王 棟,彭澤宇,王 駿,梁麗彤,張 乾,黃 偉
(太原理工大學 省部共建煤基能源清潔高效利用國家重點實驗室,山西 太原 030024)
煤炭是我國最重要的化石能源,煤熱解作為煤清潔高效轉(zhuǎn)化利用的第1步,可充分利用煤結構中豐富的芳香結構,獲得高附加值的煤焦油,半焦和熱解氣等。然而,煤中富碳缺氫的元素構成導致了較低的煤焦油產(chǎn)率,因此如何提高煤熱解焦油產(chǎn)率依然是研究的重點。
煤熱解過程受多種因素影響,如加熱速率、溫度、預處理條件、成分和灰分、催化劑等。其中在煤熱解中加入催化劑,可以降低能耗,提高揮發(fā)分產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量,因此催化熱解工藝近年來受到越來越多的關注,如JOLLY等發(fā)現(xiàn)在低溫煤熱解過程中加入ZnCl可增加H產(chǎn)量并減少CH的產(chǎn)生,同時可以促進焦油生成。OZTAS等研究了催化劑(ZnCl,CoCl,NiCl,CuCl)對土耳其煙煤熱解的影響,發(fā)現(xiàn)ZnCl催化效果最好,煤中大分子網(wǎng)絡中的交聯(lián)作用隨著催化劑量的增加而增加。但是由于傳統(tǒng)催化熱解過程中催化劑與煤多是固固接觸,接觸程度有限且分布不均勻,催化劑局部含量過剩會進一步催化焦油二次裂解反應,導致焦油產(chǎn)率提升程度受限或降低。鑒于此,本課題組提出的催化解聚的方法,通過新型催化劑負載方式,改進其與煤主體結構的接觸,以盡可能少地破壞煤中的單元結構(即打破化學鍵)的方式將煤更多地轉(zhuǎn)化為高附加值化學品或液體燃料,該方法有效改善了催化劑局部過剩帶來的過度催化問題,通過催化劑的定向催化作用有望更好地實現(xiàn)提高焦油產(chǎn)率的目的。在該理念的指導下,LIANG等研究了CoCl和ZnCl催化劑對云南褐煤的催化解聚特性,實驗證明相比于傳統(tǒng)催化熱解,催化解聚在提高焦油產(chǎn)率方面表現(xiàn)出更大的優(yōu)勢,在添加0.18%(質(zhì)量分數(shù))CoCl及0.05%(質(zhì)量分數(shù))ZnCl后,焦油產(chǎn)率分別增加了20.3%和6.6%。XU等研究了ZnCl和CoCl催化劑對棗莊煤催化解聚反應特性的影響,同樣發(fā)現(xiàn)所加催化劑可以提升焦油產(chǎn)率,并且焦油的輕質(zhì)組分增加明顯。這些研究均證明催化解聚是提高煤焦油產(chǎn)率和品質(zhì)的一種有效方法。但在研究中也發(fā)現(xiàn),催化劑與煤具有一定的適配性,不同類型、含量的催化劑對不同類型煤的催化效果并不相同。
涼水井煤礦位于陜西省神木市錦界鎮(zhèn),煤炭可采儲量近4億t,煤質(zhì)為低灰、低硫、高發(fā)熱量的低階煙煤,該類型煤揮發(fā)分、出油率高,是一種優(yōu)異的熱解或煤直接液化原料。故筆者選用涼水井煤為研究對象,以前期研究發(fā)現(xiàn)催化效果優(yōu)異的ZnCl為催化劑,考察催化劑添加量對涼水井煤催化解聚反應的影響規(guī)律,探討了催化劑添加量對焦油產(chǎn)率影響的可能作用機制。此外,現(xiàn)有研究表明,鏡質(zhì)組是煤中的主要活性組分,是熱解生成焦油的重要組分,通過對原煤進行分選,獲得鏡質(zhì)組富集物,并研究其催化解聚反應特性,以期更進一步提高焦油產(chǎn)率和品質(zhì)。
