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較深水導(dǎo)管架隔水套管安裝方案優(yōu)化及提效技術(shù)

2022-09-02 01:50:20魏佳廣王浩宇黃山田崔廣亮嚴(yán)亞林
中國海洋平臺 2022年4期
關(guān)鍵詞:分節(jié)隔水藍(lán)鯨

魏佳廣, 王浩宇, 黃山田, 崔廣亮, 邱 煒, 嚴(yán)亞林

(海洋石油工程股份有限公司, 天津 300461)

0 引 言

隔水套管是海上鉆井作業(yè)的關(guān)鍵設(shè)施,也是油氣井生產(chǎn)的重要通道。在導(dǎo)管架施工期間,淺水導(dǎo)管架平臺隔水套管一般采用短分節(jié)長度、多分段數(shù)量的方式進(jìn)行海上安裝。較深水導(dǎo)管架隔水套管的安裝受首節(jié)隔水套管翻身長度和強(qiáng)度限制,導(dǎo)致隔水套管分節(jié)數(shù)量較多,且首節(jié)隔水套管不能夠直接插入泥面以下,需要懸掛在導(dǎo)管架井口區(qū),對井口區(qū)強(qiáng)度要求較高,嚴(yán)重影響隔水套管的海上施工,具有施工效率低、建設(shè)成本高的特點。因此,為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效油氣田開發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo),對較深水導(dǎo)管架隔水套管的安裝效率提升技術(shù)進(jìn)行研究很有必要。

1 基礎(chǔ)參數(shù)

以南海鶯歌海盆地內(nèi)的東方氣田某平臺為例,新建1座WHPA導(dǎo)管架平臺,基準(zhǔn)面水深為62.3 m,導(dǎo)管架第1水平層高度為+8.5 m。根據(jù)資料,隔水套管原始設(shè)計分為5節(jié),第1節(jié)隔水套管長度為59.2 m,第2~第4節(jié)隔水套管長度均為30.5 m,第5節(jié)隔水套管長度為13.2 m,規(guī)格均為直徑Ф762 mm×壁厚25 mm。隔水套管常規(guī)安裝方法如圖1所示。較深水導(dǎo)管架隔水套管如圖2所示。重點以上述參數(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合較深水導(dǎo)管架隔水套管的安裝難題[1],從較深水導(dǎo)管架隔水套管安裝方案優(yōu)化分析和提效方面進(jìn)行施工效率提升技術(shù)研究,為國內(nèi)油氣田開發(fā)提質(zhì)增效打下基礎(chǔ)。

2 較深水導(dǎo)管架隔水套管安裝影響因素及方案優(yōu)化

2.1 安裝影響因素

WHPA導(dǎo)管架隔水套管的安裝存在如下難題[2]:

圖1 隔水套管常規(guī)安裝方法

圖2 較深水導(dǎo)管架隔水套管

(1) 東方海域泥質(zhì)較松軟,自由入泥較深,存在溜樁風(fēng)險。

(2) 首節(jié)隔水套管受翻身長度限制,最大只能設(shè)計至59.2 m。

(3) 隔水套管初始設(shè)計分為5節(jié),分節(jié)數(shù)量多。

(4) 導(dǎo)管架井口區(qū)懸掛隔水套管數(shù)量少,首節(jié)隔水套管不能入泥,隔水套管懸掛在導(dǎo)管架井口區(qū)。根據(jù)計算校核,WHPA導(dǎo)管架首節(jié)隔水套管1次最多懸掛1根[3](導(dǎo)管架由于考慮減小砰擊載荷和沖剪載荷的影響,井口區(qū)的設(shè)計壁厚及直徑較小),嚴(yán)重影響施工效率。WHPA隔水套管設(shè)計所用部分土壤參數(shù)如表1所示。

(5) 冬季施工氣候窗少、效率低。

表1 WHPA隔水套管設(shè)計所用的部分土壤參數(shù)

結(jié)合上述問題,需要創(chuàng)造性地開展隔水套管安裝方案優(yōu)化設(shè)計,努力減少隔水套管的分節(jié)數(shù)量,提升施工工效,尤其施工季節(jié)處于季風(fēng)盛行的冬季,海況條件極為惡劣[4],安裝氣候窗極少,嚴(yán)重影響施工效率,因此需要優(yōu)化分析施工方案,確保海上施工的安全、高效。

