顧杰,張辰
(北京飛機(jī)維修工程有限公司 發(fā)動機(jī)/APU大修產(chǎn)品事業(yè)部,北京 100621)
現(xiàn)代航空發(fā)動機(jī)工作條件復(fù)雜,負(fù)荷大,狀態(tài)變化頻繁,加之系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的復(fù)合性,使得發(fā)動機(jī)的故障通常較高[1]。在航空發(fā)動機(jī)運行過程中,可以用于監(jiān)測和診斷的信息很多,包括振動、溫度、壓力、聲響和變形等,在眾多信息中,振動信號能夠更迅速、更直接地反映發(fā)動機(jī)的運行狀態(tài)[2]。航空發(fā)動機(jī)在車臺試車的過程中,對于振動故障的分析較為復(fù)雜,同時需要根據(jù)發(fā)動機(jī)表象做相應(yīng)的排故工作。通過試車臺的工作經(jīng)驗,總結(jié)了V2500發(fā)動機(jī)試車時幾種常見N1振動故障及其相應(yīng)的排故方法,以達(dá)到快速排故的目的。
V2500航空發(fā)動機(jī)進(jìn)廠進(jìn)行維修時,拆裝1號風(fēng)扇單元體是較為常見的修理步驟,每次拆下風(fēng)扇葉片,在裝回時都需要對風(fēng)扇轉(zhuǎn)子單元體整體進(jìn)行平衡。此外,對于其他單元體的轉(zhuǎn)子分解后在進(jìn)行裝配時也都需要平衡,但就是這些平衡工作都做了,也滿足發(fā)動機(jī)手冊極限的要求,在總裝完發(fā)動機(jī)進(jìn)行試車時,大部分發(fā)動機(jī)還要對N1進(jìn)行配平工作。Ameco北京飛機(jī)維修工程有限公司在2015年開始建立V2500航空發(fā)動機(jī)大修能力。據(jù)統(tǒng)計,僅在2021年度,就有30%的V2500發(fā)動機(jī)在試車時進(jìn)行了N1配平工作。有時候V2500發(fā)動機(jī)在執(zhí)行Project Visit(PV)工作范圍時也需要平衡N1,此維修級別主要是針對FAA AD 2022-02-09,更換受AD影響的高壓渦輪一、二級轂,這一維修工作只是拆下高壓渦輪和低壓渦輪,基本上不拆裝發(fā)動機(jī)其他單元體。
針對這一故障進(jìn)行分析,主要有幾點原因:
(1)這些平衡工作均是以單元體形式進(jìn)行平衡,每個單元體的不平衡量和角度均不同,在發(fā)動機(jī)總裝過程單元體與其他單元體對接后,發(fā)動機(jī)的不平衡量就難以預(yù)測,只能通過試車得到發(fā)動機(jī)振動狀態(tài)。
(2)風(fēng)扇單元體在配平時,使用的平衡機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)置最高為800 r/min,而V2500的100%N1轉(zhuǎn)速為5650 r/min,在試車時,需要推全行程,就是發(fā)動機(jī)從地慢轉(zhuǎn)速推到起飛轉(zhuǎn)速再拉回地慢的過程,N1的最大轉(zhuǎn)速能夠達(dá)到5400 r/min左右。實際上,V2500發(fā)動機(jī)N1振動的峰值大部分會在N1轉(zhuǎn)速達(dá)到4000 r/min時出現(xiàn)。
因此研究并總結(jié)N1振動故障及相應(yīng)的排故方法,就可以發(fā)動機(jī)維修提高效率,以滿足V2500航空發(fā)動機(jī)市場逐漸升溫的現(xiàn)狀。
V2500發(fā)動機(jī)為IAE公司生產(chǎn)的雙轉(zhuǎn)子軸流式發(fā)動機(jī),雙轉(zhuǎn)子包括N1轉(zhuǎn)子和N2轉(zhuǎn)子,N1轉(zhuǎn)子即低壓轉(zhuǎn)子,通常表現(xiàn)為風(fēng)扇振動或低渦轉(zhuǎn)子振動,N2轉(zhuǎn)子即高壓轉(zhuǎn)子,通常表現(xiàn)為高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子振動或高渦轉(zhuǎn)子振動。100%N1轉(zhuǎn)速為5650 r/min(95 Hz),100%N2轉(zhuǎn)速為14950 r/min(250 Hz),因此V2500發(fā)動機(jī)振動形式為中低頻振動,一般使用振動位移(mil)或振動速度(IPS)描述振動的強(qiáng)度。