以涼水井煤(RC)為實驗用煤。實驗前對來樣混合均勻,并用破碎機將樣品破碎至粒度為0.2~2.0 mm,采用四分法縮分出實驗用煤樣。煤樣的工業(yè)分析和元素分析數(shù)據(jù)見表1,依照GB/T 212—2008和GB/T 476—2008等進行測定,其中氧含量通過差減得到。
表1 原煤及鏡質(zhì)組富集煤的工業(yè)分析與元素分析
鏡質(zhì)組富集煤樣(R-V)由以下分離方法得到:使用約1 000 g破碎至0.2~2.0 mm粒度的原煤,放入密度為1.30 g/cm氯化鋅溶液的浮沉單元中,待原煤充分潤濕后將樣品充分攪拌,然后放置30 min,以確保完全分層,之后撈出上浮煤。將上浮煤用蒸餾水(50 ℃)反復洗滌至pH=7.0,保證ZnCl洗滌干凈。之后將上浮煤在45 ℃恒溫干燥箱中干燥,獲得鏡質(zhì)組富集煤樣。
催化劑添加流程:稱取一定量ZnCl(純度99.98%,購自天津市科密歐化學試劑有限公司)溶解于2 mL助劑,之后轉(zhuǎn)移至小噴壺中。稱取30 g干基煤樣于200 mL燒杯中,用噴壺將溶解于助劑中的ZnCl均勻噴灑,并不斷攪拌以確保催化劑分散均勻,之后用保鮮膜密封燒杯口,于陰涼處靜置30 min后備用。ZnCl催化劑添加量按Zn金屬離子質(zhì)量占干基煤樣質(zhì)量的0.05%,0.10%和0.15%分別添加,所制備的添加催化劑煤樣分別記為R-0.05,R-0.10和R-0.15,添加0.10% Zn催化劑的鏡質(zhì)組富集煤樣標記為R-V-0.10。
熱解實驗在GDL-B型格金干餾爐中進行,實驗方法參考GB/T 1341—2007,具體操作如下:將10 g煤樣或添加催化劑樣品置于石英管(內(nèi)徑20 mm、總長340 mm)內(nèi),溫度達到300 ℃時插入加熱爐中,以5 ℃/min的速率程序升溫至600 ℃并保持15 min后停止實驗。
反應過程中產(chǎn)生的熱解氣體通過置于冰鹽浴中的錐形瓶冷卻,收集油水混合物(焦油與熱解水),并依據(jù)GB/T 480—2010方法將熱解水從油水混合物中分離。未冷凝氣體由氣袋收集后利用GC進行分析。反應結束后,取出石英管自然冷卻后得到半焦。半焦按照GB/T 212—2008和GB/T 476—2008等進行工業(yè)分析和元素分析。重復實驗樣品產(chǎn)率偏差<0.5%。
焦油的成分分析采用全二維氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC×GC-MS)進行,Agilent GC7890B的氣相色譜聯(lián)用5977AMSD型質(zhì)譜。色譜柱分別是DB-1(15 m×0.25 mm×1 μm)與BPX-50(2.75 m×0.10 mm×0.1 μm)。色譜進樣口溫度300 ℃;進樣量1 μL;分流比為10∶1;升溫程序為從60 ℃以3 ℃/min升溫到300 ℃,并保持5 min。質(zhì)譜設置條件為:離子源溫度230 ℃;四極桿溫度150 ℃;數(shù)據(jù)采集頻率為3 Hz?;衔锝M成在NIST 08譜圖庫上檢索確定。焦油組分分析重復測量偏差小于2%。
