顧興博
大慶油田化工有限公司市場開發(fā)分公司
大慶油田化工集團(tuán)甲醇分公司現(xiàn)有4 500 m3/h(標(biāo)況,下同)空分裝置一套,生產(chǎn)的氧氣主要用于甲醇裝置純氧二段爐生產(chǎn),生產(chǎn)的氮氣主要用于合成氨裝置生產(chǎn)液氨及本廠和周邊廠輔助用氮。醋酸分公司現(xiàn)有8 000 m3/h 空分裝置一套,生產(chǎn)的氧氣用于焦炭氣化爐制備高純度一氧化碳,氮氣一部分用于NHD 脫碳再生氣提,多余的氧氣、氮氣放空。
本著“把公用工程做精,優(yōu)化空分系統(tǒng),將醋酸空分裝置與甲醇空分裝置的氧氣、氮氣管線聯(lián)網(wǎng),停運甲醇空分裝置,實現(xiàn)氧氣、氮氣資源共享”的原則,在不改變現(xiàn)有裝置主工藝流程的前提下進(jìn)行技術(shù)改造[1],實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本的目的。
為此,將8 000 m3/h 空分裝置外送氧氣、氮氣管線各加一條分支引至甲醇4 500 m3/h 空分裝置,同時給兩個廠供應(yīng)氧氣、氮氣。因此在實現(xiàn)醋酸空分裝置與甲醇空分裝置并網(wǎng)以后,可以停掉甲醇分公司4 500 m3/h 空分裝置,降低整體能耗,實現(xiàn)節(jié)能減排。
目前集團(tuán)兩套空分裝置氮氣、氧氣使用情況見表1。
表1 化工集團(tuán)兩套空分裝置氧氣、氮氣使用情況Tab.1 Use of oxygen and nitrogen in two sets of air separation units of the Chemical Industry Group
本甲醇裝置采用傳統(tǒng)的高壓法生產(chǎn)技術(shù),是以天然氣為原料、一段蒸汽轉(zhuǎn)化、25 MPa 高壓合成、雙塔精餾的甲醇生產(chǎn)工藝。該裝置采用純氧二段爐生產(chǎn)技術(shù),應(yīng)用國際上比較先進(jìn)的低溫氧化鋅脫硫,二段蒸汽轉(zhuǎn)化、低壓合成,三塔精餾的工藝路線生產(chǎn)甲醇,同時采用汽提塔蒸汽汽提精餾殘液的環(huán)保技術(shù)。核心設(shè)備合成氣壓縮機組和純氧二段爐,引進(jìn)意大利卡薩利純氧燒嘴并配套冷卻工藝[2]。
裝置設(shè)計生產(chǎn)能力為:氧氣4 500 m3/h;氮氣10 000 m3/h(折氣態(tài));精液氬130 m3/h(折氣態(tài))。裝置由杭州杭氧有限公司成套提供。該裝置采用由分子篩凈化空氣的帶增壓膨脹機,上塔采用填料塔、全精餾制氬的流程??諝饨?jīng)過凈化精餾可生產(chǎn)純度達(dá)到99.6%的氧氣4 500 m3/h,99.999%的氮氣100 000 m3/h,99.997%精液氬130 m3/h(折氣態(tài))。該裝置為一甲醇車間轉(zhuǎn)化工序提供氧氣,為全廠保護(hù)氣管網(wǎng)提供氮氣,為合成氨裝置提供原料氮氣,為全廠氣動儀表系統(tǒng)提供氣源。
裝置主要是為造氣工序提供氧氣,為脫硫脫碳工序提供氮氣,由杭州杭氧有限公司成套提供。采用由分子篩凈化空氣的帶增壓膨脹機,液氧自增壓,上塔采用填料塔、全精餾制氬的流程。裝置能力為:氧氣8 000 m3/h;液氧150 m3/h(折氣態(tài));氮氣8 800 m3/h;液氮150 m3/h(折氣態(tài));精液氬240 m3/h(折氣態(tài))[3]。
本甲醇裝置工藝上采用純氧二段爐生產(chǎn)技術(shù),應(yīng)用國際上比較先進(jìn)的低溫氧化鋅脫硫,二段蒸汽轉(zhuǎn)化、低壓合成,三塔精餾的工藝路線生產(chǎn)甲醇,同時采用汽提塔蒸汽汽提精餾殘液的環(huán)保技術(shù)。包括的工序為:天然氣壓縮工序、天然氣轉(zhuǎn)化工序、甲醇合成工序、氫回收工序、甲醇精餾工序、CO2回收工序、甲醇中間罐區(qū)工序。
用油田氣和水蒸氣在鎳觸媒的作用下進(jìn)行吸熱反應(yīng),生成CO、CO2、H2的反應(yīng)方程式為
