熊 超,胡練偉
(中建環(huán)能科技股份有限公司,成都 610045)
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人口的不斷增長,城市污水排放量持續(xù)增加。市政管網(wǎng)建設(shè)延遲,易導(dǎo)致污水處理廠超負(fù)荷運行,溢流污水直接入河,水體發(fā)黑發(fā)臭[1-2]。城市溢流污水應(yīng)急處理項目往往建設(shè)周期短、占地面積小、運行年限短,需采用可快速啟動、經(jīng)濟可靠的處理工藝和設(shè)施,并達(dá)到較高的出水標(biāo)準(zhǔn)。拼裝罐及一體化設(shè)備作為一種新興技術(shù),已廣泛應(yīng)用于應(yīng)急污水處理項目建設(shè)。盛倩[3]采用“SBR+MBBR+混凝”工藝對某市政污水處理廠的溢流污水進(jìn)行處理,采用快速拼裝、一體化、模塊化的安裝方式,從項目設(shè)計到施工完成通水僅50天,出水指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。黃世全等[4]采用模塊化“超磁分離+曝氣生物濾池”工藝,對武漢市某河道建設(shè)了臨時分散處理設(shè)施,所處理的溢流污水出水達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。
成都市一直在穩(wěn)步推進(jìn)河道整治、雨污分流、新建污水處理廠等綜合治理工作,但短期內(nèi)無法全部完成并發(fā)揮作用,面臨市民生活環(huán)境改善的需要及環(huán)??己说木o迫壓力。近年來,國家對于水環(huán)境的要求日益嚴(yán)格,污水處理廠出水標(biāo)準(zhǔn)不斷提升,現(xiàn)階段的新(改、擴)建污水處理廠均需達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn),部分地區(qū)需要達(dá)到Ⅳ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[5]。本項目為解決成都市某地區(qū)市政污水溢流問題,設(shè)計了裝配式“A/O+磁混凝沉淀”工藝,并分析了該工藝的建設(shè)和運行數(shù)據(jù),以期為國內(nèi)應(yīng)急污水處理廠的建設(shè)提供案例參考。
1.1 設(shè)計水量和水質(zhì)
本項目占地面積為9000m2(約13.5畝),用于處理城市管網(wǎng)溢流的生活污水,服務(wù)年限為2年。新建規(guī)模為2.5×104m3/d(總變化系數(shù)1.2,最大處理能力3.0×104m3/d)應(yīng)急污水處理設(shè)施,分兩套,單套最大處理能力1.5×104m3/d。出水指標(biāo)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
表1 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)及去除率Tab.1 Design influent quality, effluent quality and removal rate
1.2 工藝選擇
進(jìn)行工藝選擇時充分了考慮項目的占地面積、污染物去除率、投資成本及建設(shè)周期及等因素。該項目的進(jìn)水為常規(guī)生活污水,對CODCr、NH3-N、TN、TP和SS的去除率需分別達(dá)到83%、83%、62%、87%和94%。A/O工藝作為廣泛應(yīng)用的水處理工藝,與A2/O工藝相比,其工藝系統(tǒng)簡單,占地面積相對小,同時對脫氮和CODCr的降解也有較好的效果。在除磷方面采用磁混凝沉淀工藝,主要原因在于其占地面積小(表面負(fù)荷達(dá)20~50 m3/m2·h,面積僅占傳統(tǒng)沉淀池的1/20)、處理后出水水質(zhì)穩(wěn)定可靠,尤其是對于TP和SS的去除具有高效性[6]。
近年來,裝配式技術(shù)逐漸成為污水處理領(lǐng)域的熱點[7]。其主要優(yōu)點在于可以連續(xù)按順序完成工程的多個或全部工序,減少進(jìn)場的工程機械種類和數(shù)量,消除工序銜接的停閑時間,實現(xiàn)立體交叉作業(yè),從而提高工效、降低物料消耗、減少環(huán)境污染[8]。裝配式技術(shù)建造速度快,而且建設(shè)成本較低,可以滿足應(yīng)急項目對于工期和質(zhì)量的要求。因此,本工程采用裝配式“A/O+磁混凝沉淀”工藝對污染物進(jìn)行去除。