發(fā)動機(jī)采集的數(shù)據(jù)可以按照轉(zhuǎn)速(頻率),分成發(fā)動機(jī)振動總量BB,低壓轉(zhuǎn)子N1振動,高壓轉(zhuǎn)子N2振動。當(dāng)轉(zhuǎn)子振動值較大時,如果不及時平衡,讓發(fā)動機(jī)長期處于轉(zhuǎn)子高振動狀態(tài)下工作,不僅會造成防磨帶或轉(zhuǎn)子涂層過渡磨損、掉塊甚至磨損機(jī)匣,嚴(yán)重的會造成轉(zhuǎn)子疲勞斷裂,造成空停等安全事件。
V2500發(fā)動機(jī)本身振動傳感器位于4號單元體的風(fēng)扇機(jī)匣上,V2500的振動傳感器本身具有雙通道結(jié)構(gòu)。V2500在進(jìn)行試車時,無需安裝其他的振動傳感器,只需要采集其本身的振動傳感器(PN:144-171-000-032)輸出的信息即可。
振動信號由振動傳感器采集后,經(jīng)過傳輸電纜,輸出至MPI-322計算機(jī),再通過相應(yīng)的振動信號處理,最終得出發(fā)動機(jī)在試車過程中產(chǎn)生的實際振動數(shù)值。V2500發(fā)動機(jī)OEM提供的EM手冊中有發(fā)動機(jī)運轉(zhuǎn)時振動的極限值,BB(總量)不超過1.0 IPS,N1和N2均不超過0.6 IPS。
V2500發(fā)動機(jī)試車時,如果振動數(shù)值異常,首先要判斷振動傳感器及其傳輸電纜包括試車設(shè)備是否存在故障,若存在故障需要先排除相應(yīng)的故障,以獲得試車發(fā)動機(jī)真實的振動值,從而防止錯誤數(shù)據(jù)對發(fā)動機(jī)的誤判。例如,振動傳感器是雙通道的,如果兩個通道采集的數(shù)值有明顯差異,就需要先確定振動傳感器這個附件的好壞。引起V2500發(fā)動機(jī)N1振動的原因包括N1轉(zhuǎn)子本身不平衡或不對中,N1倍頻共振和環(huán)形填塊橡膠封嚴(yán)安裝位置有誤等。
風(fēng)扇單元體轉(zhuǎn)子本身不平衡(不對中)產(chǎn)生的N1振動是最常見的故障,其振動形式表現(xiàn)為N1轉(zhuǎn)子振動較高,從而引起發(fā)動機(jī)振動總量BB也比較高,兩者呈現(xiàn)一種正相關(guān)的關(guān)系。這一振動故障通常采取的排故措施是在風(fēng)扇轉(zhuǎn)子轂前端增加配重,配重的重量和位置由平衡程序根據(jù)轉(zhuǎn)子不平衡量和相位角得出。EM手冊中對風(fēng)扇的平衡方式分為兩種,若需要裝小于等于1 oz(25 gm)的平衡配重,將配重裝在進(jìn)氣錐上,若需要裝大于1 oz(25 gm)的平衡配重,將配重裝在保持環(huán)安裝邊上。同時,平衡風(fēng)扇時同一位置最多裝1個配重。
圖1所示為一臺V2500發(fā)動機(jī)在試車時,初始的N1不平衡引起的振動數(shù)值異常,已經(jīng)超過手冊極限0.6 IPS,從圖中可以看到,最大值甚至接近1.0 IPS,接著將振動數(shù)值輸入平衡系統(tǒng),按照平衡系統(tǒng)計算的結(jié)果如圖2所示,分別安裝5A0137、5A0138和5A0139各一個配重塊,安裝完配重后再次測得振動數(shù)值的圖如下圖3所示,該發(fā)動機(jī)振動最大值僅為0.37 IPS,滿足手冊要求,振動超限故障得以排除。
圖1 初始N1轉(zhuǎn)子振動數(shù)值
圖2 平衡程序計算的配重件號及位置
圖3 平衡后N1轉(zhuǎn)子振動數(shù)值
N1倍頻共振通常是由轉(zhuǎn)子不對中引起的,這一振動是試車過程中較為常見且難以排除的振動故障。這一種振動故障通常表現(xiàn)形式是發(fā)動機(jī)的N1,N2振動數(shù)值較低,但是發(fā)動機(jī)振動總量BB數(shù)值較高。這一故障的產(chǎn)生是因為發(fā)動機(jī)在某一特定的轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),其N1的倍頻(通常是二倍頻,也可能是三倍頻等)與發(fā)動機(jī)其他零部件產(chǎn)生共振,可以觀察到的是發(fā)動機(jī)振動總量數(shù)值較高,往往接近手冊極限。這一振動故障就需要通過改變N1風(fēng)扇轉(zhuǎn)子的固有頻率來消除共振產(chǎn)生的影響,僅僅靠系統(tǒng)計算去平衡風(fēng)扇通常是無法消除這一故障,最有效的方法是改變風(fēng)扇葉片安裝順序。判斷振動故障是否是N1倍頻引起的,首先需確保振動傳感器系統(tǒng)工作正常,并檢查確認(rèn)發(fā)動機(jī)外部件均緊固,沒有引起振動總量BB異常的可能。
