃,因此混凝土的溫度變化過程為:澆筑溫度→最高溫度→環(huán)境溫度→實驗溫度。本文研究了原材料選用和溫控措施對混凝土降溫效果的影響,探討了通過控制混凝土內(nèi)部極值溫升及溫降梯度對控制混凝土產(chǎn)生裂縫、的方法,施工工藝可謂類似工程提供參考。
水池混凝土主體結(jié)構(gòu)分為底板和側(cè)墻,底板混凝土厚度為0.9~1.8 m,側(cè)墻混凝土厚度為0.7 m,設(shè)計強度為C30P8。底板分為7個區(qū)域(1區(qū)~7區(qū))澆筑,面積最大的為7區(qū),澆筑面積570 m2,混凝土總方量約550 m3。側(cè)墻分為6個區(qū)域澆筑,每個區(qū)域分為18層,單層高度2.44 m,單倉混凝土設(shè)計方量為45 m3。底板采用小鋼模拼制,側(cè)墻采用懸臂模板?;炷敛捎肏ZS-60拌合站生產(chǎn),生產(chǎn)能力15~20 m3/h?;炷吝\輸分為井上水平運輸、豎井垂直運輸、井下水平運輸。混凝土從拌和樓出機口到澆筑現(xiàn)場的運輸時間約90~120 min,泵送入倉。
混凝土澆筑時間為3月中旬至7月中旬,當(dāng)?shù)?、4月份氣溫21~28℃,5~7月份氣溫26~35℃。地下洞室的巖體及地下水的溫度為32.0~34.5℃。
根據(jù)GB 200—2003《中熱硅酸鹽水泥低熱硅酸鹽水泥低熱礦渣硅酸鹽水泥》、GBT 51028—2015《大體積混凝土溫度測控技術(shù)規(guī)范》和GB 50496—2018《大體積混凝土施工標(biāo)準(zhǔn)》,混凝土澆筑體內(nèi)部最高溫度不大于55℃,混凝土澆筑體里表溫差不宜大于25℃,混凝土澆筑體的降溫速率不宜大于2.0℃/d,混凝土澆筑體表面與環(huán)境溫度差不宜大于20℃,混凝土澆筑溫度控制在22℃,與出機口溫度之差小于3℃[1]。1#混凝土樣品的設(shè)計配合比見表1。
表1 1#混凝土樣品設(shè)計配合比 kg/m3
表1中,水泥:石門公司低熱P·LH42.5水泥,此項目專供;碎石:5~16 mm、16~31.5 mm單級配花崗巖碎石;砂:當(dāng)?shù)亟ㄖ命S砂,細(xì)度模數(shù)2.5~3.0;聚羧酸減水劑:粉狀,減水率32%;拌合水:經(jīng)凈化處理后的地下水。
根據(jù)現(xiàn)場實際條件,未采取溫控措施的前提下,混凝土的理論溫度計算如下:
拌合樓出機口溫度T0:
式中:CS、CC、CW——分別為砂石骨料(含粉煤灰)、水泥、水(含外加劑)的比熱容,J/kg;
WS、WC、WW——分別為砂石骨料(含粉煤灰)、水泥、水(含外加劑)的質(zhì)量,kg;
TS、TC、TW——分別為砂石骨料(含粉煤灰)、水泥、水(含外加劑)的溫度,℃。
為了便于計算,砂石骨料及粉煤灰比熱容取920 J/kg;外加劑與水混合,比熱容取4186 J/kg;水泥比熱容為840 J/kg。除了水泥溫度取60℃外,其余材料溫度取5月中旬當(dāng)?shù)仄骄鶜鉁?0℃。
混凝土內(nèi)部最高溫度Tmax按式(2)計算:
式中:T0——混凝土出機口溫度,℃;
Q——每立方混凝土中水泥總用量,kg;
F——每立方混凝土中粉煤灰總用量,kg。
從以上計算可以得出,如果不采取溫控措施,出機口溫度及混凝土內(nèi)部最高溫度將超過各自設(shè)計控制指標(biāo)。
(1)混凝土骨料溫度控制:①擴大骨料倉容量,骨料在低溫季節(jié)預(yù)先備好,堆料高度為4~6 m;②骨料倉搭設(shè)遮陽棚,周邊密封隔熱;③拌合站上料皮帶設(shè)置遮陽涼棚。
(2)采用2臺循環(huán)冷水機組生產(chǎn)冷水送到蓄水池,降低拌合水溫度。
(3)采用低熱硅酸鹽水泥P·LH42.5??紤]到本項目對混凝土的特殊要求,增加了氧化鎂的含量。經(jīng)過檢測及試驗,水泥化學(xué)性能、物理性能、膨脹率見表2~表4。
表2 低熱P·LH42.5水泥的化學(xué)性能
(4)溫控措施效果:采取上述溫控措施后,骨料溫度在4月份平均溫度為25.5℃,5、6月份為29.0℃。經(jīng)過冷水機組降溫后水的平均溫度為12.7℃。水泥采用加長出廠囤積時間的措施,運輸?shù)焦さ睾鬁囟葹?3℃。采用低熱水泥,平均7 d水化熱降至232 J/g左右。
根據(jù)以上溫控效果,混凝土出機口溫度計算值T0=25.55℃,現(xiàn)場實際測得出機口溫度為25.56~28.56℃。實際出機口溫度高于計算值的主要原因是:(1)砂石骨料的含水率不同;(2)骨料從料倉通過裝載機上料到拌料罐內(nèi)有時間差,引起骨料溫度上升。