2.2 隔水套管方案優(yōu)化

隔水套管的分節(jié)方案優(yōu)化一直是較深水導(dǎo)管架安裝提效探討的首要考慮問題[5-6]。WHPA導(dǎo)管架隔水套管分為5節(jié),第1節(jié)隔水套管最大僅設(shè)計至59.2 m,在海上吊裝時需要懸掛在井口區(qū)進(jìn)行第2節(jié)的組對接長,而在導(dǎo)管架井口區(qū)環(huán)境載荷的影響強(qiáng)度較弱,懸掛隔水套管數(shù)量少,按照常規(guī)的海上安裝工藝,將第1節(jié)懸掛于井口區(qū)進(jìn)行第2節(jié)的組對接長,然后下放至自由入泥進(jìn)行第3節(jié)套管的組對接長、下放及打樁,順序重復(fù)進(jìn)行第4和第5節(jié)隔水套管接長下放、打樁,即逐節(jié)、逐根組對、接長、安裝隔水套管,施工效率極低,工程建設(shè)投資較高。

通過創(chuàng)新設(shè)計方式,保持隔水套管總長度近似不變,滿足設(shè)計入泥深度,力求減少分節(jié)數(shù)量。對WHPA導(dǎo)管架隔水套管進(jìn)行分節(jié)方案論證比選,3種比選方案如表2所示。方案1從分節(jié)數(shù)量上減少為4節(jié),在一定程度上減少工程量,但該方案沒有解決首節(jié)懸掛井口區(qū)的問題,采用常規(guī)施工工藝安裝,工效提升并不明顯。方案2分節(jié)數(shù)量為4節(jié),首節(jié)長度為80.0 m,第4節(jié)長度為21.1 m,解決了隔水套管懸掛井口區(qū)問題,但該海域泥質(zhì)松軟,首節(jié)隔水套管安裝自由入泥僅8 m,井口區(qū)的承載能力沒有完全解決,且首節(jié)長度較長,需要創(chuàng)新首節(jié)隔水套管的起樁方法,解決長隔水套管翻身強(qiáng)度問題,第4節(jié)隔水套管需要打樁,才能滿足施工設(shè)計要求。結(jié)合上述2種方案思路,根據(jù)施工主船藍(lán)鯨號作業(yè)能力,經(jīng)多次優(yōu)化校核分析,將隔水套管優(yōu)化為4節(jié),創(chuàng)新將第1節(jié)隔水套管設(shè)計為90.5 m,第2和第3節(jié)隔水套管長為28.5 m,第4節(jié)隔水套管長為8.5 m,徹底解決首節(jié)隔水套管懸掛井口區(qū)問題,減少1道焊口,第4節(jié)僅需組對焊接,無須打樁,節(jié)省作業(yè)時間,大幅提高作業(yè)效率[7]。

表2 隔水套管分節(jié)優(yōu)化方案比選 m

3 超長隔水套管起樁方案設(shè)計

在第2節(jié)中分節(jié)方案3將首節(jié)隔水套管長度創(chuàng)新設(shè)計為90.5 m,在駁船甲板上利用浮式起重機(jī)直接起樁的常規(guī)作業(yè)方式已不滿足其自身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求。因此,針對首節(jié)超長隔水套管的起樁是本方案首要考慮的問題,需要創(chuàng)新思路設(shè)計。

結(jié)合藍(lán)鯨號作業(yè)能力及導(dǎo)管架特點[8],考慮超長隔水套管翻身強(qiáng)度、最大變形、索具掛扣布置、摘扣操作和施工效率等因素,進(jìn)行超長隔水套管翻樁方案對比分析,擇優(yōu)選取起樁方案。

如圖3所示,方案一采用的隔水套管翻身思路如下:采用藍(lán)鯨號(見圖4)副鉤預(yù)掛隔水套管頂端吊點,浮式起重機(jī)單鉤緩慢起鉤,以隔水套管底端為支點在駁船甲板旋轉(zhuǎn)完成隔水套管的翻身。采用該方案,超長隔水套管翻身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度滿足要求,但該方案對運輸駁船的甲板強(qiáng)度、運輸穩(wěn)性和船舶運動姿態(tài)要求較高,操作具有一定的風(fēng)險[9]。

