蘇權(quán)輝
(中國石化茂名石化公司化工分部,廣東茂名 525021)
某石化企業(yè)20 萬噸/年的聚丙烯裝置采用INEOS 兩釜式反應(yīng)的氣相法工藝,產(chǎn)品包括均聚、無歸共聚、高抗沖共聚、抵抗沖共聚物等牌號。首釜反應(yīng)器和末釜反應(yīng)器的攪拌器的長度均為15.638 m,重量約19 t,由兩端的實心支撐半軸和中間的空心軸組成,其中空心軸長度為13.583 m,與兩端實心支撐半軸使用螺栓聯(lián)接。攪拌器主電機功率為450 kW,轉(zhuǎn)速為15 r/min,攪拌器主要由驅(qū)動端和非驅(qū)動端的滾動軸承來支撐。
攪拌器于2014 年8 月投入運行,首釜攪拌器的非驅(qū)動端短軸于2019 年9 月拆下來修復(fù)軸承安裝部位,2020 年4 月?lián)Q上使用,2020 年7 月檢修發(fā)現(xiàn)攪拌器非驅(qū)動端短軸斷裂。
首釜反應(yīng)器在2020 年6 月13 日出現(xiàn)明顯的塊料敲擊聲,7月26 日裝置停車檢修,按照計劃對該反應(yīng)器開罐清理塊料,檢查發(fā)現(xiàn)攪拌器非驅(qū)動端的支撐半軸斷裂。設(shè)備解體后發(fā)現(xiàn),非驅(qū)動端短軸在密封階梯軸到軸承支撐軸的變徑轉(zhuǎn)角處斷裂,距離軸端約280 mm(圖1)。
圖1 斷裂部位
查詢首釜反應(yīng)器攪拌器6 月到停車前的運行參數(shù),主要是攪拌器運行功率、攪拌器運行電流、攪拌器非驅(qū)動端軸承溫度和反應(yīng)器1 區(qū)靠近浮動端擋板的溫度,各參數(shù)的趨勢平穩(wěn),未有明顯突升或突降趨勢(圖2)。特別是攪拌器非驅(qū)動端軸承溫度基本保持在正常溫度范圍60~65 ℃,運行平穩(wěn)。
圖2 反應(yīng)器各運行參數(shù)
非驅(qū)動端短軸斷口的宏觀形貌,斷口總體平整,沒有明顯的塑性變形和剪切唇,局部存在刮擦和碰磨痕跡,可觀察到碾壓痕和疲勞輝紋,且斷口上可觀察到的裂紋源區(qū)、擴展區(qū)和瞬斷區(qū)。該斷口的形貌屬于典型的疲勞斷裂斷口形貌(圖3)。
圖3 斷口宏觀形貌
進(jìn)一步觀察,裂紋起源于非驅(qū)動端短軸在密封階梯軸到軸承支撐軸的變徑轉(zhuǎn)角過渡處的外表面,可觀察到以裂紋源為原點的放射紋,且斷口上有多個裂紋源。裂紋在外表面啟裂后,在交變載荷的作用下,向中心方向擴展,當(dāng)相鄰兩個裂紋源的裂紋擴展重合時,就形成了1 個棘輪標(biāo)記,斷口上可觀察到多個明顯的棘輪標(biāo)記,這說明開裂屬于多源啟裂。裂紋源主要分布在軸的上下兩側(cè)。根據(jù)裂紋起源于外表面、位于轉(zhuǎn)角過渡處、多裂紋源、環(huán)向裂紋、裂紋源分布于軸的圓周等特征,判斷為短軸在機加工修復(fù)過程中在短軸變徑轉(zhuǎn)角過渡處表面留下了應(yīng)力集中的痕跡。攪拌器在運行過程中在某段時間受到了較大的彎曲作用力,攪拌器在短軸變徑轉(zhuǎn)角過渡處所受到的作用力超過了材料的疲勞強度,在軸外表面產(chǎn)生了皺褶和裂紋,成為疲勞裂紋源。在重載荷的不斷作用下,攪拌器在非驅(qū)動端短軸轉(zhuǎn)角過渡處發(fā)生疲勞斷裂。
瞬斷區(qū)斷口的宏觀形貌較為粗糙、面積較小,說明非驅(qū)動端短軸在斷裂時所受的應(yīng)力不大。
綜上所述,攪拌器非驅(qū)動端短軸在機加工修復(fù)過程中在短軸轉(zhuǎn)角過渡處表面留下了應(yīng)力集中的痕跡,在運行過程中在某段時間受到了較大的彎曲作用力,在短軸變徑轉(zhuǎn)角過渡處所承受的應(yīng)力超過了材料的疲勞強度,從而萌生了疲勞裂紋。疲勞裂紋萌生后,在交變載荷的作用下不斷擴展直至斷裂。
為了進(jìn)一步分析斷裂的過程和特征,對斷口進(jìn)行了電鏡掃描分析(圖4)。
圖4 電鏡掃描區(qū)域
(1)觀察裂紋源區(qū)(區(qū)域1)的微觀形貌。裂紋起源于斷軸外表面,存在以裂紋源為原點的放射紋(圖5a))。裂紋自裂紋源點啟裂后,呈沿晶解理向軸中心擴展(圖5b)),可觀察到碾壓痕和疲勞輝紋(圖5c)、圖5d))。
