張磊,江學(xué)煥
(湖北汽車工業(yè)學(xué)院 電氣與信息工程學(xué)院,湖北 十堰 442002)
移相全橋變換器利用寄生電容和諧振電感實現(xiàn)零電壓開關(guān)減小開關(guān)損耗,效率超過95%,在電動車充電領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。眾多學(xué)者對移相全橋變換器的設(shè)計方法進(jìn)行了研究。周永航[1]在以移相全橋變換器實例基礎(chǔ)上使用頻率特性分析方法從3個不同方面對系統(tǒng)穩(wěn)定性分析,但是沒有從補償網(wǎng)絡(luò)的角度分析系統(tǒng)穩(wěn)定性。揭貴生等[2]分析了系統(tǒng)傳遞函數(shù),并用MATLAB 搭建電路電壓電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng)仿真模型,通過Simulink工具箱設(shè)計了閉環(huán)控制網(wǎng)絡(luò)參數(shù),并在系統(tǒng)仿真模型上驗證;王凡等[3-4]設(shè)計了電壓環(huán)補償網(wǎng)絡(luò),在模型中驗證了補償網(wǎng)絡(luò)的正確性,這些文獻(xiàn)中都設(shè)計了補償網(wǎng)絡(luò),但是沒有結(jié)合電路實驗驗證。宋克嶺等[5-7]分別使用了移相式脈寬調(diào)制控制芯片UC3875 和UCC3895 設(shè)計了移相全橋電源,使用光耦、運算放大器等元件制作了外圍反饋回路,使用雙閉環(huán)控制方式使電路滿足了系統(tǒng)的快速響應(yīng)和穩(wěn)定性的要求,但是由于采用的是傳統(tǒng)的移相控制專用集成芯片,電路的控制精度和靈活性受到限制。上述研究在設(shè)計方法、設(shè)計過程以及結(jié)論驗證方面都有一定的局限性。閉環(huán)直流變換器是自動控制系統(tǒng),設(shè)計閉環(huán)控制校正環(huán)節(jié)是變換器設(shè)計中重要的環(huán)節(jié),而控制環(huán)節(jié)的設(shè)計和電路的拓?fù)渑c參數(shù)有較大的關(guān)系[8]。文中提出的基于模型分析方法設(shè)計的直流變換器,以MATLAB 作為輔助工具可以簡化變換器設(shè)計過程,提高效率。
雙閉環(huán)移相全橋變換器控制見圖1。S1~S4是4 個MOSFET,其中S1和S2構(gòu)成超前橋臂,S3和S4構(gòu)成滯后橋臂。PWM1~PWM4是對應(yīng)的驅(qū)動波形。Lr為諧振電感,Tr為帶中心抽頭的高頻變壓器,VD1和VD2為整流二極管,RL為負(fù)載電阻,Rs、R1和R2分別為電流采樣電阻和輸出電壓分壓電阻。為避免同一橋臂的2 個開關(guān)管同時導(dǎo)通,每個橋臂的2個開關(guān)管成180°互補導(dǎo)通,且驅(qū)動波形中添加死區(qū)時間。每個開關(guān)管有固定的導(dǎo)通時間,2個橋臂之間導(dǎo)通角相差1個移相角,通過調(diào)節(jié)移相角大小控制PWM 占空比,控制輸出電壓大小。移相全橋變換器電路結(jié)構(gòu)簡單,易實現(xiàn)高頻化和軟開關(guān)。
圖1 移相全橋變換器閉環(huán)控制結(jié)構(gòu)
移相全橋變換器是衍生的Buck 變換器,但移相全橋變換器的高頻變壓器初級存在漏感導(dǎo)致變壓器副邊出現(xiàn)占空比丟失的現(xiàn)象,因此可以從Buck變換器小信號模型導(dǎo)出移相全橋變換器小信號模型。移相全橋變換器電壓傳遞函數(shù)Gvd(s)、電流傳遞函Gid(s)數(shù)和功率級傳遞函數(shù)Rd[9]分別為
式中:Vin為移相全橋變換器輸入電壓,取26 V;n為變壓器匝比,取4/3;Lr為諧振電感,取1.2 μH;fs為開關(guān)頻率,取50 kHz;Lf為濾波電感,取107 μH;Cout為濾波電容,取330 μF;RL為負(fù)載電阻,取3.2 Ω。
