牛有睿,李 江,羊智鵬
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)
某煉廠1000萬t·a-1煉油工程常減壓蒸餾裝置,設(shè)常壓爐、減壓爐各1臺,設(shè)計(jì)熱負(fù)荷分別為130.8MW、61.1MW,熱效率為92%。加熱爐設(shè)計(jì)采用美國UOP公司的工藝技術(shù),由UOP提供工藝包。此裝置2019年的能耗達(dá)標(biāo)指標(biāo)為9kgEo·(t原油)-1,受到油品性質(zhì)、燃料氣熱值降低等因素的影響,裝置的能耗不斷增加,其中加熱爐燃料在能耗構(gòu)成中的占比最大(表1)。
表1 常減壓裝置的能耗構(gòu)成
加熱爐外壁主要以輻射和對流方式向大氣散熱。加熱爐爐墻包括耐熱層、隔熱層和保護(hù)層。已運(yùn)行10多年的加熱爐,爐墻襯里有損壞,爐管表面的積灰多,使得爐體熱損失增加。
加熱爐的煙氣氧含量是監(jiān)測加熱爐熱效率的重要指標(biāo)。煙氣氧含量主要以過剩空氣系數(shù)來衡量。加熱爐燃料必須要在一定的過??諝饬肯虏拍軐?shí)現(xiàn)完全燃燒,因此過剩空氣系數(shù)過大,會對加熱爐的熱效率造成一系列的影響:
1)導(dǎo)致加熱爐的熱效率下降。煙氣的氧含量增加表明進(jìn)入爐內(nèi)的過??諝舛?,大量的過??諝鈱崃繌臒焽鑾ё吲湃氪髿?,增加了爐子的熱損失,導(dǎo)致熱效率下降。排煙溫度越高,過??諝鈳ё叩臒崃吭蕉啵瑢嵝实挠绊懺酱?。
2)使燃燒溫度下降。在加熱爐內(nèi),燃料燃燒的溫度越高,火焰和高溫?zé)煔鈧鹘o輻射爐管的熱量也越多,過剩空氣系數(shù)增大后,降低了燃燒溫度,輻射爐管的熱強(qiáng)度下降,吸熱量減少,這時(shí)必須增加燃料用量,才能維持加熱爐的熱負(fù)荷以及加熱爐出口溫度的穩(wěn)定,從而導(dǎo)致熱效率下降。
3)過??諝庀禂?shù)越大,露點(diǎn)腐蝕溫度越高。為了避免空氣預(yù)熱系統(tǒng)受到露點(diǎn)腐蝕的影響,排煙溫度的降低值要加以控制,因此要降低過剩空氣系數(shù),使得排煙溫度有下降的余地。過大的過??諝庀禂?shù)會加劇爐管的氧化,影響加熱爐的壽命,并使NOx化合物增加,對大氣環(huán)境造成一定的影響。
在化工裝置中,余熱回收是重要的節(jié)能措施,對提高加熱爐的能源利用率至關(guān)重要。煙氣帶走的熱量損失占爐子供熱量的40%~60%以上,降低排煙溫度,減少煙氣帶走的熱量損失,最有效的方式就是有效利用余熱回收裝置。排煙溫度是評價(jià)加熱爐熱效率的主要指標(biāo)之一,加熱爐效率在90%左右時(shí),排煙熱損失占總熱損失的70%~80%,一般情況下,排煙溫度下降20℃,熱效率約可提高1%。在不引起露點(diǎn)腐蝕的前提下,盡可能降低排煙溫度,回收煙氣中的余熱,對提高加熱爐的熱效率有明顯的作用。
在加熱爐的運(yùn)行控制中,風(fēng)門調(diào)節(jié)不當(dāng)、供風(fēng)過大、運(yùn)行負(fù)荷低于設(shè)計(jì)值、燃料品質(zhì)不好造成腐蝕和積灰、供風(fēng)系統(tǒng)的操作不當(dāng)、燃燒器的選型不當(dāng)?shù)葐栴},均會導(dǎo)致加熱爐的熱效率偏低。
1)減少爐壁散熱損失。2021年大檢修時(shí),檢查修復(fù)了對流室彎頭箱的保溫,并對對流室、輻射室的爐管進(jìn)行清灰處理,加熱爐的傳熱效果得到明顯改善。通過計(jì)算得到煙氣露點(diǎn)腐蝕溫度約為110℃,因此將原有的排煙溫度(125℃)控制在(115±5)℃,加熱爐的熱效率有明顯提高。
2)采用先進(jìn)控制系統(tǒng)。優(yōu)化APC先進(jìn)控制設(shè)置的指標(biāo),降低加熱爐偏流,確保進(jìn)料總量、分支流量、分支溫度、爐出口溫度等工藝參數(shù)的控制平穩(wěn),間接保證了加熱爐的熱效率。
3)采用新技術(shù)。為減少爐壁的散熱損失,對加熱爐襯里進(jìn)行了修復(fù)。首次采用新技術(shù),在加熱爐輻射段的襯里表面噴涂耐高溫輻射涂料,涂刷后,襯里表面的黑度達(dá)到0.92以上,常壓爐外表面的溫度降低了10℃,減壓爐外表面的溫度降低了21.6℃,減少了爐外表面的散熱損失。