圖5 裂紋源區(qū)微觀形貌(區(qū)域1)
(2)觀察裂紋擴展區(qū)的微觀形貌。從多個裂紋擴展區(qū)域的微觀形貌可以看出,斷面整體較平整,高倍下可觀察到碾壓痕和疲勞輝紋,進(jìn)一步說明非驅(qū)動端短軸斷裂屬于疲勞斷裂(圖6)。
圖6 裂紋擴展區(qū)微觀形貌
(3)觀察瞬斷區(qū)的微觀形貌。局部可觀察到韌窩,非驅(qū)動端短軸斷裂的瞬間存在一定的塑性變形(圖7)。
圖7 瞬斷區(qū)微觀形貌
(4)觀察斷口能譜分析結(jié)果。斷口上主要物質(zhì)為金屬和金屬氧化物,沒有發(fā)現(xiàn)其他腐蝕物質(zhì)(圖8,表1)。這排除非驅(qū)動端短軸受到腐蝕所致的斷裂。
表1 斷口化學(xué)成分%
圖8 斷口能譜截圖
分別在斷軸近表面和中心部位取樣進(jìn)行金相觀察,近表面和中心部位材料金相組織均為鐵素體+回火索氏體,為45#鋼正火或回火組織(圖9、圖10)。
圖9 近表面材料金相組織
圖10 中心部位材料金相組織
對斷軸進(jìn)行了全定量光譜分析,分析結(jié)果表明,斷軸材料與我國45#鋼相符(表2)。
表2 化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
對斷軸取樣進(jìn)行常溫拉伸、沖擊和硬度測試,測試結(jié)果表明,非驅(qū)動端短軸材料的屈服強度、抗拉強度、沖擊功和硬度均符合GB/T 699—2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》對45#鋼的要求(表3~表5)。
表3 常溫力學(xué)性能
非驅(qū)動端端板密封的結(jié)構(gòu)為反應(yīng)釜側(cè)和軸承側(cè)均使用2個唇封的密封結(jié)構(gòu),中間通過丙烯吹掃氣來避免聚丙烯細(xì)粉進(jìn)入軸承側(cè)(圖11)。唇封是線接觸密封,容易出現(xiàn)磨損和密封效果不好的情況。本次檢修拆開非驅(qū)動端的封頭后發(fā)現(xiàn),唇封已經(jīng)磨損,并且非驅(qū)動端軸承座堆積有聚丙烯細(xì)粉,說明端板密封已經(jīng)失效(圖12、圖13)。
圖11 端板密封結(jié)構(gòu)
圖12 端板密封磨損
圖13 非驅(qū)動端軸承座積粉
軸承座的密封是填料密封加迷宮密封的結(jié)構(gòu),其密封效果比較差(圖14)。攪拌器正常運行時該封頭的壓力為2.15 MPa,當(dāng)該軸承座被聚丙烯細(xì)粉蓋住時,聚丙烯細(xì)粉容易進(jìn)入軸承箱內(nèi)部,污染潤滑脂造成軸承的潤滑效果變差,會導(dǎo)致軸承的異常磨損。本次檢修拆開軸承座的外殼后,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有聚丙烯細(xì)粉污染潤滑脂,在一定程度上造成攪拌軸異常受力(圖15)。
圖14 軸承座封結(jié)構(gòu)
圖15 軸承座的潤滑情況
表4 常溫沖擊功Akv J
表5 硬度測試結(jié)果 HB
將該攪拌軸建模導(dǎo)入ANSYS10.0 進(jìn)行有限元分析,其邊界約束條件為2 個軸承的支撐部位,加載轉(zhuǎn)速為15 r/min(1.57 rad/s),計算中考慮速度對其影響,重力加速度產(chǎn)生的慣性加速度設(shè)置為9.8 m/s2。
根據(jù)以上約束、加載,在ANSYS 中對模型進(jìn)行計算,從整體應(yīng)力分布圖可以看出,支撐軸的主要應(yīng)力集中部位處于軸兩端階梯軸的變徑結(jié)合處,這與實際斷軸部位比較接近(圖16)。
圖16 攪拌軸的整體應(yīng)力圖
進(jìn)一步放大非驅(qū)動端短軸的應(yīng)力分布圖,可以看出非驅(qū)動端短軸的較大應(yīng)力部位處于密封階梯軸到軸承支軸的變徑結(jié)合處,比較接近實際斷裂位置(圖17)。
圖17 非驅(qū)動端短軸的整體應(yīng)力圖
非驅(qū)動端端板的密封改用注氣式碳環(huán)密封結(jié)構(gòu),反應(yīng)釜側(cè)和軸承側(cè)均采用2 個帶有拉緊彈簧的聚苯酯碳環(huán)密封,軸套為表面硬化處理的304#不銹鋼,軸套通過定位螺栓固定在非驅(qū)動端短軸的原密封階梯軸上(圖18)。