氣體組分使用上海海欣色譜儀器有限公司生產(chǎn)的GC-950氣相色譜儀檢測,色譜的柱爐溫度設置為60 ℃,氣化室溫度設置為120 ℃,檢測器溫度設置為180 ℃,熱導溫度設置為120 ℃,檢測器為TCD及FID。氣相分析重復測量偏差小于1%。
圖1為涼水井原煤和添加不同含量的Zn基催化劑煤樣催化解聚所得產(chǎn)物分布(基于干基煤樣標準計算)。由圖1可知,添加Zn基催化劑后,煤樣催化解聚所得焦油產(chǎn)率均明顯增加,其中添加0.10% Zn基催化劑的焦油產(chǎn)率增加幅度最大,從原煤的12.05%增加至13.83%,增加了1.79%。與之相反,催化劑添加后,半焦產(chǎn)率均明顯降低,添加0.10%用量的Zn基催化劑所得半焦的產(chǎn)率下降最為明顯,從原煤的75.49%降低至73.54%。而水和氣相產(chǎn)物的產(chǎn)率變化幅度則相對較小。
圖1 煤樣的催化解聚產(chǎn)物分布
煤的主體結構是由通過橋鍵交聯(lián)的多環(huán)芳族簇構成,熱解過程中芳香結構發(fā)生斷鍵、縮聚等反應最終生成小分子氣體、焦油和大分子半焦。對ZnCl催化劑在催化解聚過程中的作用機制推測如下:ZnCl催化劑在助劑的輔助下與煤結構有良好的接觸,具有一定酸性的ZnCl催化劑可促進煤結構中大分子芳環(huán)的斷鍵,產(chǎn)生了更多的自由基碎片。而在自由基碎片重組時,ZnCl起到了導向催化作用,傾向于將更多的大分子自由基結合生成穩(wěn)定焦油組分,而非生成更多的小分子氣體組分,最終表現(xiàn)的結果即為半焦產(chǎn)率降低而焦油產(chǎn)率提高。而且,從圖1中可以看出,Zn質(zhì)量分數(shù)在0.10%時,焦油產(chǎn)率最高,半焦產(chǎn)率最低,繼續(xù)增大Zn添加量,焦油產(chǎn)率反而降低,半焦產(chǎn)率則有所增加,說明催化劑的添加量對催化解聚過程及產(chǎn)物分布亦有顯著的影響。適宜的ZnCl添加量可有效增加焦油產(chǎn)率,催化劑量太少時,催化活性有限而不能夠充分起到催化作用,而過多的催化劑則有可能導致催化劑局部過量,使生成的焦油二次裂解加劇,亦會降低焦油產(chǎn)率。
采用全二維氣質(zhì)聯(lián)用儀(GC×GC-MS)對焦油進行分析,圖2為所得組成的三維(3D)圖譜。其中,軸為基于揮發(fā)性的保留時間(min),軸為基于極性的保留時間(s),軸為MS的峰強度。圖2中每一個柱體即為檢測出的一個物質(zhì),柱體顏色的變化代表樣品中物質(zhì)的相對含量,顏色由藍變紅說明物質(zhì)相對含量由低到高。
從圖2可以看出,焦油樣品的組成非常復雜,焦油樣品中各組分在第1維色譜柱上以碳數(shù)(亦即沸點)遞增排列,在第2維色譜柱上以極性遞增排列。由此根據(jù)面積歸一法,確定各個可檢測物質(zhì)的相對含量。從圖2中3D圖譜峰的高低分布可以看出,添加Zn基催化劑后,煤焦油的組成有明顯的改變,但由于煤焦油成份復雜,為了更系統(tǒng)地分析不同催化劑用量對焦油生成的影響,利用NIST 08譜圖庫檢索確定化合物組成,并將其分為八大類,主要包括:脂肪烴類物質(zhì)、酚類物質(zhì)、苯系物、茚、萘系物、萘酚類物質(zhì)、蒽類物質(zhì)和芘類物質(zhì)。