4)加強(qiáng)加熱爐監(jiān)測,深化精細(xì)管理。完善加熱爐火焰及熱效率的實(shí)時(shí)監(jiān)測管理,將加熱爐熱效率加入DCS操作畫面中,實(shí)現(xiàn)了自動實(shí)時(shí)計(jì)算,并將指標(biāo)控制納入班組績效系統(tǒng)評比中。
1)更換擋板軸承。由于氣候潮濕,擋板閥軸承生銹嚴(yán)重,裝置加熱爐的風(fēng)道調(diào)節(jié)擋板故障率較高。大檢修期間,對加熱爐擋板閥進(jìn)行了檢查維護(hù),并將擋板閥軸承更換為免維護(hù)軸承,使得煙氣和風(fēng)量的調(diào)節(jié)更加靈活準(zhǔn)確,提高了氧含量和爐膛負(fù)壓控制的穩(wěn)定性,避免了因擋板閥故障而影響加熱爐的熱效率,提高了加熱爐系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
2)精心操作,調(diào)整好“三門一板”。結(jié)合實(shí)際生產(chǎn),當(dāng)燃料為燃?xì)鈺r(shí),過??諝庀禂?shù)控制在1.05~1.15;當(dāng)燃料為燃油時(shí),過??諝庀禂?shù)控制在1.15~1.25,熱效率得到明顯提高。操作過程中,要精心調(diào)節(jié)好“三門一板”(即風(fēng)門、油門、氣門、煙道擋板),煙氣氧含量控制在1.0~2.0,爐膛負(fù)壓控制在-40Pa左右,火焰達(dá)到“多火嘴、短火焰、齊火苗”的標(biāo)準(zhǔn),以確?;鹧娴姆植季鶆颍瑺t膛溫度均勻,加熱爐在最佳工況狀態(tài)下運(yùn)行。
通過技術(shù)改造,將原列管空氣預(yù)熱器更換為新型高效板式預(yù)熱器,取消了預(yù)熱蒸汽,節(jié)約蒸汽8400t·a-1。同時(shí)煙氣能量回收更完全,常壓爐的散熱損失降低了0.75%,熱效率提高了0.45%;減壓爐的散熱損失降低了0.38%,排煙溫度降低了22℃,熱效率提高了1.7%(表2)。
表2 方法實(shí)施前后加熱爐運(yùn)行效果監(jiān)測表
加熱爐屬于“動態(tài)運(yùn)行”的工藝設(shè)備,爐管的使用壽命、加熱爐運(yùn)行周期的長短、節(jié)能效果的好壞等,都與操作人員的素質(zhì)有著極為密切的關(guān)系。定期對操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和測試,提高理論水平和操作技能,可以提高操作人員對加熱爐系統(tǒng)的掌握程度。積極開展加熱爐操作競賽活動,根據(jù)情況制定不同的方案和考核指標(biāo),引導(dǎo)班組進(jìn)行精細(xì)化調(diào)整,提高操作人員的責(zé)任心和賦能意識,可為提高加熱爐系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行提供技術(shù)保證。
按該公司投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)參數(shù)(2020)進(jìn)行計(jì)算。燃料氣價(jià)格為人民幣2634.51元·t-1,加熱爐運(yùn)行負(fù)荷為Q(MW),改造前熱效率為η1,改造后熱效率為η2,每年運(yùn)行時(shí)間為8400h,燃料氣熱值按41.868 MJ·kg-1計(jì)算,每年節(jié)約的燃料氣量M(t·a-1)為:M=(Q/η1-Q/η2)/41.868×3600×8400/1000。
常壓爐節(jié)約的燃料量:
減壓爐節(jié)約的燃料量:
經(jīng)濟(jì)效益為:2634.51×(505.6+881.2)=365.4萬元·a-1。
費(fèi)用依據(jù)該公司財(cái)務(wù)處提供的全廠消耗蒸汽的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。蒸汽價(jià)格按人民幣123元·t-1計(jì)算,經(jīng)濟(jì)效益為:123×8400=103.32萬元·a-1。
兩項(xiàng)效益合計(jì)為:365.4+103.32=468.7萬元·a-1。
本文提出了提高加熱爐熱效率的有效方法,通過優(yōu)化,提高了加熱爐的熱效率,降低了燃料的消耗,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益人民幣468.7萬元,同時(shí)可減少碳排放930t,達(dá)到了節(jié)能減排的效果。