国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

高爐配加FMG 塊促降生鐵成本實(shí)踐

2022-09-26 14:52:50
山西冶金 2022年4期
關(guān)鍵詞:球團(tuán)礦爐況爐缸

席 勝

(唐山中厚板材有限公司,河北 唐山 063600)

高爐爐料主要由燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和塊礦構(gòu)成,各鋼鐵廠根據(jù)自身設(shè)備配套情況和所在區(qū)域資源結(jié)構(gòu)情況,合理調(diào)整三者的使用比例。唐鋼中厚板材有限公司在豎爐大修期間改變?cè)袪t料結(jié)構(gòu)、降低球團(tuán)礦使用量的同時(shí),充分考慮FMG 塊性價(jià)比等因素,最終提高了燒結(jié)礦和FMG 塊入爐比例,實(shí)現(xiàn)了對(duì)高爐入爐結(jié)構(gòu)的調(diào)整,并取得了較大的降成本效益。本文主要分析對(duì)比FMG 塊使用配比對(duì)高爐爐況及經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生的影響,因1 號(hào)高爐大修,這里主要引用2019 年2 號(hào)和3 號(hào)高爐的技術(shù)數(shù)據(jù)。

1 FMG 塊與紐混塊的各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)比

在檢驗(yàn)新礦石是否可用前,必須先從其各方面的性能來分析此種礦石與原使用礦石的差距,通過差距的對(duì)比進(jìn)行有針對(duì)性地調(diào)整,再通過爐況的反應(yīng)綜合論證此種新礦石的可使用性。

首先將FMG 塊與紐混塊從熱爆性能、低溫還原粉化性能、軟化性能和還原性能四個(gè)方面進(jìn)行分析對(duì)比,根據(jù)性能測(cè)定結(jié)果(見表1)可以看出,F(xiàn)MG 塊的熱爆性能較紐混塊嚴(yán)重;低溫還原粉化性能較紐混塊略差;軟化開始溫度較低,軟化性能較差,且軟化區(qū)間較寬;同時(shí)還原性能較紐混塊略差。由此可見,F(xiàn)MG塊入爐會(huì)引起軟熔帶加寬的同時(shí),還會(huì)使料柱的透氣性和透液性變差。

表1 紐混塊與FMG 塊的化學(xué)性能及測(cè)定方法

其次,從化學(xué)成分上將FMG 塊與紐混塊加以對(duì)比(見表2)可以看出,F(xiàn)MG 塊的品位(全鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù))較紐混塊低;SiO2和Al2O3含量較紐混塊高;MgO 含量較紐混塊低;TiO2含量相同。如果直接用FMG 塊頂替紐混塊會(huì)導(dǎo)致入爐品位下降,渣量增大,且爐渣脫硫效果變差。

表2 紐混塊與FMG 塊的化學(xué)成分測(cè)定 %

2 配加FMG 塊前后的物料結(jié)構(gòu)調(diào)整

對(duì)FMG 塊與紐混塊性能及成分進(jìn)行比較后,為降低生鐵成本,開始用FMG 塊逐步替換紐混塊,從最開始的5%逐步加至14%。因FMG 塊較紐混塊的品位低、SiO2含量高,易造成高爐渣鐵比增加,引起高爐渣量增加,從而導(dǎo)致軟熔帶透氣性下降,在同樣的負(fù)荷下壓差有升高的趨勢(shì)。同時(shí)由于塊礦的冶金性能普遍低于燒結(jié)礦、球團(tuán)礦等熟礦,所以生礦配比增加后會(huì)造成高爐操作難度加大,進(jìn)而需要對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行調(diào)整,以保證高爐爐況的穩(wěn)定順行。

2.1 爐料結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

因豎爐大修,球團(tuán)礦量減少,同時(shí)考慮外購(gòu)球團(tuán)礦會(huì)極大地增加高爐生鐵成本,唐鋼中厚板材公司煉鐵部積極對(duì)入爐結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。為減少2 號(hào)高爐和3號(hào)高爐球團(tuán)礦的配比,將燒結(jié)礦的堿度由1.89 降至1.82,以及將燒結(jié)礦配比由76%和78.3%加至81.7%和81.8%;球團(tuán)礦配比分別由11%和8.7%(含鈦球)減至3.5%和2.8%;塊礦配比提升至15%左右,同時(shí)改變?nèi)霠t塊礦的品種,由全紐混塊調(diào)整為以FMG 塊為主。入爐結(jié)構(gòu)具體情況如表3 所示。

