缸蓋是發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)部件之一,由燃燒室、水套、氣道等復(fù)雜結(jié)構(gòu)組成,為噴油器、閥系等提供安裝支撐,承擔(dān)發(fā)動(dòng)機(jī)氣體交換及密封燃燒室的重要作用
,承受發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程的高熱負(fù)荷及高爆發(fā)壓力產(chǎn)生的機(jī)械負(fù)荷。缸蓋在工作中受到低周熱疲勞損傷、高周熱疲勞損傷和蠕變損傷,其壽命和可靠性是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要指標(biāo)。某型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在高速高負(fù)荷試驗(yàn)至907h時(shí),發(fā)現(xiàn)副水箱冷卻液液位緩慢下降,曲軸箱壓力逐漸升高、曲軸箱通風(fēng)管中機(jī)油乳化現(xiàn)象,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液進(jìn)入機(jī)油致使機(jī)油乳化
。經(jīng)過拆解分析,鎖定缸蓋水套與油氣腔之間出現(xiàn)裂紋,發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液泄露并流入機(jī)油導(dǎo)致。
結(jié)合金相、電鏡、斷口分析等手段,分析了開裂可能原因,并利用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù),基于生產(chǎn)水平進(jìn)行迭代計(jì)算,鎖定失效根本原因。并基于失效產(chǎn)生機(jī)理,并從工藝和設(shè)計(jì)兩方面提出了優(yōu)化改善措施。經(jīng)驗(yàn)證,優(yōu)化方案有效改善了鑄造品質(zhì),提升了設(shè)計(jì)對制造過程、質(zhì)量的包容性,有效的解決了缸蓋排氣側(cè)微裂紋失效問題,對柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性。
自20世紀(jì)80年代以來,我國的商業(yè)銀行就已經(jīng)應(yīng)用信息技術(shù)管理實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)操作上的管理體系,并且進(jìn)行了現(xiàn)代化電子銀行的建立工作,并且誕生了經(jīng)濟(jì)投資以及經(jīng)濟(jì)決策等多種銀行金融服務(wù),并促使銀行也朝著現(xiàn)代信息技術(shù)管理的全方位金融銀行角度進(jìn)行轉(zhuǎn)變??梢哉f信息技術(shù)是提升銀行管理水平以及客戶服務(wù)水平的重要因素,也就要求各銀行管理人員能夠進(jìn)行信息管理技術(shù)的合理應(yīng)用,借此促使我國銀行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
拆檢故障發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸蓋罩內(nèi)表面機(jī)油乳化嚴(yán)重,缸蓋油氣腔內(nèi)發(fā)現(xiàn)液態(tài)“水滴”,懷疑發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液滲漏至油氣腔內(nèi)。利用副水箱泄壓口,對發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行加壓測試,一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)副水箱液位下降,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻管路未發(fā)現(xiàn)外漏。向缸蓋頂部油氣腔噴肥皂水,識別出缸蓋排氣側(cè)第7缸蓋螺栓存在泄漏,對拆機(jī)缸蓋進(jìn)行顏色滲透探傷檢查,確定缸蓋排氣側(cè)第7缸蓋螺栓安裝沉孔壁面存在微裂紋。故障如圖1-圖4所示。
對拆機(jī)缸蓋進(jìn)行水套氣密性水試復(fù)測,發(fā)現(xiàn)缸蓋排氣側(cè)第7缸蓋螺栓安裝沉孔壁面存在輕微泄露,泄露區(qū)域與圖4吻合。根據(jù)氣密性測試結(jié)果,判斷該位置出現(xiàn)微裂紋導(dǎo)致冷卻液泄漏至回油腔。
為準(zhǔn)確評估該批次零件不合格質(zhì)量對失效的貢獻(xiàn)度,取同批次零件進(jìn)行本體取樣測試材料疲勞特性,并利用本批次零件的實(shí)測疲勞特性進(jìn)行CAE仿真迭代,在同步考慮殘余應(yīng)力的情況下,缸蓋設(shè)計(jì)疲勞裕度下降約20%,如11所示,在使用故障批次缸蓋實(shí)測材料疲勞數(shù)據(jù)情況下,失效區(qū)域疲勞安全系數(shù)處于設(shè)計(jì)臨界值。
