白 帆,車銀輝
(蘇州熱工研究院有限公司,江蘇蘇州 215026)
某核集團多個核電廠RRI(設(shè)備冷卻水)系統(tǒng)定期切換和定期試驗期間,在小流量工況下啟動RRI 泵時,下游的EAS(安全殼噴淋系統(tǒng))換熱器安全閥(即RRI887/888VN 安全閥)頻繁發(fā)生起跳現(xiàn)象。該問題已困擾電廠多年,如果安全閥起跳后不回座就會導(dǎo)致RRI 系統(tǒng)失效、核島設(shè)備無法有效冷卻,造成核安全風(fēng)險。
該RRI 系統(tǒng)為閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng),由泵、波動水箱、換熱器等設(shè)備組成,其中RRI887/888VN 安全閥位于EAS 換熱器下游(圖1)。根據(jù)RCC-P[1]規(guī)定,RRI 系統(tǒng)冷段設(shè)備冷卻水溫度低于35 ℃,事故溫度低于45 ℃;同時為保證其他系統(tǒng)安全運行,RRI 系統(tǒng)冷段設(shè)備冷卻水溫度大于15 ℃。
圖1 RRI 系統(tǒng)布置示意
RRI 系統(tǒng)的作用主要有:①向核島各用戶提供冷卻水;②把熱負荷通過SEC(重要廠用水系統(tǒng))傳到海水之中;③在核島各熱交換器和海水之間形成屏障,防止來自有關(guān)熱交換器的放射性流體釋放到海水中[2]。
RRI887/888VN 安全閥為彈簧式安全閥,安全閥的整定壓力為12.0 bar(1.2 MPa),其原理是依靠彈簧的彈性壓力將閥門的瓣膜等密封件閉鎖,當(dāng)系統(tǒng)管線超壓時閥瓣克服安全閥的彈簧壓力,閉鎖裝置被頂開,安全閥開啟泄壓。
1.1.1 集團內(nèi)核電廠RRI 系統(tǒng)及設(shè)備調(diào)查對比
根據(jù)調(diào)查,這些RRI 系統(tǒng)設(shè)備的布置形式、標(biāo)高完全相同;與系統(tǒng)壓力直接相關(guān)的RRI 泵、RRI887888VN 安全閥由不同廠家生產(chǎn),且包含進口/國產(chǎn)(表1);各類換熱器、波動水箱等設(shè)備亦由不同廠家生產(chǎn)。
表1 核電廠RRI 泵及安全閥生產(chǎn)廠家對比
各核電廠的系統(tǒng)布置、設(shè)備差異對比分析表明,RRI887/888VN安全閥動作問題并非單一設(shè)備導(dǎo)致,也非安全閥設(shè)計缺陷等原因,因此需要從RRI 系統(tǒng)整體的運行情況綜合研究分析RRI 泵啟動瞬態(tài)工況,研究啟泵的瞬間的系統(tǒng)沖擊特性及安全閥處的壓力變化情況。
1.1.2 RRI887/888VN 安全閥前壓力瞬態(tài)分析
針對RRI 系統(tǒng)小流量運行時啟泵工況開展多次錄波分析,各電廠RRI887/888VN 安全閥動作均發(fā)生在RRI 泵啟泵2~3 s后,這與RRI887/888VN 安全閥前壓力的駝峰現(xiàn)象時間相對應(yīng)(圖2),壓力峰值最大達到13.3 bar(1.33 MPa)。
圖2 安全閥前壓力駝峰瞬態(tài)錄波情況
綜合以上分析,RRI887/888VN 安全閥動作的根本原因是,小流量工況下RRI 泵啟動時,轉(zhuǎn)速、流量上升期間,RRI 泵出口及系統(tǒng)存在壓力沖擊現(xiàn)象。該現(xiàn)象是離心泵固有特性,最終造成安全閥處存在壓力駝峰,引起安全閥起跳。
為解決該群廠技術(shù)問題,需從安全閥設(shè)計目的入手,同時對比國內(nèi)外核電廠RRI 系統(tǒng)布置、設(shè)備差異,制定出合理可行的解決方案。
查詢AMSE 規(guī)范[3-4]、API 520 標(biāo)準(zhǔn)[5]、法國RCC-P 標(biāo)準(zhǔn)以及國內(nèi)換熱器有關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),確認RRI887/888VN 安全閥設(shè)計在EAS 換熱器下游,是為了保護換熱器在異常工況下不受損壞,但設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)中涉及的異常工況在換熱器實際運行中不會出現(xiàn)(表2),可以確認,這些安全閥屬于“過度冗余設(shè)計”。
針對RRI887/888VN 安全閥“過度冗余設(shè)計”問題與國內(nèi)、外核電設(shè)計專家交流,核實M310 堆型核電廠的RRI 系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備情況(表3)。
根據(jù)對比分析可得到以下結(jié)論:
