張學(xué)軍
(1.五凌電力有限公司五強(qiáng)溪水電廠,湖南 沅陵 419642;2.湖南省水電智慧化工程技術(shù)研究中心,湖南 長沙 410004)
水電站調(diào)速器是水輪發(fā)電機(jī)組非常重要的輔助控制設(shè)備之一,它的運行品質(zhì)好壞直接決定了機(jī)組運行的安全和穩(wěn)定。通常而言,調(diào)速器故障的發(fā)現(xiàn)主要通過計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、巡視巡查手段實現(xiàn),但該手段發(fā)現(xiàn)問題時,往往在故障發(fā)生之后,不符合電站關(guān)口前移、防范隱患的理念。
通常而言,故障的出現(xiàn),往往伴隨著不良的預(yù)警特征值,如軸線問題伴隨著機(jī)組運行振動偏大,泵體卡澀伴隨著電機(jī)運行電流偏大,基于這一理念,遠(yuǎn)程運維系統(tǒng)通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及趨勢預(yù)警功能,實現(xiàn)關(guān)鍵特征值的統(tǒng)計分析,進(jìn)而通過數(shù)據(jù)變化趨勢,完成特征值的不良變化預(yù)警,幫助電站工作人員實現(xiàn)關(guān)口前移,防范隱患,同時也為電站鎖定問題癥結(jié),遏除隱患提供理論基礎(chǔ)。
2021年,遠(yuǎn)程運維系統(tǒng)預(yù)警電站2、5號機(jī)組調(diào)速器壓油泵啟停時間間隔縮短,存在較低下限。
根據(jù)GB/T 9652.1-2019《水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)條件》4.4.14要求,在調(diào)節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)定狀態(tài)下,對于間歇運行的油壓裝置,油壓從正常操作油壓上限降至正常操作油壓下限的間隔(油泵啟動間隔)時間應(yīng)大于30 min[1]。
針對這一現(xiàn)象,電站立即調(diào)取2號、5號機(jī)調(diào)速器2021年3月~11月壓油泵啟停時間間隔數(shù)據(jù),按開、停機(jī)工況區(qū)分,繪制曲線圖,逐一分析如下:
(1)2號機(jī):
圖中較低位置均為開停機(jī)瞬間或調(diào)頻期間,調(diào)速器動作消耗油壓造成,過高位置為系統(tǒng)誤差,停機(jī)態(tài)下啟停時間趨勢重點關(guān)注直線段(非峰值),開機(jī)態(tài)下因峰值較多,重點關(guān)注曲線平均值,依此繪制平均值曲線如圖1重黑實線所示,由趨勢線可知,在停機(jī)狀態(tài)下,如圖1所示,2號機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停時間間隔情況變化較為平穩(wěn),基本穩(wěn)定在2~3 h之間,2號機(jī)調(diào)速器壓油泵起停時間沒有惡化趨勢;在開機(jī)狀態(tài)下,由2020年分析結(jié)果,穩(wěn)定工況下(機(jī)組不參與調(diào)頻工作),2號機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停周期由4 h逐步縮短至3 h以內(nèi),巡屏檢查機(jī)組運行時,油泵啟停間隔最短縮短至2 h,由圖2可知,2021年2號機(jī)調(diào)速器壓油泵起停時間間隔處于2~3 h之間,與去年數(shù)據(jù)和圖形相比近似,無惡化趨勢。
圖1 2號機(jī)調(diào)速器開機(jī)時壓油泵時間間隔曲線
圖2 2號機(jī)調(diào)速器停機(jī)時壓油泵時間間隔曲線
結(jié)合數(shù)據(jù)分析,2號機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停時間間隔沒有繼續(xù)惡化的趨勢,但同比于1號、3號、4號機(jī)組,2號機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停時間間隔相對較短,因此還需進(jìn)一步分析原因,排查問題情況。
