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G4216仁沐新高速公路太平隧道仰拱填充開裂隆起病害分析及處治研究

2022-09-13 13:04孫建華
交通世界 2022年24期
關(guān)鍵詞:仰拱試驗段段落

孫建華

(四川仁沐高速公路有限責(zé)任公司,四川成都 610047)

0 引言

G4216成(都)麗(江)高速公路仁(壽)沐(川)新(市)段太平隧道位于宜賓市屏山縣太平鎮(zhèn),隧道施工過程中,已經(jīng)完成仰拱填充和二次襯砌的段落出現(xiàn)了仰拱隆起病害,存在安全和質(zhì)量隱患,通過對病害原因分析、采取試驗確定處治方案,對病害進行處治,為同類型隧道仰拱隆起病害處治提供了參考。

1 隧道基本情況

1.1 隧道設(shè)計基本情況

太平隧道左線長5 309m(ZK151+602—ZK156+911),右線長5 295m(K151+600—K156+895),為分離式隧道,洞身段設(shè)計均為Ⅳ、Ⅴ級圍巖,主要以粉砂質(zhì)泥巖夾細(xì)砂巖為主,最大埋深376m,人字坡排水,坡度0.7%、-1.8%。隧道凈空面積78.23m2,共計8處人行橫道,7處車行橫道。進口為端墻式洞門,出口為削竹式洞門。

1.2 隧道地質(zhì)情況

場地內(nèi)地層主要為新生界第四系全新統(tǒng)人工填筑層(Q4me)、滑坡堆積層(Q4dc1)、崩坡積層(Q4c+d1)及中生界白堊系下統(tǒng)夾關(guān)組(Krj)、侏羅系上統(tǒng)蓬萊鎮(zhèn)組(J3p)、中統(tǒng)遂寧組(J2sn)[1]。

地質(zhì)構(gòu)造:靛蘭壩—中和莊向斜與中都斷層從場地穿過。靛蘭壩—中和莊向斜與線位交叉于K153+069(ZK153+103),中都斷層位于隧道進口段左側(cè)外100m處[1]。

太 平 隧 道 左 線ZK151+802—ZK152+540、右 線K151+780—K152+500設(shè)計圍巖為Ⅳ級,洞身圍巖為粉砂質(zhì)泥巖夾細(xì)砂巖,屬軟巖~較軟巖,薄層~中厚層狀不等厚互層構(gòu)造,巖體較完整,層間距結(jié)合一般,局部構(gòu)造裂隙較發(fā)育,巖體以薄至厚層狀結(jié)構(gòu)為主,局部呈鑲嵌碎裂結(jié)構(gòu)。場地地下水豐富,位于粉砂質(zhì)泥巖中地下水以淋雨狀涌水為主,位于厚層砂巖中以股狀涌水為主,局部可能存在承壓水[1]。

1.3 仰拱設(shè)計情況

隧道仰拱及填充設(shè)計情況:仰拱Z4a(Ⅳ級圍巖淺埋段)及以上采用C30鋼筋混凝土,內(nèi)弧半徑1 500cm。填充采用C15混凝土。

2 隧道仰拱填充隆起病害現(xiàn)象及原因分析

由于圍巖性質(zhì)、隧道所處地質(zhì)條件和應(yīng)力狀態(tài)不同,隧道仰拱變形的類型和機制均不相同[2]。紅層地區(qū)的隧道仰拱填充隆起病害。主要由圍巖含水率增加導(dǎo)致圍巖強度降低,引起圍巖塑性變形增加[3]、構(gòu)造影響等因素。太平隧道仰拱填充隆起就具有上述因素的影響。

2.1 病害基本情況

2020年10 月,承包人發(fā)現(xiàn)隧道部分段落仰拱存在不同程度的開裂情況,部分導(dǎo)線點高程也存在隆起情況。

隆起開裂段落主要集中在隧道進口左線ZK152+330-ZK152+480段150m,進口右線K152+310—K152+480段,出口右線K156+175-K155+935段,出口左線相同里程段仰拱也各有3~4處開裂現(xiàn)象。裂縫寬約4~13mm。其中,進口左線ZK152+439仰拱施工縫兩側(cè)形成約4.3cm錯臺,ZK152+397處襯砌側(cè)溝處開裂處混凝土鑿除后,外露襯砌主筋呈彎折狀。

截至2021年12月,共監(jiān)測到仰拱隆起段落1 160m,進出口四個隧洞均有分布,隆起最大值由最初的10.07cm,發(fā)展為目前最大的37.7cm,裂縫寬度約為0.5~5.4cm,深度發(fā)展方向不規(guī)則;二襯部分段落有斜向裂縫,襯砌凈空最大沉降值為2.19cm,最大收斂值為5.03cm;隆起和開裂及沉降等最大值均在進口段落。

