張 程
秦皇島港股份有限公司第九港務(wù)分公司
某煤炭港口有4條皮帶機(jī),張緊模式為液壓張緊,在日常運(yùn)轉(zhuǎn)中,張緊滑輪組系統(tǒng)的故障率較高,鋼絲繩斷股、滑輪不轉(zhuǎn)、張緊小車輪磨軌道等問題頻發(fā)。為此,設(shè)計(jì)了一種新型滑輪組系統(tǒng),其具有高強(qiáng)度、高可靠性、高密封性等優(yōu)點(diǎn),尤其適用于煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)現(xiàn)場的惡劣環(huán)境,并能夠應(yīng)對(duì)重載啟動(dòng)等多種特殊工況。新的輪組系統(tǒng)應(yīng)用后,實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)零故障運(yùn)行。
原系統(tǒng)的油缸滑輪為單繩槽滑輪,配合機(jī)構(gòu)為銷軸銅套鉸接,這是整個(gè)系統(tǒng)故障率最高的位置,其原因在于:
(1)單股鋼絲繩強(qiáng)度不夠,尤其在重載啟動(dòng)等特殊工況下,瞬間皮帶張力過大,鋼絲繩無法承受而失效。
(2)滑輪的轉(zhuǎn)動(dòng)配合結(jié)構(gòu)為銷軸銅套配合,銅套的強(qiáng)度差,易偏磨失效;同時(shí)這種配合的密封性較差,現(xiàn)場多煤塵環(huán)境,易進(jìn)煤堵死,導(dǎo)致滑輪不轉(zhuǎn)?;啿晦D(zhuǎn)引起的不良后果有兩點(diǎn),一是鋼絲繩與滑輪發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),造成鋼絲繩磨損斷絲;二是銷軸與H型架發(fā)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),將卡板頂開,銷軸有脫出風(fēng)險(xiǎn)。
通過分析滑輪機(jī)構(gòu)的缺陷,確定了改造方案:將原有單繩槽滑輪改為雙繩槽滑輪,增加1股鋼絲繩受力,并將銷軸與銅套的配合改為銷軸軸承配合,增加軸承端蓋和無骨架油封密封。
改造前后的滑輪機(jī)構(gòu)對(duì)比見圖1。
雙繩槽滑輪的使用將鋼絲繩的連接方式由單股改為雙股,鋼絲繩的受力減少了一半,消除了因張力過大引起的鋼絲繩突發(fā)故障(見圖2)。
1.張緊滑輪 2.鋼絲繩圖2 改造前后對(duì)比
在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上,將滑輪轉(zhuǎn)動(dòng)配合機(jī)構(gòu)由銷軸銅套配合改為銷軸軸承配合,提高強(qiáng)度,并增加了無骨架油封和軸承端蓋配合密封,提高抗污染能力。
滑輪軸主要受重載徑向力,由于存在對(duì)中誤差,也會(huì)承受輕微的軸向載荷,滑輪轉(zhuǎn)速較慢。根據(jù)這些工況確定軸承類型為調(diào)心滾子軸承。
計(jì)算油缸的受力,張緊油缸的規(guī)格為?180/90-3500,設(shè)定系統(tǒng)最高主動(dòng)張緊壓力為13 MPa,計(jì)算可得滑輪所受的拉力為248 kN。支撐軸承選用兩盤軸承,即單盤軸承所承受的最大徑向力為124 kN,滑輪軸直徑120 mm,查表選用軸承型號(hào)為22224 C/W33。該軸承額定動(dòng)載荷Cr=470 kN,額定靜載荷Cor=678 kN,4倍于額定工況,滿足使用要求。
原系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)失效的另一原因是密封性差,不適用于現(xiàn)場惡劣環(huán)境,煤塵及油泥堵死后導(dǎo)致銷軸不轉(zhuǎn)。針對(duì)這種情況,在新設(shè)計(jì)滑輪軸承兩側(cè)增加軸承端蓋,端蓋內(nèi)開槽,配合國標(biāo)無骨架油封使用(見圖3)。
1.軸承端蓋 2.無骨架油封HG4-338-66圖3 密封示意圖
高密封性的滑輪機(jī)構(gòu)確保了軸承不受現(xiàn)場惡劣環(huán)境的污染,且提高了容油腔的鎖油性能,基本上實(shí)現(xiàn)了零故障運(yùn)行。
與滑輪系統(tǒng)一樣,改造前的張緊小車車輪為銷軸銅套的鉸接配合,在正常環(huán)境中使用沒有問題,但在皮帶機(jī)作業(yè)現(xiàn)場煤塵、煤泥較多的環(huán)境下,極易發(fā)生堵死不轉(zhuǎn)現(xiàn)象,導(dǎo)致車輪與軌道發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),磨損軌道。此外,車輪內(nèi)部銅套的研磨失效也會(huì)導(dǎo)致車輪偏移、歪斜、受力不均,極易造成小車掉軌。
參照滑輪改型,將車輪配合機(jī)構(gòu)由鉸接配合改為軸承配合,并設(shè)計(jì)了軸承端蓋與無骨架油封做為密封,提高了車輪與軸配合的可靠性與抗污染能力,改造前后的車輪對(duì)比見圖4。
圖4 改造前后車輪對(duì)比
張緊車連同滾筒的總重為5.5 t,平均分配到8盤軸承上,每盤軸承的徑向載荷為6.74 kN。最終軸承型號(hào)選定為深溝球軸承6310,其徑向額定動(dòng)載荷Cr=35.6 kN,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了使用要求。
張緊小車在日常運(yùn)行過程中,行程范圍不超過2 m,為此,對(duì)局部磨損軌道進(jìn)行了更換。將軌道材質(zhì)由Q235B改為0Cr18Ni9,不銹鋼材質(zhì)的軌道具有硬度高、免維護(hù)、耐腐蝕的優(yōu)點(diǎn)。
皮帶機(jī)張緊滑輪系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)方案已應(yīng)用到該港口皮帶線上,使用以來未出現(xiàn)過任何故障。該方案的實(shí)施,大大降低了設(shè)備故障率,提升設(shè)備運(yùn)行完好率,節(jié)約維修保養(yǎng)成本,能有效地防止機(jī)損事故的發(fā)生,對(duì)港口安全生產(chǎn)起到促進(jìn)作用。