1.3 工藝流程
根據(jù)本項目的水質(zhì)特點,采用“預(yù)處理+A/O+磁混凝沉淀+紫外線消毒”工藝,對CODCr、氨氮、總氮、TP、SS和糞大腸桿菌等污染物進(jìn)行去除。設(shè)計工藝流程如圖1所示,一級處理采用粗、細(xì)格柵,去除污水中的漂浮物和部分懸浮物,二級處理采用A/O生化系統(tǒng)對CODCr、氨氮和總氮進(jìn)行去除。三級處理采用磁混凝沉淀系統(tǒng)降低出水的TP和SS,磁混凝沉淀系統(tǒng)的出水接紫外線消毒工藝,使糞大腸桿菌指標(biāo)滿足排放要求。
圖1 本項目工藝流程圖Fig.1 Process flow chart of emergency wastewater treatment project
1.4 平面布置方式
參考《給排水設(shè)計手冊》及《室外排水設(shè)計規(guī)范》等資料進(jìn)行平面布置,同時充分考慮了項目用地緊張的問題。根據(jù)項目用地紅線,將處理設(shè)施分成了兩組,各構(gòu)筑物之間的布置緊密有序。末端構(gòu)筑物沿河岸布設(shè),減少了架空管道和地下管道鋪設(shè)長度。生活區(qū)采用集中布置,并與處理構(gòu)筑物保持了一定距離。項目的建設(shè)效果如圖2所示。
圖2 本項目建設(shè)效果圖Fig.2 Construction renderings of emergency wastewater treatment project
2.1 主要建(構(gòu))筑物清單
主要構(gòu)筑物包括提升泵站、預(yù)處理單元、A/O生化系統(tǒng)、磁混凝沉淀系統(tǒng)、紫外線消毒池、污泥脫水系統(tǒng)和風(fēng)機房,構(gòu)筑物清單及尺寸如表2所示。
表2 主要建(構(gòu))筑物尺寸表Tab.2 Design size of main structures
2.2 污水處理主要構(gòu)筑物設(shè)計
2.2.1 提升泵站和粗、細(xì)格柵
提升泵站及粗、細(xì)格柵按照2.5×104m3/d設(shè)計,變化系數(shù)Kz=1.2。設(shè)置2臺提升泵(潛污泵),1用1備,單臺提升泵流量1 250 m3/h,帶變頻器,揚程25 m。設(shè)置粗格柵(粉碎格柵機)1臺,置于提升泵房的進(jìn)水口,柵條間隙10 mm。設(shè)置細(xì)格柵(金屬孔板格柵機)1臺,格柵渠寬1.5 m,格柵間距6 mm,過柵流速為0.7 m/s。
2.2.2 A/O生化系統(tǒng)
A/O生化系統(tǒng)設(shè)計處理能力2.5×104m3/d,由兩套最大處理能力為1.5×104m3/d的系統(tǒng)組成。該系統(tǒng)中,缺氧池的停留時間為3.3 h,溶解氧為0.2~0.5 mg/L。缺氧池內(nèi)設(shè)兩臺推流攪拌器,對邊布置并沿切線方向進(jìn)行推流,保證污水在池內(nèi)旋轉(zhuǎn)流動和完全混合。好氧池的停留時間為6.4 h,BOD5污泥負(fù)荷為0.15 kgBOD5/(kgMLSS·d),污泥濃度為3 500 mg/L。好氧池內(nèi)均勻布置曝氣盤(服務(wù)面積為0.5 m2/個),氣水比為7∶1,保證溶解氧控制在2~4 mg/L并實現(xiàn)完全混合狀態(tài)。
二沉池為輻流式沉淀池,停留時間為3.6 h,表面水力負(fù)荷為1.0 m3/m3·h,設(shè)置雙邊出水堰,出水堰負(fù)荷為0.98 L/s·m。A/O系統(tǒng)的內(nèi)回流比為200%,外回流比為70%。
2.2.3 磁混凝沉淀系統(tǒng)
磁混凝沉淀系統(tǒng)的工藝流程如圖3所示,包括兩套磁混凝沉淀設(shè)備,最大處理能力為1.5×104m3/套。每套磁沉淀設(shè)備包含3級混凝反應(yīng)池(停留時間5 min)、斜管沉淀池(沉淀時間18 min)、加藥裝置和磁粉回收裝置。依次向3級混凝反應(yīng)池中投加PAC、磁粉和陰離子PAM進(jìn)行混凝反應(yīng),生成大顆粒的“磁性絮團”,反應(yīng)后的污水進(jìn)入斜管沉淀池,進(jìn)行沉淀。
