鄧寶
(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)
某油田先后在10個(gè)采油廠發(fā)現(xiàn)了稠油開發(fā)生產(chǎn)區(qū)塊。目前,這10家開發(fā)單位對(duì)稠油進(jìn)行熱采注汽開發(fā),在用注汽鍋爐130余臺(tái),完成年注汽量750×104t,年消耗自用天然氣約5.3×108m3。稠油生產(chǎn)井生產(chǎn)成本高、開采難度大、采油效益低、水驅(qū)稠油采收率低等問題,對(duì)油田開發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴(yán)重的困境,相比于稀油,新常態(tài)下稠油開采帶來了更大挑戰(zhàn)。一方面,隨著熱采規(guī)劃,年注汽量逐漸增加,鍋爐煙氣排放將進(jìn)一步增大。注汽鍋爐燃料主要為天然氣,絕大多數(shù)注氣鍋爐投入運(yùn)行時(shí)間已超過10年,部分注汽鍋爐運(yùn)行效率低、能耗高、煙氣排放超標(biāo),這既不利于綠色低碳企業(yè)發(fā)展要求,也不利于高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展要求。燃?xì)鉄煔庵卫硪芽滩蝗菥?。另一方面,鍋爐排煙溫度高不達(dá)標(biāo),能源利用效率低,造成能源的大量浪費(fèi)[1-4]。
蒸汽鍋爐是一種能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,向鍋爐輸入的能量有燃料中的化學(xué)能,燃料經(jīng)燃燒器燃燒,而經(jīng)過鍋爐轉(zhuǎn)換,向外輸出具有一定熱能的蒸汽,而鍋爐燃料經(jīng)燃燒后產(chǎn)生的NOx、SO2、CO2、CO和剩余氧氣等廢氣則通過鍋爐煙筒外排。其存在的問題主要有:
1)燃燒工況差,在能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),燃燒器選擇不合理,燃燒不充分。其燃燒效率低,煙塵排放量大不達(dá)標(biāo)。
2)傳熱工況差,在能量利用環(huán)節(jié),爐膛積灰結(jié)焦嚴(yán)重,能量熱交換效率低,熱量損失大,煙塵量大,SO2排放嚴(yán)重超標(biāo)。某注汽鍋爐煙氣煙塵每立方米測試數(shù)據(jù)見表1。該注汽鍋爐NOx、SO2、煙塵等指標(biāo)均超出不大于50 mg/m3標(biāo)準(zhǔn)要求,屬于廢氣排放不達(dá)標(biāo)設(shè)備。
表1 某注汽鍋爐煙氣煙塵每立方米測試數(shù)據(jù)Tab.1 Test data of flue gas and dust of steam injection boiler
3)熱損失大,在能量回收環(huán)節(jié),鍋爐煙氣排煙溫度高,鍋爐煙氣余熱沒有得到有效利用,造成熱損失。如某油田注汽鍋爐所用燃料主要為油井伴生氣,通過檢索文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)伴生氣組分見表2。
表2 伴生氣組分Tab.2 Associated gas composition %
甲烷含量僅為68.2%,明顯低于常規(guī)天然氣(CH4大于95%),而C2+以上的烷烴含量合計(jì)達(dá)16.5%。烴類燃料,碳含量越高、越難燒透,因而導(dǎo)致煙塵和CO生成量大,鍋爐煙氣排煙溫度高,熱損失大。
針對(duì)注汽鍋爐生產(chǎn)運(yùn)行機(jī)制中存在的問題,提出鍋爐煙氣余熱回收及減排一體化技術(shù)在油田生產(chǎn)中的應(yīng)用這一重要研究應(yīng)用課題。主要采取以下措施:
1)采用高效低氮燃燒器替代原有燃燒器[5-6]。低NOx燃燒器技術(shù)具有燃燒效率高、運(yùn)行成本低、具有煙氣再循環(huán)技術(shù)功能(采用自身再循環(huán)燃燒器把部分煙氣直接在燃燒器內(nèi)進(jìn)入再循環(huán),并加入燃燒過程)、現(xiàn)場安裝方便快捷(采用插件連接安裝,加快了電氣和自控系統(tǒng)的快速現(xiàn)場安裝)、智能控制系統(tǒng)自動(dòng)化程度高(采用智能化在線控制和范圍更大的調(diào)節(jié))、更低的NOx排放(NOx的標(biāo)準(zhǔn)生成量小于30 ppm,CO小于30 ppm)、現(xiàn)場適應(yīng)性強(qiáng)且具有良好的性價(jià)比等優(yōu)點(diǎn)。低氮燃燒器工作原理見圖1,低NOx燃燒器及低NOx燃燒器,是指燃料燃燒過程中NOx排放量低的燃燒器,采用低NOx燃燒器能夠降低燃燒過程中NOx的排放。在燃燒過程中所產(chǎn)生的氮的氧化物主要為NO和NO2,通常把這兩種氮的氧化物通稱為NOx。大量實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,燃燒裝置排放的NOx主要為NO,平均約占95%,而NO2僅占5%左右。燃燒器是工業(yè)加熱爐的重要設(shè)備,它保證燃料穩(wěn)定著火燃燒和燃料的完全燃燒等過程,因此,要抑制NOx的生成量就必須從燃燒器入手,通過應(yīng)用低NOx燃燒器及低NOx燃燒器,降低工業(yè)加熱爐氮氧物的排放,達(dá)到節(jié)能減排和改善工作作業(yè)環(huán)境的目的。
圖1 低氮燃燒器工作原理Fig.1 Working principle diagram of low nitrogen burner
2)采用低溫?zé)煔庥酂峄厥占夹g(shù)[7]。加裝低溫?zé)煔庥酂峄厥昭b置,利用新型熱管技術(shù)和低熱阻高溫防腐涂層技術(shù)共同實(shí)現(xiàn)低溫?zé)煔獾挠酂岣咝Щ厥占俺醪矫摿颉_x用新型熱管技術(shù),其熱傳輸能力強(qiáng)(單管功率可達(dá)300 W)、啟動(dòng)溫度低(常溫50℃即可啟動(dòng))、自制介質(zhì)(自制混合介質(zhì),相容性好,不易產(chǎn)生不凝性氣體)、換熱效率高(把排煙溫度降低到80℃以下,充分回收了煙氣中的顯熱和水蒸汽的凝結(jié)潛熱,提高鍋爐燃燒效率)。鍋爐煙氣余熱回收裝置原理見圖2。
