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基于PIC單片機(jī)的智能換卷控制器設(shè)計(jì)

2022-09-04 03:07:02張克銳林洪貴林金表鄭子武李寒林
關(guān)鍵詞:儲(chǔ)料生產(chǎn)線張力

張克銳,林洪貴,林金表,鄭子武,李寒林

(1.集美大學(xué)輪機(jī)工程學(xué)院,福建 廈門 361021;2.福建省船舶與海洋工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,福建 廈門 361021;3.船舶輔助導(dǎo)航技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心,福建 廈門 361021)

0 引言

紙制品生產(chǎn)線需要穩(wěn)定的料卷張力及生產(chǎn)速度以保證成品質(zhì)量。傳統(tǒng)的生產(chǎn)線換卷時(shí)都存在停機(jī)過程,造成了材料浪費(fèi),降低了設(shè)備的產(chǎn)能。在換卷技術(shù)研究方面,柏承東[1]利用變頻控制技術(shù),通過PLC實(shí)現(xiàn)了紙機(jī)換卷的速度控制;XIE[2]利用機(jī)光電一體化技術(shù),設(shè)計(jì)了復(fù)合膜自動(dòng)放卷控制設(shè)備;馮開林[3]研究了光電液伺服控制系統(tǒng)的控制方法,利用MATLAB進(jìn)行了仿真,證明了方法可靠;文獻(xiàn)[4-8]研究了換卷過程中張力控制問題。以上研究主要針對(duì)主控制器的算法和控制策略,但是由于主控制器同時(shí)控制多個(gè)換卷單元,布線復(fù)雜,部分機(jī)械結(jié)構(gòu)控制時(shí)間滯后,精度不高。為解決此問題,本文提出現(xiàn)場(chǎng)控制方式,結(jié)合光電檢測(cè),開發(fā)基于PIC單片機(jī)的生產(chǎn)線智能換卷控制器,以期改善控制器的穩(wěn)定性,降低生產(chǎn)成本。

1 換卷單元的工作流程

針對(duì)某紙制品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,該生產(chǎn)線長38 m,分配有7組自動(dòng)換卷單元,7個(gè)換卷單元由一臺(tái)PLC控制,線路復(fù)雜,控制系統(tǒng)采用屏蔽線來抑制信號(hào)傳輸中的干擾,費(fèi)用高、穩(wěn)定性差。為解決此問題,本文提出了基于PIC單片機(jī)的生產(chǎn)線智能換卷控制策略,每個(gè)控制器獨(dú)立控制相應(yīng)的換卷單元,生產(chǎn)過程中,換卷單元均采用A卷、B卷自動(dòng)換卷,A卷運(yùn)轉(zhuǎn),B卷備用,A卷放卷完畢自動(dòng)切換到備用B卷,輪流切換。單元的流程圖如圖1所示。

A卷和B卷物料分別套在由變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)的氣脹軸上。首先,A卷物料經(jīng)過自動(dòng)換卷機(jī)構(gòu),進(jìn)入儲(chǔ)料機(jī)構(gòu)的儲(chǔ)料架上;然后,物料由牽引機(jī)構(gòu)的輸送輥,經(jīng)過二次張力調(diào)節(jié)桿,傳送至后續(xù)生產(chǎn)設(shè)備。其中,張力控制機(jī)構(gòu)配備有位移傳感器或者角度傳感器,通過檢測(cè)位移或角度信號(hào),控制變頻電機(jī)和輸送輥的轉(zhuǎn)速,從而保持張力恒定。

A卷物料開始輸出后,控制器利用光柵傳感器的信號(hào),間接推算A卷是否接近放卷完畢。如達(dá)到換卷標(biāo)準(zhǔn),由換卷機(jī)構(gòu)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)切斷A卷尾料、導(dǎo)入B卷運(yùn)轉(zhuǎn)、兩卷接頭壓緊接合等工作,從而實(shí)現(xiàn)不停機(jī)狀態(tài)下的A卷、B卷切換。自動(dòng)換卷后,控制器發(fā)出提示信號(hào),操作人員只需在B卷放卷結(jié)束前,重裝A卷物料到氣脹軸上,即可保證生產(chǎn)過程連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。由于儲(chǔ)料架可以存儲(chǔ)一定長度的物料,其角度變化時(shí),存儲(chǔ)的物料長度可以有適當(dāng)?shù)淖兓鸬綋Q卷過程中緩沖張力波動(dòng)作用。

2 硬件電路設(shè)計(jì)

本文選用帶有ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器和DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器的PIC16F1777單片機(jī)作為硬件電路的主控制芯片。圖2是控制器的部分電路原理圖。限于篇幅,輸入量控制電路、單片機(jī)復(fù)位電路、RS485通信電路、電源電路等不具體給出。圖2中輸入輸出信號(hào)的引腳標(biāo)號(hào)與單片機(jī)相對(duì)應(yīng),如74HC574的11腳上標(biāo)注的RA3對(duì)應(yīng)單片機(jī)引腳RA3。