圖3 磁混凝沉淀工藝流程圖Fig.3 Flow chart of magnetic coagulation precipitation process
斜管沉淀池污泥斗內(nèi)的污泥通過污泥泵提升,一部分通過污泥回流泵回流至T2反應(yīng)池,另一部分通過剩余污泥泵輸送至磁分離機,再通過磁分離機分離污泥和磁粉,分離出的磁粉回流至混合反應(yīng)池(T2)重復(fù)使用,不含磁粉的污泥排入污泥濃縮池。
2.2.4 消毒渠
主要采用紫外線進(jìn)行消毒,當(dāng)瞬時水量較大時采用紫外線與次氯酸鈉組合的方式進(jìn)行消毒[9]。紫外線消毒模塊包括120支(10支-12組)320 W的燈管,照射劑量20 mJ/cm2,有效波長250~280 nm,次氯酸鈉投加量為2 mg/L(有效氯含量10%)。消毒渠末端設(shè)置3臺立式離心泵,用于中水回用,2用1備,單臺流量35 m3/d,揚程為50 m。
2.2.5 風(fēng)機房
風(fēng)機房內(nèi)設(shè)有曝氣鼓風(fēng)機3臺,包括2臺空懸風(fēng)機(2用)和1臺羅茨風(fēng)機(1備),空懸風(fēng)機單臺進(jìn)氣量3 300 m3/h,風(fēng)壓7.8 m,功率84 kW。羅茨風(fēng)機單臺進(jìn)氣量3 378 m3/h,風(fēng)壓7.4 m,功率110 kW。
2.2.6 污泥脫水
剩余污泥經(jīng)過污泥濃縮池進(jìn)行濃縮,進(jìn)一步降低含水率。污泥濃縮池內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢杵?,功?.2 kW。通過螺桿泵將污泥從污泥濃縮池輸送至板框壓濾機,螺桿泵共2臺,1用1備,流量為30 m3/h,揚程60m。配有高壓隔膜板框壓濾機2臺,壓泥周期4 h,污泥日均產(chǎn)量為12 t/d,污泥脫水后含水率約65%。
經(jīng)校核,本項目A/O工藝設(shè)計參數(shù)符合《厭氧-缺氧-好氧活性污泥法污水處理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ 576-2010)中的要求,其他工藝段的設(shè)計參數(shù)均滿足《給排水設(shè)計手冊》和《室外排水設(shè)計規(guī)范》(2016年版)的相關(guān)要求。
2.3 裝配式設(shè)計及安裝
2.3.1 預(yù)制裝配式設(shè)計
A/O系統(tǒng)、磁混凝沉淀系統(tǒng)和污泥濃縮池均采用預(yù)制裝配式設(shè)計,預(yù)制構(gòu)件(罐體周圈拼接鋼板、圈梁等)均提前在工廠完成生產(chǎn),將預(yù)制構(gòu)件運輸?shù)浆F(xiàn)場進(jìn)行拼裝。各構(gòu)筑物的基礎(chǔ)部分采用現(xiàn)澆建造工藝,地上罐體部分采用快速裝配式安裝。
2.3.2 現(xiàn)澆基礎(chǔ)及罐體拼裝
對建筑場地進(jìn)行平整后,采用素混凝土澆筑墊層。墊層養(yǎng)護完成后,安裝筏板鋼筋并支模。筏板鋼筋綁扎完成并驗收合格后,進(jìn)行筏板澆筑。現(xiàn)場拼裝示例如圖4所示,周圈拼接鋼板之間采用高強螺栓連接,拼接完成后采用特殊防水膠對連接處進(jìn)行密封。
圖4 現(xiàn)場安裝圖(筏板綁扎、基礎(chǔ)養(yǎng)護、罐體拼裝及防滲處理)Fig.4 Installation picture of the project
2.3.3 罐體防水及養(yǎng)護
為保證罐體的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,在罐體周圍均勻設(shè)置了圈梁,并在罐體與基礎(chǔ)連接處設(shè)置了地圈梁。罐體與基礎(chǔ)之間的拼接縫采用“遇水膨脹膠圈+防水卷材+刷防水膠+二次澆注”的做法進(jìn)行防滲處理,取得較好的防滲效果。罐體內(nèi)側(cè)鋼板采用防腐處理,外側(cè)采用噴漆養(yǎng)護。
3.1 建設(shè)效果
該項目從設(shè)計到施工完成全線通水僅75天,實際建設(shè)效果如圖5所示。A/O系統(tǒng)、磁混凝沉淀系統(tǒng)和污泥濃縮池采用預(yù)制裝配式安裝,風(fēng)機房、加藥間、脫泥間、配電房、機修間及綜合樓采用輕鋼結(jié)構(gòu)。各構(gòu)筑物均進(jìn)行了外噴漆防護,廠區(qū)內(nèi)的道路布置合理,綠化感官效果較好。
