張軍,陳揚洋,張杰,楊明
(1.廣州數(shù)控設(shè)備有限公司,廣東廣州 510000;2.哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程及自動化學(xué)院,黑龍江哈爾濱 150001)
數(shù)字伺服控制系統(tǒng)由于能夠提升生產(chǎn)效率和方便調(diào)試的優(yōu)點,在數(shù)控機床、工業(yè)機器人等高精密工業(yè)制造和生產(chǎn)場合中有著廣泛的運用。伺服系統(tǒng)中電機和負(fù)載之間往往通過諧波齒輪、滾軸絲杠、傳動皮帶等柔性傳動裝置相連接,以提高設(shè)備的兼容性和降低裝置的成本。在控制理論中,控制器的高增益往往代表著良好的性能。但相比剛性傳動,柔性傳動在高增益下更容易出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定,從而引發(fā)機械諧振,產(chǎn)生噪聲污染,降低加工精度。因此,如何在保持高帶寬的同時進(jìn)行諧振抑制,已經(jīng)成為提高伺服性能的一個關(guān)鍵課題。
關(guān)于機械諧振抑制,國內(nèi)外學(xué)者已進(jìn)行了大量研究,采用的方法主要分為兩大方面:一方面從機械特性入手,通過修改機械結(jié)構(gòu)或更改結(jié)構(gòu)材料,以提高機械諧振的峰值頻率或增加阻尼以降低諧振峰值:如增加電機轉(zhuǎn)動慣量或降低負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量,改變傳動結(jié)構(gòu)或材料以提高傳動剛性等,但其成本較高且適用范圍窄;另一方面則是通過在伺服系統(tǒng)中加入控制器、濾波器等環(huán)節(jié)改善系統(tǒng)閉環(huán)特性來抑制機械諧振。該方式的諧振抑制策略主要分為以下幾類:(1)通過增加傳感器或狀態(tài)觀測器的方式引入狀態(tài)反饋;其中,文獻(xiàn)[13-14]均利用加速度反饋有效增加電機端慣性矩從而降低驅(qū)動對機械共振的敏感度;文獻(xiàn)[15-19]是將負(fù)載對電機的扭轉(zhuǎn)振動看作外部負(fù)載擾動,將負(fù)載觀測器對負(fù)載端的擾動轉(zhuǎn)矩觀測值引入閉環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行補償或前饋,提高系統(tǒng)的抗諧振能力,進(jìn)而降低系統(tǒng)的速度波動;(2)根據(jù)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行輸入信號整形,來抑制諧振,該方式屬于被動抑制,通過將輸入指令信號進(jìn)行整形處理,消除指令信號中激發(fā)諧振的信號分量,從而實現(xiàn)減弱甚至消除諧振的效果;(3)在控制環(huán)路中串入低通或陷波濾波器調(diào)節(jié)相角裕度,減少諧振點處的增益,實現(xiàn)諧振抑制。其中,第三類方法由于需要的參數(shù)較少,算法簡單且配置靈活,在實際伺服系統(tǒng)中運用最為廣泛。為了準(zhǔn)確獲取諧振頻率來配置濾波器,國內(nèi)外學(xué)者提出了眾多基于FFT的在線和離線諧振頻率辨識的方法。但是由于阻尼、離散化和系統(tǒng)慣性的影響,實際系統(tǒng)所表現(xiàn)出的諧振頻率會出現(xiàn)偏離自然諧振頻率(Natural Torsional Frequency, NTF)的現(xiàn)象。對此,相關(guān)作者通過自適應(yīng)陷波可很好提高算法的自適應(yīng)性,但自適應(yīng)陷波固有的調(diào)節(jié)過程會加劇系統(tǒng)震蕩,甚至損壞傳動裝置。