2.1 輸入量控制電路

輸入端口分為開關(guān)量輸入和模擬量輸入。其中:開關(guān)量有按鈕信號(hào)、光電耦合器(以下簡稱光耦)檢測(cè)信號(hào);模擬量有位移傳感器信號(hào)。光耦信號(hào)用于檢測(cè)物料斷掉或換卷接合未成功。正常情況下,光耦的紅外發(fā)射管產(chǎn)生的紅外光線,被物料遮擋,無法照射到紅外接收管,物料斷掉或接合失敗時(shí),紅外光線照射到紅外接收管,使接收管導(dǎo)通。導(dǎo)通信號(hào)通過開關(guān)量通道輸入單片機(jī)后,單片機(jī)發(fā)出報(bào)警。

2.2 輸出量控制電路

輸出量分為模擬量輸出和繼電器輸出(見圖2)。單片機(jī)數(shù)模轉(zhuǎn)換器輸出模擬信號(hào)至變頻器來控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速。單片機(jī)通過2組74HC574芯片和ULN2004芯片驅(qū)動(dòng)12路繼電器,從而控制氣缸、氣脹軸、A卷和B卷電機(jī)、變頻器輸入的三相電源的開關(guān)。

2.3 電路的抗干擾設(shè)計(jì)

峰值電流形成瞬態(tài)的噪音電壓干擾,使信號(hào)失真,采用鐵氧體磁珠濾除頻率高的干擾,進(jìn)而濾掉數(shù)字電路中的噪音。模電的地線和數(shù)電的地線走不同的線,防止數(shù)字信號(hào)電流在模擬電路地線中產(chǎn)生干擾。同時(shí)選用較粗地線,防止電位隨電流波動(dòng)而發(fā)生變化,造成定時(shí)信號(hào)的電平不穩(wěn)。

3 軟件設(shè)計(jì)

3.1 軟件控制流程

智能換卷控制器的軟件部分采用模塊化設(shè)計(jì),流程圖如圖3所示。

系統(tǒng)開機(jī)之后進(jìn)行初始化和自檢,判斷自身是否存在故障。自檢后,通過通信請(qǐng)求模塊,接收上位機(jī)設(shè)定的生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行速度數(shù)據(jù),設(shè)置物料卷的初始轉(zhuǎn)速,為設(shè)備運(yùn)行做好準(zhǔn)備。正常運(yùn)行時(shí),通過信號(hào)采集模塊,讀取運(yùn)行物料卷信息,實(shí)時(shí)檢測(cè)儲(chǔ)料架位置、光電及按鈕等信號(hào)。通過光耦傳感器信號(hào),判斷物料是否斷開或未接合。通過卷徑計(jì)算模塊,檢測(cè)輸送輥軸和物料卷軸上布置的光柵信號(hào),及時(shí)調(diào)節(jié)輸送輥、物料卷電機(jī)轉(zhuǎn)速,并利用轉(zhuǎn)速值間接計(jì)算卷徑。在判斷物料即將用完時(shí),通過換卷模塊,進(jìn)行自動(dòng)換卷,并提示工作人員更換尾料卷。

3.2 自動(dòng)換卷算法

自動(dòng)換卷需要推算卷徑的大小和換卷時(shí)刻,本文采用間接推算方法[9]。由圖1可知,由于物料從自動(dòng)換卷機(jī)構(gòu)至生產(chǎn)設(shè)備過程中,經(jīng)歷了儲(chǔ)料架和輸送輥,因此,總放卷長度為儲(chǔ)料架儲(chǔ)料長度變化量和輸送輥兩部分的物料長度之和。

具體推算方法為:選取物料A卷或B卷運(yùn)轉(zhuǎn)不超過一圈的定時(shí)時(shí)長T0,物料A卷、B卷和輸送輥轉(zhuǎn)動(dòng)軸上布設(shè)光柵盤,開槽數(shù)為m個(gè),用光耦檢測(cè)定時(shí)時(shí)間T0內(nèi)A卷或B卷、輸送輥轉(zhuǎn)過的槽數(shù)。位移或角度傳感器檢測(cè)定時(shí)開始和結(jié)束時(shí)儲(chǔ)料架角度分別為θ1和θ2,則物料A卷、B卷輸送料長l為:

l=k(πxd/m+z2-z1)。

(1)

式中:k為張力作用下的拉伸率,一般小于1.02;x為輸送輥定時(shí)時(shí)間T0轉(zhuǎn)過的槽數(shù);d為輸送輥輥徑,一般為120 mm。z1、z2分別為儲(chǔ)料架轉(zhuǎn)角為θ1和θ2時(shí)對(duì)應(yīng)物料儲(chǔ)存長度,其對(duì)應(yīng)關(guān)系已經(jīng)提前存儲(chǔ)于單片機(jī)內(nèi)。

