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液氧泵電機軸承損壞原因分析與優(yōu)化改造

2022-09-27 06:14:16周巖
設備管理與維修 2022年17期
關鍵詞:泵體液氧軸承

周巖

(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)

0 引言

中海石油華鶴煤化有限公司一套以煤為原料、年產(chǎn)30 萬噸合成氨和52 萬噸大顆粒尿素的煤化工生產(chǎn)裝置,其中空分裝置配兩臺法國CRYOSTAR 品牌進口液氧泵,泵體與電機連接結(jié)構(gòu)如圖1所示,屬于低溫液體多級立式離心泵,介質(zhì)液氧溫度-186 ℃,出口壓力8.6 MPa,持續(xù)輸送高壓液氧,經(jīng)高壓換熱器為氣化爐輸送原料氧氣,是裝置的核心設備之一。液氧泵電機投運后長期存在軸承使用壽命短、檢修頻繁、生產(chǎn)風險高等問題,影響裝置長周期穩(wěn)定運行。

圖1 液氧泵結(jié)構(gòu)

1 液氧泵電機簡介

DOR 355L2-2-044 型液氧泵電機為德國HELMKE 品牌,額定功率315 kW,額定電流518 A,額定轉(zhuǎn)速2984 r/min,最高轉(zhuǎn)速3600 r/min,安裝方式為立式,同軸風扇自冷卻方式降溫,由ABB 品牌ACS800 變頻器調(diào)速控制,采用主泵高速3300 r/min、備泵低速1400 r/min 的運行方式,驅(qū)動端軸承采用2×7222 ETP2HUL雙軸承背靠背安裝方式,軸承間帶有平衡環(huán),非驅(qū)動端采用6317M/C3 單軸承。

2 電機軸承損壞記錄

自2014 年設備投運至2017 年間,液氧泵電機軸承損壞故障較為頻繁,故障多發(fā)生于冬季低溫時期。液氧泵電機故障檢修記錄見表1。

表1 2015—2017 年液氧泵電機故障檢修記錄

3 電機軸承損壞原因分析

3.1 環(huán)境溫度

鶴崗地區(qū)冬季最低溫度可達-30℃以下,雖然軸承所用KLUBERQUIET BQ74-73N 潤滑脂有耐低溫特性,但冬季低溫使軸承內(nèi)油脂的流動性變差,油脂無法充分進入軸承室,長期如此易導致軸承潤滑不良而發(fā)熱,甚至軸溫驟然升高燒毀軸承。

3.2 加脂方法

一般在液氧泵電機加脂足量的情況下,軸承溫度短時間或長時間內(nèi)持續(xù)上升,直至過多的油脂在離心力作用下逐漸脫離軸承室后,軸承溫度開始回落至正常值,如圖2 所示。

圖2 電機日常加脂前后溫度變化趨勢

液氧泵電機銘牌標注的加脂方法存在加脂量較多、加脂周期較長的問題(表2)。

表2 液氧泵電機銘牌加脂要求

加潤滑油需考慮液氧泵高轉(zhuǎn)速下對加油效果的影響,否則盲目定量加注,會造成軸承潤滑不到位或過量而長期高溫甚至燒毀。通過觀察每日軸承溫度上漲與回落呈規(guī)律性變化,受季節(jié)環(huán)境溫度變化影響,每日趨勢可能稍有差異,但依然可作為軸承溫度異常狀態(tài)的判定依據(jù)。

3.3 液氧泵轉(zhuǎn)速變化

液氧泵在手動提速、正?;蚵?lián)鎖切泵后,隨備泵轉(zhuǎn)速升至額定的過程中,電機軸承溫度呈上漲趨勢,并隨液氧泵工況穩(wěn)定而逐漸趨于平穩(wěn),再回落至正常溫度。

3.4 電機檢修與回裝質(zhì)量

起吊、拆卸聯(lián)軸器螺栓前,需先用塞尺測泵體軸向定位尺寸“E”值,嚴格按“E”值對中、回裝復位。電機與泵體的配合精度高,且聯(lián)軸器為剛性,整機回裝前需水平垂直起吊,注意電機固定支架水平度,以準確將泵體插入聯(lián)軸器內(nèi)。

液氧泵電機結(jié)構(gòu)精密復雜,有抗低溫系統(tǒng),檢修技術要求高。電機解體拆卸前,要求進行精確的機械測繪、尺寸配合數(shù)據(jù)記錄,特別是軸承與軸徑、軸與端蓋間的配合尺寸,檢修后更要按拆卸前的數(shù)據(jù)進行回裝。

液氧泵與電機間直接通過剛性聯(lián)軸器相連,泵體吊掛于電機下方,泵內(nèi)無止推軸承,而電機軸承設計特殊,驅(qū)動端采用雙軸承“背靠背”安裝結(jié)構(gòu),故電機驅(qū)動端承受整體機泵的軸向推力。若配合尺寸出現(xiàn)問題,液氧泵長期運行后,易出現(xiàn)電機兩端軸彎曲、軸動平衡不達標,對電機振值、軸承溫度和使用壽命有一定影響。

近幾年的液氧泵檢修校軸檢查結(jié)果中,多次出現(xiàn)過電機軸彎曲問題。因此需根據(jù)液氧泵電機日常運行振值、溫度、聲音等指標分析,提前預防檢修,避免突發(fā)事故。