(1)國內(nèi)外M310 堆型核電廠系統(tǒng)管道布置,系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計參數(shù)相似,且RRI 泵啟動瞬態(tài)過程中也存在瞬態(tài)沖擊現(xiàn)象。
(2)EDF M310 堆型核電廠EAS 換熱器下游未設(shè)計RRI887/888VN 安全閥,法國格拉芙林(C 電廠參考電站)核電廠已運行將近40 年,暫未收到由于RRI 泵瞬態(tài)沖擊引起設(shè)備異常事件的經(jīng)驗反饋。
根據(jù)以上調(diào)研分析,當(dāng)EAS 換熱器RRI 側(cè)增加RRI887/888VN 安全閥后,由于RRI 系統(tǒng)本身存在瞬態(tài)沖擊特性,造成安全閥運行不穩(wěn)定,不僅未起到保護EAS 換熱器的作用,反而還降低了RRI 系統(tǒng)可靠性。
根據(jù)1.2 及1.3 章節(jié)分析,RRI887/888VN 安全閥屬于過度冗余設(shè)計,考慮將提高安全閥定值作為最終解決方案。該方案不僅可以避免安全閥泄漏,還保留了安全閥的部分安全功能。
RRI887/888VN 安全閥上法蘭和閥座為一體化制造,其安全閥設(shè)計參數(shù)、運行溫度以及法蘭設(shè)計的最高承壓能力核實如下:
(1)安全閥的進口法蘭材料和等級:上法蘭,Z2CND17-12,CL150 磅級;下法蘭,碳鋼,CL150 磅級。
(2)結(jié)合EAS 換熱器RRI 側(cè)設(shè)計溫度計算后,上法蘭為薄弱點,其最高許用壓力為16.1 bar(1.61 MPa)。
根據(jù)以上分析,初步確認將安全閥整定值調(diào)整至16.1 bar。
(1)EAS 換熱器最大許用壓力分析。泄壓裝置的整定壓力不得超出容器最大許用工作壓力[6],而EAS 換熱器的試驗壓力(密封壓力)為18.0 bar,其最大許用工作壓力應(yīng)大于18.0 bar。
(2)EAS 換熱器殼側(cè)最大承壓能力分析。參考EAS 換熱器設(shè)計文件,其殼側(cè)最大承壓計算公式為:
式中 t——EAS 換熱器殼體厚度,20 mm
R——EAS 換熱器殼體內(nèi)半徑,580 mm
s——最大許用應(yīng)力值,87.55 MPa
經(jīng)計算,P=30.0 bar(3.0 MPa)。
(3)管道承壓能力計算。管道承壓能力計算公式如下:
式中 T——管道厚度,6.35 mm
0.D——外徑,610 mm
SF——安全系數(shù),取1
S——屈服強度,210 MPa
經(jīng)計算,P=45 bar(4.5 MPa)。
EAS 換熱器承壓能力和系統(tǒng)管道承壓能力的分析結(jié)果見表4,可見RRI887/888VN 安全閥整定值需低于18.0 bar。
表4 容器運行壓力統(tǒng)計
綜合上述分析結(jié)果,確認安全閥整定值由12.0 bar 調(diào)整至16.1 bar 可滿足系統(tǒng)及設(shè)備的承壓能力。根據(jù)調(diào)研,提高RRI887/888VN 安全閥定值方案現(xiàn)場改造工作量小,更換核級彈簧僅需“0.8 萬元/根”,安全閥仍然保留對EAS 換熱器一定的保護功能并消除安全閥頻繁起跳缺陷,有效提高了RRI 系統(tǒng)可靠性。
采用Flomaster 軟件對RRI 系統(tǒng)開展建模仿真,評估安全閥定值調(diào)整后對系統(tǒng)瞬態(tài)壓力的影響(圖3)。仿真分析發(fā)現(xiàn),當(dāng)安全閥定值為12.0 bar 時系統(tǒng)瞬態(tài)最大壓力為13.9 bar(1.39 MPa),提高安全閥定值至16.1 bar 時系統(tǒng)瞬態(tài)最大壓力為14.0 bar(1.40 MPa)。由此可以判斷,取消安全閥對系統(tǒng)泄壓和瞬態(tài)壓力的影響不大。
圖3 Flomaster 建模仿真計算結(jié)果
(1)造成RRI887/888VN 安全閥頻繁起跳的根本原因是,小流量工況下RRI 泵啟泵時存在壓力瞬態(tài)沖擊特性。參考設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),核實安全閥為“過度冗余設(shè)計”,這降低了RRI 系統(tǒng)可靠性。
(2)解決方案僅需更換RRI887/888VN 安全閥彈簧,將安全閥整定值由12.0 bar 提高至16.1 bar。提高整定值后降低了安全閥泄漏風(fēng)險且仍保留安全閥部分安全功能。目前該方案已在某集團內(nèi)各電廠推廣實施,有效解決了RRI887/888VN 安全閥頻繁起跳問題。