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大型燃煤發(fā)電廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕燃燒調(diào)整試驗(yàn)研究

2022-09-14 03:00:52談紫星王晞青譚姍姍
江西電力 2022年7期
關(guān)鍵詞:還原性氧量水冷壁

談紫星,王晞青,楊 梅,譚姍姍 ,徐 倩

(1.南昌科晨電力試驗(yàn)研究有限公司,江西 南昌 330096;2.江西東方航空配餐有限公司,江西 南昌 330117)

0 引言

近年來(lái),隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的高度關(guān)注,國(guó)家對(duì)大氣污染物排放控制更加嚴(yán)格,大型燃煤電廠是能源的消費(fèi)大戶,排污量大且集中,各大發(fā)電集團(tuán)為完成環(huán)保排放指標(biāo),紛紛對(duì)下轄火電廠進(jìn)行超低排放改造。氮氧化物是燃煤電廠的三大污染物之一,為降低爐膛出口處氮氧化物的生成,往往采取低NOX燃燒技術(shù)[1],在主燃區(qū)缺氧燃燒,燃盡區(qū)富氧燃燒,造成主燃區(qū)水冷壁近壁區(qū)域缺氧燃燒,形成強(qiáng)還原性氣氛,燃煤中的硫元素在此氛圍中將轉(zhuǎn)化為硫化氫氣體,從而對(duì)水冷壁造成嚴(yán)重的高溫腐蝕問(wèn)題。大型燃煤電廠在當(dāng)今新型能源結(jié)構(gòu)中,起到“托底保供”的基礎(chǔ)性作用,因而高溫腐蝕導(dǎo)致的水冷壁壁面減薄甚至爆管,不僅嚴(yán)重影響燃煤電廠運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,也會(huì)對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行造成較大影響。因此對(duì)大型燃煤電廠水冷壁高溫腐蝕燃燒調(diào)整試驗(yàn)[2]的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 設(shè)備概況

某發(fā)電廠1 號(hào)爐系哈爾濱鍋爐廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)的HG-1025/18.2-YM6 型亞臨界壓力一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐。鋼爐架、Π 型露天布置,單爐膛、四角布置擺動(dòng)式燃燒器,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒,固態(tài)排渣,四臺(tái)ZGM-95G 中速磨爐前布置,每臺(tái)磨配一層煤粉噴嘴,采用高壓頭冷一次風(fēng)機(jī)使整個(gè)制粉系統(tǒng)作正壓運(yùn)行。爐膛上部布置壁式輻射式再熱器和大節(jié)距分隔屏過(guò)熱器以增加過(guò)熱器和再熱器的輻射特性。采用內(nèi)螺紋管膜式水冷壁和低壓頭的循環(huán)泵以提高運(yùn)行的可靠性。裝有兩臺(tái)三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器。汽溫調(diào)節(jié)方式:過(guò)熱器采用二級(jí)噴水減溫,再熱器的調(diào)溫主要靠燃燒器的擺動(dòng),再熱器的進(jìn)口導(dǎo)管上裝有兩只霧化噴嘴式的噴水減溫器(主要作事故噴水用)。

鍋爐燃燒器為四角布置,采用大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),由隔板將大風(fēng)箱分成若干個(gè)風(fēng)室,每組燃燒器共有6種13個(gè)風(fēng)室15 個(gè)噴嘴。一次風(fēng)噴嘴可上下擺動(dòng)20°。二次風(fēng)及油噴嘴可作上下27°的擺動(dòng),頂部燃燼風(fēng)室噴嘴可作向上25°,向下5°的擺動(dòng)。

2 試驗(yàn)方法

2.1 試驗(yàn)邊界確定

水冷壁近壁區(qū)煙氣組分對(duì)高溫腐蝕有決定性的作用,不同的煙氣氛圍條件下,腐蝕速率差異巨大,其中CO、O2和H2S 三者相互關(guān)聯(lián),相互影響。根據(jù)相關(guān)試驗(yàn)及參考文獻(xiàn)總結(jié)[3],三者大致具有如下關(guān)系(圖1和圖2所示)。