4 電機優(yōu)化改造措施

4.1 電機平衡環(huán)改造

2015 年11 月液氧泵電機檢修期間,根據(jù)電機結(jié)構(gòu)和工作原理,原設計潤滑脂由上側(cè)軸承流出供下側(cè)軸承潤滑,但實際油脂只能到達下側(cè)軸承外圈,無法到達軸承室,使下側(cè)軸承得不到充分潤滑而導致軸承損壞的主要原因,說明雙軸承供油系統(tǒng)存在設計缺陷。經(jīng)研究分析并制定改造方案,在保證原有結(jié)構(gòu)和機械強度下,改造液氧泵電機驅(qū)動端雙軸承間平衡環(huán)結(jié)構(gòu),在確保機械強度情況下,增加6 條對稱均布的圓形凹槽,凹槽同側(cè)的邊緣加工同深度的邊環(huán),作為新增潤滑通路,確保下軸承潤滑良好(圖3)。

圖3 改造后的驅(qū)動端平衡環(huán)

4.2 增加下軸承加脂通道

利用鉆床在平衡環(huán)對應部位的驅(qū)動端端蓋外部加工一條潤滑脂通道,實現(xiàn)驅(qū)動端軸承雙加脂孔結(jié)構(gòu),作為平衡環(huán)改造的補充措施,實現(xiàn)驅(qū)動端軸承可靠潤滑。改造后驅(qū)動端軸承再未出現(xiàn)突發(fā)損壞問題。

4.3 非驅(qū)動端增加測溫點

原電機非驅(qū)動端無測溫點,為針對2016—2017 年非驅(qū)動端軸承多次損壞問題,改造非驅(qū)動端端蓋,增加測溫傳感器,并將信號遠傳至中控,實現(xiàn)與驅(qū)動端軸承溫度同步在線監(jiān)控,便于掌握軸承運行狀態(tài),提前做好預防檢維修。

4.4 消除軸電流措施

2019 年8 月份預防檢修液氧泵電機,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動端軸頸、軸承滑道內(nèi)存在腐蝕狀壓痕(圖4),結(jié)合FLUKE 軸電流檢測設備診斷結(jié)果分析,確認為軸電流引起的電侵蝕與槽溝。為消除軸電流帶來的危險隱患,采取以下措施:

圖4 電機非驅(qū)動端軸頸電腐蝕痕跡

(1)將原有非驅(qū)動端的6317M/C3 軸承改為電絕緣軸承6317M/C3VL0241,即軸承外圈帶有氧化鋁涂層,增加絕緣能力,避免形成軸電流回路。

(2)電機風扇罩增加方形可視窗口,在非驅(qū)動端扇葉與端蓋間的軸伸部位安裝接地碳刷,確保軸頸與機座均可靠接地,使轉(zhuǎn)軸為零電位,以消除軸電壓,并定期通過觀察,及時更換碳刷,避免產(chǎn)生軸電流對軸承、軸頸產(chǎn)生電侵蝕。

5 電機管理優(yōu)化措施

5.1 工藝優(yōu)化措施

正常工況時,工藝操作人員按照廠家提供的液氧泵轉(zhuǎn)速—壓力對照表(表3)進行升速、提壓。穩(wěn)定工況下,轉(zhuǎn)速、壓力保持不變,回流閥自動控制調(diào)節(jié)壓力。

表3 液氧泵轉(zhuǎn)速—壓力對照表

異常工況時,以液氧泵電機驅(qū)動端軸承溫度波動情況居多,當溫度異常波動時,立即檢查電機振值、電流,軸承聲音有無異常。若軸承溫度上升至60 ℃時,工藝手動將備泵轉(zhuǎn)速提升至2500 r/min左右,視情況做好倒泵準備,協(xié)調(diào)氣化裝置同步調(diào)節(jié)氧氣壓力,若10 s 內(nèi)溫升超10 ℃,緊急停泵。當備泵轉(zhuǎn)速升至額定值后,迅速將原主泵降速至1400 r/min 觀察運行參數(shù),可考慮接引儀表空氣吹掃降溫,必要時停機檢查。

液氧泵法蘭盤自帶的電伴熱帶功率有限,僅能防止電機軸承結(jié)霜,冬季極寒溫度期間,考慮在氧泵電機驅(qū)動端增加保溫,避免軸承溫度過低帶來的危害。

5.2 電氣優(yōu)化措施

(1)改變原有電機潤滑保養(yǎng)方式,使用帶有數(shù)顯流量計的電動油槍,逐克緩慢加脂,驅(qū)動端改為18 g/720 h,非驅(qū)動端改為10 g/720 h,以縮短加脂周期、減少加脂量、增加加脂頻率,隨時觀察中控溫度變化趨勢,若溫度上升速率超過10 ℃/min,應立即停止加脂,回落后再加,必要時可采取臨時降溫措施。

(2)根據(jù)環(huán)境溫度變化,以0 ℃為界,環(huán)境溫度≥0 ℃時,以60 ℃作為異常溫度點;環(huán)境溫度<0 ℃時,以30 ℃作為異常溫度點,執(zhí)行兩種不同的異常運行判定標準。

(3)嚴格安裝液氧泵電機各配合數(shù)據(jù)進行回裝,提高電機檢維修、回裝質(zhì)量,重點是泵體軸向定位尺寸“E”值。

(4)執(zhí)行液氧泵電機每日定檢定巡、測溫測振記錄,做好數(shù)據(jù)對比分析與總結(jié)。

6 總結(jié)

經(jīng)過改造HELMKE 液氧泵電機驅(qū)動端平衡環(huán)結(jié)構(gòu)、完善軸承溫度監(jiān)測、消除軸電流、優(yōu)化電機管理等技術措施,未再突發(fā)液氧泵電機損壞故障。根據(jù)實際運行情況,綜合分析判斷異常原因,靈活采取可靠措施,攻克液氧泵電機運行維護難題,有效提高了液氧泵的運行穩(wěn)定性,實現(xiàn)了液氧泵的安全、穩(wěn)定、長周期運行目的,為全廠生產(chǎn)系統(tǒng)的持續(xù)運行提供了可靠保障。

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