圖2 焦油樣品的GC×GC-MS的3D分析譜圖
圖3為原煤熱解及催化解聚的焦油組分分析??傮w來講,添加催化劑后,相比于原煤,焦油中的主要組成并無大幅度改變,但焦油脂肪烴類物質(zhì)、萘類物質(zhì)、萘酚類物質(zhì)、蒽和芘相對含量均有所增加,其中添加0.10% Zn催化劑增加效果最為明顯;焦油中茚相對含量基本保持不變;而焦油中苯酚類物質(zhì)及苯系物相對含量則均有所降低。這些結果表明,ZnCl催化劑可以分解煤中較大的組織結構,從而促進焦油中脂肪烴和多環(huán)芳環(huán)的生成。而適宜的催化劑添加量可調(diào)控多環(huán)芳烴類物質(zhì)如萘、蒽和芘的產(chǎn)量。對于脂肪烴類物質(zhì),添加0.15% Zn催化劑時增加量最大,脂肪烴除了煤中本身含有的一些烴類側鏈斷裂形成外,還有可能是焦油大分子結構上的側鏈斷裂生成的,因此這一現(xiàn)象也可以在一定程度上表明隨著催化劑添加量的增大,揮發(fā)分的二次連接反應強度增大。
圖3 樣品的催化解聚焦油組分分析
圖4為催化解聚氣體組成(均指體積分數(shù))分布。相比原煤熱解,添加ZnCl催化劑后催化解聚產(chǎn)生煤氣中的H體積分數(shù)增加較為明顯,平均可提高約35.5%,而CH體積分數(shù)略有降低,C等低碳烴類氣體有明顯減少,CO,CO體積分數(shù)則基本不變。焦油的生成反應遵循自由基機制,熱解過程中形成各種自由基片段,這些自由基片段偶聯(lián)生成不同組分,較小的自由基(如CH·和H·等)可以相互反應生成小分子氣體,或與一些自由基碎片反應生成大分子焦油。在本實驗中,CH及C等低碳烴類體積分數(shù)的減小、焦油產(chǎn)率的增加及半焦產(chǎn)率的減小,說明在Zn基催化劑作用下,較小自由基更傾向于與一些大自由基碎片生成大分子焦油,而不是小分子氣體。而H產(chǎn)率的提高,則從另一角度說明,催化劑添加的確促進了煤中大分子結構的斷裂,從而使其主體結構斷鍵增強,導致更多的氫氣生成。
圖4 樣品催化解聚氣體分析
半焦中H/C原子比的改變可以反映煤在低溫熱反應過程中碳氫結構的分解程度,H/C原子比越小,表明煤中主體碳氫結構分解程度越高,反之則越大。原煤及添加催化劑催化解聚半焦的工業(yè)分析和元素分析見表2。從表2中的H/C原子比可以看出,添加Zn基催化劑后催化解聚半焦的H/C原子比均小于原煤半焦,說明Zn基催化劑的添加促進了原煤中碳氫結構的斷鍵,產(chǎn)生更多揮發(fā)分物質(zhì),且通過調(diào)控H的遷移,生成更多的H和焦油。其中Zn基催化劑中Zn質(zhì)量分數(shù)為0.10%時,其H/C原子比最小,結合上文中分析,其H與焦油產(chǎn)率提升最高,此時催化劑增油效果最好。
表2 半焦的工業(yè)分析和元素分析
表3為涼水井原煤鏡質(zhì)組富集物和添加0.10% Zn基催化劑煤樣催化解聚所得產(chǎn)物分布(基于干基煤樣標準計算)。從表3可以看出,經(jīng)過提質(zhì)后,鏡質(zhì)組富集煤樣的熱解焦油產(chǎn)率達到16.17%,較原煤(12.05%)增加了4.12%,說明對原煤進行提質(zhì)可顯著提升焦油產(chǎn)率;在此基礎上,添加0.10% Zn催化劑對分質(zhì)后的鏡質(zhì)組富集煤樣進行催化解聚,焦油產(chǎn)率仍然能夠得到提升,提高到17.87%。與之相反,分質(zhì)后鏡質(zhì)組富集煤樣半焦產(chǎn)率明顯降低,從原煤的75.49%降低至69.90%,添加0.10% Zn基催化劑后半焦產(chǎn)率進一步降低至69.24%。而水和氣相產(chǎn)物的總產(chǎn)率變化幅度則相對較小。