2.2 仰拱隆起病害原因分析

太平隧道自發(fā)現(xiàn)仰拱隆起開裂問題以來,參建各方及第三方監(jiān)測等單位多次現(xiàn)場進行踏勘調(diào)研,并先后組織3次專家現(xiàn)場踏勘會審,認(rèn)為病害原因主要為以下四個方面:

(1)隧道穿越段位于向斜核部附近,且有中部斷層于隧道左側(cè)近平行穿越,受構(gòu)造影響,洞內(nèi)圍巖節(jié)理極為發(fā)育,巖體破碎。

(2)隧道位于向斜富水構(gòu)造內(nèi),地下水相對豐富,且具承壓性,破碎軟質(zhì)巖體中水體滲流較強,且遇水極易軟化,造成仰拱地基承載力不足,此系紅層富水隧道仰拱病害的主要原因之一。

(3)出口巖體為單斜地層,圍巖為粉砂質(zhì)泥巖夾細(xì)砂巖,為軟質(zhì)巖,局部節(jié)理裂隙密集帶發(fā)育,巖體破碎,水體通過節(jié)理裂隙通道下滲,從而導(dǎo)致地基積水軟化。

(4)基底巖性不均,軟化程度差異大,易引起結(jié)構(gòu)不均勻變形。

3 隧道仰拱填充隆起病害處治方案情況

根據(jù)分析的病害原因,結(jié)合實際情況,確定采取試驗段處治,經(jīng)觀測分析后,再行確定最終的處治方案。

3.1 試驗段第一階段處治方案

仰拱填充變形隆起處治試驗段的第一階段處治方案為:ZK152+379—ZK152+391、ZK152+439—ZK152+451兩段共24m仰拱變形較嚴(yán)重段落進行試驗處治。在試驗段仰拱填充隆起段電纜溝底處打設(shè)長4m、間距1.5m的φ168×6mm鋼管樁,豎向夾角15°鉆孔。鋼管樁加固完成后對仰拱基底進行注漿,注漿孔采用φ75鉆孔,鉆孔深度1.6m深,鉆孔平面布置橫縱間距為0.9×1m,鉆孔完成后采用純水泥漿(W/C=0.4~0.6)注漿,注漿壓力為0.5~2.0MPa[4]。

試驗段施工完成后對該段落加強監(jiān)控量測,經(jīng)過19d的持續(xù)沉降觀測,試驗段隆起速率變緩,但還存在蠕變。

3.2 第二階段處治方案

鑒于仰拱填充隆起開裂處治方案,處治過程均需要對仰拱兩側(cè)設(shè)置支撐,并對初支鋼架進行鎖腳,控制變形發(fā)展的同時還要保證處治措施實施過程中二襯的安全。鑒于第一階段試驗處治效果不理想,因此決定實施第二階段處治方案:隧道仰拱填充隆起段(左線ZK152+325—ZK152+485段,右線K152+305—K152+485共計340m)電纜溝底處打設(shè)長4.5m、間距1.0m的φ168×6mm鋼管樁,鋼管樁豎向夾角15°與30°交錯布置,邊墻鋼管樁施作后應(yīng)加強仰拱填充隆起的監(jiān)控量測工作[4]。同時對仰拱填充隆起段進行仰拱完整性檢測,根據(jù)檢測結(jié)果進一步確定處治方案。

3.3 試驗段實施效果

第二階段方案處治后,經(jīng)對隧道仰拱填充隆起段進行持續(xù)30d沉降觀測,數(shù)據(jù)顯示進口左洞最大隆起值在ZK152+380處,隆起值為5.58mm,進口右洞最大隆起值在K152+480處,隆起值為14.01mm;觀測結(jié)果表明,完成處治方案段的仰拱填充隆起速率減緩明顯,但部分段落還存在變形。通過觀測發(fā)現(xiàn),仰拱填充隆起延伸段持續(xù)隆起值較大。其中,進口左洞ZK152+280處累計隆起11.27mm、ZK152+510處累計隆起30.3mm;進口右洞K152+185處累計隆起31.81mm、K152+220處累計隆起25.19mm、K152+300處累計隆起28.11mm、K152+505處累計隆起9.34mm;出口左洞最大隆起值在ZK156+054,隆起值為26.27mm,出口右洞最大隆起值在K156+040,隆起值為27.5mm。

自仰拱填充隆起出現(xiàn)至仰拱填充隆起處治實施結(jié)束,一直持續(xù)測量仰拱填充隆起沉降,通過沉降測量數(shù)據(jù)分析,仰拱填充隆起處治方案實施后,仰拱變形速率明顯減緩,但還存在蠕變情況。仰拱隆起情況趨緩,但仍在緩慢變化,未徹底穩(wěn)定。