圖2 鍋爐煙氣余熱回收裝置原理Fig.2 Schematic diagram of boiler flue gas waste heat recovery device
3)采用低熱阻高溫防腐涂層技術(shù)。該技術(shù)具有耐高溫性、耐腐蝕性、耐磨性、導(dǎo)熱性、自潔性、耐溫差驟變性等優(yōu)點(diǎn)。防腐蝕涂層能有效抵御煙氣露點(diǎn)腐蝕,將煙氣冷卻到100℃以下[8]。
4)采用煙氣脫硫余熱回收熱管換熱[9]。該技術(shù)承擔(dān)降低硫排放功能。盡管煙氣低于100℃時(shí),水蒸汽及煙氣灰塵能吸收一定的硫化物,但還不能達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),因此設(shè)計(jì)了二次硫系統(tǒng)。二次硫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使水蒸汽及煙塵(偏堿性)更好地吸收煙氣中的硫化物,達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。自動(dòng)除塵系統(tǒng),使其不積灰。煙氣脫硫余熱回收熱管換熱流程見圖3。
圖3 煙氣脫硫余熱回收熱管換熱流程Fig.3 Heat exchange flow diagram of heat pipe for waste heat recovery of flue gas desulfuration
該技術(shù)于2019年7月在低溫?zé)煔庥酂峄厥占夹g(shù)方案的基礎(chǔ)上,在某油田注汽生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行節(jié)能減排技術(shù)改造,開展了換熱及脫硫現(xiàn)場應(yīng)用試驗(yàn),并取得了良好試驗(yàn)應(yīng)用效果。603#注汽鍋爐節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用前后測試數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果見表3和表4。試驗(yàn)應(yīng)用結(jié)果表明,節(jié)能減排技術(shù)改造效果良好。
表3 603#注汽鍋爐節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用前后測試數(shù)據(jù)對(duì)比Tab.3 Comparison of test data before and after application of energy-saving and emission reduction technology in 603#for steam injection boiler
表4 注汽鍋爐節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用前后排放測試數(shù)據(jù)對(duì)比Tab.4 Comparison of emission test data of steam injection boiler before and after the application of energy saving and emission reduction technology
1)換熱效率高。傳統(tǒng)熱管余熱回收換熱器,煙氣出口溫度110~160℃,而熱管余熱回收換熱器,煙氣出口溫度可達(dá)到80℃以下,與傳統(tǒng)換熱器相比,能將鍋爐效率進(jìn)一步提高兩個(gè)百分點(diǎn)。
2)節(jié)能效果好。采用鍋爐煙氣余熱回收及減排一體化技術(shù)后,空氣過剩系數(shù)運(yùn)行在最優(yōu)區(qū)間,603#注汽鍋爐為年耗量由改造前的147.1×104m3下降到改造后的120.9×104m3,減少了26.2×104m3,按每立方米天然氣價(jià)格2.6元計(jì)算,則年產(chǎn)生直接節(jié)能效益68.12萬元,節(jié)能效果明顯。
3)脫硫效果好。經(jīng)測算,采用煙氣脫硫余熱回收熱管換熱技術(shù)后,煙氣排放SO2濃度比技術(shù)改造前下降了110 mg/m3,單位注氣量(即每生產(chǎn)一噸蒸汽)所排放的SO2由原來的1 274 mg下降到50.4 mg,脫硫效果良好。
4)實(shí)現(xiàn)注汽鍋爐的達(dá)標(biāo)排放。采用鍋爐煙氣余熱回收及減排一體化技術(shù)后,注汽鍋爐煙氣排放中的煙塵、SO2、NOX、CO等排放濃度均控制在排放標(biāo)準(zhǔn)要求之內(nèi),改善了工作環(huán)境質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了注汽鍋爐系統(tǒng)的達(dá)標(biāo)排放[10]。
實(shí)踐證明,燃燒工況差、傳熱工況差和熱損失大是注汽鍋爐生產(chǎn)過程用能能流損失大和廢氣排放不達(dá)標(biāo)的主要原因,通過采取鍋爐煙氣余熱回收及減排一體化技術(shù),即高效低氮燃燒器替代原有燃燒器技術(shù)、低溫?zé)煔庥酂峄厥占夹g(shù)、低熱阻高溫防腐涂層技術(shù)和煙氣脫硫余熱回收熱管換熱技術(shù),有效地解決了燃燒工況差、傳熱工況差和熱損失大等問題,提升了注汽鍋爐的運(yùn)行系統(tǒng)效率,降低了煙塵、SO2、NOX、CO等排放濃度,實(shí)現(xiàn)了注汽鍋爐節(jié)能降耗和廢氣的達(dá)標(biāo)排放。