李子路
(霍州煤電集團(tuán)洪洞億隆煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 臨汾 041600)
采煤綜采工作面在進(jìn)行正?;夭勺鳂I(yè)時(shí)經(jīng)常發(fā)生煤壁片幫,使較大區(qū)域范圍的無支護(hù)空間在支架前方形成,如果頂板條件較差會造成該區(qū)域大面積的冒頂事故,從而造成頂板條件狀況更加嚴(yán)重,進(jìn)一步導(dǎo)致支架因受力不均勻而發(fā)生損壞,對井下施工安全造成嚴(yán)重影響,對作業(yè)過程中的員工生命財(cái)產(chǎn)安全造成威脅。故采取相應(yīng)的控制措施降低煤壁片幫發(fā)生的概率,有利于為煤礦的生產(chǎn)作業(yè)安全提供保障。
霍州煤電集團(tuán)A礦208綜采工作面在正?;夭勺鳂I(yè)中煤壁不穩(wěn)定、片幫現(xiàn)象發(fā)生概率較高,經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)30 d內(nèi)發(fā)生了84次煤壁片幫,不僅造成煤礦作業(yè)生產(chǎn)效率低下而且嚴(yán)重威脅作業(yè)人員的生命安全。因此,研究分析煤壁片幫產(chǎn)生的原因以及制定切實(shí)可行的控制煤壁片幫的優(yōu)化措施十分有必要,有利于礦井的正常安全生產(chǎn)。
霍州煤電集團(tuán)A礦208綜采工作面所采的4號煤層,其煤層深度為450 m,厚度為3.15~4.1 m,平均厚度為3.75 m。煤層傾角為2°~9°,平均6°,煤層頂板為砂質(zhì)泥巖,部分區(qū)域發(fā)育有偽頂其大部分為泥巖及炭質(zhì)泥巖,底板為灰黑色砂質(zhì)泥巖和泥巖。參考巷道揭露資料,綜合研究分析208綜采工作面,該處工作面回采作業(yè)受層節(jié)理、裂隙發(fā)育情況制約。該工作面布置沿傾向,其傾向長度為200 m,推進(jìn)沿走向,走向長度為1 412 m。工作面共有型號為ZZ6000-20/42的液壓支架134臺,該支架的最大支護(hù)高度、最小支護(hù)高度及有效支護(hù)高度分別為4.2 m、2.0 m和3.8 m,其平均采高按照煤層高度、頂板巖性和“三機(jī)”配套確定為3.75 m。煤層厚度變化切割煤期間務(wù)必嚴(yán)格沿煤層頂?shù)装暹M(jìn)行,煤層變薄時(shí),采高在2.2 m或以上煤層變厚時(shí),沿穩(wěn)定標(biāo)志層留底或留頂割煤采高最高為3.8 m。該工作面進(jìn)行回采作業(yè)時(shí)煤壁片幫發(fā)生頻繁,對煤礦作業(yè)的安全造成威脅[1]。
針對208工作面煤壁片幫嚴(yán)重的現(xiàn)狀,通過試驗(yàn)力學(xué)參數(shù)測試,理論計(jì)算以及現(xiàn)場監(jiān)測等方法,研究影響煤壁片幫的主要因素。
探究分析導(dǎo)致工作面煤壁片幫頻繁產(chǎn)生的原因,原位取芯工作面煤體,同時(shí)試件經(jīng)深加工后將其密封,并采用巖體力學(xué)試驗(yàn)機(jī)測試其力學(xué)參數(shù)圍巖強(qiáng)度,如圖1所示,為其抗拉強(qiáng)度測試圖片。
圖1 煤體抗拉強(qiáng)度測試
結(jié)果表明:該試件的抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、內(nèi)聚力分別為1.8 MPa、6.24 MPa和1.36 MPa,內(nèi)摩擦角為22°,其內(nèi)部層理裂隙發(fā)育,表現(xiàn)為脆性,該工作面煤層質(zhì)軟、強(qiáng)度較低,煤壁對頂板的支撐作用較差。
根據(jù)煤層頂板圍巖情況可看出,該煤層頂板為復(fù)合頂板,且部分區(qū)域發(fā)育有偽頂,頂板整體易離層垮落。該工作面采高最高值為3.8 m,已垮落巖體無法為高部位的頂板提供有效支撐,無法形成砌體梁結(jié)構(gòu),上覆巖層的絕大部分重量由煤壁和液壓支架一起承受,從而導(dǎo)致煤壁易發(fā)生片幫垮落現(xiàn)象。
當(dāng)支架工作阻力過高時(shí),容易造成煤層頂板由于被擠壓產(chǎn)生破裂;過低時(shí),無法有效支撐頂板,造成頂板斷裂時(shí)回轉(zhuǎn)過度,煤壁承受的頂板壓力較大導(dǎo)致產(chǎn)生煤壁片幫。故選擇合適的阻力值有利于維持綜采工作面圍巖的安全穩(wěn)固。關(guān)于如何確定合適的支架工作阻力,則需理論計(jì)算其額定初撐力。
2.3.1 液壓支架初撐力理論計(jì)算
式中:P2為工作面頂板支護(hù)所需支架的工作阻力,kN;n為動載系數(shù),取1.5~2.0,周期來壓時(shí)取大值2.0,來壓不顯著時(shí)取小值1.5;∑h為采空區(qū)頂板跨落高度,∑h=M/(K-1),M為工作面采高,取3.75,K為巖石碎脹系數(shù),取1.35,∑h=3.75/(1.35-1)=10.7 m;r為頂板巖石容重,取2.73 t/m3;s為支架最大控頂距時(shí)支護(hù)面積,取7.8 m2;g為重力加速度,取9.8 N/kg;a為煤層傾角,取平均值5°。