1)開環(huán)特性分析 將變換器各參數(shù)代入式(1),得到電壓環(huán)開環(huán)傳遞函數(shù):
開環(huán)Bode圖如圖2a所示,從圖2a中可知增益裕量Gm為-1.2 dB,相角裕量Pm為88.8°,截止頻率ωc為5.68× 103rad·s-1。未調(diào)節(jié)的電壓環(huán)單位階躍響應(yīng)曲線如圖2b所示。此時的超調(diào)量δ為22.4,上升時間tr為0.27 ms,峰值時間tp為0.61 ms、調(diào)節(jié)時間ts為1.49 ms,穩(wěn)態(tài)值vt為0.867。
圖2 調(diào)節(jié)前電壓環(huán)開環(huán)特性分析結(jié)果圖
2)補償網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)設(shè)計 在設(shè)計控制系統(tǒng)時既要提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度,也要增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。調(diào)節(jié)后的電壓環(huán)應(yīng)具有較大的低頻增益和高頻段的衰減速度,較小的超調(diào)量和穩(wěn)態(tài)誤差。文中借助MATLAB 的分析工具SISOTOOL 在根軌跡曲線中添加3 個極點和2 個零點,在SISOTOOL 分析界面拖動極點或者零點位置,觀察幅頻和相頻曲線,使其滿足要求,得到電壓環(huán)的補償網(wǎng)絡(luò)傳遞函數(shù)為
調(diào)節(jié)之后的電壓環(huán)系統(tǒng)Bode 圖見圖3a,此時Gm為36 dB,Pm為75.9°,ωc為3.54 × 104rad·s-1。系統(tǒng)單位階躍響應(yīng)曲線見圖3b,調(diào)節(jié)后的系統(tǒng)指標(biāo)δ為3.51,tr為0.05 ms,tp為0.12 ms、ts為0.9 ms,vt為1。對比圖2b 和圖3b 可知,系統(tǒng)在調(diào)節(jié)之后電壓環(huán)截止頻率更大,單位階躍響應(yīng)輸出超調(diào)量更小,穩(wěn)態(tài)值等均滿足系統(tǒng)要求。
圖3 調(diào)節(jié)后的電壓環(huán)分析結(jié)果圖
1)開環(huán)特性分析 將變換器各參數(shù)代入式(2)得到電流環(huán)開環(huán)傳遞函數(shù):
系統(tǒng)Bode圖如圖4a所示,由圖可知Gm為-2 dB,Pm為97.7°,ωc為3.06 × 104rad·s-1。電流環(huán)單位階躍響應(yīng)曲線如圖4b所示,此時δ為346,系統(tǒng)不穩(wěn)定,選擇PI 補償網(wǎng)絡(luò)調(diào)節(jié)電流環(huán),提高電流環(huán)抗干擾的性能。
圖4 未調(diào)節(jié)的電流環(huán)分析結(jié)果
2)補償網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)設(shè)計 在SISOTOOL 分析工具中通過在根軌跡上添加1個零點和2個極點,經(jīng)過調(diào)節(jié)零極點位置得到合適的PI補償網(wǎng)絡(luò)。電流環(huán)PI補償網(wǎng)絡(luò)傳遞函數(shù)為調(diào)節(jié)后的電流環(huán)閉環(huán)Bode 圖見圖5a,此時系統(tǒng)低頻增益較大,Pm為76.5°,ωc為4.82 × 104rad·s-1。單位階躍響應(yīng)曲線如圖5b 所示,電流環(huán)低頻段增益較大,高頻段衰減快,輸出無超調(diào)量,在頻域和時域均滿足系統(tǒng)要求。