表3 煤樣的催化解聚產(chǎn)物分布
鏡質(zhì)組富集物熱解氣中,H體積分數(shù)從11.90%增加至14.36%,CH體積分數(shù)也由42.56%增加至44.33%,CO體積分數(shù)有所增加,而CO體積分數(shù)則明顯降低,從20.9%降低至16.87%。與原煤相比,鏡質(zhì)組富集煤組分中含有更多的脂肪烴鏈和烷基側鏈,熱解過程中分解后可分解產(chǎn)生更多的小分子物質(zhì)。添加催化劑后,影響規(guī)律與催化劑對原煤的影響一致,H體積分數(shù)進一步增加至16.82%。
采用全二維氣質(zhì)聯(lián)用儀(GC×GC-MS)對鏡質(zhì)組富集物熱解焦油及催化解聚焦油進行分析,圖5為所得組成的三維(3D)圖譜,表4為焦油組分分析。結果表明,鏡質(zhì)組富集組分所得焦油產(chǎn)率顯著提升主要表現(xiàn)為脂肪烴相對含量顯著增加,從原煤的41.70%增加至44.50%,其余產(chǎn)物產(chǎn)率與原煤相差不大;添加催化劑后,與催化劑對原煤的影響規(guī)律一致,主要提升了焦油中萘類物質(zhì)、萘酚類物質(zhì)和蒽類物質(zhì)的相對含量。由表5可知,加入催化劑后所得鏡質(zhì)組富集煤解聚半焦的H/C原子比較未加催化劑的鏡質(zhì)組富集煤進一步減小,證明Zn催化劑的添加導致煤中釋放更多的H,從而提升了H及焦油的產(chǎn)率。
圖5 鏡質(zhì)組富集煤焦油樣品的GC×GC-MS的3D分析譜圖
表4 鏡質(zhì)組富集煤催化解聚焦油組分分析
表5 鏡質(zhì)組富集煤半焦的工業(yè)分析和元素分析
(1)Zn基催化劑的加入均可降低原煤半焦產(chǎn)率,提升焦油產(chǎn)率,其中添加0.10% Zn的催化劑的提高效果最為明顯,焦油產(chǎn)率從原煤的12.05%增加至13.83%,增加了1.79%。
(2)焦油組分分析結果表明,添加Zn基催化劑可促進脂肪烴類和多環(huán)芳烴類物質(zhì)的生成,減少單苯環(huán)類物質(zhì)生成,添加0.10% Zn的催化劑對多環(huán)芳烴類物質(zhì)生成的促進效果最好。
(3)氣相組分分析結果表明H體積分數(shù)提高,C等低碳烴類有明顯減少,CO,CO則基本不變,進一步驗證了Zn催化劑對煤中H元素的導向催化作用。從半焦H/C原子比減少程度則可推斷出Zn催化劑促進了煤中大分子結構斷裂,并調(diào)控了H元素的遷移。
(4)涼水井煤在經(jīng)過提質(zhì)分離后,所得鏡質(zhì)組富集煤熱解焦油產(chǎn)率較原煤大幅提升,從原煤的12.05%增加到16.17%;添加0.10% Zn催化劑對分質(zhì)后的鏡質(zhì)組富集煤樣的影響規(guī)律與對原煤的類似,可促進煤中大分子結構的斷裂,調(diào)控H元素的遷移,進一步提升焦油產(chǎn)率至17.87%。