圖1 CO與O2之間的關(guān)系

圖2 H2S與O2之間的關(guān)系

由圖1 可知,當(dāng)氧濃度小于1%時(shí),CO 濃度隨著O2濃度的增大而急劇降低;當(dāng)氧濃度大于1%時(shí),CO濃度降低速度減緩;當(dāng)氧濃度大于2%時(shí),CO 濃度值基本穩(wěn)定在一個(gè)很小的值附近,基本接近0。

由圖2 可知,H2S 的濃度隨著O2濃度的升高而降低??傮w上,當(dāng)O2濃度小于1%時(shí),H2S 濃度隨著O2濃度的增大而急劇降低;當(dāng)O2濃度大于1%時(shí),H2S濃度降低速度減低;當(dāng)O2濃度大于2%時(shí),H2S濃度值基本穩(wěn)定在一個(gè)較小的值。

查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料[3],認(rèn)為爐內(nèi)強(qiáng)還原性氣氛分界點(diǎn):H2S 含量>200 ppm,CO 含量>3%(30 000 ppm)即認(rèn)為是強(qiáng)還原性氣氛。

基于以上,本次試驗(yàn)期間為方便比較,將H2S含量200 ppm、CO含量3%、O2含量1%作為比較的邊界。

2.2 試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)布置

2021年9月,1號(hào)爐臨停檢查中發(fā)現(xiàn)鍋爐爐膛水冷壁高溫腐蝕嚴(yán)重,腐蝕區(qū)域主要集中在前/后墻沿爐高方向,C燃燒器中心水平位置(標(biāo)高約14 m)到燃盡風(fēng)(SOFA 風(fēng))噴口中心水平位置(標(biāo)高約32 m),區(qū)域高度約18 m。據(jù)此,在前/后墻沿爐高方向每隔3 m,每層布置10個(gè)測(cè)點(diǎn)(前/后墻各布置5個(gè)),共6層。

2.3 燃煤品質(zhì)控制

入爐煤含硫量對(duì)H2S 的生成至關(guān)重要,而H2S 是水冷壁高溫腐蝕的一個(gè)主要因素,試驗(yàn)期間要保持入爐煤質(zhì)穩(wěn)定,結(jié)合電廠實(shí)際,確定煤質(zhì)目標(biāo):Qnet,ar:5000大卡,Vad:15%-20%,St:1.0%左右。

2.4 機(jī)組負(fù)荷

機(jī)組負(fù)荷影響貼壁氣氛,負(fù)荷越高,管壁溫度越高,還原性氣氛越強(qiáng),腐蝕速率越快,高溫腐蝕越嚴(yán)重。故本次水冷壁高溫腐蝕燃燒調(diào)整試驗(yàn)在300 MW負(fù)荷下進(jìn)行。

2.5 單因素輪轉(zhuǎn)法

試驗(yàn)因素選?。籂t膛氧量、二次風(fēng)配風(fēng)方式(含燃燒器周界風(fēng))、一次風(fēng)壓、煤粉細(xì)度[4]。

3 試驗(yàn)內(nèi)容

本次水冷壁高溫腐蝕燃燒調(diào)整試驗(yàn)內(nèi)容見表1。

表1 試驗(yàn)內(nèi)容

本次水冷壁高溫腐蝕燃燒調(diào)整試驗(yàn)共計(jì)14 個(gè)工況,每個(gè)工況持續(xù)穩(wěn)定試驗(yàn)時(shí)間4 h。

4 結(jié)果和分析

4.1 摸底試驗(yàn)

摸底試驗(yàn)在習(xí)慣運(yùn)行方式下,對(duì)水冷壁貼壁煙氣成份(O2、CO、H2S)濃度進(jìn)行測(cè)試,以掌握機(jī)組運(yùn)行時(shí),水冷壁近壁區(qū)域還原性氣氛的實(shí)際狀況,為正式試驗(yàn)參數(shù)的選擇提供依據(jù),并可以和燃燒調(diào)整試驗(yàn)后的水冷壁近壁區(qū)域還原性氣氛進(jìn)行對(duì)比(見表2 至表4),檢驗(yàn)此次試驗(yàn)效果。