表3 入爐結(jié)構(gòu)對(duì)比 %

在保證爐況順行的前提下,為使高爐各項(xiàng)制度的綜合調(diào)整到位,進(jìn)一步降低生鐵成本,將焦炭配比由未使用FMG 塊的中潤(rùn)55%+華潤(rùn)30%+峰巖(搗固焦炭)15%,調(diào)整為使用FMG 塊后的中潤(rùn)50%+華潤(rùn)30%+峰巖(搗固焦炭)20%,利用價(jià)格較低的搗固水焦代替部分價(jià)格較高的干焦,調(diào)整后的焦炭指標(biāo)如表4 所示。

表4 焦炭主要指標(biāo) %

2.2 爐料成分的變化

剛開始配加FMG 塊時(shí),由于配加比例較小,爐況反應(yīng)不大,但隨著FMG 塊配比的逐步增加,全爐壓差有上行趨勢(shì),高爐加減風(fēng)比較頻繁,通過各項(xiàng)制度的綜合調(diào)整,爐況逐步穩(wěn)定;遂開始再次上調(diào)FMG 塊的配吃比例,但新的問題又出現(xiàn),全爐壓差再次上行,有鐵前料慢、鐵后料快的現(xiàn)象,且高爐加減風(fēng)比較頻繁,通過各項(xiàng)制度的調(diào)整后,爐況逐步穩(wěn)定;FMG 塊配吃比例得以繼續(xù)提升,且隨爐缸溫度高點(diǎn)得到控制,逐步下調(diào)鈦球比例和燒結(jié)礦中鈦含量,同時(shí)下調(diào)燒結(jié)礦的堿度,最終實(shí)現(xiàn)塊礦以FMG 塊為主,總?cè)霠t配比接近15%。FMG 塊配加前和配至最高時(shí)的成分?jǐn)?shù)據(jù)分析如表5 所示,由此可以看出,最終高爐平均入爐品位下降了0.4%,SiO2和Al2O3含量略有上升,MgO 含量也上升,TiO2含量下降。

表5 配加FMG 塊前后入爐成分

2.3 各項(xiàng)制度的調(diào)整

2.3.1 裝料制度和送風(fēng)制度的調(diào)整

配吃FMG 塊之前,2 號(hào)和3 號(hào)高爐的料制最大角分別是34.5°和40°,隨著FMG 塊配比的增加,料柱透氣性逐步下降,尤其是FMG 塊配比加至8%左右時(shí)爐內(nèi)壓差升高、中心氣流漸弱、邊緣氣流發(fā)展、壁體溫度波動(dòng)較大、風(fēng)口小套燒壞頻繁、爐缸側(cè)壁溫度上行,進(jìn)而引起熱壓不穩(wěn)、料尺行走不均、有快慢料現(xiàn)象,隨之引起入爐風(fēng)量萎縮、焦比提高、礦批減小以及產(chǎn)量下降。

為抑制邊緣氣流,料制上將礦焦角同抬至37°和43°時(shí),視邊緣氣流仍較盛,遂將邊緣的兩檔焦圈由3、3 改為3、2,此時(shí),爐缸側(cè)壁溫度仍呈上升趨勢(shì),鈦球比例一度上調(diào)至4%,同時(shí)上調(diào)燒結(jié)礦中的鈦含量,使鐵中w(Ti)高達(dá)0.2%,但只能減緩上升趨勢(shì),遂決定利用休風(fēng)更換小套的機(jī)會(huì),將高點(diǎn)區(qū)域的風(fēng)口直徑縮小、風(fēng)口長(zhǎng)度加長(zhǎng)。更換后效果初現(xiàn),所以在后期的休風(fēng)中,將風(fēng)口直徑和長(zhǎng)度由高點(diǎn)區(qū)域調(diào)整向其兩側(cè)發(fā)展。隨著更換的風(fēng)口增多,初始煤氣流向中心發(fā)展,邊緣氣流得到控制,且爐況向好發(fā)展的同時(shí),提高入爐風(fēng)量、降低焦比和擴(kuò)大礦批并再次增加FMG 塊配比,待焦比降至360 kg/t、FMG 塊配至近12%時(shí),爐內(nèi)再次出現(xiàn)壓差升高、加減風(fēng)頻繁,同時(shí)伴隨著鐵前料慢、鐵后料快現(xiàn)象,且此時(shí)壁體溫度整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),為防止邊緣黏結(jié),將礦焦角逐步退回至36°和41°,同時(shí)將邊緣兩檔焦圈改回3、3,并為保持中心氣流,將中心焦圈由4.5、4 改為5、4.5,兩道氣流才逐步匹配,爐況日漸平穩(wěn),風(fēng)量和壓差也突破配吃FMG 塊前的上限,同時(shí)兩座高爐的礦批分別由未配前的51 t 和52.5 t 擴(kuò)至52.5 t 和54.5 t。但由于塊礦配比較高,引起爐頂溫度不足,富氧使用量受到影響,到年底,兩座高爐的平均富氧率只能保持在2.98%和3.1%。料制調(diào)整過程數(shù)據(jù)如表6 和表7 所示。

