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多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)的研發(fā)與運(yùn)用

2022-09-17 05:44陳永進(jìn)
湖南有色金屬 2022年4期
關(guān)鍵詞:內(nèi)熱氧化鋅燃燒器

陳永進(jìn)

(湖南株冶有色金屬有限公司信息裝備部,湖南 衡陽(yáng) 421511)

某有色金屬有限公司有3臺(tái)10層220 m2多膛爐,主要用于處理氧化鋅(揮發(fā)窯氧化鋅和外購(gòu)氧化鋅)脫氟和氯用。為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排號(hào)召、降低公司成本,公司從2016年開(kāi)始成立技術(shù)攻關(guān)小組,比對(duì)同行業(yè)多膛爐相關(guān)設(shè)備裝備情況,邀約相關(guān)廠家、行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行交流論證,確認(rèn)“多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)”的可行性,并在3臺(tái)多膛爐上進(jìn)行分步試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)40%的節(jié)能率,同時(shí)取消了外部燃燒室,減少維修費(fèi)用。該公司進(jìn)行轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)型后,在新建的3臺(tái)多膛爐上全部采用了此項(xiàng)技術(shù),使用效果優(yōu)勢(shì)更加突出,同時(shí)創(chuàng)造了良好的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了爐膛溫度的區(qū)域化、可視化、一鍵式操作。

1 燃燒室式多膛爐概況

鋅冶煉行業(yè)多膛爐,主要作用是除去氧化鋅的氟和氯。其基本原理為:在700℃左右的高溫、保持爐內(nèi)有一定負(fù)壓的情況的下,氧化鋅中的氟化物和氯化物在多膛爐內(nèi)發(fā)生物理、化學(xué)變化,使氟、氯化合物解析重返氣相[1],低沸點(diǎn)氟、氯化合物揮發(fā),鉛、鋅的氟、氯化合物分解成氣態(tài),隨爐氣和氧化鋅煙塵一道進(jìn)入煙氣系統(tǒng)中而被除去[2]。

多膛爐一般有10層爐膛,爐膛面積為220 m2,根據(jù)生產(chǎn)需求和工藝條件設(shè)計(jì)時(shí)可以進(jìn)行變化。保證多膛爐爐內(nèi)溫度達(dá)到700℃,一般在多膛爐爐體外部的4、6、8層均勻配置6個(gè)燃燒室,燃燒室產(chǎn)生高溫?zé)煔猓ㄟ^(guò)連接煙道給爐膛提供熱量。高溫?zé)煔鉄崃康墓┙o很大程度上受到爐子操作狀況的制約,從而導(dǎo)致燃燒室對(duì)耐火材料的要求高、燃燒室本身的維修量大、熱能的利用率低下、司爐的操作難度較大。

2 燃燒室式多膛爐存在的問(wèn)題點(diǎn)及劣勢(shì)分析

燃燒室式多膛爐主要特點(diǎn)是多膛爐與燃燒室可以看作兩個(gè)單獨(dú)的個(gè)體,從相連煙道的部位利用爐膛的負(fù)壓將高溫?zé)煔鈳霠t膛內(nèi),從而對(duì)物料進(jìn)行加熱。其存在的問(wèn)題如下:

1.帶入爐膛的熱量受到多膛爐操作運(yùn)行狀況的影響,一旦爐膛產(chǎn)生正壓,進(jìn)入爐膛的高溫?zé)煔饬繉?huì)減少,甚至?xí)娜紵业幕鹧嬗^測(cè)孔等薄弱點(diǎn)冒火。

2.燃燒室及燃燒室與爐膛的連接點(diǎn)容易損壞,造成冒火現(xiàn)象。

3.燃燒室本身存在大量的散熱損失,造成熱量的浪費(fèi)。

4.燃燒室的分布點(diǎn)相對(duì)集中,造成爐內(nèi)的溫度分布不均勻。

5.燃燒室存在一定的壽命周期,基本每年檢修一次。檢修期間對(duì)多膛爐的溫度控制和操作帶來(lái)不便,而且維修費(fèi)用相對(duì)較高。

3 多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)介紹

多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)主要特點(diǎn)為取消多膛爐原有的外部供熱系統(tǒng),在焙燒層上安裝天然氣燃燒器,通過(guò)采用合理的排布方式使火焰直接加熱爐膛內(nèi)爐氣,對(duì)物料進(jìn)行加熱,增強(qiáng)爐內(nèi)熱流,減少原外部供熱系統(tǒng)熱損失,增大爐膛內(nèi)輻射熱效率,減少原外部燃燒室造成的熱損失,從而大幅度降低能源消耗量;消除爐膛內(nèi)的高溫區(qū),焙燒層內(nèi)溫度均勻,大大減少因局部溫度過(guò)高而使?fàn)t床下沉的問(wèn)題,爐體使用壽命延長(zhǎng);較原燃燒室縮短了檢修時(shí)間,降低了檢修費(fèi)用。

