■ 朱聞?wù)?廣西北部灣航空有限責(zé)任公司
某日,AOC 接到Y(jié) 機(jī)場(chǎng)報(bào)告,在跑道頭撿到一塊圓形的鋁質(zhì)材料金屬片,直徑約為8.5cm。因本公司一架E190 飛機(jī)起飛時(shí)間相近,AOC 工程師通過(guò)衛(wèi)星電話與正在飛行的機(jī)組進(jìn)行溝通,機(jī)組聲稱在起飛滑跑過(guò)程中除左內(nèi)主輪剎車(chē)溫度相對(duì)偏高外,沒(méi)有其他警告信息,也未發(fā)現(xiàn)異常情況。
飛機(jī)在下一機(jī)場(chǎng)正常落地。檢查發(fā)現(xiàn)左內(nèi)側(cè)主輪的輪軸保護(hù)蓋有明顯損傷,被切割成直徑約為8.5cm 的圓形缺口,與掉落的金屬圓片直徑外形吻合(見(jiàn)圖1)。同時(shí)機(jī)組反映,落地后滑跑期間CAS 區(qū)出現(xiàn)LG NO DISPATCH信息,但是沒(méi)有出現(xiàn)任何機(jī)身和起落架抖動(dòng)情況。
圖1 左側(cè)主輪外側(cè)損傷情況
拆下左內(nèi)主輪,發(fā)現(xiàn)主輪軸承杯的外表面嚴(yán)重磨損,被磨出三道明顯的溝槽,寬度/深度分別約為15mm/3mm、10.5mm/9.6mm 和8mm/7mm(見(jiàn)圖2)。
圖2 軸承杯套表面的損傷情況
左內(nèi)主輪上的內(nèi)側(cè)錐形軸承完全破損,滾棒、封嚴(yán)、滾棒支架、卡環(huán)等破損零件堆積在機(jī)輪內(nèi)外軸承杯之間區(qū)域。主輪輪轂架內(nèi)壁磨損成一個(gè)直徑約300mm 的環(huán)狀凹槽,寬度約為25mm,深度約在6.5 ~7.5mm 之間,輪轂的周?chē)泻芏嘟饘傧鳎ㄒ?jiàn)圖3)。
圖3 主輪內(nèi)側(cè)的損傷情況
主輪上其他損傷還有內(nèi)側(cè)軸承杯的前沿被嚴(yán)重刮磨,磨損痕跡深度約1.5mm 左右,內(nèi)側(cè)軸承杯與錐形軸承的結(jié)合面嚴(yán)重磨損。
拆下?lián)p壞的剎車(chē)轂,內(nèi)側(cè)錐形軸承底座卡死在輪軸上,無(wú)法取下。對(duì)該剎車(chē)轂進(jìn)行詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)剎車(chē)轂內(nèi)壁有多處刮磨和變形痕跡,其中最大一處損傷長(zhǎng)度約為120mm,寬約25mm,剎車(chē)轂靜盤(pán)的前沿表面被刮磨(見(jiàn)圖4)。除此之外,該剎車(chē)轂其他部位正常,動(dòng)片轉(zhuǎn)動(dòng)正常,動(dòng)片卡槽沒(méi)有出現(xiàn)掉塊情況。
圖4 剎車(chē)轂的損傷情況
該主輪內(nèi)側(cè)錐形軸承的底座完全卡死在輪軸上,使用高強(qiáng)度砂輪片經(jīng)過(guò)6個(gè)多小時(shí)鋸割,將其鋸斷一個(gè)缺口后才能拆下(見(jiàn)圖5);輪軸外表面有明顯剮磨痕跡2 處,最大的一處如圖6 所示;輪軸的內(nèi)部有高溫烤焦變色的痕跡(見(jiàn)圖7)。
圖5 錐形軸承底座損傷情況
圖6 輪軸外表面損傷情況
圖7 內(nèi)壁損傷情況
其他檢查情況如下:
1)該機(jī)輪內(nèi)側(cè)錐形軸承外圈的滾棒支架被完全破壞,收集到散落的軸承滾棒20 個(gè),其中大部分完全變形,有3個(gè)滾棒鑲嵌在軸承杯外套表面,丟失5個(gè)。正常的軸承應(yīng)有28 個(gè)滾棒。
2)盡管機(jī)輪內(nèi)側(cè)錐形軸承完全損毀,但外側(cè)錐形軸承基本完好,只是外封嚴(yán)有輕微破損,NDT 檢測(cè)正常。
3)輪軸上固定機(jī)輪的大螺帽外側(cè)表面被磨損,大螺帽的鎖定卡環(huán)無(wú)損傷;該主輪的胎面有輕微的不均勻磨損,但磨損未超標(biāo),溝槽仍清晰可見(jiàn);輪胎根部周?chē)协h(huán)狀的高溫灼烤痕跡。