在滿負(fù)荷穩(wěn)定工況下,電站對2號機(jī)、4號機(jī)調(diào)速器回油箱進(jìn)行了觀察,如圖3所示,發(fā)現(xiàn)2號機(jī)組主配回油管上方液面存在翻油現(xiàn)象,即當(dāng)主配處于中位時,主配回油腔排油口有油液流出;同比相同工況下4號機(jī)組,主配回油管上方液面較為平靜,基本可確定無油液流出,該現(xiàn)象說明2號機(jī)主配壓閥中位可能存在漂移情況,該漂移情況導(dǎo)致主配壓閥活塞存在向關(guān)機(jī)腔或開機(jī)腔偏移,壓力油不斷通過因偏移連通的閥腔回油,形成回油箱油面翻油現(xiàn)象,但該原因僅為該現(xiàn)象的初步分析,后續(xù)實際情況,還需進(jìn)一步驗證。
圖3 調(diào)速器穩(wěn)定狀態(tài)下回油箱主配位置情況對比
圖3左為2號機(jī)組滿負(fù)荷穩(wěn)定工況下回油箱狀態(tài),可明顯看到油面波動,內(nèi)部持續(xù)有油涌出,圖3右為同狀態(tài)下4號機(jī)組,作為對比,油面安靜,無異?,F(xiàn)象。
(2)5號機(jī):調(diào)取5號機(jī)調(diào)速器2021年3月~11月壓油泵啟停時間間隔數(shù)據(jù),按開、停機(jī)工況區(qū)分,繪制曲線圖如圖4。
圖4 5號機(jī)調(diào)速器開機(jī)時壓油泵時間間隔曲線
圖5 5號機(jī)調(diào)速器停機(jī)時壓油泵時間間隔曲線
圖中較低位置均為開停機(jī)瞬間或調(diào)頻期間,調(diào)速器動作消耗油壓造成,過高位置為系統(tǒng)誤差,與2號機(jī)分析過程類似,從圖像中可知,5號機(jī)在停機(jī)時,油泵啟停時間間隔變化平穩(wěn),在3~4 h之間,無惡化趨勢,開機(jī)過程因圖4坐標(biāo)軸區(qū)間過大,不易觀察,現(xiàn)截去大于5 h的誤差值,重新繪制圖像如圖6所示。
圖6 5號機(jī)調(diào)速器停機(jī)時壓油泵時間間隔(<5 h)曲線
從圖6中可以看出,5號機(jī)開機(jī)過程油泵起停時間間隔趨勢較為平穩(wěn),無明顯惡化趨勢,均值在2 h左右,而此前報警時間段為圓圈圈中部分,查閱該時間段機(jī)組工況及壓油槽油壓數(shù)據(jù),截取圖形如圖7所示。
圖7 5號機(jī)調(diào)速器圓圈部分曲線
從圖7中可以看出,該時間段機(jī)組開機(jī)過程調(diào)功頻繁,引起壓油泵啟停頻繁,時間間隔縮短[2],為正?,F(xiàn)象,與此同時,在滿負(fù)荷穩(wěn)定工況下,電站檢查5號機(jī)調(diào)速器回油箱,內(nèi)部情況與2號機(jī)類似,主配回油管上方液面存在翻油現(xiàn)象。
根據(jù)電站主配壓閥結(jié)構(gòu),當(dāng)機(jī)組處于開機(jī)時,主配在未接收操作指令時處于中位,在停機(jī)時由于停機(jī)電磁閥投入主配控制腔失壓而處于關(guān)機(jī)位。調(diào)速器壓油泵啟停時間間隔縮短直接原因為壓油槽失壓較快,結(jié)合回油箱內(nèi)主配回油管上方液面翻油現(xiàn)象,可得出以下幾種可能。
(1)主配壓閥活塞與襯套之間因磨損、劃傷等原因?qū)е麻g隙變大[3](原始間隙0.015~0.025 mm),造成壓力油通過閥芯間隙流入回油腔;因目前可觀測到泄漏量較大,而閥芯閥套磨損所造成的間隙增大是一個長期且不可逆的過程,且往往伴隨著導(dǎo)葉波動增大。
(2)主配壓閥襯套與回油腔O型密封破損,造成回油腔與壓力腔連通,來自壓油槽的壓力油不斷通過該破損處,流入回油箱。
(3)主閥活塞中位漂移[4],即閥芯閥盤與襯套過油口中心未完成對正,因調(diào)速器設(shè)計考慮調(diào)節(jié)靈敏度,主配壓閥行程均設(shè)計為較小數(shù)值,當(dāng)中位存在微小漂移時,造成主配上、下閥盤不能完全隔離主配閥體各腔。導(dǎo)致開機(jī)腔(下漂移)或關(guān)機(jī)腔(上漂移)與回油腔聯(lián)通,壓力油持續(xù)泄壓至回油箱,使主配頻繁動作,開始向上述泄壓腔補(bǔ)油,壓油槽壓力消耗加快,壓油泵啟停時間間隔縮短。