假如A卷運(yùn)行,根據(jù)公式(1)實(shí)時(shí)計(jì)算出A卷輸送料長,當(dāng)物料即將用完時(shí),控制器輸出控制信號(hào),使A卷電機(jī)停止運(yùn)行,氣缸伸出,壓住A卷物料,接合氣缸伸出,使A卷、B卷物料接在一起,同時(shí)切斷氣缸伸出,推動(dòng)切刀切斷A卷物料。所有氣缸回位,B卷電機(jī)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)A卷、B卷自動(dòng)換卷。

3.3 張力控制

張力控制技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域,收放卷張力的變化會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量。張力過大,物料會(huì)產(chǎn)生拉伸形變,甚至斷裂;張力過小,物料復(fù)合時(shí)不整齊。采用傳統(tǒng)的PID控制算法難以精確實(shí)時(shí)的控制器的張力;本文采用具有自適應(yīng)性的模糊PID控制算法來實(shí)現(xiàn)張力的有效控制,控制算法具體流程圖如圖4。

通過儲(chǔ)料機(jī)構(gòu)上的位移傳感器或角度傳感器的測(cè)量值與設(shè)定值比較,得到轉(zhuǎn)速偏差值e,微分得到偏差變化量值ec。e和ec各乘以相應(yīng)的系數(shù)并取整,模糊化得到相應(yīng)的模糊量,根據(jù)模糊量獲取轉(zhuǎn)速控制增量,乘比例因子即為轉(zhuǎn)速控制增量值。

4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

4.1 張力控制試驗(yàn)

根據(jù)智能換卷控制器的硬件電路制作印刷電路板,軟件編譯并寫入單片機(jī)后,安裝于某紙制品生產(chǎn)線進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)機(jī)臺(tái)設(shè)計(jì)最高速度為600片/min,某型號(hào)紙制品的總長為530 mm,可以算出最高線速度為318 m/min。試驗(yàn)中先將放卷速度調(diào)節(jié)到318 m/min左右,人為調(diào)節(jié)變頻器的頻率,在正常運(yùn)行過程中突然改變轉(zhuǎn)速,從318 m/min降速20%、40%、60%,然后又突然增加20%、40%、60%。在非換卷狀態(tài)下,測(cè)得張力控制的儲(chǔ)料架最大波動(dòng)不超過8.3°,張力控制滿足生產(chǎn)的需要。

4.2 成本節(jié)省估算

在相同的條件下,分別使用智能控制器、傳統(tǒng)的PLC控制器和人工換卷三種方法,進(jìn)行了11次測(cè)試,三種方法的尾料長度如表1所示。從表1可以看出,本智能控制器每次換卷浪費(fèi)的料尾為1.7 m 左右,較傳統(tǒng)控制器換卷產(chǎn)生的尾料減少了8.59 m左右,大大節(jié)省物料成本;手動(dòng)換卷方式的尾料浪費(fèi)與本智能控制方法相近,但是人工成本高。

表1 本智能控制與傳統(tǒng)方法尾料長度比較表

試驗(yàn)采用的熱封布卷徑為600 mm,物料長度為4000 m,寬度為320 mm,選用18 g/m2熱封布,市場(chǎng)價(jià)格大概為22元/kg。對(duì)比傳統(tǒng)自動(dòng)換卷每卷能節(jié)約8.59 m尾料來計(jì)算,每卷大概節(jié)約1.1元左右。生產(chǎn)線500片/min紙制品,每片需要熱封布長度為440 mm,所以,按照24 h不停機(jī)計(jì)算,每天需要79.6卷熱封布。對(duì)比傳統(tǒng)自動(dòng)換卷方式,智能換卷設(shè)備每月能節(jié)省2626.8元。生產(chǎn)線上有7組換卷機(jī)構(gòu),整條生產(chǎn)線每個(gè)月約能節(jié)省18 000元。

此外,該控制器采用成本較低的單片機(jī)控制器,約230元/臺(tái),減少PLC擴(kuò)展板數(shù)量(1000元/臺(tái));生產(chǎn)線共有7組換卷機(jī)構(gòu),節(jié)約材料費(fèi)和部件費(fèi)約2.4萬元。

5 結(jié)論

不停機(jī)自動(dòng)換卷控制器是紙制品生產(chǎn)線的核心單元,本文在分析某型紙制品生產(chǎn)線現(xiàn)有控制器的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了基于PIC單片機(jī)的智能換卷控制器,控制器可獨(dú)立控制相應(yīng)的換卷單元,采用具有自適應(yīng)性的模糊PID控制算法,實(shí)現(xiàn)張力的恒定。通過生產(chǎn)線調(diào)試,與傳統(tǒng)PLC控制方法和人工換卷方法比較發(fā)現(xiàn),本文的智能控制器簡化了布線,節(jié)省了生產(chǎn)成本。通過修改本智能換卷控制器參數(shù),可在印刷、包裝等相似生產(chǎn)線中作為獨(dú)立單元使用,市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊。

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