圖5 項目建設(shè)實景圖Fig.5 Actual picture of project constraction
3.2 水質(zhì)分析
對2021年1月~6月的水質(zhì)進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果表3所示,出水指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到了一級A標(biāo)準(zhǔn),其中CODCr、NH3-N和TP的去除率分別為94.58%、98.52%和95.70%,且出水水質(zhì)優(yōu)于同類應(yīng)急污水處理項目[3-4]。
表3 項目進(jìn)出水水質(zhì)及去除率Tab.3 Water quality and removal rate of inlet and outlet wastewater
此外,本項目對總氮的去除率較高(81.58%),主要原因在于運行期間對混合液回流比進(jìn)行了合理調(diào)控(150%~300%)并適當(dāng)投加了碳源。脫氮過程主要在生化系統(tǒng)完成,氨氮在好氧池中被氧化為硝態(tài)氮,硝態(tài)氮部分回流至缺氧池,并在缺氧條件下還原為氮氣[10]。對氮元素的平衡進(jìn)行了估算,如表4所示。
表4 氮元素的平衡分析表Tab.4 Material balance for nitrogen (mg/L)
3.3 成本分析
以2021年1月~6月的運行數(shù)據(jù)進(jìn)行運行成本分析,日平均進(jìn)水量為20 814 m3/d,實際運行負(fù)荷為83.26%。經(jīng)計算,該項目運行成本為0.93元/m3,低于全國227個污水處理廠樣本的平均運行成本[11](1.01元/m3)。本項目的成本分析見表5,主要費用包括:
表5 項目運行成本分析表Tab.5 Project operating cost analysis
3.3.1 藥劑費
項目使用的藥劑主要包括碳源、PAC,陰離子PAM和磁粉。碳源(含乙酸鈉30%)的投加量(1 500 kg/d),PAC(AL2O3含量為30%)投加為1 200 kg/d,PAM(分子量大于1 400萬)投加量為40 kg/d,磁粉(粒徑150目)投加量為100 kg/d。
3.3.2 電費
配電及自控系統(tǒng)的平均運行功率為275 kW,單位能耗為0.317 kW·h/m3,略低于國標(biāo)一級A標(biāo)準(zhǔn)的單位能耗加權(quán)平均值[12](0.321 kW·h/m3)。主要耗電為空懸風(fēng)機、污水提升泵和磁混凝沉淀系統(tǒng)。
3.3.3 污泥處置費
每天污泥產(chǎn)量約12 t/d(含水率65%),污泥外運處置,處理單價為360元/t。
3.3.4 人工費
本項目總運行人員15人,人工費折合成噸水成本為0.158元/t。
3.3.5 設(shè)備維修費
包括部分零配件采購、更換及維修,月平均費用0.5萬元/月。
4.1 確定工程方案時因地制宜,充分結(jié)合了項目特點,同時遵循簡潔、實用、有效的原則,選用了占地小、施工快的解決方案。A/O反應(yīng)池、二沉池、污泥濃縮罐及磁混凝沉淀系統(tǒng)均采用快速裝配式安裝,最大程度的縮短了建設(shè)周期,減少了占地和投資。項目運行期間的單位能耗(0.317 kW·h/m3)及運行成本(0.93元/m3)均較低。
4.2 “AO+磁沉淀”工藝實現(xiàn)了較好的運行效果,尤其是在TP和SS的去除方面,出水指標(biāo)均滿足一級A排放標(biāo)準(zhǔn),CODCr、NH3-N和TP的去除率分別為94.58%、98.52%和95.70%。該項目為城市應(yīng)急污水的治理提供了一種更優(yōu)選擇。
4.3 各單體的處理效能考慮了一定的余量,如兩套磁沉淀系統(tǒng)的最大處理能力為3.0×104m3/d,兩套板框脫泥系統(tǒng)的最大脫泥量可達(dá)24t/d,可保證水量大時可以超負(fù)荷運行。
4.4 本應(yīng)急項目的服務(wù)期限為2年,采用裝配式設(shè)計有利于后期設(shè)備拆除及回收利用。該項目具有一定的推廣應(yīng)用前景,并為以后的應(yīng)急污水處理工程提供了案例支撐。