在式(1)中代入各參數(shù),經(jīng)計(jì)算P2=5 561 kN,表明工作面液壓支架的初撐力至少為5 561 kN才能確保作業(yè)正常進(jìn)行。
2.3.2 液壓支架初撐力現(xiàn)場監(jiān)測
為研究208綜采工作面液壓支架的初撐力設(shè)定是否合理,現(xiàn)場監(jiān)測了134架設(shè)備,如圖2所示為其監(jiān)測結(jié)果。
圖2 工作面液壓支架初撐力分布圖
從圖2中可看出,該工作面絕大部分液壓支架的初撐力在4 600~5 000 kN范圍之間,其次分布在5 000~5 400 kN之間,初撐力分布在6 000~6 400 kN之間的液壓支架數(shù)量最少,為液壓支架總數(shù)的3%,僅有4臺。初撐力分布在4 600~5 400 kN液壓支架數(shù)量最多,為液壓支架總數(shù)的82.1%,整體看來初撐力比理論計(jì)算結(jié)果要小[2]。
監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn),工作面每天的平均推進(jìn)速度為3 m/d,整體較慢,如果長時(shí)間不進(jìn)行回采會導(dǎo)致更多的頂板下沉量,從而造成煤壁對頂板的支撐壓力增加,同時(shí)煤壁在上覆巖層的重力下被壓壞,從而發(fā)生煤壁片幫現(xiàn)象。
1)提高工作面液壓支架初撐力,將其均調(diào)整至5 600 kN,通過支架與頂板的緊密接觸,加強(qiáng)支架對頂板的支護(hù)力,避免頂板過度離層的產(chǎn)生。
2)將工作面的日推進(jìn)速度從3 m/d加速到6 m/d,工作面的停產(chǎn)時(shí)間縮短,工作面頂板的懸露時(shí)間也隨之縮短。在工作面回采作業(yè)遇到煤層較薄或頂板較好的狀況下,可減慢回采速度,從而檢修采掘機(jī)。
3)針對綜采工作面前方的煤壁,采取超前注漿的措施,使煤層裂隙被漿液充分填滿,在其作用下原本破碎的煤體形成穩(wěn)固的整體狀況,使得工作面前方煤壁的整體強(qiáng)度明顯提升,從而使煤壁片幫現(xiàn)象減少。
采用聚氨酯材料作為煤壁的注漿材料,主要是由兩種化學(xué)液體即多異氰酸酯和聚醚樹脂構(gòu)成,不僅對煤體具有較強(qiáng)的膠結(jié)力,而且穩(wěn)定性、可灌性和延性均較好,可以有效的將煤壁內(nèi)部裂縫和孔洞進(jìn)行充分填充,吸取部分能量同時(shí)使動載程度減弱,減少發(fā)生煤壁片幫現(xiàn)象。
在煤壁中將漿液沿著注漿孔充分注入,能夠?qū)崿F(xiàn)對松散煤體明顯的膠結(jié)、充填作用效果,該過程中要保證注漿壓力充足,且不能過大,避免造成原生裂隙擴(kuò)展的更嚴(yán)重,注漿期間,設(shè)置注漿壓力為6~8 MPa,但特殊狀況下可臨時(shí)調(diào)整注漿壓力。同時(shí),該過程中應(yīng)選用分序間隔注漿的方法,以避免漿液亂串現(xiàn)象的發(fā)生,確保漿液的滲透性[3]。
表1和圖3為注漿孔參數(shù)及注漿布置圖。
表1 注漿孔參數(shù)
圖3 注漿布置圖
綜采工作面采取煤壁片幫防治控制措施后,現(xiàn)場監(jiān)測其連續(xù)30 d內(nèi)的煤壁片幫狀況,下頁圖4和下頁圖5分別為優(yōu)化前后煤壁片幫的現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果。從下頁圖4中可看出,綜采工作面在未采取治理措施前,其在現(xiàn)場監(jiān)測的連續(xù)30 d內(nèi),煤壁片幫現(xiàn)象總共發(fā)生了84次,片幫問題十分嚴(yán)重。但在進(jìn)行優(yōu)化管理后,煤壁片幫現(xiàn)象與優(yōu)化管理前相比降低了84.5%,煤壁片幫現(xiàn)象僅發(fā)生了13次,綜采工作面煤壁的穩(wěn)定性明顯提升。
圖4 優(yōu)化前煤壁片幫情況
圖5 優(yōu)化后煤壁片幫情況
1)對于霍州煤電集團(tuán)A礦208綜采工作面煤壁片幫發(fā)生頻率高的問題,通過經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)測、理論計(jì)算、煤體力學(xué)參數(shù)測試等方法得知,其主要原因?yàn)槌鯎瘟Σ蛔?、回采速度較慢及煤體整體較為松散。
2)為有效控制煤壁片幫現(xiàn)象,采取如下治理措施:加快工作面回采速度由原來的3~6 m/d;提高支架初撐力至5 600 kN;將聚氨酯漿液注入煤體中。
3)對工作面進(jìn)行優(yōu)化管理后,現(xiàn)場監(jiān)測其30 d內(nèi)的煤壁片幫情況發(fā)現(xiàn),片幫現(xiàn)象與優(yōu)化前相比降低了84.5%,結(jié)果表明,治理措施切實(shí)可行,工作面煤壁穩(wěn)定性明顯提升。