表2 前/后墻H2S濃度測(cè)試摸底試驗(yàn)結(jié)果一覽表 ppm

表4 前/后墻O2濃度測(cè)試摸底試驗(yàn)結(jié)果一覽表 %

由表2可見,前/后墻均存在部分測(cè)點(diǎn)的H2S 濃度大于200 ppm(表中超過(guò)200 ppm 的用黃色光標(biāo)標(biāo)示),部分甚至高于400 ppm。

由表3可見,前/后墻均存在部分測(cè)點(diǎn)CO濃度大于3%,部分甚至高于20%,(表中超過(guò)3%的用黃色光標(biāo)標(biāo)示)。

表3 前/后墻CO濃度測(cè)試摸底試驗(yàn)結(jié)果一覽表 %

由表4 可見,前/后墻均存在部分測(cè)點(diǎn)的O2濃度低于1%(表中O2含量低于1%的用黃色光標(biāo)標(biāo)示)。

從上述三個(gè)工況試驗(yàn)結(jié)果可以看出,后墻O2濃度低于1%、H2S濃度大于200 ppm和CO濃度大于3%測(cè)點(diǎn)數(shù)量多于前墻,結(jié)合本機(jī)組最近一次的檢修情況判斷,爐內(nèi)后墻水冷壁管高溫腐蝕情況,比前墻更嚴(yán)重。

4.2 氧量調(diào)整試驗(yàn)

300 MW 負(fù)荷下,氧量調(diào)整試驗(yàn)在爐膛出口(SCR 入口)表盤氧量為3.7%和3.9%兩種工況下進(jìn)行,習(xí)慣性運(yùn)行方式下(表盤氧量為3.5%)。試驗(yàn)結(jié)果見表5至表7。

表5 氧量調(diào)整試驗(yàn)前后墻H2S濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 ppm

表6 氧量調(diào)整試驗(yàn)前后墻CO濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

表7 氧量調(diào)整試驗(yàn)前后墻O2濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

由表5至表7可知,爐膛氧量的提高,對(duì)改善水冷壁近壁區(qū)域還原性氣氛具有積極重要的意義。但考慮到環(huán)保的壓力,只能在滿足爐膛出口NOX排放濃度的前提下,適當(dāng)提高爐膛氧量。

4.3 周界風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)

300 MW負(fù)荷下,周界風(fēng)調(diào)整試驗(yàn),氧量設(shè)定為3.7%下進(jìn)行,共進(jìn)行了三個(gè)工況。試驗(yàn)結(jié)果見表8至表10。

表8 周界風(fēng)調(diào)整試驗(yàn),前后墻H2S濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 ppm

表9 周界風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)前后墻CO濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

表10 周界風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)前后墻O2濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

由表8至表10可知,周界風(fēng)開度的大小可以影響一次風(fēng)的剛性,防止氣流偏斜,更易形成“風(fēng)包粉”,適當(dāng)提高周界風(fēng)開度,對(duì)改善水冷壁近壁還原性氣氛具有重要意義。

4.4 二次風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)

300 MW 負(fù)荷下,二次風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)在爐膛出口表盤氧量設(shè)定為3.7%下進(jìn)行,共進(jìn)行了5 個(gè)工況。參考1 號(hào)爐低氮燃燒器改造后,鍋爐廠家針對(duì)爐膛出口NOX排放濃度開展的相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果,在當(dāng)前煤質(zhì)下,AA 層和BC 層二次風(fēng)門開度控制在11%左右,爐膛出口NOX排放濃度可以得到較好控制,一旦這兩層風(fēng)門開大,NOX排放濃度升高較多,且在之前的檢查中,AA 層對(duì)應(yīng)的附近水冷壁高溫腐蝕并不嚴(yán)重,所以本次不對(duì)AA 層和BC 層進(jìn)行調(diào)整,保持11%開度不變。同時(shí),為控制NOX排放,燃盡風(fēng)(SOFA)風(fēng)門均保持100%全開。綜上,本次燃燒調(diào)整試驗(yàn)只對(duì)AB/CD/DD 層二次風(fēng)擋板開度進(jìn)行調(diào)整,試驗(yàn)結(jié)果見表11 至表13。