圖3 超長隔水套管翻樁設(shè)計方案一

圖4 藍(lán)鯨號

根據(jù)上述思路,開展方案二的設(shè)計:藍(lán)鯨號副鉤在左側(cè)吊點位置掛扣,藍(lán)鯨號甲板履帶起重機(jī)在右側(cè)吊點處掛扣,藍(lán)鯨號副鉤與履帶起重機(jī)同步起鉤向上平吊隔水套管,當(dāng)距駁船甲板達(dá)一定高度后,履帶起重機(jī)停止起鉤,藍(lán)鯨號副鉤繼續(xù)起鉤直至完成隔水套管翻轉(zhuǎn)作業(yè)。如圖5所示,采用藍(lán)鯨號副鉤與甲板履帶起重機(jī)配合,雙起重機(jī)合抬的方式進(jìn)行超長隔水套管的翻身,解決超長隔水套管翻身強(qiáng)度不足問題,有效降低了對運輸駁船的需求,安全可靠性高,同時可在主作業(yè)船舶與運輸駁船間的空隙處完成水中扶正,降低了對甲板履帶起重機(jī)的能力要求,效果顯著。

圖5 超長隔水套管翻樁設(shè)計方案二

4 超長隔水套管雙起重機(jī)合抬扶正強(qiáng)度校核

首節(jié)隔水套管長度為90.5 m,壁厚為25 mm,直徑為762 mm,屬于超細(xì)長桿結(jié)構(gòu),對其翻身過程中的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行校核尤為重要。

對所選用的方案二進(jìn)行翻身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計算,采用SACS計算模型。動力放大因數(shù)參照DNV-OS-H205取1.50,右側(cè)吊點距左側(cè)端部為62 m(距右側(cè)端部為28 m)。對隔水套管強(qiáng)度進(jìn)行校核,結(jié)果如下:

最大UC值為0.96(位于左側(cè)吊點處,處于初始狀態(tài)時);

最大變形為123.51 cm(距左側(cè)端部31 m處,起吊角度為45°時);

最大鉤頭力為436.62 kN(處于初始狀態(tài)時)。

經(jīng)計算分析,對于方案二的分節(jié)長度和起樁方式,隔水套管自身的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度滿足設(shè)計要求。但其UC值較大。當(dāng)首節(jié)套管起樁時,履帶起重機(jī)在距端部不同位置的UC值、變形、履帶起重機(jī)受力不同。對履帶起重機(jī)掛扣位置進(jìn)行多工況試算,結(jié)果如下:

(1) 履帶起重機(jī)距端部25 m。起吊角度為0°,UC值為0.82,變形為131.767 cm,履帶起重機(jī)受力為410.08 kN。

(2) 履帶起重機(jī)距端部26 m。起吊角度為0°,UC值為0.83,變形為108.591 cm,履帶起重機(jī)受力為416.70 kN。

(3) 履帶起重機(jī)距端部27 m。起吊角度為0°,UC值為 0.89,變形為86.094 cm,履帶起重機(jī)受力為423.54 kN。

從上述計算結(jié)果可以看出,吊點的設(shè)計位置對履帶起重機(jī)的受力、桿件的強(qiáng)度影響較為明顯。本實例中選擇履帶起重機(jī)距端部25 m距離為最優(yōu)方案,其SCAS計算模型如圖6所示。

圖6 SCAS計算模型(履帶起重機(jī)預(yù)掛25 m)

針對套管的起樁方式,經(jīng)過多次校核、調(diào)整和優(yōu)化,采取藍(lán)鯨號副鉤掛在上端點處、履帶起重機(jī)鉤掛在下端點處,利用雙鉤扶正方式翻身隔水套管,采用這種翻樁方式UC值和變形均較小,同時降低了履帶起重機(jī)鉤承載,大幅降低冬季海上施工風(fēng)險。需要關(guān)注的風(fēng)險與注意事項如下:隔水套管與履帶起重機(jī)相連并受力,需要采取保護(hù)措施保證在起吊過程中隔水套管端部不受損,并制定嚴(yán)格的起吊程序,以保證起吊過程的安全可靠。

