張建強,趙德志
(文山麻栗坡紫金鎢業(yè)集團有限公司,云南 麻栗坡 663600)
當前,我國金屬及非金屬礦山面臨日益貧化的現(xiàn)狀,易采礦體少、采礦難度大,采礦貧化率高,導(dǎo)致出礦品位降低,這增加了后續(xù)破碎、磨礦以及分選等工序的能耗和材料消耗,造成生產(chǎn)成本高。如果在礦石細碎和磨礦之前,通過技術(shù)手段將混入其中的圍巖或廢石及早拋除,則可大幅降低生產(chǎn)運行成本,提升產(chǎn)能,為礦山企業(yè)降本增效的同時,有效提高礦產(chǎn)資源綜合利用率。
該礦在資源整合過程中,接收了近千萬噸的低品位礦,這部分礦石品位低(平均WO3品位0.2%左右),含有大量的廢石,如果采用原有的生產(chǎn)工藝進行加工處理,其處理成本高,為了有效益地開發(fā)利用這部分礦石,明確其光電分選性能及分選模式及工藝技術(shù)參數(shù),在小型實驗室試驗的基礎(chǔ)上,采用北京霍里思特公司的XNDT-104智能選礦機對該低品位白鎢礦進行了工業(yè)試驗。XNDT-104智能分選機是一套光電分選系統(tǒng),通過X射線對礦石進行透視掃描,由探測器采集數(shù)據(jù),通過智能算法識別區(qū)分礦石與廢石,并用計算機控制氣排槍將廢石(也可以是礦石) 精確噴出,從而實現(xiàn)礦石與廢石的分離。
原礦取自南秧田鎢礦矽卡巖型白鎢礦,MLA自動定量檢測系統(tǒng)測定結(jié)果表1可知礦石中的有用礦物為白鎢礦和極少量黑鎢礦,其他金屬硫化礦物含量較少,主要是黃鐵礦,其次是少量至微量磁黃鐵礦、脈石礦物主要是大量石榴石,其次是石英、輝石族礦物、方解石,少量綠泥石、滑石、螢石、柱沸石、長石等。礦石的主要化學組成、鎢物相分析結(jié)果和白鎢礦粒度分布結(jié)果分別見表2、表3和表4。
表1 原礦礦物組成及含量Tab.1 Mineral composition and content of raw ore %
表2 原礦多元素化學分析結(jié)果Tab.2 Multi-element chemical analysis results of the raw ore%
表3 原礦鎢物相分析結(jié)果表Tab.3 Phase analysis results of raw tungsten ore %
表4 主要礦物粒度分布Tab.4 Particle size distribution of host minerals
由表2化學組成分析結(jié)果可知,WO3品位為0.166%,具有一定的回收利用的價值;表3進一步分析了鎢的物相存在形式,物相分析結(jié)果表明,礦石中鎢主要以白鎢礦的形式存在,占了總鎢的97%,黑鎢礦與鎢華占有率很少;表4分析了白鎢礦物粒度分布,在-0.010 mm粒級范圍內(nèi),白鎢礦的占有率僅5.68%,微細粒級白鎢礦含量較小。
XNDT-104分選機有數(shù)量優(yōu)先模式和純度優(yōu)先模式兩種工作模式,數(shù)量優(yōu)先模式對已識別的礦石進行全覆蓋識別,保證礦石的識別率;純度優(yōu)先模式為確保礦石中的有用礦石,將已識別的廢石全部拋出,將有用礦石全部保留。為確定XNDT-104分選機最優(yōu)工作模式,開展了工作模式對比試驗,以確定最佳工作模式。
根據(jù)智能光選機的特性,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,將雙層篩之間的礦石進入光電分選,分選出的廢石通過皮帶輸送到廢石場,精礦則通過皮帶輸送到中細碎GP11F圓錐破碎機再破碎,其試驗工藝流程圖如圖1。工作模式對比試驗時,圓振篩篩孔尺寸按原有生產(chǎn)流程固定不變,光電分選機小時處理量基本控制在45 t/h,考查拋廢率與金屬回收率。
圖1 光選機工作模式對比試驗流程圖Fig.1 Contrast test flow chart of working mode of photoelectric sorting machine
按照上述工業(yè)試驗流程,采用分選機的純度優(yōu)先模式與數(shù)量優(yōu)先模式進行工業(yè)試驗,每個工作模式均運行9 d,分別統(tǒng)計每種工作模式的運行時間、原礦礦量、廢石量、精礦量,取樣化驗原礦品位、精礦品位、尾礦品位,在此基礎(chǔ)上計算拋廢率、金屬回收率,記錄于表5。
表5 工作模式對比試驗結(jié)果Tab.5 Contrast test flow chart of working mode