由于采用低熱水泥,其水化熱大幅降低,根據(jù)式(2)計算得到的Tmax為52.05~55.06℃
在混凝土配合比設(shè)計過程中,還進(jìn)行了混凝土的物理性能試驗,考慮進(jìn)一步控制溫升,相比于1#混凝土樣品,其中的外加劑改為YYJI緩凝型外加劑(減水率27%,含固量12.63%),其他材料來源及性質(zhì)均相同。經(jīng)優(yōu)化后制得2#混凝土,試驗配合比如表5所示。
對2#混凝土樣品進(jìn)行絕熱溫升試驗,混凝土出機口溫度13.71℃,28 d絕熱溫升為38.96℃。其絕熱溫升隨時間變化如圖2所示。
由圖2可見,在最初的10 d內(nèi)混凝土內(nèi)部溫升明顯,而后溫升變化趨緩。
為掌握混凝土內(nèi)部溫度情況,每倉混凝土埋置3個電阻式溫度計,埋深位置分別為混凝土表面以下10 cm、中間、基巖面以上10 cm。溫度測量從澆筑結(jié)束的第2 d開始監(jiān)測,結(jié)果顯示,混凝土表面以下10 cm與中間部位溫度相差2.5~3.0℃,中間部位最高溫度最大值為59.1℃,最小值為49.8℃,平均值為54.8℃。118倉混凝土中有3個倉的最高溫度超過了55℃,111個倉的最高溫度在50~55℃,4個倉的最高溫度低于50℃。以6區(qū)底板及第18B層側(cè)墻為例,其溫度變化情況如圖3所示。
由圖3可見,混凝土內(nèi)部溫度在澆筑結(jié)束后第3~4 d達(dá)到峰值,隨后逐步下降,這與室內(nèi)絕熱溫升試驗溫度曲線在3~4 d出現(xiàn)拐點結(jié)果基本吻合。溫降梯度在0.6~2.7℃/d,平均溫降梯度1.59℃/d。在澆筑結(jié)束后的第17 d基本和外部環(huán)境溫度一致。
溫控效果和設(shè)計要求對比情況見表6。
表6 溫控效果與設(shè)計要求對比
由表6可見,混凝土的溫控設(shè)計指標(biāo)如平均溫降梯度、混凝土內(nèi)外溫差符合設(shè)計要求。
在混凝土全部達(dá)到齡期后,采用SIR-20型地質(zhì)雷達(dá)對混凝土內(nèi)部質(zhì)量進(jìn)行檢測,在水池內(nèi)壁垂直方向共布置69條物探測線,線距約2 m,測線長度44 m,共3036 m;在水池下部沿圓周方向探測1周,測線長度約為138 m,所有測線長度合計3171 m,根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)成果剖面圖顯示,大部分測線布置區(qū)域HDPE膜和混凝土結(jié)構(gòu)的接觸質(zhì)量較好,HDPE膜和混凝土結(jié)構(gòu)接觸部位未發(fā)現(xiàn)大規(guī)??斩春褪杷刹幻軐?、大裂縫等隱患區(qū)域。通過混凝土的外觀檢查,混凝土表面無滲水情況,在施工縫極個別位置有陰濕情況,存在細(xì)微裂縫,經(jīng)過接觸灌漿后,陰濕現(xiàn)象消失。
從溫控測量數(shù)據(jù)及后期混凝土裂縫檢測結(jié)果分析,江門中微子實驗站配套基建工程實驗廳水池混凝土的溫控達(dá)到預(yù)期效果。
(1)原材料的溫控措施雖然效果不是很明顯,但是在廣東地區(qū)高溫季節(jié)施工,出機口溫度控制在28.56℃以內(nèi),對降低澆筑溫度還是起到一定效果,同時也說明想要降低出機口混凝土溫度,必須在降低骨料溫度上采取措施。
(2)118倉混凝土中有3個倉的最高溫度超過了55℃,111個倉的最高溫度在50~55℃,4個倉的最高溫度低于50℃。最高溫度達(dá)到59.1℃,不排除溫度計誤差導(dǎo)致。因此最高溫度的控制是有效的,滿足設(shè)計要求。
(3)平均溫降梯度為1.59℃/d,符合設(shè)計要求,這得益于澆筑環(huán)境外部溫度較高且比較穩(wěn)定,同時與混凝土體型較薄也有一定關(guān)系。
(4)采用P·LH42.5低熱水泥后,水化熱大幅降低,這是混凝土溫度控制在55℃以內(nèi)的關(guān)鍵因素。在其他溫控措施效果不明顯的情況下,采用低熱水泥不失為較好的選擇。
(5)2#混凝土樣品配合比選用的YYJI緩凝型減水劑其與低熱水泥的適配性不夠穩(wěn)定。盡管在配合比設(shè)計階段選用了多種減水劑進(jìn)行試配,但是效果都不夠理想,表現(xiàn)為混凝土的坍落度呈不穩(wěn)定性。另外,使用此種外加劑會延長混凝土的初凝時間,從而影響模板的拆除進(jìn)度。