一段爐:
純氧二段爐:
鈷鉬加氫器是里邊裝有鈷鉬催化劑,在有氫氣存在時,把天然氣中的有機硫轉(zhuǎn)變?yōu)闊o機硫的設(shè)備,反應(yīng)如下:
氧化鋅脫硫槽是吸收H2S 和R—SH、R—S—R’的裝置,具體有以下的反應(yīng):
合成氣在225 ℃,銅觸媒的作用下,CO和CO2與H2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生產(chǎn)粗甲醇反應(yīng)方程式如下:
用氫氣和一氧化碳、二氧化碳合成的粗甲醇中,除甲醇外還有含有一甲醚、異丁基油、水等其他雜質(zhì)[4]。
兩套空分裝置都是杭氧股份有限公司設(shè)計生產(chǎn)制造,兩套裝置的工藝原理相同。基本原理是利用液化空氣中各組分沸點的不同而將各組分分離開來,要達(dá)到這個目的,選擇低溫精餾法,先將空氣冷卻至液化,然后在不同的沸騰溫度下選擇性地蒸餾成分。該工藝可以生產(chǎn)高純度氣體,能耗高。低溫分離過程要求熱交換器和分離塔緊密結(jié)合,以獲得良好的效率,所有制冷能量都由裝置入口的空氣壓縮機提供。為了達(dá)到較低的精餾溫度,空分設(shè)備需要利用節(jié)流裝置獲得制冷量即等溫節(jié)流效應(yīng)(林德液化循環(huán)),或利用膨脹機獲取大的等熵膨脹制冷量(克勞特液化循環(huán)),將空氣液化,并且冷設(shè)備必須保持在一個絕緣的外殼內(nèi)(通常稱為“冷箱”)[5]??辗盅b置的工作包括下列過程[6]:①空氣的過濾和壓縮;②空氣中水分和二氧化碳的清除;③空氣被冷卻到液化溫度;④冷量的制取;⑤液化;⑥精餾;⑦危險雜質(zhì)的排放。
空氣中的危險雜質(zhì)是碳?xì)浠衔铮貏e是乙炔。在精餾過程中如乙炔在液空和液氧中濃縮到一定程度就有發(fā)生爆炸的可能,因此乙炔在液氧中的含量規(guī)定不得超過0.1×10-6(體積分?jǐn)?shù)),這必須引起充分的注意[7]。
在液氧蒸發(fā)器中,由于液氧的不斷蒸發(fā),有碳?xì)浠衔餄饪s的危險,但是只要從液氧蒸發(fā)器中連續(xù)排放部分液氧就可防止?jié)饪s。
鋪設(shè)DN400 氧氣線一條,長度為100 m;鋪設(shè)DN400氮氣線一條,長度為100 m。
氧氣出冷箱后經(jīng)V102 閥,沿新鋪設(shè)管線送至甲醇空分裝置氧壓機入口,再由氧壓機送至用戶使用。氮氣出冷箱后經(jīng)V104 閥,沿新鋪設(shè)管線送至甲醇空分裝置氮壓機入口,再由氮壓機送至用戶使用[8]。工藝流程見圖1。
圖1 改造后工藝流程Fig.1 Process flow after transformation
改造后實現(xiàn)的關(guān)鍵工藝指標(biāo):外送氧氣壓力100 kPa,外送氮氣壓力15 kPa,外送氧氣溫度23.5 ℃,外送氮氣溫度23.5 ℃。
項目改造的內(nèi)容包括:①在氧氣、氮氣去造氣的管線上連接一條DN400管線至甲醇空分;②配套安裝DN400蝶閥兩個、DN400截止閥兩個及氧氣管道保溫[9];③配套建設(shè)施工管墩12個。
2007.06.1—2007.07.01工藝安裝;2009.05.03—2009.05.23 外送氧氣,氧氣線并網(wǎng)成功;2011.08.27—2011.10.02外送氧氣、氮氣,最終并網(wǎng)成功。
本投資估算未考慮土地征用費。本估算中所需的公用工程考慮依托原有裝置富余能力。
項目總投資:26.75萬元,具體組成見表2。
表2 項目投資費用Tab.2 Project investment costs
項目改造后,于2009.05.03—2009.05.23 氧氣并網(wǎng)成功,期間實現(xiàn)同時給醋酸和甲醇供氣;2011.08.27—2011.10.02 氧氣、氮氣同時并網(wǎng)成功,醋酸裝置處于停產(chǎn)狀態(tài),單獨給甲醇送氣。改造后正常送氣與兩次并網(wǎng)時的主要運行參數(shù)進(jìn)行對比見表3。