表6 料制調(diào)整過程表

表7 風(fēng)口調(diào)整過程表

2.3.2 出鐵制度的調(diào)整

2 號(hào)高爐在未配吃FMG 塊前,爐前大部分時(shí)間所采用的鉆頭直徑為Φ45 mm,偶爾因鐵未出凈時(shí),采用Φ50 mm 的鉆頭,出鐵間隔基本保持在30 min左右,且合格率可達(dá)95%以上。由于爐缸溫度有高點(diǎn),為穩(wěn)定高點(diǎn)溫度鐵中w(Ti)可保持在0.13%左右,爐缸狀態(tài)漸受影響,尤其是開始配吃FMG 塊后,因熱壓不穩(wěn)、料尺時(shí)快時(shí)慢,且加減風(fēng)頻繁,為防止憋鐵而惡化爐況,將鐵間隔壓縮至25~30 min,并通過激勵(lì)機(jī)制逐步將合格率上控至95%以上;與此同時(shí),配合爐內(nèi)反應(yīng)情況,上調(diào)Φ50 mm 鉆頭的使用頻度。而隨著FMG 塊配吃比例的上調(diào),渣鐵比升高,渣量漸大,鉆頭直徑一度改為全Φ50 mm。即便如此,爐內(nèi)因調(diào)整送風(fēng)制度和裝料制度導(dǎo)致邊緣漸重,出現(xiàn)鐵前料慢、鐵后料快現(xiàn)象,為消除此現(xiàn)象,通過協(xié)調(diào)鐵運(yùn)工段壓縮擺罐時(shí)間,將鐵間隔再次壓縮至20~25 min。后隨著高點(diǎn)溫度得到控制且穩(wěn)步下行,將鐵中w(Ti)逐步下調(diào),爐缸狀態(tài)逐步好轉(zhuǎn),爐況也逐漸平穩(wěn)后,將鐵間隔固定在20~25 min,鉆頭直徑隨出鐵時(shí)間可臨時(shí)調(diào)整,但大部分時(shí)間都是使用Φ50 mm 的鉆頭。2 號(hào)高爐的鐵間隔難以壓縮,與兩個(gè)出鐵場(chǎng)分布在一側(cè)并公用兩條鐵道有關(guān),3 號(hào)高爐并不存在此問題,所以3號(hào)高爐的鐵間隔可以壓縮至15 min 左右,鉆頭調(diào)整與2 號(hào)高爐相同。

2.3.3 熱制度和造渣制度的調(diào)整

兩座高爐在未配吃FMG 塊前,因爐缸溫度都有高點(diǎn),為高爐的長(zhǎng)壽和安全著想,將w(Ti)控制在0.13%左右,高點(diǎn)溫度穩(wěn)定在合適范圍內(nèi),爐溫水平在0.35%~0.4%之間,為保證生鐵質(zhì)量,爐渣堿度控制在1.24~1.25 之間,整體爐況比較平穩(wěn)。開始配吃FMG塊后,由于前期配比較低,爐況反應(yīng)不明顯,配比從5%逐步上調(diào)10%的過程中,邊緣氣流出現(xiàn)變化,高點(diǎn)溫度上行,在調(diào)整送風(fēng)制度和裝料制度的同時(shí),為提高鈦的還原率,將爐溫上控至0.45%左右,將w(Ti)上控至0.2%以上,但也只是減緩溫度上行,不能徹底控制住高點(diǎn)溫度的漲勢(shì),此時(shí)鐵水物理熱高達(dá)1 500 ℃以上,現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)鐵水白亮且略黏,渣鐵流動(dòng)性已受到不同程度的影響。隨各項(xiàng)制度的綜合反應(yīng)后,高點(diǎn)溫度得到控制并下行較快,遂立即下調(diào)鈦球比例以及燒結(jié)礦中的鈦含量,而隨著邊緣氣流受到過分抑制,出現(xiàn)鐵前料快、鐵后料慢現(xiàn)象時(shí),視高點(diǎn)溫度的下降程度持續(xù)下調(diào)鈦球比例直至停配。為提高產(chǎn)量,將爐溫也下調(diào)了0.03%,且隨FMG 塊配比的增加,兩座高爐的渣中w(Al2O3)有不同程度的升高,但鐵中w(Mn)和渣中w(MgO)上升,都有利于爐渣的脫硫和爐缸的活躍,而且為進(jìn)一步活躍爐缸,在保證生鐵合格率的前提下,將爐渣堿度下調(diào)至1.2 左右,具體數(shù)據(jù)如表8 所示。