通過工藝上的三管齊下,缸蓋的鑄造過程管控得到有效改善,質(zhì)量水平得到有效提升,材料性能明顯優(yōu)于失效批次缸蓋。
裂紋源附近和芯部分別任意選擇5個(gè)并排二次枝晶進(jìn)行尺寸測量,實(shí)測均值53.1μm,超出50μm的設(shè)計(jì)要求,數(shù)值如表1。
進(jìn)一步電鏡掃描,發(fā)現(xiàn)裂紋在水道R處表面多點(diǎn)萌生,裂紋源斷口為臺階狀撕裂,裂紋源處表層呈起伏狀,未發(fā)現(xiàn)原始裂紋痕跡,如圖6~圖8所示。擴(kuò)展區(qū)呈河流花樣,基體有粗大貝殼紋,如圖9所示。
斷口分析總結(jié):裂紋源在水道形狀突變的R處多點(diǎn)萌生,裂紋起始面凹凸起伏,掰開區(qū)斷口為撕裂和解理的混斷裂。
高中語文教學(xué)要曉之以理,動(dòng)之以情,有效利用古詩文佳作,傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的人文情懷。如王勃的“海內(nèi)存知己,天涯若比鄰”;李白的“我寄愁心與明月,隨風(fēng)直到夜郎西”;王昌齡的“寒雨連江夜入?yún)?,平明送客楚山孤。洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺”;蘇軾的“秋雨晴時(shí)淚不晴”;秦觀的“柔情似水,佳期如夢,忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長時(shí),又豈在朝朝暮暮”;白居易的“在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝”;柳永的“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”;孟郊的“慈母手中線,游子身上衣。臨行密密縫,意恐遲遲歸,誰言寸草心,報(bào)得三春暉”;王維的“每逢佳節(jié)倍思親”等等,傳唱至今,歷久彌新。
掰開故障后觀察,可見裂紋起始于水道形狀突變的R處,呈放射狀擴(kuò)展,斷面呈白亮色。樣品及斷口宏觀形貌如圖5所示。
針對失效缸蓋的位置,進(jìn)行本體取樣測試材料成分檢測,檢測結(jié)果如表2所示?;跈z測結(jié)果,材料成分基本滿足設(shè)計(jì)要求,但Mg含量處于設(shè)計(jì)要求臨界值,在生產(chǎn)過程中需加強(qiáng)過程管控,避免在大批量產(chǎn)生中出現(xiàn)超差。
裂紋源處金相組織為:α(Al)枝晶 + 顆粒狀共晶硅,魚骨狀鐵相夾雜級別:1級(魚骨狀鐵相夾雜不明顯),針狀鐵相夾雜級別:1級(針狀鐵相夾雜不明顯),無明顯過熱過燒組織特征,如圖10所示。根據(jù)電鏡觀察,遠(yuǎn)離斷口處(約10mm)金相組織形態(tài)與裂紋源處基本一致。
為進(jìn)一步評估殘余應(yīng)力對缸蓋開裂的貢獻(xiàn)度,對失效缸蓋同批次零件進(jìn)行殘余應(yīng)力檢測。殘余應(yīng)力運(yùn)用X射線應(yīng)力分析儀,采用側(cè)傾法測量、d-sin2Ψ進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算。測試結(jié)果如表3,同批次缸蓋殘余應(yīng)力實(shí)測30.1 MPa。根據(jù)與量產(chǎn)成熟產(chǎn)品在相同測試方法下對比,該批次缸蓋失效區(qū)域最大殘余應(yīng)力值明顯偏高。
2.請學(xué)生當(dāng)識字寫字小老師。如在課堂上,讓學(xué)生分享自己學(xué)習(xí)和記憶這個(gè)生字的方法,高年級的學(xué)生已經(jīng)具備相應(yīng)的識字能力,因此對于生字的學(xué)習(xí)有自己的方法,而讓學(xué)生做小老師則是調(diào)動(dòng)學(xué)生的而積極性,讓學(xué)生參與到識字、記字的過程中來。
總結(jié),根據(jù)故障缸蓋同批次的實(shí)測材料疲勞特性校核結(jié)果,判斷本次缸蓋微裂紋根本原因?yàn)楦咨w鑄造質(zhì)量不合格導(dǎo)致材料疲勞特性下降,從而使缸蓋的設(shè)計(jì)疲勞裕度降低,最終缸蓋在熱負(fù)荷與機(jī)械負(fù)荷綜合作用下,在水套表面R圓角處萌生疲勞裂紋源,產(chǎn)生疲勞裂紋失效。
針對失效批次出現(xiàn)的鋁合金成分中Mg含量處于下限臨界值,通過強(qiáng)化鋁合金材質(zhì)的入廠檢測,對熔煉爐中鋁合金成分進(jìn)行定期抽檢、保溫爐中成分進(jìn)行巡檢,把Mg含量內(nèi)控提升至0.65%~0.75水平,有效達(dá)成設(shè)計(jì)要求。
2.漸進(jìn)(1964—1978年):率先完成“四類分子”摘帽的經(jīng)驗(yàn)。1964年1月14日,中共中央發(fā)出了《關(guān)于依靠群眾力量,加強(qiáng)人民民主專政,把絕大多數(shù)四類分子改造成新人的指示》,同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)公安部蹲點(diǎn)楓橋形成的《諸暨縣楓橋區(qū)社會(huì)主義教育運(yùn)動(dòng)中開展對敵斗爭的經(jīng)驗(yàn)》。同年2月,第13次全國公安會(huì)議提出在全國推廣“楓橋經(jīng)驗(yàn)”。