2009 年5 月并網(wǎng)時裝置生產(chǎn)負(fù)荷為90%左右,裝置各項運行參數(shù)基本平穩(wěn),與未并網(wǎng)時無明顯變化,醋酸分公司送氣時的空分正常生產(chǎn)負(fù)荷為72%;并網(wǎng)時,由于甲醇用氮氣量較大,為滿足用氣量裝置運行負(fù)荷提至90%。除裝置的生產(chǎn)負(fù)荷有變化外,由表3可以看出,其他各項參數(shù)無較大變化,均在控制范圍內(nèi),且運行比較平穩(wěn)。因此,本次改造已達(dá)到預(yù)期設(shè)計效果。
表3 改造后主要運行指標(biāo)Tab.3 Main operating indicators after transformation
本項目總投資為26.75 萬元,其中土建工程投資為4.55 萬元,設(shè)備直接費20.04 萬元,材料及安裝費2.16萬元。
空分裝置主要耗能是電和循環(huán)水,8 000 m3/h空分設(shè)計耗電量每年大約為3 360×104kWh,年運行費用1 982.4 萬元;4 500 m3/h 空分裝置全面停車,僅以其空分裝置2 200 kW 空壓機停運一項計,每年可節(jié)電1 760×104kWh,年運行費用1 038.4萬元。
改造前后正常送氣時的能源消耗見表4、表5、表6。
表4 改造前2008年的能源消耗Tab.4 Energy consumption in 2008 before transformation
表5 改造后2009年的能源消耗Tab.5 Energy consumption in 2009 after transformation
表6 改造后2011年的能源消耗Tab.6 Energy consumption in 2011 after transformation
由表4、表5、表6可以比較出,在三個不同時期的能源消耗量基本相差不大。并網(wǎng)期間能源消耗費用總計444.4萬元。
產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入見表7。
表7 產(chǎn)品銷售收入Tab.7 Product sales revenue
本項目實施后,實現(xiàn)甲醇分公司4 500 m3/h 空分裝置全面停車,改造后裝置并網(wǎng)運行1 324.75 h,僅以空分裝置2 200 kW 空壓機停運一項計,節(jié)電291.45×104kWh,電單價按0.59 元計,節(jié)約171.95 萬元;循環(huán)水節(jié)省751 133.25 m3,水單價按0.45元計,節(jié)約33.8萬元,整個并網(wǎng)期間共為集團(tuán)節(jié)約人民幣205.75萬元。
并網(wǎng)期間產(chǎn)品共收入992.67萬元,能源消耗費用共計444.4萬元,本改造工程總投資為26.75萬元,分公司實現(xiàn)利潤521.523 2萬元。
項目改造建成后,甲醇分公司4 500 m3/h 空分裝置停運,實現(xiàn)了公用工程資源的共享,而且8 000 m3/h 空分裝置能夠平穩(wěn)運行,能夠保證兩家生產(chǎn)所需氧氣、氮氣,充分優(yōu)化集團(tuán)現(xiàn)有裝置資源,大量節(jié)約運行費用,如長期運行,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
醋酸空分裝置氮氣最大產(chǎn)量9 600 m3/h,在甲醇裝置正常生產(chǎn)運行時完全能夠保證7 500 m3/h 的用量,但是在甲醇裝置開、停車進(jìn)行吹掃時氮氣用量一般在10 000 m3/h左右,這時所供氮氣將無法滿足甲醇生產(chǎn)運行需要??辗盅b置所產(chǎn)污氮氣的含氧量一般在3%~8%(體積分?jǐn)?shù))完全可以滿足裝置吹掃用氣指標(biāo),所以,建議對空分的污氮氣管線進(jìn)行改造,鋪設(shè)一條管線接至甲醇工藝用氣管線,以補充甲醇裝置開、停車吹掃時所用氮氣[10]。