4)對(duì)同一起落架上的左外相鄰機(jī)輪、剎車(chē)轂以及起落架等周?chē)考M(jìn)行詳細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況。
為了分析故障的真正原因,整理了相關(guān)的飛機(jī)FHDB(Fault History Database)和QAR 數(shù)據(jù)并進(jìn)行了譯碼。
FHDB 數(shù)據(jù)譯碼顯示,在起飛爬升階段就已經(jīng)觸發(fā)LG NO DISPATCH 故障信息(見(jiàn)圖8),但該信息是被抑制的(INHIBITED)。經(jīng)查手冊(cè)核實(shí),此信息在飛機(jī)離地飛行階段屬于被抑制的信息級(jí)別,落地后即可轉(zhuǎn)為激活(ACTIVE)狀態(tài)。這證實(shí)了在空中機(jī)組沒(méi)有反映有故障信息,而落地滑跑階段才出現(xiàn)故障信息的情況。
圖8 FHDB譯碼數(shù)據(jù)
核查該飛機(jī)7 天內(nèi)的FHDB 數(shù)據(jù),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)記錄過(guò)此故障信息。
該型飛機(jī)的QAR 可以記錄3000 多個(gè)不同參數(shù),且最少可以連續(xù)記錄30天飛行的技術(shù)數(shù)據(jù)。
QAR 數(shù)據(jù)譯碼顯示,飛機(jī)在起飛滑跑階段左內(nèi)剎車(chē)溫度急劇上升,最高達(dá)277℃,明顯高于另外三個(gè)剎車(chē)轂的溫度(見(jiàn)圖9)。對(duì)比當(dāng)日前一個(gè)航段滑行的剎車(chē)溫度數(shù)據(jù),左內(nèi)剎車(chē)溫度也明顯高于其他三個(gè)剎車(chē)轂的溫度,只是溫度曲線上升不高,沒(méi)有觸發(fā)警告信息。對(duì)該機(jī)前三日所有航段的QAR 數(shù)據(jù)進(jìn)行譯碼,顯示左內(nèi)剎車(chē)溫度與其他三個(gè)剎車(chē)的溫度基本一致。
圖9 Y機(jī)場(chǎng)滑行、起飛剎車(chē)溫度數(shù)據(jù)
以上情況表明,在當(dāng)日第一個(gè)航段的滑行過(guò)程中,左內(nèi)主輪就已經(jīng)發(fā)生了剎車(chē)溫度不正常上升情況,最高約為150℃;在Y 機(jī)場(chǎng)著陸滑行時(shí)最高溫度約為200℃,由于溫度沒(méi)有達(dá)到警告界限(警告值為232℃),且機(jī)組沒(méi)有注意到溫度的變化情況,所以前一航段的飛行機(jī)組沒(méi)有報(bào)告故障。
查詢?cè)擄w機(jī)的維修記錄發(fā)現(xiàn),7 天之內(nèi)航后沒(méi)有做過(guò)起落架部位的相關(guān)工作。再往前查詢,該主輪是在四個(gè)多月之前更換的,截至故障發(fā)生時(shí)已經(jīng)飛行501 循環(huán)。
查詢部件維修歷史記錄發(fā)現(xiàn),該主輪件號(hào)為90002317-2,序號(hào)為JUN07-1215,共進(jìn)行過(guò)9 次修理,從返修報(bào)告核實(shí),返修原因均為輪胎胎面磨損超限或扎傷。
該位置的剎車(chē)轂最近沒(méi)有拆裝記錄,與主輪的使用時(shí)間基本相同,最近一次更換后共飛行477 循環(huán)。
對(duì)飛機(jī)輪胎修理車(chē)間進(jìn)行調(diào)查,按照CMM 32-49-28-210-005-A01 的要求,每次輪胎返修時(shí),主輪里的兩個(gè)軸承會(huì)被拆下進(jìn)行徹底清潔、潤(rùn)滑,同時(shí)還進(jìn)行目視檢查、損傷檢測(cè)等相關(guān)工作。從收集到7 份附件維修報(bào)告來(lái)看,該主輪軸承的檢查情況都是正常,沒(méi)有更換記錄。