基于以上分析,本文作者在機械諧振模型的基礎(chǔ)上,重點分析了采樣周期、阻尼和陷波器的串入對諧振狀態(tài)的影響,解釋了在線自適應(yīng)陷波中頻率配置錯誤下引起諧振頻率偏移的原因,并得出在諧振出現(xiàn)偏移現(xiàn)象時最有效的陷波頻率仍是系統(tǒng)自然諧振頻率的結(jié)論,最后通過仿真與實驗對理論分析進(jìn)行驗證。
出于實際工況和生產(chǎn)成本的考慮,現(xiàn)實中的驅(qū)動電機、執(zhí)行機構(gòu)及傳動機構(gòu)組成的典型柔性傳動雙慣量模型如圖1所示。其中:和為驅(qū)動電機和執(zhí)行機構(gòu)轉(zhuǎn)動慣量;為傳動軸阻尼系數(shù);為電機轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)角;為執(zhí)行機構(gòu)轉(zhuǎn)角;與分別為電機和執(zhí)行機構(gòu)的轉(zhuǎn)速;為電機電磁轉(zhuǎn)矩;為負(fù)載轉(zhuǎn)矩。由于電機和執(zhí)行機構(gòu)在力的作用下產(chǎn)生轉(zhuǎn)角不同步,會使傳動軸發(fā)生形變,為形變所產(chǎn)生的傳動軸轉(zhuǎn)矩,為傳動軸扭轉(zhuǎn)彈性系數(shù)。
圖1 雙慣量系統(tǒng)模型
根據(jù)以上所設(shè)參數(shù),可得到運動學(xué)方程組(1)及圖2所示的系統(tǒng)控制框圖。
圖2 雙慣量系統(tǒng)控制框圖
(1)
進(jìn)而可得到電磁轉(zhuǎn)矩、電機轉(zhuǎn)速和負(fù)載轉(zhuǎn)速之間的傳遞函數(shù)組:
(2)
忽略相對較小的條件下,內(nèi)存在兩個諧振頻率。其中的共軛零點為抗諧振頻率點ARF(Anti-Resonance Frequency),共軛極點為自然振動頻率點NTF。由式(2)可得出ARF與NTF表達(dá)式:
(3)
將數(shù)字伺服系統(tǒng)控制環(huán)路加以簡化,設(shè)反饋環(huán)路為單位負(fù)反饋,電流環(huán)等效為時間常數(shù)為的一階低通環(huán)節(jié)。由于重點在于分析諧振狀態(tài),取速度環(huán)控制器為比例控制器,輸出限幅為±;同時使用零階保持器來近似離散化環(huán)節(jié),可以得整個伺服系統(tǒng)的連續(xù)控制回路框圖如圖3所示。其中為比例系數(shù),為轉(zhuǎn)矩系數(shù),為速度環(huán)采樣周期。
圖3 離散系統(tǒng)控制框圖
根據(jù)圖3,可得出離散系統(tǒng)的傳遞函數(shù)(4)
(4)
其中:為拉普拉斯算子;為采樣時間。
取=0.56 N·m/A;=1×10s;=569 N·m/rad;=1.82×10kg·m;=1×10kg·m;=1×10s;= 0.01 N·m·s/rad;=6.59。該參數(shù)下系統(tǒng)的伯德圖如圖4所示[由式(3)可得=306 Hz]。由控制理論可知,增益裕度為負(fù)會導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,并且會產(chǎn)生穿越-180°處頻率的諧振。因此,圖4所示系統(tǒng)的諧振頻率偏移至730 Hz(設(shè)系統(tǒng)所表現(xiàn)出的諧振頻率為),并非306 Hz(NTF)。在高增益的數(shù)字伺服控制系統(tǒng)中,目前主要采用在速度環(huán)輸出端串入改進(jìn)雙T形陷波濾波器進(jìn)行諧振抑制,其傳函和參數(shù)公式如式(5)所示,、和分別代表陷波頻率、陷波寬度和陷波深度。
圖4 離散系統(tǒng)伯德圖
(5)