從表5分析,純度優(yōu)先模式的金屬回收率比數(shù)量優(yōu)先模式金屬回收率低了2.89%,拋廢率低了13.84%,數(shù)量優(yōu)先模式與純度優(yōu)先模式相比具有明顯的優(yōu)勢,在后序的試驗中,確定使用數(shù)量優(yōu)先模式。
粒度是光電分選技術(shù)的重要工藝條件,是礦石解離的必要條件,粒度對光電分選的效果有較大影響,為此開展粒度試驗。試驗仍采用圖1所示的流程,但是在試驗前按要求更換各種規(guī)格的上、下層篩板,控制好進入分選機的礦石粒度,再將分級后的原礦輸入X射線光電分選設(shè)備中,礦石經(jīng)分選后,分別收集原礦、精礦、尾礦并稱重、化驗品位,每種粒級試驗5 d,表6記錄每種粒級試驗的累計數(shù)據(jù)。
表6 粒度試驗結(jié)果Tab.6 Particle size test results
上述試驗結(jié)果表明:粒度介于(60~15) mm時,最適于采用X射線光電選礦技術(shù)進行預(yù)先拋廢,此時拋廢率、金屬回收率以及處理量均能取得比較滿意的效果;而隨著粒度增大,處理能力有所提高,但是拋廢率、金屬回收率等指標會逐步下降,如 (-90~+60) mm粒級、(-90~+15)mm粒級均如此;而粒度低于15 mm時,設(shè)備的處理能力會有較大程度降低,如-50 mm級別;在粒度小且級別窄時如(-40~+20) mm粒級,拋廢率與回收率指標十分理想,但此時因為礦石中該級別含量很少,處理量將嚴重降低。綜合考慮,后續(xù)工業(yè)試驗以(-60~+15) mm入選為宜。
在前面的試驗中,我們發(fā)現(xiàn),由于振動篩篩分效率問題,總是有一部分小粒度的礦石混入大粒度的礦石中,而且更為嚴重的是由于礦石含有2%左右的水分,一些粉礦粘附在礦石表面甚至包裹礦石,對光選機的識別會造成一定干擾,不可避免地影響光選機的工作效率,為了探明這些細粒級的物料對光選機的影響程度,開展了礦石水洗試驗。礦石水洗試驗即在礦石進入光選機之前增加一次篩分,采用篩孔為15 mm的直線振動篩,并在篩面入料端增加兩排高壓水龍頭對礦石表面進行清洗。試驗流程如圖2。
圖2 水洗試驗流程圖Fig.2 Test flow chart of water washing
水洗試驗連續(xù)進行5 d,試驗數(shù)據(jù)見表7。試驗數(shù)據(jù)表明,將礦石進行水洗并篩除-15 mm粒級礦石后,拋廢率為51%~52%,約提高了6.00%,金屬回收率91%~94%,約提高了2.00%,水洗對提高拋廢率和提高金屬回收率均有利,后續(xù)試驗均采用礦石水洗后再進行。
表7 礦石水洗試驗情況Tab.7 Water washing test of ore
從水洗工業(yè)試驗結(jié)果中可以看出,礦石經(jīng)過水洗后,拋廢率從46.14%提升到了54.31%,精礦金屬回收率從92.85%提高到了93.93%,另一方面,在光選機監(jiān)視器上對未洗礦的試驗計算機識別畫面截圖,也可以明確看到,當?shù)V塊被礦泥粘附或包裹時,會影響礦石的識別效率與處理效率,見圖3。
圖3 粉礦影響分選機的分選效果Fig.3 Effect of dust ore on separation results of sorting machine
因此,礦石在分選之前進行水洗,篩除細粒級,洗掉粘附在礦塊表面的礦泥,對光電選礦有著十分重要的意義。
光電分選機是一套復(fù)雜的協(xié)同作業(yè)的設(shè)備,其處理量能力的大小,與其內(nèi)部的運輸皮帶速度有關(guān),與內(nèi)置的計算機識別能力有關(guān),與計算機指令的發(fā)出速度與傳導(dǎo)速度有關(guān),與控制汽排槍開關(guān)的電磁閥開合的速度有關(guān)。為了考查光選機的處理能力,開展了處理量試驗,即在上述作業(yè)條件下,改變光選機給料皮帶的運轉(zhuǎn)速度,然后記錄并統(tǒng)計不同處理量下的拋廢率與精礦回收率,試驗記錄見表8。
表8 礦石處理量試驗情況Tab.8 Test situation of ore handling capacity
從處理量試驗結(jié)果可以看出,該型號分選機處理(-60~+15) mm粒級礦石,在水洗條件下,當處理量低于50 t/h時,拋廢率與回收率基本不變,處于相對理想水平,當處理量高于55 t/h時,隨著處理量的增加,拋廢率、回收率均呈現(xiàn)下降趨勢,特別是拋廢率下降更為明顯。在光選機的監(jiān)視器上對處理量達到60 t/h左右的識別畫面截圖(圖4),可以明顯看到較多的礦石與礦石之間的堆疊現(xiàn)象,礦石堆疊在一起,會干擾計算機對礦石的識別,造成誤識別,影響拋廢和噴吹的準確性。