5 超長隔水套管雙起重機(jī)翻身數(shù)值模擬

采用藍(lán)鯨號副鉤與履帶起重機(jī)合抬作業(yè)的方法,其中雙起重機(jī)的協(xié)同配合作業(yè)及翻轉(zhuǎn)過程中的干涉是海上作業(yè)考慮的主要問題。結(jié)合藍(lán)鯨號作業(yè)能力,利用三維模擬分析方法[10]研究一種基于雙起重機(jī)合抬扶正超長隔水套管的履帶起重機(jī)最佳作業(yè)方法,規(guī)劃雙起重機(jī)扶正過程中履帶起重機(jī)最佳行走路徑及站位,并在舷側(cè)摘扣,便于操作。利用超長隔水套管起樁的三維設(shè)計及數(shù)值分析方法,開展動態(tài)模擬鉤頭、扒桿、駁船和套管的運動,有效避免干涉的出現(xiàn),精確分析套管的起樁過程,利于控制隔水套管變形和選取安全受力點。套管扶正過程的三維模擬設(shè)計如圖7所示,突破90.5 m隔水套管的翻身工藝設(shè)計難題。

圖7 超長隔水套管雙起重機(jī)合抬三維模擬

6 工程應(yīng)用

設(shè)計方案在東方WHPA導(dǎo)管架安裝項目中得以成功應(yīng)用,超長隔水套管運輸駁船靠駁藍(lán)鯨號右舷側(cè),采用藍(lán)鯨號副鉤掛鉤隔水套管頂端吊點,履帶起重機(jī)預(yù)掛隔水套管底端25 m位置,利用副鉤及其甲板履帶起重機(jī)同時起吊,并在2條船的縫隙處提升副鉤,履帶起重機(jī)下放完成隔水套管的扶正。首節(jié)隔水套管起樁時間顯著縮短,就WHPA導(dǎo)管架而言,節(jié)省海上安裝船費用約1 000萬元/d,減少多道焊口,縮短多次起錘打樁時間,提質(zhì)降本增效顯著。圖8為東方WHPA導(dǎo)管架現(xiàn)場隔水套管安裝應(yīng)用。

圖8 超長隔水套管海上運輸、打樁應(yīng)用

在海上應(yīng)用過程中,藍(lán)鯨號副鉤處索具較長,存在與吊點干涉的情況,易出現(xiàn)索具旋轉(zhuǎn)打扭、刮碰的風(fēng)險,因此對方案進(jìn)行優(yōu)化,盡可能縮短副鉤處的吊索具,或者加裝撐桿等框架,解決索具碰撞及扭轉(zhuǎn)問題,保證海上安全、高效施工。

渤海區(qū)域項目也可采用該設(shè)計思路進(jìn)行隔水套管的優(yōu)化,如某渤海項目首節(jié)隔水套管優(yōu)化為66 m,直徑為508 mm,采用雙起重機(jī)合抬扶正方法進(jìn)行海上施工。另外該技術(shù)可推廣至打樁錘的雙起重機(jī)合抬翻身、鋼樁的雙起重機(jī)合抬翻身,顯著提高隔水套管的施工效率,具有較大的示范意義,也為后續(xù)類似在渤海、南海北部灣等淺水及較深水海域項目積累寶貴的經(jīng)驗。

7 結(jié) 語

利用藍(lán)鯨號副鉤和履帶起重機(jī)雙起重機(jī)合抬扶正超長隔水套管方法,既優(yōu)化套管分節(jié)數(shù),又解決井口區(qū)懸掛問題。突破超長隔水套管雙起重機(jī)合抬的海上操作技術(shù)難題,掌握一套雙起重機(jī)協(xié)同配合作業(yè)工藝。技術(shù)成果已在我國渤海海域多個工程項目得到廣泛應(yīng)用,取得良好的應(yīng)用效果。創(chuàng)新采用藍(lán)鯨號副鉤與履帶起重機(jī)合抬翻身首節(jié)隔水套管的施工方案,從技術(shù)層面上快速高效完成隔水套管安裝,克服套管首節(jié)不能入泥且預(yù)掛在頂層水平層強(qiáng)度不足的困難,徹底解決懸掛問題。掌握提高較深水導(dǎo)管架隔水套管安裝效率的技術(shù),增強(qiáng)較深水領(lǐng)域的作業(yè)能力。

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