針對失效區(qū)域二次枝晶超出設(shè)計(jì)要求值,通過把澆注鋁件溫度從745°C降低至735°C,縮短鋁件的凝固時(shí)間,改善失效區(qū)域冷卻,提升該區(qū)域材料致密度及金相水平。通過驗(yàn)證,失效區(qū)域二次枝晶水平改善明顯,優(yōu)化工藝后二次枝晶均值改善至46.3μm,達(dá)成設(shè)計(jì)要求水平。
針對失效件同批次零件殘余應(yīng)力檢測偏大,分析認(rèn)為產(chǎn)生交付產(chǎn)品殘余應(yīng)力大的原因?yàn)闊崽幚泶闼畢?shù)不合格。通過將失效溫度調(diào)整為170°C±5°C,淬水溫度調(diào)整為75°C~78°C,有效改善了熱處理工藝產(chǎn)生的參與應(yīng)力水平。經(jīng)過復(fù)測,在新熱處理參數(shù)條件下,殘余應(yīng)力最大值下降37%。
東北大學(xué)王超[5]在2009年也進(jìn)行了“新型余熱回收型鋁電解槽的研究”,研究對電流密度在1 A/cm2左右的電解槽側(cè)壁安裝換熱器的工作條件進(jìn)行測試,并且找到了熔鹽的流量、換熱熔鹽入口溫度及進(jìn)出口溫差、換熱功率等參數(shù)之間的變化規(guī)律,對進(jìn)一步開展工業(yè)級余熱回收型電解槽研究及設(shè)計(jì)打下了良好基礎(chǔ)。
為進(jìn)一步提升缸蓋的穩(wěn)健性,確保缸蓋量產(chǎn)使用中萬無一失,針對失效位置,進(jìn)行缸蓋結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以提升設(shè)計(jì)安全裕度,提高對質(zhì)量、鑄造過程的包容性?;谏a(chǎn)水平的設(shè)計(jì)校核,材料性能降低時(shí),缸蓋設(shè)計(jì)安全系數(shù)明顯降低;故為提升安全系數(shù),需再結(jié)構(gòu)上進(jìn)行加強(qiáng),以提升設(shè)計(jì)安全裕度。具體方法為減小缸蓋水套厚度,提升缸蓋鋁合金壁厚,同時(shí)把水套分型線調(diào)整至遠(yuǎn)離失效風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,把鑄造分型線的影響降低至最小,優(yōu)化后水套如下圖12。
女媧是中華民族共同的人文始祖,是一位充滿傳奇神秘色彩的始母形象。神話中的女媧先人類而生,功業(yè)一是造人,二是補(bǔ)天。
對結(jié)構(gòu)調(diào)整后的水套進(jìn)行CFD分析,分析結(jié)果顯示,水套調(diào)整后,水套流速、流向基本未受影響。
針對工藝改進(jìn)及設(shè)計(jì)優(yōu)化后缸蓋重新進(jìn)行設(shè)計(jì)安全裕度校核,失效位置金屬溫度129°C~138°C,溫度遠(yuǎn)低于材料可接受使用溫度,如圖13;失效位置應(yīng)力值降低明顯,疲勞安全系數(shù)升至1.395,提升25%,改善明顯、滿足一般設(shè)計(jì)放行標(biāo)準(zhǔn),且高于其他成熟量產(chǎn)機(jī)型設(shè)計(jì)安全裕度。
該優(yōu)化后缸蓋順利通過4臺模擬用戶臺架耐久試驗(yàn)及3臺高周疲勞耐久試驗(yàn),且該發(fā)動(dòng)機(jī)搭載多款整車完成完整的整車簽發(fā)試驗(yàn),未出現(xiàn)失效。目前該型發(fā)動(dòng)機(jī)搭載皮卡及輕客車型已順利量產(chǎn),年銷量超6萬臺,市場反應(yīng)良好。根據(jù)市場跟蹤收集的售后數(shù)據(jù),上市多年未出現(xiàn)缸蓋失效問題。根據(jù)臺架耐久、整車耐久試驗(yàn)及市場售后表現(xiàn)判斷,通過對工藝優(yōu)化及設(shè)計(jì)調(diào)整,有效的提升了設(shè)計(jì)對制造過程、質(zhì)量的包容性,改善了產(chǎn)品的穩(wěn)健性,有效解決了該缸蓋開裂問題。
本文針對某型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在試驗(yàn)中出現(xiàn)的缸蓋開裂問題,充分利用金相、斷口分析等技術(shù)手段,快速識別出失效原因,并從設(shè)計(jì)和工藝兩方便提出了優(yōu)化措施。優(yōu)化后的缸蓋安全系數(shù)更高、工藝性更好、包容性更強(qiáng),經(jīng)耐久試驗(yàn)后未再次出現(xiàn)開裂問題,且量產(chǎn)反應(yīng)良好,對其他柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。
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