4 結(jié)合試驗段及鉆芯情況確定處治方案

4.1 鉆芯驗證

根據(jù)試驗段兩階段處治的情況,為進一步分析開裂原因,決定對仰拱填充隆起開裂段進行地應(yīng)力測試和仰拱曲率鉆芯驗證,在進口左洞ZK152+487、右洞K152+450、K152+479鉆孔取芯,每個樁號位置取4孔驗證,4個孔相對隧道中心位置為中線左右偏距1.8m兩個孔,中線左右偏距3.3m兩個孔,拱取芯成果匯總見表1。

表1 太平隧道仰拱變形段取芯成果匯總

表1 續(xù)

從鉆芯情況看,仰拱施工曲率與設(shè)計曲率基本一致。

4.2 針對隆起病害情況擬定處治方案

結(jié)合已施工處治措施情況及仰拱鉆芯情況,根據(jù)仰拱填充隆起開裂不同程度,擬定如下處治方案。

4.2.1 仰拱填充隆起嚴(yán)重段仰拱處治方案(YZ)

二襯仰拱矮邊墻處設(shè)置2排φ168×6mm鋼管樁,鋼管樁單根長度4.5m,間距100cm,如圖1所示。仰拱及仰拱填充拆除重建,拆除過程中加強監(jiān)測,按6m一段進行拆除。仰拱拆除后進行清底,鋪15cm碎石墊層,然后噴C25混凝土10cm。底部打設(shè)φ168×6mm鋼管樁,孔徑250mm,鋼管樁單根長度4.5m,正三角形布置,間距1m,鋼管樁頂部伸入二次襯砌仰拱并與仰拱鋼筋焊接,如圖2所示。仰拱襯砌無鋼筋段落增設(shè)鋼筋。根據(jù)仰拱拆換中仰拱完整性進一步確定拆換段落[4]。

圖1 矮邊墻設(shè)置鋼管樁

圖2 底部打設(shè)鋼管樁

4.2.2 仰拱填充隆起輕微段仰拱處治方案(QW-1,QW-2)

(1)QW-1處治方案

二襯仰拱矮邊墻處設(shè)置1排φ168×6mm鋼管樁,鋼管樁單根長度4.5m,間距100cm,如圖3所示。在路面范圍增設(shè)φ168×6mm鋼管樁,鋼管樁單根長度4.5m,正三角形布置,間距100cm,如圖4所示[4]。

(2)QW-2處治方案

二襯仰拱矮邊墻鋼管樁施工按照YZ方案,路面范圍鋼管樁施工按照QW-1處治方案進行處治。

圖3 矮邊墻設(shè)置鋼管樁

圖4 路面范圍設(shè)鋼管樁

5 隆起病害處治效果

在太平隧道右洞進口段K152+461—467和K152+442—449里程段落各施工6m拆換段,該段落仰拱設(shè)計參數(shù)為Z5c,隆起累計24.2cm,填充頂面裂縫約4~5cm;仰拱破拆后發(fā)現(xiàn),基底受水浸泡,混凝土與巖層交界面有地下水縱向流通,隨后進行了隧底鋼管樁及仰拱重新施工,在每段布設(shè)8個監(jiān)測點,經(jīng)持續(xù)10日檢測,兩段最大隆起分別為6.35mm(K152+464)和2.56mm(K152+446)。

經(jīng)第三方監(jiān)測單位對太平隧道進口右線拆換的仰拱持續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,除個別斷面鋼管樁應(yīng)力尚存在變化外,大部分?jǐn)嗝驿摴軜稇?yīng)力未見明顯變化趨于穩(wěn)定。

從目前的監(jiān)測情況分析,按照設(shè)計明確的處治方案實施后的效果基本達到預(yù)期要求。對隆起病害處治段落進一步加強監(jiān)測和分析,并適時細(xì)微調(diào)整局部處治方案。

6 結(jié)語

隧道仰拱隆起病害不僅制約工程進度、增加工程費用,如果處治不及時、不徹底,將存在嚴(yán)重的安全隱患。因此,在隧道設(shè)計時,應(yīng)進一步加強地勘工作,探明施工區(qū)內(nèi)地質(zhì)情況,為設(shè)計提供充足的依據(jù)。當(dāng)施工或營運過程中發(fā)現(xiàn)隧道仰拱隆起,必須第一時間了解分析病害成因,針對不同的情況制定切實可行的處治方案,最終消除安全隱患,確保工程質(zhì)量和營運安全。

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