在對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真研究和分析后,判定故障演變經(jīng)過(guò)了四個(gè)階段:
1)第一階段:故障潛伏期
該階段為事件發(fā)生當(dāng)日之前的時(shí)間,軸承已經(jīng)出現(xiàn)損傷,只是損傷程度相對(duì)輕微,并不影響軸承正常的工作狀態(tài),為故障潛伏期。
2)第二階段:故障發(fā)生的初期
從事件當(dāng)日第一個(gè)航段滑行開(kāi)始,QAR 數(shù)據(jù)顯示剎車(chē)溫度開(kāi)始不正常上升,剎車(chē)最高溫度上升到150℃。在Y機(jī)場(chǎng)落地滑行后,QAR 記錄的剎車(chē)最高溫度約200℃。
由于未觸及警告溫度,加上機(jī)組沒(méi)有報(bào)告異常情況,此故障苗頭被忽視。
3)第三階段:故障爆發(fā)階段
在Y 機(jī)場(chǎng)滑行起飛階段,起飛時(shí)輪胎高速運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致軸承徹底碎裂,摩擦力迅速增加,從而引起剎車(chē)溫度急劇上升,從圖9 可以看出,飛機(jī)離地時(shí)剎車(chē)溫度達(dá)到210℃。起落架收入輪艙后,盡管輪子停止了轉(zhuǎn)動(dòng),但由于輪艙散熱效率低,溫度仍然持續(xù)上升,最高達(dá)到277℃,超過(guò)232℃琥珀色溫度指示警告界限,觸發(fā)了LG NO DISPATCH 警 告 信 息。但因飛機(jī)已經(jīng)離地,該信息被抑制。
由于內(nèi)側(cè)的錐形軸承是在地面滑跑時(shí)碎裂的,機(jī)輪仍在加速轉(zhuǎn)動(dòng),滾棒被甩離槽軌,使機(jī)輪失去內(nèi)側(cè)的支撐點(diǎn)。在外側(cè)錐形軸承的軸向分力推動(dòng)下,機(jī)輪一邊向里側(cè)移動(dòng),一邊高速旋轉(zhuǎn)。此時(shí)輪軸上固定螺母的安全卡環(huán)凸緣接觸了輪軸保護(hù)蓋,并開(kāi)始鋸割輪軸保護(hù)蓋,這就是8.5cm 圓形金屬片形成的原因,然后該金屬片掉落在Y 機(jī)場(chǎng)跑道上。
被甩出錐形軸承滑槽的滾棒,在機(jī)輪高速轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下,部分被擠進(jìn)內(nèi)側(cè)軸承杯外側(cè)邊緣與剎車(chē)轂之間的縫隙,其中有3 顆被機(jī)輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的強(qiáng)力擠壓并嵌入軸承杯外套表面,三道明顯的凹槽就是這樣形成的,另有5 顆通過(guò)縫隙后丟失,這8 顆滾棒也是造成剎車(chē)轂內(nèi)側(cè)表面刮磨的原因。
剩下的20 顆滾棒、滾棒支架及其他損壞部件,在經(jīng)過(guò)劇烈撞擊和摩擦后,大部分嚴(yán)重變形,留在了機(jī)輪內(nèi)外側(cè)軸承之間的區(qū)域。
4)第四階段:損傷擴(kuò)展階段
此階段發(fā)生在落地滑行期間,因?yàn)閮?nèi)側(cè)的軸承已經(jīng)碎裂,無(wú)法順暢轉(zhuǎn)動(dòng),飛機(jī)落地瞬間巨大的沖擊力使錐形軸承底座變形,被卡死在輪軸上,導(dǎo)致輪軸表面有兩處明顯的損傷。同時(shí),摩擦力的增加使溫度急劇上升,最高達(dá)到400℃,雖然未觸發(fā)CAS 紅色警告信息BRK OVERHEAT(紅色警告溫度為420℃),但導(dǎo)致了輪軸內(nèi)壁出現(xiàn)嚴(yán)重烤焦痕跡,輪胎根部也有被烤炙變色的明顯痕跡。