為了提高算法的魯棒性,實際中會使用在線自適應(yīng)的方法對陷波濾波器的陷波頻率加以修正。但是在某些情況下,在線自適應(yīng)陷波也會導(dǎo)致諧振頻率的移動。選取速度環(huán)輸出限幅為±6 A,陷波參數(shù):=314 rad/s,=-40 dB,在圖4系統(tǒng)中分別使用在線自適應(yīng)陷波和陷波NTF兩種算法,會存在如圖5所示的現(xiàn)象:系統(tǒng)本身NTF為306 Hz,陷波前諧振頻率已偏移至730 Hz。于0.1 s處啟用自適應(yīng)陷波濾波器,每0.1 s進(jìn)行諧振頻率辨識和陷波頻率修正。在修正的過程中,諧振幅值剛開始有增大的趨勢,系統(tǒng)所表現(xiàn)的諧振頻率會逐漸接近NTF(在線自適應(yīng)陷波下系統(tǒng)的當(dāng)前諧振頻率已在圖中標(biāo)出)。可見,當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)處于諧振頻率偏移狀態(tài)時,在線自適應(yīng)濾波難以實現(xiàn)快速、平穩(wěn)地諧振抑制。
圖5 機械諧振頻率偏移現(xiàn)象
由圖5可知,系統(tǒng)諧振頻率偏移NTF的原因可分為兩類:第一類是由于系統(tǒng)本身參數(shù)導(dǎo)致;第二類是人為加入陷波導(dǎo)致。從增益裕度角度出發(fā),選取采樣周期、阻尼和陷波3個影響系統(tǒng)相頻特性的主要因素進(jìn)行分析。
在圖4參數(shù)的基礎(chǔ)上,取=0.01 N·m·s/rad,變化采樣頻率(1),得到不同采樣頻率下的系統(tǒng)開環(huán)伯德圖如圖6所示。雖然連續(xù)系統(tǒng)增益裕度為正,但由于離散化帶來的相角滯后,各采樣頻率下離散控制系統(tǒng)皆處于不穩(wěn)定的諧振狀態(tài)。而且隨著采樣頻率的降低,離散控制系統(tǒng)的相角滯后增大,系統(tǒng)的諧振頻率會逐步從高頻段向NTF靠攏。
圖6 不同采樣頻率下系統(tǒng)開環(huán)伯德圖
在圖4參數(shù)的基礎(chǔ)上,取=1×10s,變化,得到不同阻尼系數(shù)下的系統(tǒng)開環(huán)伯德圖如圖7所示。圖中的系統(tǒng)皆處于諧振狀態(tài)。其中阻尼系數(shù)影響了相頻曲線中NTF處的下降斜率,隨著阻尼系數(shù)的增大,NTF處的驟降趨勢會變緩,導(dǎo)致系統(tǒng)的諧振頻率會逐漸向高于NTF的頻段發(fā)生偏移。但是另一方面,阻尼的增大能夠有效地衰減NTF處的幅值增益,對系統(tǒng)趨于穩(wěn)定有一定的幫助。
圖7 不同阻尼系數(shù)下系統(tǒng)開環(huán)伯德圖
在圖4參數(shù)基礎(chǔ)上,取=0.01 N·m·s/rad,=1×10s,陷波濾波器參數(shù)=314 rad/s、=-40 dB,得到不同陷波頻率下系統(tǒng)開環(huán)伯德圖如圖8所示。系統(tǒng)自身NTF為306 Hz,表現(xiàn)出的諧振頻率為730 Hz,陷波前已經(jīng)處于諧振頻率偏離NTF的狀態(tài)。采用系統(tǒng)所表現(xiàn)的諧振頻率進(jìn)行兩次1.2節(jié)所述的在線自適應(yīng)陷波。根據(jù)陷波濾波器本身的相頻特性可知,它在減少陷波頻率往后頻段相角滯后的同時,會加劇往前頻段的相角滯后。因此,隨著陷波頻率的不斷修正,系統(tǒng)所表現(xiàn)的諧振頻率逐步向NTF靠攏,但是剛開始的修正過程也存在著增益裕度惡化現(xiàn)象,反映到時域即為諧振幅值的增大;而直接陷波NTF能夠有效、快速地使系統(tǒng)恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)。
圖8 不同陷波頻率下系統(tǒng)開環(huán)伯德圖
仿真中數(shù)字伺服系統(tǒng)的主要參數(shù)為:電機轉(zhuǎn)動慣量1.82×10kg·m;負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量1×10kg·m;傳動軸扭轉(zhuǎn)彈性系數(shù)569 N·m/rad;電機額定功率750 W;電機額定電流3 A;電機定子電阻1.44 Ω;電機d、q軸電感為3.2×10H;轉(zhuǎn)子磁鏈0.093 9 WB;極對數(shù)為4;母線電壓300 V;電流環(huán)采樣頻率20 kHz;PWM載波頻率10 kHz;速度環(huán)輸出限幅6 A。通過選取不同的速度環(huán)采樣周期和阻尼系數(shù),在速度給定為2 000 r/min階躍的情況下,得到諧振頻率分布如圖9(a)所示[由式(3)得NTF=306 Hz]。系統(tǒng)表現(xiàn)的諧振頻率隨著阻尼系數(shù)的增大而增大,逐漸遠(yuǎn)離NTF;隨著采樣周期的增大而減小,逐漸靠近NTF。