表8 鐵水和爐渣成分

3 高爐指標(biāo)和效益對(duì)比

3.1 調(diào)整前后高爐指標(biāo)對(duì)比

為保證高爐產(chǎn)量不受太大影響,同時(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)冶煉,對(duì)高爐采取了一系列措施。首先,高爐在保證鐵水質(zhì)量的前提下,嘗試逐步降低鐵水硅含量,逐步實(shí)施低硅冶煉;并適當(dāng)調(diào)整爐渣成分,以提高其脫硫能力,最終下調(diào)爐渣堿度,促進(jìn)爐缸活躍。低硅冶煉還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是能有效降低燃料消耗,節(jié)約能源成本。其次,將兩座高爐的礦批逐步擴(kuò)大,最終分別加至52.5 t和54.5 t,大礦批對(duì)穩(wěn)定氣流和提高產(chǎn)量起到了促進(jìn)作用。最后,在爐況允許的條件下提高全爐壓差,并根據(jù)爐況反應(yīng),合理匹配上下部制度,從而保證高爐穩(wěn)定順行。高爐產(chǎn)量及部分指標(biāo)如表9 所示。

表9 高爐產(chǎn)量及部分指標(biāo)

對(duì)比高爐配加FMG 塊前后的部分指標(biāo),兩座高爐的入爐風(fēng)量有不同程度的提高,但由于爐頂溫度偏低,導(dǎo)致富氧率有不同程度的降低,同時(shí)2 號(hào)高爐入爐品位下降0.5%,產(chǎn)量略有降低,3 號(hào)高爐入爐品位下降0.31%,產(chǎn)量略有升高。焦比方面有不同程度的上升,綜合焦比方面2 號(hào)高爐略有降低,3 號(hào)高爐略有上升。

3.2 調(diào)整前后經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比

按表3 的入爐料結(jié)構(gòu)計(jì)算兩結(jié)構(gòu)成本差值,針對(duì)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和塊礦合計(jì)噸鐵成本,使用FMG 塊的結(jié)構(gòu)比不使用FMG 塊低17.83 元/t,經(jīng)濟(jì)效益明顯優(yōu)于不使用FMG 塊的結(jié)構(gòu)(見表10)。

表10 成本對(duì)比表 元/t

4 結(jié)論

1)通過合理調(diào)劑,使用FMG 塊對(duì)鐵水產(chǎn)量及其質(zhì)量基本沒有太大影響;

2)使用FMG 塊后,鐵中Mn 含量和渣中MgO 含量上升,除了對(duì)爐缸活躍有積極的作用外,對(duì)高爐的下一步強(qiáng)化冶煉也起到促進(jìn)作用;

3)由于爐頂溫度處于下限,導(dǎo)致富氧率無(wú)法提升,需要進(jìn)一步通過綜合調(diào)劑實(shí)現(xiàn)高富氧、高煤比生產(chǎn);

4)使用FMG 塊的經(jīng)濟(jì)效益明顯優(yōu)于紐混塊,據(jù)此實(shí)踐,可繼續(xù)引用其他低成本礦石,以進(jìn)一步降低生鐵成本。

猜你喜歡
球團(tuán)礦爐況爐缸
高爐風(fēng)口灌渣爐況快速恢復(fù)實(shí)踐
山東冶金(2022年4期)2022-09-14 08:57:38
紅鋼3#高爐降料面檢修爐況恢復(fù)實(shí)踐
昆鋼科技(2022年2期)2022-07-08 06:36:04
球團(tuán)礦焙燒過程溫度智能化控制技術(shù)
山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:40
高爐爐缸活性的分析探討
山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:16
不同含量SiO2 對(duì)邯鄲球團(tuán)質(zhì)量的影響
球團(tuán)礦礦相結(jié)構(gòu)特征及其對(duì)冶金性能的影響
萊鋼1#1880m3高爐灌渣后爐況恢復(fù)實(shí)踐
山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:20
1780m3高爐72小時(shí)爐況快速恢復(fù)實(shí)踐
四川冶金(2017年6期)2017-09-21 00:52:26
提高回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度的實(shí)踐
濟(jì)鋼3#1750高爐熱酸處理爐缸實(shí)踐
莱阳市| 台山市| 兴安盟| 永安市| 桐乡市| 成安县| 陆良县| 邹平县| 宝山区| 渝中区| 凭祥市| 海宁市| 蓬安县| 广德县| 中西区| 沛县| 开阳县| 临猗县| 内江市| 蒙自县| 普格县| 桂林市| 蕉岭县| 平舆县| 遵义县| 六盘水市| 名山县| 资溪县| 建德市| 积石山| 仪陇县| 长汀县| 布尔津县| 隆子县| 安阳县| 东乌珠穆沁旗| 灵璧县| 景东| 呼玛县| 鸡东县| 巫山县|