表12 二次風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)前后墻CO濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

由表11 至表13 可知,通過(guò)改變爐內(nèi)二次風(fēng)的配比,能夠較大程度的影響爐內(nèi)燃燒,從而影響水冷壁近壁還原性氣氛[4],CD 層二次風(fēng)擋板對(duì)水冷壁近壁還原性氣氛影響較小,AB 層和DD 層二次風(fēng)擋板開度對(duì)水冷壁近壁還原性氣氛影響較大。

4.5 一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)

300 MW 負(fù)荷,習(xí)慣運(yùn)行方式下,本次試驗(yàn)在一次風(fēng)母管壓力在8.6 kPa 和9.1 kPa 下進(jìn)行了2 個(gè)工況,試驗(yàn)結(jié)果見表14至表16。

表14 一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)前后墻H2S濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 ppm

表16 一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)前后墻O2測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

表15 一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)前后墻CO濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

由表14至表16可知,通過(guò)改變一次風(fēng)壓力,可以影響水冷壁近壁還原性氣氛[4],在保證爐膛安全穩(wěn)定燃燒的情況下,適當(dāng)降低一次風(fēng)壓力對(duì)改善水冷壁近壁還原性氣氛非常有益處。

4.6 煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)

300 MW 負(fù)荷下,煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)[5]在氧量設(shè)定為3.7%下進(jìn)行,共進(jìn)行了1 個(gè)工況。將分離器葉片擋板開度調(diào)小5%,試驗(yàn)結(jié)果見表17至表19。

表17 煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)前后墻H2S測(cè)試濃度結(jié)果對(duì)比 ppm

表18 煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn),后墻CO濃度測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

表19 煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)前后墻O2測(cè)試結(jié)果對(duì)比 %

由表17至表19可知,在常規(guī)運(yùn)行狀態(tài)下,磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度在R90在10%左右,繼續(xù)降低煤粉細(xì)度,對(duì)近壁還原性氣氛改善作用十分有限。

5 結(jié)語(yǔ)

1)氧量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著爐膛氧量的增加,H2S 及CO 濃度均呈下降趨勢(shì),能較好的控制爐膛水冷壁近壁區(qū)域的還原性氣氛,結(jié)合環(huán)保因素考量,建議在300 MW 負(fù)荷下,將氧量設(shè)置在3.7%左右較為合適。

2)周界風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著A/B/C/D 層周界風(fēng)擋板開度由33%增大至44%,H2S 濃度明顯降低,且爐膛出口煙氣NOX含量變化不大;繼續(xù)增大至50%,H2S 濃度變化不明顯,且爐膛出口煙氣NOX有所上升。綜合考慮,建議在300 MW 負(fù)荷下,將A/B/C/D層周界風(fēng)擋板開度控制在44%左右較為合適。

3)二次風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著CD層二次風(fēng)擋板開度增大,前/后墻相應(yīng)層數(shù)(第2、3層測(cè)點(diǎn))測(cè)得的H2S濃度變化不明顯;隨著AB/DD層二次風(fēng)擋板開度增大,前后墻相應(yīng)層數(shù)(第1、2層測(cè)點(diǎn))測(cè)得的H2S濃度降低明顯。綜合考慮,建議在300 MW負(fù)荷下,在習(xí)慣配風(fēng)方式下,可適當(dāng)將AB層和DD層二次風(fēng)擋板開度增大(開度控制在43%左右較為合適),同時(shí)將CD層二次風(fēng)擋板開度適當(dāng)減?。ㄩ_度控制在33%左右較為合適)。

4)一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著一次風(fēng)母管壓力降低,鍋爐水冷壁前后墻H2S 濃度整體上降低明顯。建議在300 MW 負(fù)荷下,在保證爐內(nèi)燃燒安全穩(wěn)定的前提下,盡量將一次風(fēng)母管壓力降低,有利于水冷壁高溫腐蝕的緩解。

5)煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果表明,煤粉細(xì)度下降,對(duì)鍋爐水冷壁前后墻H2S 濃度整體上的降低并不明顯,維持現(xiàn)有煤粉細(xì)度即可。

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