接下來選取=1×10s,=0.01 N·m·s/rad,陷波濾波器中取=2、=0.02,在轉(zhuǎn)速給定為1 000 r/min階躍的情況下,于0.2 s處進(jìn)行1.2節(jié)所描述的基于系統(tǒng)表現(xiàn)的在線自適應(yīng)陷波與基于傳函的NTF陷波,陷波結(jié)果如圖9(b)所示(陷波配置頻率已在圖中標(biāo)出)。隨著自適應(yīng)陷波的進(jìn)行,系統(tǒng)的諧振頻率逐漸靠近NTF。在這個過程中,初始階段存在諧振幅值增加的情況,當(dāng)陷波頻率接近NTF時,諧振現(xiàn)象逐漸收斂。
圖9 仿真結(jié)果
而相較自適應(yīng)陷波,直接陷波NTF能夠更快速地完成諧振抑制,同時避免了諧振幅值增加對系統(tǒng)機械結(jié)構(gòu)造成的勞損。綜上可知,仿真結(jié)果與理論推導(dǎo)相吻合。
柔性傳動的對拖實驗平臺結(jié)構(gòu)如圖10所示。該實驗平臺的參數(shù)除負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量9.1×10kg·m,速度環(huán)輸出限幅4 A,連接剛度為256 N·m/rad,諧振頻率為190 Hz(通過系統(tǒng)平臺的Chirp掃頻測得)外,其他均與仿真參數(shù)相同。
圖10 750 W PMSM的柔性傳動研究實驗平臺
實驗的第一部分用于驗證諧振頻率偏移。由于阻尼系數(shù)是固定的常數(shù)且難以調(diào)整,因此僅記錄速度環(huán)在不同采樣周期下的諧振頻率。在圖11(a)中,隨著速度環(huán)的采樣周期從0.5 ms到1.5 ms逐步遞增,諧振頻率從230 Hz到190 Hz逐步遞減,這與第3節(jié)中的分析一致。
在第二部分實驗中,將陷波器分別按照諧振頻率(在線自適應(yīng)濾波器)設(shè)定以及按照自然諧振頻率NTF設(shè)定進(jìn)行比較(設(shè)定=05,=0.02)。在圖11(b)中,系統(tǒng)振蕩頻率為230 Hz。當(dāng)陷波器頻率設(shè)定230 Hz時,系統(tǒng)仍然不穩(wěn)定,并且產(chǎn)生了一個新的諧振頻率,該頻率減小為210 Hz。當(dāng)調(diào)整陷波頻率為190 Hz時系統(tǒng)最終穩(wěn)定。相反,如果陷波頻率設(shè)定為NTF時,系統(tǒng)快速穩(wěn)定下來并且無需自適應(yīng)陷波器的自適應(yīng)調(diào)節(jié)過程。圖11(b)同樣驗證了該結(jié)論,當(dāng)諧振頻率大于自然諧振頻率NTF時,按照諧振頻率進(jìn)行設(shè)定陷波頻率會導(dǎo)致一個新的且更低的諧振頻率出現(xiàn)。
圖11 實驗結(jié)果
針對數(shù)字伺服系統(tǒng)機械諧振頻率偏移現(xiàn)象,文中重點分析了采樣周期、阻尼和陷波對諧振頻率的影響,解釋了系統(tǒng)在未加陷波濾波器時所體現(xiàn)的諧振頻率與NTF不符以及陷波濾波器的串入造成諧振頻率移動的原因,并給出了諧振頻率偏移狀態(tài)下陷波NTF的解決方案。雖然現(xiàn)實系統(tǒng)往往無法提前獲取NTF等信息,只能在線獲得實際諧振頻率值,但文中的機制分析解釋了諧振頻率偏移的現(xiàn)象。仿真和實驗結(jié)果證明了理論分析的正確性和有效性。在諧振頻率偏移的情況下,快速實現(xiàn)NTF辨識,將是下一步研究的重點。