V2500發(fā)動機(jī)的N1轉(zhuǎn)子二倍頻振動故障如圖4、圖5所示,這臺發(fā)動機(jī)的N1,N2的振動數(shù)值均處于較低水平,但是發(fā)動機(jī)振動總量BB圖4在高功率異常且振動峰值較為突出,已經(jīng)接近EM手冊極限1.00 IPS。通過頻譜分析的方法,可以采集到在這一特定時刻的頻譜圖如圖5所示,N1(3837 r/min)、N2(12627 r/min)對應(yīng)的振動數(shù)值都較低,高振動數(shù)值是在7650 r/min這一轉(zhuǎn)速所產(chǎn)生的,這一轉(zhuǎn)速(頻率)與二倍的N1轉(zhuǎn)速(2×3837=7674)十分接近。綜上所述,這一發(fā)動機(jī)是N1轉(zhuǎn)子倍頻振動故障,最終通過改變這臺發(fā)動機(jī)的風(fēng)扇葉片安裝順序后,將這一振動故障排除。
圖4 BB振動總量數(shù)值
圖5 頻譜分析顯示圖
環(huán)形填塊橡膠封嚴(yán)安裝位置有誤的故障表現(xiàn)形式較為隱蔽。此振動故障在進(jìn)行振動測試時并不能夠體現(xiàn)出來,但是在錄入發(fā)動機(jī)性能時,發(fā)動機(jī)N1振動會忽高忽低。發(fā)動機(jī)錄入性能是指發(fā)動機(jī)在A點(推力為30750 lbs)、B點(推力為26750 lbs)、C點(推力為22000 lbs)和D點(推力為16500 lbs)四個特征點時,通過采集相關(guān)數(shù)據(jù),最終算出發(fā)動機(jī)的性能。這一故障通常在A點出現(xiàn),在錄入A點性能時,發(fā)動機(jī)推力需要穩(wěn)定5 min,在3 min左右出現(xiàn)N1振動數(shù)值忽高忽低,而振動測試整個行程也就1 min左右,因此這一故障在振動測試時難以發(fā)現(xiàn)。發(fā)生這一故障時檢查風(fēng)扇環(huán)形填塊橡膠封嚴(yán)狀態(tài),有時是部分橡膠封嚴(yán)從環(huán)形填塊上脫落,這需要將這些環(huán)形填塊拆下,從新粘接橡膠封嚴(yán),再裝回環(huán)形填塊;有時是橡膠封嚴(yán)在總裝時被擠壓,這需要將橡膠封嚴(yán)舒展開。之后再進(jìn)行相應(yīng)測試,此故障消除。
V2500發(fā)動機(jī)在試車時呈現(xiàn)的N1振動故障是由不同的原因所產(chǎn)生的,因此需要歸納總結(jié)相應(yīng)的排故方法,明確相應(yīng)振動故障所產(chǎn)生的特征,做到有的放矢,N1振動故障就可以較為有效的解決,使得發(fā)動機(jī)維修變得更加有效率。首先是確定振動傳感器及相關(guān)試車臺測試、采集的設(shè)備均無異常,同時確保發(fā)動機(jī)本體的外部附件均已固定,對發(fā)動機(jī)振動沒有影響,這樣就可以排除外來干擾項,確定振動故障是由發(fā)動機(jī)本身引起的。如果N1振動數(shù)值較高,需對風(fēng)扇進(jìn)行平衡,安裝系統(tǒng)算出的配重塊,以降低N1振動數(shù)值達(dá)到較低水平。如果N1、N2振動數(shù)值均較低,但是發(fā)動機(jī)振動總量BB數(shù)值較高,則需要進(jìn)行頻譜分析,這一故障通常是由N1轉(zhuǎn)子倍頻引起發(fā)動機(jī)整體的高振動,可以通過改變風(fēng)扇葉片安裝順序來解決。如果發(fā)動機(jī)在振動測試時表現(xiàn)無異常,在錄入性能時出現(xiàn)振動數(shù)值忽高忽低,可以在發(fā)動機(jī)停車后對風(fēng)扇環(huán)形填塊的橡膠封嚴(yán)進(jìn)行檢查,通過重新粘接橡膠封嚴(yán)或者捋順橡膠封嚴(yán)來解決N1振動故障。