由于該起落架的外側(cè)機(jī)輪仍然處于完好狀態(tài),并不影響這一側(cè)起落架的正常功能,所以機(jī)組在高速滑行時(shí)并沒(méi)有感覺(jué)到機(jī)身抖動(dòng)情況。
圖10 為飛機(jī)主輪輪轂及其主要部件的安裝示意圖。查詢資料比較,其與國(guó)內(nèi)主要的窄體機(jī)A320、波音737 等系列飛機(jī)機(jī)輪的結(jié)構(gòu)基本相同。
圖10 機(jī)輪輪轂、軸承安裝圖
從手冊(cè)資料以及實(shí)物分析可知,兩個(gè)錐形軸承通過(guò)松配合裝配在機(jī)輪輪轂的軸承杯內(nèi),軸承杯表面相對(duì)于輪軸是一個(gè)斜面,滾棒緊貼斜面進(jìn)行滾動(dòng)。在地面承受飛機(jī)重力時(shí),產(chǎn)生一個(gè)沿輪軸方向的軸向分力,正常情況下,內(nèi)外軸承產(chǎn)生的軸向分力大小相等,方向相反,可使機(jī)輪在軸向保持靜止?fàn)顟B(tài)。
上述故障中,左內(nèi)主輪錐形軸承碎裂是首要原因。經(jīng)核查,這是我公司E190 飛機(jī)2008 年運(yùn)行以來(lái)第一次出現(xiàn)的此類故障。咨詢其他航空公司工程技術(shù)部門(mén),主輪錐形軸承碎裂情況并不多見(jiàn),國(guó)外也沒(méi)有相關(guān)報(bào)告。
根據(jù)機(jī)輪錐形軸承的工作特點(diǎn),從航線維護(hù)和輪胎返修環(huán)節(jié)對(duì)錐形軸承碎裂原因進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
拆裝機(jī)輪是基本的航線維修內(nèi)容。安裝飛機(jī)主輪時(shí),需要進(jìn)行兩次磅力矩工作。第一次預(yù)緊力矩值較大,約為481 ~495N.m(4260 ~4380lb.in),將主輪錐形軸承向內(nèi)壓緊到位,避免產(chǎn)生軸向活動(dòng)空隙。第二次為上緊力矩,相比第一次要小,約147 ~151N.m(1300 ~1335lb.in),既可固定機(jī)輪,又不會(huì)使機(jī)輪過(guò)緊而影響其順暢轉(zhuǎn)動(dòng)。
該主輪自最后一次安裝后已經(jīng)使用了477 循環(huán),根據(jù)最近一個(gè)多月的QAR 數(shù)據(jù)分析,4 個(gè)主輪的剎車(chē)溫度全部正常,溫度曲線基本相同。此外,通過(guò)維修數(shù)據(jù)系統(tǒng)查詢,最近6 個(gè)月沒(méi)有相關(guān)起落架和剎車(chē)系統(tǒng)故障出現(xiàn)。盡管如此,不能排除維修工作導(dǎo)致故障的可能,如工作者在施工時(shí)不慎摔出軸承,造成隱形損傷,但自行通過(guò)目視檢查認(rèn)為沒(méi)有問(wèn)題,軸承被直接裝回原位。
故障軸承各附件上附著的潤(rùn)滑脂很多,仍然有很好的黏性,沒(méi)有干燥板結(jié)情況。對(duì)損傷部件清潔后,進(jìn)行詳細(xì)的目視檢查,未發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期磨損造成的累積性損傷。因此,可以確定軸承的清潔、潤(rùn)滑工作環(huán)節(jié)不是誘發(fā)故障的主要原因。