圖4 礦石堆疊影響分選機的分選效果Fig.4 Effect of ore stacking on separation results of sorting machine
為了明確光選機最適宜的入選品位,開展了不同入選品位的分選試驗。本試驗控制入選粒級(-60~+15) mm、在礦石水洗情況下、采用數(shù)量優(yōu)先模式,且處理量控制在45 t/h左右。在兩個月的試驗期內(nèi),統(tǒng)計不同區(qū)間入選品位所對應(yīng)的拋廢率與精礦金屬回收率情況,見表9。
表9 不同入選品位對比試驗情況Tab.9 The contrast test situation with different beneficiation feed grade
上述試驗中,品位<0.15%及>0.35%的礦偏少,試驗結(jié)果代表性稍顯不足,但綜合分析,可以得出以下結(jié)論:①入選品位的高低與拋廢率沒有明顯關(guān)系,精礦金屬回收率隨著入選品位的升高,呈上升趨勢,這與浮選、重選等其他選礦方式相同;②精礦品位與入選品位有明顯關(guān)系,入選品位過低時,雖然經(jīng)過拋廢處理,但精礦品位也是比較低的,此時,精礦品位雖然有所提高,但仍達不到有效益開發(fā)的目的;③隨著入選品位升高,廢石品位也呈上升趨勢,入選品位達到0.35%以上時,廢石品位將達到0.056%以上,產(chǎn)生一定的資源浪費;④從試驗結(jié)果及上述分析,可以確認最適宜的入選品位是0.15%~0.35%。
在工業(yè)試驗進行過程中,光電選礦機可以用汽排槍噴吹廢石(即所謂的“正吹”),也可以噴吹精礦(即所謂的“反吹”),在入選品位極低的情況下,如果噴吹精礦,可能由于礦石中精礦量小,噴吹所需的高壓空氣就少,可以起到節(jié)能降耗的作用,為此,進行了正吹與反吹對比試驗。試驗仍采用圖2所示的試驗流程,試驗主要采用極低品位(<0.15%) 的原礦進行,處理礦量按45 t/h控制,“正吹”與“反吹”試驗各5 d,試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表10。
從上述對比試驗情況可以看出,在極低入選品位時,采用反吹(即噴吹精礦) 與采用正吹(即噴吹廢石)相比,拋廢率基本不變,但精礦金屬回收率卻大幅下降。分析其原因,主要是:①雖然礦石在光選之前經(jīng)過了水洗,但是仍不能排除某些精礦表面仍粘附有粉礦,使光選機對礦石造成誤判,從而使反吹時精礦會進入到了廢石中,造成精礦回收率下降,而正吹時同樣的情況會使廢石進入到精礦中,使拋廢率稍有下降;②雖然嚴格控制了處理量,但是仍不能排除某些時候處理量瞬時會超出設(shè)備的處理量造成礦石進入分選設(shè)備時疊加在一起,使光選機對礦石造成誤判,如果反吹,此時精礦會進入到了廢石中,造成精礦回收率下降,而正吹時同樣的情況會使廢石進入到精礦中,使拋廢率稍有下降;③光選機的噴嘴有可能會被礦粉堵塞,或者偶爾控制噴嘴開合的電磁閥故障,有可能使噴吹動作無法完成,如果反吹,此時會造成精礦進入到了廢石中,使精礦金屬回收率下降,而正吹時同樣的情況會使廢石進入到精礦中,使拋廢率稍有下降。從正吹與反吹對比試驗及上述分析中可以看出,為了盡可能的回收利用資源,避免資源浪費,一般情況下應(yīng)采用“正吹”即噴吹廢石的方式。
通過上述試驗,可以得出如下結(jié)論:低品位白鎢礦具有較好的光電分選性能,作業(yè)拋廢率可以達到50%以上,尾礦品位可以控制在0.04%以下,入選品位在0.2%以上時,精礦金屬回收率可以達到92%以上。為了提高分選效果,其理想的分選方式及工藝參數(shù)是:采用數(shù)量優(yōu)先模式;適宜的入選粒度是(-60~+15) mm;適宜的入選品位是0.15%~0.35%;分選前需要進行水洗及再次篩分,盡可能的篩除-15 mm的細粒級部分;為盡可能保護礦產(chǎn)資源,應(yīng)采用“正吹”方式(從噴吹廢石);處理量應(yīng)控制在45 t/h左右。
采用X射線光電預(yù)先拋廢技術(shù)對低品位礦進行工業(yè)試驗研究,在破碎篩分階段即可將大部分的廢石予以拋除,有效提升了入磨品位,為低品位礦產(chǎn)資源的有效益開發(fā)利用開辟了一條可行的途徑。