此外,在調(diào)速器液壓系統(tǒng)油溫度較高時,油的黏度降低,流動性更強(qiáng),通過活塞與襯套間隙損失至回油箱的壓力更多,壓油泵啟停時間更短,這與停機(jī)過程壓油泵啟停時間間隔隨季節(jié)變化趨勢相符。
針對上述分析,為保障機(jī)組安全穩(wěn)定運行,避免壓油泵啟停時間間隔持續(xù)縮短導(dǎo)致的壓油槽補(bǔ)壓故障,調(diào)速器液壓系統(tǒng)動力模塊失效,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運行,在機(jī)組檢修前,電站采取了以下預(yù)控措施。
(1)持續(xù)關(guān)注2號、5號機(jī)組壓油泵啟停時間間隔趨勢,提前做好搶修準(zhǔn)備,避免啟停時間進(jìn)一步縮短影響機(jī)組調(diào)速器正常功能;
(2)持續(xù)關(guān)注2號、5號機(jī)穩(wěn)定工況下導(dǎo)葉運行規(guī)律,將其與壓油槽油壓變化趨勢進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析,預(yù)防泄壓速度加快造成的波動值擴(kuò)大;
(3)持續(xù)關(guān)注2號、5號機(jī)穩(wěn)定工況下回油箱主配下方油面波動情況,結(jié)合壓力變化數(shù)據(jù),記錄觀測內(nèi)漏量變化。
通過長時間巡檢觀測,2號、5號機(jī)組調(diào)速器健康狀態(tài)穩(wěn)定,未出現(xiàn)進(jìn)一步惡化趨勢,為徹底處理該問題,電站在檢修過程中,逐一完成2號、5號機(jī)組主配壓閥解體檢修。
通過解體檢修,主配壓閥活塞與襯套間隙及主配壓閥襯套與回油腔O型密封均正常,但在無水調(diào)試中,接力器漂移達(dá)標(biāo)但存在向關(guān)機(jī)方向移動趨勢(2號機(jī):0.2 mm/30 min;5號機(jī):0.24 mm/30 min),根據(jù)DL/T 496-2016《水輪機(jī)電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)及裝置調(diào)整試驗導(dǎo)則》中4.8.4.4內(nèi)容:“對于積分式手動操作方式,釋放接力器鎖錠后,先用手動操作機(jī)構(gòu)將主接力器調(diào)整至任一位置,然后調(diào)整手動操作機(jī)構(gòu)和主配壓閥的中間位置,使主接力器在手動操作機(jī)構(gòu)復(fù)中時穩(wěn)定于任意位置,同時主接力器30 min內(nèi)位置漂移不得超過±0.2%”[5],電站調(diào)速器接力器活塞全行程為860 mm,調(diào)整后反復(fù)測定漂移速度小于1.72 mm/30 min則為合格可知,電站接力器漂移數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo),無需調(diào)整,但確實存在主閥活塞向下漂移,造成開機(jī)腔持續(xù)泄壓至回油箱,最終導(dǎo)致壓油泵啟停時間縮短的情況。
主配壓閥活塞向下漂移,主要原因為自復(fù)中結(jié)構(gòu)定值發(fā)生變化,需在檢修過程中,不斷通過試驗,調(diào)整中位定值,最終達(dá)到無內(nèi)泄的理想目的,在檢修過程中,電站通過適宜性調(diào)整,最終完成中位定值復(fù)歸,壓油泵打油時間間隔延長至4 h,實現(xiàn)隱患排除。
本案例借助遠(yuǎn)程運維系統(tǒng)趨勢分析預(yù)警,通過大數(shù)據(jù)分析的辦法,提前發(fā)現(xiàn)2號、5號機(jī)組調(diào)速器壓油泵打油時間間隔縮短異常,進(jìn)而通過原理及結(jié)構(gòu)分析,鎖定機(jī)組壓油泵打油時間縮短的根本原因,最終在檢修過程中得以驗證及解決,是遠(yuǎn)程運維系統(tǒng)趨勢預(yù)警效果驗證的一次良好實踐,不僅對水電站調(diào)速器壓油泵同類型故障診斷分析具有借鑒意義,同時對高自動化智慧水電建設(shè)及應(yīng)用,提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。