在輪胎翻修車(chē)間檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)同時(shí)修理的機(jī)輪,軸承拆下后統(tǒng)一進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑,由于沒(méi)有做標(biāo)志,也不對(duì)軸承的序號(hào)進(jìn)行記錄,因此,不可避免地會(huì)造成串裝情況。也就是說(shuō),這次損壞的機(jī)輪經(jīng)過(guò)9 次修理后,該機(jī)輪上的軸承基本上可以確定已經(jīng)不是原裝的,因此也無(wú)法明確說(shuō)明這個(gè)軸承到底使用了多長(zhǎng)時(shí)間。
此外,軸承在拆下清潔、潤(rùn)滑、安裝的過(guò)程中,由于工作場(chǎng)所轉(zhuǎn)移,不能確定其中是否有摔落情況,這種情況會(huì)造成滾棒、支架產(chǎn)生隱形裂紋。可見(jiàn),盡管不能確定輪胎車(chē)間是否存在問(wèn)題,但是可以確定修理工序的管理上有提升的必要性。
廠家CMM 針對(duì)軸承的檢查方式只有目視檢查,檢查內(nèi)容是銹蝕、裂紋、碳化、刮痕、點(diǎn)狀腐蝕、平整度、高溫變色等,只要發(fā)現(xiàn)不正常癥狀就必須更換。這種檢查方式有一定缺陷,只能檢查表面可見(jiàn)部分,無(wú)法檢測(cè)滾棒及相關(guān)部件的隱藏部位,有漏檢的可能性。軸承本身就是磨損部件,僅依靠目視檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題之后再更換,檢查方式不可靠。此外,軸承沒(méi)有規(guī)定使用壽命,輪胎返修車(chē)間的工作模式導(dǎo)致軸承的使用時(shí)間無(wú)法控制。
E190 飛機(jī)使用的是Meggitt 公司生產(chǎn)的主輪輪轂及軸承,此為我公司第一起軸承碎裂的故障報(bào)告,Meggitt 公司出于保護(hù)商業(yè)機(jī)密的緣故,沒(méi)有給出世界機(jī)隊(duì)的使用情況。
這是一起典型的由單個(gè)部件損壞引起連鎖反應(yīng)的故障案例,在初期的故障分析中就得出左內(nèi)機(jī)輪內(nèi)側(cè)錐形軸承碎裂是首要原因,但對(duì)故障的整個(gè)演變過(guò)程卻不清楚,無(wú)法準(zhǔn)確判斷出幾個(gè)關(guān)鍵現(xiàn)象形成的時(shí)間點(diǎn)、發(fā)生順序,如圓形金屬片是如何形成和掉落的;軸承杯套上的三道凹槽是如何形成的;錐形軸承底座是如何卡死的;輪軸內(nèi)筒高溫烤炙的色變發(fā)生在什么時(shí)候等等。盡管收集了一些FHDB、QAR 相關(guān)數(shù)據(jù),但在大量數(shù)據(jù)和信息面前,無(wú)法將所有信息有效串連在一起,無(wú)法清晰解釋軸承爆裂的演變次序。
之后,通過(guò)重新整理分析思路,重點(diǎn)對(duì)QAR 數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真研究,以QAR 記錄的剎車(chē)溫度數(shù)據(jù)變化時(shí)間點(diǎn)為線索,將故障演變過(guò)程分成四個(gè)階段進(jìn)行分析,分別對(duì)每個(gè)階段的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行深入分析,很快理清了故障分析的思路,能夠?qū)⑺泄收犀F(xiàn)象有機(jī)串接起來(lái),并且非常精確地推算出故障的演變情況,基本上還原了每一個(gè)階段該機(jī)輪真實(shí)的工作狀態(tài)。
目前,大多數(shù)飛機(jī)上類似QAR 和FHDB 的系統(tǒng)可以記錄各種各樣的參數(shù)數(shù)據(jù),機(jī)務(wù)維修人員除了要收集有效的數(shù)據(jù)和信息外,還要善于對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒別和分類,并要有清晰的邏輯思維分析能力,才能找到正確的解決辦法。