圖18 注氣式碳環(huán)密封結(jié)構(gòu)
該注氣式碳環(huán)密封是通過在端板上注入干凈的丙烯氣對碳環(huán)進(jìn)行冷卻和吹掃,吹掃密封腔的內(nèi)外壓差為0.05~0.1 MPa。聚苯酯碳環(huán)密封為面接觸,可以有效隔離聚丙烯細(xì)粉并減少密封氣的耗量。另外,聚苯酯碳環(huán)密封采用拉簧拉緊的抱緊環(huán)結(jié)構(gòu),當(dāng)聚苯酯碳環(huán)密封內(nèi)孔磨損后仍有一定的補償效果,可以保證使用壽命,達(dá)到隔離聚丙烯細(xì)粉進(jìn)入非驅(qū)動端封頭的目的。
該結(jié)構(gòu)采用了表面硬化處理的軸套,可以取消原設(shè)計非驅(qū)動端短軸在密封階梯軸表面硬化處理的要求,消除非驅(qū)動端短軸由于表面硬化處理帶來的應(yīng)力集中問題,有效提高非驅(qū)動端短軸的使用壽命。
軸承座的密封采取軸承保護(hù)器的密封結(jié)構(gòu),也就是在軸承的密封端設(shè)計一個專用的軸承隔離器。該軸承隔離器由動環(huán)和靜環(huán)兩部分組成。帶有氟橡膠O 形密封圈的動環(huán)與軸配合同步轉(zhuǎn)動,動環(huán)內(nèi)部設(shè)計有迷宮溝槽和回油槽,動環(huán)內(nèi)側(cè)O 形圈與軸表面形成密封。靜環(huán)通過法蘭蓋固定在軸承座的端蓋上,靜環(huán)內(nèi)部設(shè)計有迷宮溝槽和排污槽,結(jié)合蓋與端蓋之間采用密封膠和O 形圈形成密封(圖19)。
圖19 軸承保護(hù)器結(jié)構(gòu)
軸承保護(hù)器設(shè)計有動靜環(huán)密封,能起到隔離聚丙烯細(xì)粉的作用,確保聚丙烯細(xì)粉不進(jìn)入軸承內(nèi)部。軸承保護(hù)器形成了內(nèi)部防止?jié)櫥托孤?、外部防止水汽和聚丙烯?xì)粉進(jìn)入的保護(hù)作用。
對于非驅(qū)動端短軸的修復(fù),嚴(yán)格控制機加工的質(zhì)量。機加工完成后,在倒角的位置必須進(jìn)行拋光,同時使用超聲波檢查是否有缺陷。
由于非驅(qū)動端短軸斷裂發(fā)生在明顯的應(yīng)力集中部位,新短軸采取對階梯軸根部加大過渡圓角的辦法,將倒角半徑由35 mm 加大到45 mm,提高其機械性能。另外,由于端板密封采用的注氣式碳環(huán)密封結(jié)構(gòu)已經(jīng)設(shè)計有表面硬化處理的軸套,新制作的短軸取消在階梯軸位置處的表面硬化處理,避免應(yīng)力集中的問題(圖20)。
圖20 新短軸的改進(jìn)設(shè)計
反應(yīng)器攪拌器是聚丙烯裝置的關(guān)鍵機組之一,非驅(qū)動端短軸的斷裂,對生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。本文通過對短軸斷裂原因的分析,得出了非驅(qū)動端短軸在機加工修復(fù)過程中在短軸變徑轉(zhuǎn)角過渡處表面留下了應(yīng)力集中的痕跡,在非驅(qū)動端短軸端板密封效果變差的情況下,聚丙烯細(xì)粉進(jìn)入非驅(qū)動端封頭,在封頭壓力2.15 MPa 的作用下,聚丙烯細(xì)粉進(jìn)入軸承座內(nèi)部,影響軸承潤滑狀況,使攪拌軸異常受力。攪拌器在某段時間受到了較大的彎曲作用力,短軸在變徑轉(zhuǎn)角過渡處所承受的應(yīng)力超過了材料的疲勞強度,從而萌生了疲勞裂紋;疲勞裂紋萌生后,在重載荷的作用下不斷擴展,直至斷裂。
目前采取了非驅(qū)動端端板密封使用注氣式碳環(huán)密封結(jié)構(gòu)和軸承座的密封使用軸承保護(hù)器的密封結(jié)構(gòu)等措施,已使用1 年多,攪拌器運行的情況良好。今后對短軸的修復(fù),要求在倒角位置機加工后必須拋光,同時使用超聲波檢查確認(rèn)不存在缺陷。對于新軸,在階梯軸根部加大過渡圓角和取消在階梯軸處的表面硬化處理,避免應(yīng)力集中問題,從而確保攪拌器的長周期運行。