4 多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)具體方案

多膛爐新供熱方式取消了原耐火磚砌燃燒室,在主要焙燒層均布燃燒孔,安裝天然氣燃燒器。

1.取消爐體外配置的6個(gè)燃燒室。在爐體主要焙燒層墻體上均勻配置10臺(tái)小型燃燒器,單個(gè)燃燒器的熱負(fù)荷不超過(guò)20 m3/h。

2.4 、6、8層各3個(gè),2層1個(gè),均勻?qū)ΨQ(chēng)布置,每臺(tái)爐共安裝10臺(tái)。

3.燃燒器采用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安全性能高且維護(hù)保養(yǎng)方便的燃燒器,并且連接到主控室控制電腦,能夠達(dá)到區(qū)域化可視化操作。

4.燃燒器系統(tǒng)配置有自動(dòng)點(diǎn)火、火焰檢測(cè)、安全保護(hù)等功能。配套有點(diǎn)火變壓器、火焰檢測(cè)器、安全電磁閥、程序控制器等成套元器件。

5 多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析

多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)的核心是將多膛爐燃燒室外部供熱改進(jìn)為主焙燒層燃燒器內(nèi)部供熱,采用新供熱方式后,其主要技術(shù)優(yōu)勢(shì)有:

1.取消了多膛爐燃燒室,燃?xì)馊吭跔t膛內(nèi)燃燒,從而減少了燃燒室的漏風(fēng)和本體散熱造成的這部分熱損失。

2.燃?xì)庠跔t膛內(nèi)燃燒,火焰直接加熱爐膛內(nèi)爐氣,對(duì)物料進(jìn)行加熱,增強(qiáng)爐內(nèi)熱流,增大爐膛內(nèi)輻射熱效率,提高主焙燒層溫度。

3.燃燒器為多點(diǎn)均布,消除爐膛內(nèi)的高溫區(qū),焙燒層內(nèi)溫度均勻,各焙燒層溫度控制更加簡(jiǎn)單和方便,大大減少因局部溫度過(guò)高而使?fàn)t床下沉的問(wèn)題,延長(zhǎng)爐體使用壽命。

4.檢修時(shí)間短,每臺(tái)次燃燒器檢修時(shí)對(duì)焙燒層內(nèi)溫度的波動(dòng)不大,對(duì)生產(chǎn)幾乎無(wú)影響。

5.燃燒器檢修只需更換部分備件,較原燃燒室檢修費(fèi)用大大降低。

6.現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到大大改善。

6 效益分析

1.能耗效益:多膛爐作為公司一個(gè)能耗大戶(hù),年用天然氣達(dá)330萬(wàn)m3,燃?xì)赓M(fèi)用1 000多萬(wàn)元。現(xiàn)將兩種供熱方式的節(jié)能效益進(jìn)行對(duì)比分析,分析結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 兩種供熱方式節(jié)能效益對(duì)比分析

2.維修費(fèi)用效益:采用燃燒室式多膛爐,共18臺(tái)燃燒室,按照每年檢修15臺(tái)次,檢修材料費(fèi)用20 000元/臺(tái)次,施工費(fèi)用8 000元/臺(tái)次。每年燃燒室檢修費(fèi)用為:28 000×15=420 000(元);采用分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)多膛爐,檢修時(shí)只需更換天然氣燃燒系統(tǒng)部分備件,檢修費(fèi)用不超過(guò)10 000元。

3.總效益:合計(jì)每年創(chuàng)效益:3 585 600+410 000=3 995 600(元)。

7 結(jié) 語(yǔ)

多膛爐分布式內(nèi)熱燃燒技術(shù)以解決多膛爐高故障率、高檢修費(fèi)、高能耗等問(wèn)題,保證多膛爐長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行、提高爐內(nèi)溫度和提升產(chǎn)品質(zhì)量為目的。該技術(shù)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)期運(yùn)行,從產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能效果、維修費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、智能化操作等方面,得到了良好的使用效果。

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