圖5 調(diào)節(jié)后電流環(huán)分析結(jié)果
閉環(huán)控制框圖見圖6a,Kv為電壓環(huán)反饋環(huán)節(jié),Ki為電流環(huán)反饋環(huán)節(jié),Gpv為移相全橋變換器功率環(huán)節(jié)。為了便于驗證設(shè)計的環(huán)路補償網(wǎng)絡(luò)和移植程序到DSP處理器,選擇在MATLAB中使用Fcn模塊設(shè)計控制模型。在Fcn 模塊中用戶可以自定義函數(shù)和開發(fā)相應(yīng)的算法,而且Fcn模塊具有較強的程序移植功能。閉環(huán)控制程序模型如圖6b 所示,Sample 模塊采集輸出電壓和電流數(shù)據(jù)之后分別輸出到電壓環(huán)VLOOP 和電流環(huán)ILOOP 運算,計算出調(diào)節(jié)量并輸入到PWM模塊PG產(chǎn)生兩路PWM驅(qū)動波形,再通過反相器生成對應(yīng)互補的驅(qū)動波形。
圖6 閉環(huán)控制設(shè)計圖
按照電路的實際參數(shù)搭建移相全橋變換器的模型見圖7。電路仿真模擬主頻為60 MHz 的DSP28034 處理器,運行周期為16.667 ns。RL0、Ideal Switch 和Stair Generator 模塊組成了負(fù)載切換裝置。結(jié)合數(shù)字式閉環(huán)控制環(huán)路和主電路模型進(jìn)行仿真,仿真時間為0.2 s,并在Stair Generator 中設(shè)置時間分別為0.04 s、0.14 s 時刻閉合,0.06 s 和0.16 s 時刻斷開。在時間節(jié)點切換負(fù)載得到系統(tǒng)的仿真模型電流和電壓輸出曲線圖8所示。從圖8可看出,系統(tǒng)啟動之后電壓在0.02 s內(nèi)達(dá)到了系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)期望值,在2 次切換負(fù)載后都在0.01 s 內(nèi)恢復(fù)穩(wěn)態(tài)值,閉環(huán)控制程序達(dá)到了良好的控制效果。
圖7 移相全橋變換器電路仿真圖
圖8 系統(tǒng)仿真曲線圖
供電電源采用兩路單通道輸出26 V、最大電流3.5 A 的電源并聯(lián),使用直流可編程電子負(fù)載IT8830B 作為測試負(fù)載。移相全橋變換器的開關(guān)管S1和S4的PWM 驅(qū)動波形見圖9a。移相全橋變換器的負(fù)載由24 Ω不等間距順序切換至3.2 Ω,將變換器在全負(fù)載范圍內(nèi)進(jìn)行測試,負(fù)載切換局部波形如圖9b 所示,導(dǎo)出電子負(fù)載數(shù)據(jù)如圖10 所示。綜合圖9b和圖10可知變換器在全范圍負(fù)載測試情況下,由仿真模型中生成的閉環(huán)控制程序可以在電路中較快地調(diào)節(jié)變換器的輸出,隨著負(fù)載改變,主回路中的電流隨之改變,但是輸出電壓在短暫的過沖之后恢復(fù)到設(shè)定值,控制效果滿足系統(tǒng)的要求。
圖9 實驗測試波形圖
圖10 變換器負(fù)載數(shù)據(jù)曲線圖
文中通過對移相全橋變換器模型分析,設(shè)計補償網(wǎng)絡(luò)和仿真,結(jié)合電路對控制算法進(jìn)行了驗證。基于模型分析設(shè)計方法在設(shè)計過程中提高了變換器設(shè)計效率,降低了補償器設(shè)計復(fù)雜度,實現(xiàn)了DC-DC變換器良好的控制效果。后續(xù)可優(yōu)化高頻變壓器設(shè)計,降低變壓器的漏感,緩解副邊占空比丟失帶來的影響,同時對閉環(huán)PID 參數(shù)優(yōu)化,進(jìn)一步提高系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)和降低穩(wěn)態(tài)誤差。